樊建業(yè)
(江蘇省江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 江陰214400)
高爐自2009年9月投產(chǎn)近3年來(lái)保持穩(wěn)定順行,2012年7月13日15點(diǎn)13分上料主皮帶撕裂,高爐緊急休風(fēng)。休風(fēng)前鐵水[Si]為0.10%,鐵水物理熱1 464℃,如處理不當(dāng)會(huì)造成嚴(yán)重的爐況失常。針對(duì)此特殊情況,事業(yè)部生產(chǎn)技術(shù)人員通過(guò)認(rèn)真討論,制訂詳細(xì)的操作方案,在休風(fēng)慢風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5 327min,爐缸嚴(yán)重虧熱的不利條件下,用最短的時(shí)間,將高爐安全、順利的恢復(fù)到正常水平,將各類(lèi)損失降低到了最低。
事故前高爐風(fēng)量5.85千立方米/min,氧量15千立方米/時(shí),熱風(fēng)壓410kPa,礦批98t,全焦負(fù)荷4.67倍,大焦負(fù)荷5.40,高爐生產(chǎn)正常。但爐溫、物理熱休風(fēng)前均在控制水平以下,對(duì)緊急休風(fēng)后爐況的恢復(fù)存在巨大的不確定因素。
當(dāng)班15點(diǎn)13分發(fā)現(xiàn)主皮帶撕裂,緊急減風(fēng)至5千立方米/min;15點(diǎn)37分減風(fēng)至4千立方米/min;爐前重疊出鐵;15點(diǎn)39分減風(fēng)至3.5千立方米/min;15點(diǎn)42分減風(fēng)至3千立方米/min;15點(diǎn)43分減風(fēng)至2.5千立方米/min,切煤氣;15點(diǎn)47分減、放風(fēng)至2千立方米/min;16點(diǎn)05分休風(fēng)結(jié)束,休風(fēng)用時(shí)31min。
發(fā)生緊急休風(fēng)后,采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,以“爐涼”標(biāo)準(zhǔn)來(lái)組織生產(chǎn),但在恢復(fù)過(guò)程中拉料能力限制了風(fēng)量水平。
①堵8個(gè)風(fēng)口復(fù)風(fēng),以余下較寬的一部分皮帶恢復(fù)上料,14日凌晨加休風(fēng)料,15日10點(diǎn)按照三天休風(fēng)更換主皮帶。
②目標(biāo)風(fēng)量4~5千立方米/min,礦批50t,上料能力為4.5~5批/h。休風(fēng)爐溫[Si](0.8~1.0)%,爐渣R2:0.95~1.0。
③休復(fù)風(fēng)料設(shè)計(jì)
a.空焦:20t大焦+2t硅石。
b.休風(fēng)料組成
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說(shuō)明:a、空焦為A,休風(fēng)料I為B,休風(fēng)料II為C;b、加入方式:(3A+B)+(2A+B)+15B+2A+35C。
①?gòu)?fù)風(fēng)堵8個(gè)風(fēng)口,14日13點(diǎn)49分第一次復(fù)風(fēng),14點(diǎn)17分引煤氣結(jié)束;15點(diǎn)30分發(fā)現(xiàn)20#風(fēng)口吹開(kāi),19點(diǎn)12分噴煤平衡負(fù)荷料的熱量。至15日4點(diǎn)20分風(fēng)量緩加至3千立方米/min,受皮帶拉料制約,風(fēng)量維持到8點(diǎn)31分休風(fēng)結(jié)束。
②加焦情況
因料線深補(bǔ)空焦57t+硅石6t;之后直接加休風(fēng)料,并修正加入方式,按[3A+2(2A+B)+5(A+B)+10B+2A+35C]執(zhí)行,夜班礦批增至53.5t,負(fù)荷加到3.2,與正常負(fù)荷相比第一次休風(fēng)補(bǔ)加焦炭311t。
③恢復(fù)情況
第一次復(fù)風(fēng)考慮全面,在恢復(fù)過(guò)程中按照預(yù)想的進(jìn)度恢復(fù),但由于上料能力的限制,嚴(yán)重制約了高爐的恢復(fù),處于慢風(fēng)操作狀態(tài),后期為縮短槽下排料時(shí)間,停用遠(yuǎn)端礦焦料倉(cāng)。
①窄皮帶運(yùn)料能力未達(dá)預(yù)期,制約風(fēng)量,但基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常,得以把休風(fēng)料按計(jì)劃加到位置;②風(fēng)溫水平較好,基本穩(wěn)定在1 150℃以上水平,為渣鐵物理熱提供有利條件。
