葛文輝
(新疆額爾齊斯河流域開(kāi)發(fā)工程建設(shè)管理局頂山管理處二站 新疆 福海 836403)
高壓噴射灌漿是利用鉆機(jī)鑿孔,然后把帶有噴頭的灌漿管下至預(yù)定位置,以高壓設(shè)備把漿液或水成30MPa左右的高壓液流,從噴嘴射出來(lái),射流沖擊破壞地層土體,當(dāng)能量大、高速、呈脈動(dòng)狀態(tài)的射流的動(dòng)壓超過(guò)土體強(qiáng)度時(shí),土粒便從土體剝落下來(lái),一部分細(xì)小土粒隨著漿液冒出地面,其余土粒(或礫石)在噴射流的沖擊力、離心力和重力等作用下,與灌入漿液摻攪混合,并按一定的漿土比例和質(zhì)量大小有規(guī)律的重新排列。漿液凝固后,便在土體中形成一個(gè)凝結(jié)體,其形狀和噴嘴移動(dòng)方向及持續(xù)時(shí)間有密切關(guān)系。按噴射形式一般分為旋轉(zhuǎn)噴射、擺動(dòng)噴射、定向噴射。旋轉(zhuǎn)噴射即噴射時(shí)一邊提升一邊旋轉(zhuǎn),使凝結(jié)體形成柱狀;擺動(dòng)噴射即一邊提升一邊擺動(dòng)(根據(jù)板墻厚度需要以22°~35°之間擺動(dòng)),使凝固體形成似啞鈴體;定向噴射即噴嘴一邊提升一邊噴射,其方向始終不變,使凝固體形成板狀體。由于噴射形式各有特點(diǎn),可根據(jù)工程要求和土質(zhì)條件選用。
高壓噴射灌漿技術(shù)以其設(shè)備簡(jiǎn)單、適用廣、工效高、工期短、造價(jià)低、效果好等特點(diǎn),愈來(lái)愈得到廣泛應(yīng)用。高壓噴射灌漿技術(shù)在加音塔拉水庫(kù)加固工程中的應(yīng)用,解決了副壩嚴(yán)重漏水問(wèn)題,改善了壩體穩(wěn)定狀況,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
加音塔拉水庫(kù)位于和布克賽爾縣和什托洛蓋鎮(zhèn)西北16km處,為和布克河中游攔河水庫(kù),年調(diào)節(jié)水量3600m3,灌溉面積0.33萬(wàn)hm2,兼有城鎮(zhèn)防洪和供水任務(wù)。水庫(kù)設(shè)計(jì)庫(kù)容1850萬(wàn)m3,興利庫(kù)容1650萬(wàn)m3,死庫(kù)容47萬(wàn)m3。水庫(kù)有主壩、副壩、輸水隧洞、溢洪道四大部分,壩型為粘土斜墻堆石壩,最大壩高22m,閘門(mén)泄水能力為17m3/s,溢洪道最大泄水量38m3/s。
水庫(kù)工程是在1959年5月開(kāi)工建設(shè),1962年3月竣工。由于受當(dāng)時(shí)條件限制,建庫(kù)前沒(méi)有做過(guò)任何工程地質(zhì)勘察,在施工過(guò)程中,壩體直接座落在覆蓋層上,施工質(zhì)量很差。副壩土斜墻上料混雜,某些部位斜墻土含砂量達(dá)43%,并有腐殖質(zhì)、黑土、樹(shù)枝、草根、礫石等,干容重為1.44g/cm3~1.6g/cm3,滲透系數(shù)為1.42×10-4cm/s~1.36×10-3cm/s,未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。堆石體壩腳的反濾層只有30cm厚而且未分級(jí)配,起不到反濾作用,極易發(fā)生滲透破壞。斜墻與壩基、壩肩接觸面的滲透穩(wěn)定問(wèn)題很?chē)?yán)重。水庫(kù)運(yùn)行過(guò)程中多次出現(xiàn)裂縫、沉陷、管涌、漏水、斜墻穿洞等問(wèn)題。曾多次對(duì)發(fā)生問(wèn)題的斜墻部位進(jìn)行開(kāi)挖、翻修,采取了一些防滲堵漏的措施,如壩前做粘土鋪蓋,兩岸山坡做混凝土護(hù)面與斜墻連接等,這些措施對(duì)延長(zhǎng)滲徑、減少漏水量有一定效果,但未從根本上解決水庫(kù)險(xiǎn)情。特別是副壩漏水嚴(yán)重,當(dāng)庫(kù)水位在503m(即蓄水量在170萬(wàn)m3)時(shí),壩后產(chǎn)生明流3L/s,庫(kù)水位在509m(即蓄水量達(dá)1170萬(wàn)m3)以上時(shí),漏水量達(dá)186L/s,漏水量隨水位的升高而增加。據(jù)資料記載,副壩發(fā)生過(guò)多次漏渾水,斜墻裂縫、坍塌、穿孔較嚴(yán)重的涌水事故。尤其是庫(kù)水位升至509.98m(蓄水量1458萬(wàn)m3)時(shí),副壩南頭漏渾水由186L/s劇增到1760L/s,斜墻穿孔。壩體局部遭到破壞,漏水坑面積達(dá)48m2,右壩肩與斜墻結(jié)合部位出現(xiàn)漏水通道。當(dāng)年7月~8月對(duì)發(fā)生問(wèn)題部位的斜墻進(jìn)行了開(kāi)挖翻新處理,2006年又進(jìn)行了帷幕灌漿處理,但均未收到效果。2006年4月25日,當(dāng)庫(kù)水位升至509.55m(即蓄水量達(dá)1260m3)時(shí),壩后間歇漏渾水8次。經(jīng)測(cè)算帶走土量7.5m3,水變清后壩面未見(jiàn)異常。據(jù)2005年、2007年兩次地質(zhì)勘察資料和管理單位記載證實(shí),副壩所發(fā)生的問(wèn)題都與斜墻質(zhì)量、斜墻與壩基及岸坡結(jié)合部位存在強(qiáng)透水的覆蓋層,基巖裂隙漏水、岸坡與斜墻接觸沖刷有關(guān)。綜上所述,副壩問(wèn)題比較嚴(yán)重,到了非處理不可的地步。
為了選擇除險(xiǎn)加固的最佳方案,根據(jù)兩次對(duì)副壩工程地質(zhì)勘探資料,經(jīng)多方論證,提出了水庫(kù)除險(xiǎn)加固處理方案,確定采用高噴帷幕防滲心墻方案。
副壩頂寬4.5m,長(zhǎng)72m,高噴帷幕防滲體心墻軸線擬定在堤頂中心線。防滲板墻為復(fù)式結(jié)構(gòu),高噴孔沿軸線分二排:下游排孔在軸線以下0.7m,孔距1.2m;上游排孔在軸線以上0.7m,孔距1.4m。沿軸線布置一排靜壓帷幕灌漿孔,分三序施工,Ⅰ序孔9個(gè)、孔距8m,Ⅱ序孔9個(gè)、孔距4m,Ⅲ序孔18個(gè)、孔距2m。靜壓帷幕灌漿孔其終孔深度視基巖裂隙透水情況要求在風(fēng)化層以下5m~8m。高壓噴射灌漿要求板墻深入基巖風(fēng)化層介面以下1m。設(shè)計(jì)要求:
(1)在堆石體內(nèi)形成的防滲心墻體厚度不小于2m,高壓噴射板墻的滲透系數(shù)K應(yīng)小于10-5cm/s,靜壓灌漿的W應(yīng)小于0.03L/(min·m·n);
(2)覆蓋層的防滲體主要靠二道高壓噴射板墻,每道厚度不小于18cm;