③休風(fēng)時(shí)爐溫0.95%,(Al2O3)(14.0~14.5)%、R21.0~1.1,在預(yù)期范圍。控制噴吹時(shí)間和量,達(dá)到熱量的平衡,是復(fù)風(fēng)過(guò)程把握的一個(gè)細(xì)節(jié)。
④3號(hào)鐵口渣鐵排放較好,物理熱約1 450℃;1#鐵口不理想,爐渣的流動(dòng)性較差;休風(fēng)結(jié)束后,三個(gè)風(fēng)口有涌渣現(xiàn)象。
擬在16點(diǎn)復(fù)風(fēng),制定第二次復(fù)風(fēng)方案如下:
①考慮休風(fēng)前出鐵及1#、3#鐵口實(shí)際情況及復(fù)風(fēng)開(kāi)口安排,以14只風(fēng)口送風(fēng);風(fēng)口風(fēng)量平均達(dá)200立方米/min以上、風(fēng)速250m/s以上后,以出鐵口為中心,往兩邊開(kāi)風(fēng)口。
②初始風(fēng)量2千立方米/min,風(fēng)量2~3千立方米/min,1號(hào)、3號(hào)鐵口試開(kāi)一下,如有渣鐵出來(lái),則堵上;送風(fēng)0.5h左右,開(kāi)始打開(kāi)3#鐵口出鐵(備好干渣坑),選用現(xiàn)有最大直徑鉆頭。
③初始 礦 批70t、焦 批18.2t;[Si]1.5%,R21.0;爐料:70%燒結(jié)+20%球團(tuán)+10%塊礦。
④前期負(fù)荷按4.2~4.5恢復(fù),加負(fù)荷以加礦批為主。
第一步:負(fù)荷3.8,焦丁比30kg/t,礦批70t,預(yù)計(jì)5~10t;
第二步:負(fù)荷4.2,焦丁比40kg/t,礦批80t,預(yù)計(jì)15~20批,體積約到1.6千立方米;
第三步:負(fù)荷4.2,在此基礎(chǔ)上,把大焦批恢復(fù)到位18.2t;
第四步:視恢復(fù)情況,負(fù)荷加到4.5,以加礦批調(diào)劑。
⑤噴煤、富氧和調(diào)濕,噴煤宜早噴少噴,富氧宜晚用,加濕不宜作為調(diào)節(jié)爐溫及理論燃燒溫度的手段;視風(fēng)量、負(fù)荷及爐況等適時(shí)、適量調(diào)劑。
①16日17點(diǎn)52復(fù)風(fēng),礦批70t,焦批16.9t,焦丁1.3t,負(fù)荷3.84,料線3.45m;開(kāi)10#~17#、26#~31#風(fēng)口;18點(diǎn)吹開(kāi)6#、7#、9#、20#和24#風(fēng)口;18點(diǎn)21因主皮帶一級(jí)跑偏停機(jī),高爐第三次休風(fēng),吹開(kāi)風(fēng)口重新堵泥。
②19點(diǎn)第三次復(fù)風(fēng),風(fēng)量1.8千立方米/min,礦批70t,負(fù)荷3.84;19點(diǎn)28,1號(hào)鐵口預(yù)開(kāi),開(kāi)口后觀察情況較預(yù)想好,決定加快恢復(fù)速度并捅風(fēng)口;23點(diǎn)58噴煤;17日2點(diǎn)20風(fēng)量恢復(fù)至5千立方米/min;3點(diǎn)30擴(kuò)礦批至85t,負(fù)荷4.49;4點(diǎn)50富氧6千立方米/h;5點(diǎn)30擴(kuò)礦批至88t,負(fù)荷4.51;至此爐況恢復(fù)基本告一段落。
①1、3號(hào)鐵口渣鐵排放比預(yù)期好,爐渣流動(dòng)順利,為捅風(fēng)口加風(fēng)提供條件,加快了恢復(fù)進(jìn)度。
②休風(fēng)料按休風(fēng)三天制定,補(bǔ)焦量足,熱量損失相對(duì)少,實(shí)際休風(fēng)兩天半,利于爐況恢復(fù)。
③預(yù)先計(jì)劃,逐步恢復(fù),是管理和操作的一項(xiàng)進(jìn)步。
本次事故緊急休風(fēng),從休風(fēng)過(guò)程以及后面的恢復(fù)過(guò)程來(lái)看,總體按照計(jì)劃的方案穩(wěn)步推進(jìn),但在恢復(fù)過(guò)程中還存在一些問(wèn)題?;謴?fù)情況匯總?cè)缦?
①本次事非計(jì)劃休風(fēng)處理時(shí)間長(zhǎng),但通過(guò)操作技術(shù)人員精心準(zhǔn)備、精細(xì)操作,未造成爐況波動(dòng)或失常,將損失控制到最低;
②本次非計(jì)劃休風(fēng)從總體恢復(fù)過(guò)程看是成功的,結(jié)果基本上令人滿意,達(dá)到預(yù)期目的;
③休復(fù)風(fēng)中問(wèn)題考慮周全,方案制訂合理,對(duì)爐況恢復(fù)重視,各項(xiàng)準(zhǔn)備措施比較到位;
④不足之處是3千立方米/min以下風(fēng)量時(shí),部分堵泥的風(fēng)口吹開(kāi)影響恢復(fù)進(jìn)度。