(3)在壩基巖面用旋噴法,形成一個(gè)連續(xù)的垂直壩軸線長(zhǎng)約3.8m、厚約1m~2m的水泥凝固體,其作用是作為基巖帷幕灌漿的頂蓋,并可加長(zhǎng)防滲體與巖面間的滲徑和提高抗沖蝕的強(qiáng)度;
(4)板墻之間靜水壓回填灌漿要求水泥粘土漿,使防滲體心墻有柔性,減少?gòu)椥阅?shù);
(5)工程完工后壩腳后不見(jiàn)明流;
(6)高壓噴射灌漿水泥采用425#普通硅酸鹽水泥,質(zhì)量達(dá)不到要求不能用;
(7)根據(jù)壩上已有的參數(shù),考慮防滲體可達(dá)到的參數(shù),經(jīng)過(guò)有限元分析,壩體應(yīng)安全穩(wěn)定。
根據(jù)地層結(jié)構(gòu)特點(diǎn),施工過(guò)程分充填灌漿、高壓噴射灌漿、靜壓帷幕灌漿、板墻前填充四個(gè)施工階段。
(1)充填灌漿階段
通過(guò)鉆孔試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)堆石體中不僅孔隙率達(dá)到43%,而且孔隙直徑大,灌通性強(qiáng),漏漿嚴(yán)重。為了做好高壓噴射灌漿前的準(zhǔn)備工作,在壩軸線布置13個(gè)充填孔進(jìn)行充填灌漿。但是,在充填過(guò)程中發(fā)現(xiàn)充填量太大,難以保證高壓噴射灌漿工作正常進(jìn)行,故在上排高壓噴射孔之間補(bǔ)加充填孔22個(gè)。因此,整個(gè)鉆孔過(guò)程就是充填過(guò)程。這階段歷時(shí)40d,共鑿孔35個(gè),進(jìn)尺639m,材料用量:粘土526m3、砂子282m3、水泥100t。
(2)高壓噴射灌漿階段
高壓噴射灌漿構(gòu)筑防滲板墻是施工主體內(nèi)容。為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)提出的各項(xiàng)參數(shù)是否符合工程實(shí)際需要,先選定48號(hào)孔作為試驗(yàn)孔進(jìn)行高壓噴射灌漿,3d后進(jìn)行開(kāi)挖檢查(挖深1.7m),顯露出的板墻所經(jīng)過(guò)的塊石層、碎石層、砂礫層三種地層,其形成的凝結(jié)體基本符合設(shè)計(jì)的要求和采用的工藝參數(shù)。根據(jù)高壓噴射灌漿凝結(jié)體在堆石體內(nèi)厚度情況,設(shè)計(jì)的孔排距1.4m可以滿足防滲體心墻厚度達(dá)到2m以上。但是,為了彌補(bǔ)凝結(jié)體在堆石體中的長(zhǎng)度不足和施工中各種不利因素影響,把下游排孔距縮小到1.2m,擺噴角度增到35°,底部為2m的旋噴體,提升速度減慢等滿足了設(shè)計(jì)中提出的要求。高壓噴射灌漿歷時(shí)90d,完成高壓噴射灌漿孔100個(gè),噴射延至1834m,形成板墻面積2287m2。共用水泥2063t,砂子585m3,粘土878m3,水玻璃35.5t。
(3)靜壓灌漿階段
在堆石體中兩道板墻之間進(jìn)行靜壓灌漿工藝不能完全依照各類(lèi)地層靜壓帷幕灌漿方法。鉆孔采用粘土漿固壁自上而下分段循環(huán)式壓力灌漿,灌段長(zhǎng)度5m為一段。施工工序:埋設(shè)孔口管、待凝、鉆孔口段、沖孔、灌漿、鉆下段、沖孔、灌漿、鉆下段、結(jié)束封孔。鉆孔壓水試驗(yàn)根據(jù)情況進(jìn)行,灌漿壓力控制在1.6kg/cm2,分四個(gè)階段,即0.4kg/cm2、0.8kg/cm2、1.2kg/cm2、1.6kg/cm2。單位吸漿量上、下限規(guī)定為60L/min、10L/min。漿液稠度采用限量法,級(jí)配從6∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1,先稀后濃。在規(guī)定的壓力下,灌段單位吸漿量達(dá)到0.4L/min延續(xù)0.5h結(jié)束灌漿。封孔用0.5∶1水泥漿填充密實(shí)。靜壓灌漿歷時(shí)36d,灌漿孔37個(gè),進(jìn)尺720m,用粘土245m3、砂46m3、水泥272t。
(4)板墻前充填灌漿階段
靜壓灌漿結(jié)束后,考慮到副壩右端曾多次出現(xiàn)險(xiǎn)情,壩內(nèi)可能遭到嚴(yán)重掏空,防滲墻壁前未被充填的三角區(qū)堆石體內(nèi),當(dāng)水位下降時(shí),滯留于板墻前的壩體內(nèi)的水量不能同步下降,可能造成上斜墻滑塌,給壩體穩(wěn)定帶來(lái)威脅,為此防滲墻前設(shè)充填孔6個(gè),總進(jìn)尺97m,灌粘土45m3。
(1)在大孔隙堆石體和極強(qiáng)透水地層進(jìn)行高壓噴射灌漿遇到最大問(wèn)題就是漏漿嚴(yán)重,開(kāi)始堵漏采用常規(guī)方法效果不好。另外水庫(kù)處于運(yùn)行狀態(tài),噴射位置承壓水頭8m情況下對(duì)高壓噴射成墻不利,有壓水頭可擊穿未固結(jié)的漿體從壩后漏出,給板墻造成“天窗”、“砂眼”等集中漏水通道。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,采取了以下措施:向孔內(nèi)拋填砂礫粗料灌注砂漿;減少高壓水及氣量以減小對(duì)地層擾動(dòng)范圍;加大漿液比重(摻砂30%)輸入速凝劑(水玻璃)使水泥漿在孔底瞬時(shí)變稠,制止?jié){液擴(kuò)散;停止提升,待返漿正?;謴?fù)各工作參數(shù)后再繼續(xù)提升噴射,增加泵量,不斷復(fù)噴等。這些措施收到了很好的效果,但耗用材料增加數(shù)倍。
(2)靜壓灌漿冒漿處理方法是將冒漿處開(kāi)挖,回填速凝劑砂漿,待2h后再繼續(xù)灌漿。
(3)隱患部位處理,針對(duì)吃漿量大,灌漿結(jié)束后無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的地段采取附加靜壓灌漿孔續(xù)灌。
(4)由于堆石體孔隙大,壩基淘涮空洞大,對(duì)較深地層了解不夠,設(shè)計(jì)用料量偏小及高水頭運(yùn)行時(shí)進(jìn)行高壓噴射灌漿等原因,導(dǎo)致耗料量增大數(shù)倍,附加設(shè)備多,工期延長(zhǎng),投資超預(yù)算。如原設(shè)計(jì)用水泥1500t,砂、粘土500m3,實(shí)際用水泥2384.5t,砂粘土2531m3,計(jì)劃外增加水玻璃35.5t。計(jì)劃施工期60d,實(shí)際施工期143d。工程超支材料費(fèi)用42.4萬(wàn)元。
2010年8 月根據(jù)工程驗(yàn)收要求,對(duì)右岸進(jìn)行了補(bǔ)充帷幕灌漿處理,施工歷時(shí)3個(gè)月。
(1)板墻質(zhì)量檢查成果
高壓噴射初期進(jìn)行了開(kāi)挖檢查,有效長(zhǎng)度可達(dá)1.7m,密實(shí)度好,板墻厚度超過(guò)0.2m,穩(wěn)定性好,經(jīng)檢驗(yàn)試件均達(dá)到設(shè)計(jì)工藝參數(shù)。
從四個(gè)檢查孔的檢查成果看:經(jīng)注水試驗(yàn)滲透系數(shù)K小于10-5cm/s,滲漏量W小于0.03L/(min·m·n),證明檢查部位板墻的連續(xù)性及防滲性符合要求。從試樣抗壓強(qiáng)度分析,板墻部位不同,水泥成分含量不均,是由于地層復(fù)雜變化所致。
(2)從壩后滲漏情況分析,與往日相同蓄水位相比明顯減少。上下游板墻形成后,壩后涌水減少76%,靜壓帷幕灌漿結(jié)束后壩后漏水量減少85%。2010年春洪蓄水量最高達(dá)到1720m3,比原計(jì)劃蓄水量增蓄220m3,這是建庫(kù)運(yùn)行以來(lái)所沒(méi)有的。而且漏水量由原來(lái)的186L/s減少到27.3L/s。蓄水位最高時(shí),壩腳測(cè)壓管水位上升73cm,在右壩肩覆蓋層有散浸現(xiàn)象,主要是壩體內(nèi)阻水作用的不斷增強(qiáng),引起壩體水位升高。嚴(yán)重的漏漿,造成板墻下游大面積的漏漿覆蓋,部分空隙被充填固結(jié),原來(lái)堆石體內(nèi)大孔隙排水變成部分空隙的有阻排水。壩后剩余滲漏是由多方面造成的,包括壩體正常滲漏、兩壩肩滲漏、基層裂隙及壩體內(nèi)不正常滲漏等。這些現(xiàn)象通過(guò)2010年右壩肩帷幕補(bǔ)充灌漿后,各部位漏水有了明顯的改善。
(3)高壓噴射帷幕灌入的材料量大,堆石體得到了沖填密實(shí),特別是前壩殼沖填較好,壩體沉陷得到控制,在灌漿部位,構(gòu)造裂隙、風(fēng)化巖層、繞壩滲漏都得到控制,抗沖蝕得到了加強(qiáng)。
(4)該水庫(kù)未加固前是自治區(qū)著名的“病險(xiǎn)”水庫(kù),限制蓄水1400萬(wàn)m3,超蓄常出現(xiàn)病變形態(tài),副壩加固后,2010年春洪蓄水1720萬(wàn)m3,增蓄水量320萬(wàn)m3。除水庫(kù)主壩發(fā)生有病變態(tài)外,加固的副壩運(yùn)行條件有了很大改善,原斜墻體的接觸沖刷和壩基管涌根源得到了徹底處理。
加音塔拉水庫(kù)堆石壩體內(nèi)采用高壓噴射及靜壓灌漿處理措施,形成復(fù)合狀、板墻狀的防滲體,解決了水庫(kù)存在的嚴(yán)重漏水問(wèn)題,改善了壩體穩(wěn)定狀況。實(shí)踐證明,高壓噴射灌漿技術(shù)以及結(jié)合的靜壓帷幕灌漿技術(shù)降滲效果好,可以在水庫(kù)蓄水情況下施工,同時(shí)施工期短,速度快,施工費(fèi)用低。通過(guò)該水庫(kù)的成功實(shí)踐,說(shuō)明高壓噴射灌漿技術(shù),可以在大孔隙的堆石體和極強(qiáng)透水地層中能夠構(gòu)筑成具有一定厚度和抗?jié)B、抗壓、抗折性能的高壓噴射凝結(jié)體,該技術(shù)可以應(yīng)用到較大顆粒地層、強(qiáng)透水地層和堵漏工程中,并在施工技術(shù)和施工工藝上取得較好的經(jīng)驗(yàn),為今后病險(xiǎn)水庫(kù)的加固除險(xiǎn)提供借鑒?!?/p>