余樂(lè) 陳帆 仝靜 黃新杰 李世超(中石化中原油田分公司采油三廠,山東 莘縣 252429)
衛(wèi)東油藏經(jīng)營(yíng)管理區(qū)管轄著衛(wèi)360塊、云3塊、衛(wèi)49塊、云9塊、衛(wèi)53塊、云2塊、云10塊、云2沙一中、古云其它共9個(gè)開發(fā)管理單元。區(qū)域構(gòu)造位于東濮凹陷北端,橫跨中央隆起帶,地質(zhì)條件復(fù)雜,屬于低滲透、極復(fù)雜油藏。隨著油田開發(fā)不斷深入,注入水、夾層水等水竄嚴(yán)重,邊水底水更加活躍。加上地層的非均質(zhì)性,油水流度比的差異以用強(qiáng)注強(qiáng)采等因素的影響,造成水在縱向上和橫向上不均勻推進(jìn),使部分油井過(guò)早水淹,造成部分油井不正常出水,致使注水井注水低效循環(huán),油井含水上升,產(chǎn)油量下降,最終影響油田的采收率和油藏的開發(fā)效益。
精細(xì)注采研究,以注采井組為單元,通過(guò)吸水剖面和產(chǎn)液剖面的對(duì)比,弄清各小層的注采對(duì)應(yīng)關(guān)系和水淹情況。根據(jù)不同井網(wǎng)、井點(diǎn)、油層的動(dòng)用程度和水淹狀況的不同,分析油井出水類型及原因。通過(guò)調(diào)整地質(zhì)方案和工藝技術(shù)措施,制定不同的堵水措施,控制高含水、高產(chǎn)液井層的產(chǎn)液量,相應(yīng)提高低含水、低產(chǎn)液井層的產(chǎn)液量,進(jìn)而有效地控制全油田的產(chǎn)液量增長(zhǎng)幅度和綜合含水的上升速度,提高油藏的開發(fā)效益。配套工藝技術(shù):
產(chǎn)出剖面測(cè)井資料是在油井正常生產(chǎn)的條件下獲得的有關(guān)油井的信息,采用集流點(diǎn)測(cè)的方式,使井內(nèi)流體流經(jīng)儀器,測(cè)量井筒內(nèi)不同深度處流體的體積流量,持水率、溫度、壓力、磁定位等參數(shù),進(jìn)行綜合解釋,得出油井產(chǎn)出剖面結(jié)果。
注入水、邊水造成的油井出水,由于油層本身的非均質(zhì)性以及開采方式不當(dāng),引起注水及邊水沿高滲透層發(fā)生單層突進(jìn)或指進(jìn)。
底水造成的油井出水,主要是由于油井生產(chǎn)時(shí)采用了不合理的生產(chǎn)制度,在地層中形成了壓力差,破壞了由重力作用建立起來(lái)的油水平衡關(guān)系,使原來(lái)的油水界面在靠近井底時(shí)呈錐形升高,發(fā)生底水錐進(jìn)。
外來(lái)水造成的油井出水,是油層上部或下部的水層以及來(lái)于油層之間的水層中的水由于固井質(zhì)量不好套管損壞或由于誤射而竄入油井,使油井產(chǎn)水。
油井堵水技術(shù)是采用機(jī)械方法或化學(xué)方法,對(duì)產(chǎn)水油井的高產(chǎn)水井段或?qū)佣芜M(jìn)行臨時(shí)性封隔或封堵,從而改善產(chǎn)油井的產(chǎn)液剖面,減少產(chǎn)水量。一般對(duì)于外來(lái)水或水淹后不再準(zhǔn)備生產(chǎn)的水淹層,在搞清出水層位并有可能與油層封隔開時(shí),采用非選擇堵劑堵死出水層位;不具備與油層封隔的地層,采用選擇性堵劑進(jìn)行封堵。對(duì)于同層水,則普通采用選擇性堵劑進(jìn)行堵水。對(duì)于底水,在有條件的情況下采用在井底附近油水界面處建立隔板,以阻止錐進(jìn)。
2014年,衛(wèi)東油田共實(shí)施堵水措施5井次,其中選擇性堵水2井次,非選擇性堵水3井次,年累降液20000噸,年累增油1586噸。
一是對(duì)高液量高含水的水平井實(shí)施選擇性堵水。云2-P 3、云2-P4是兩口電泵井,在堵水措施實(shí)施前高液量、高含水,開發(fā)效益低下,措施實(shí)施后,日降無(wú)效液量124噸,日增油5.4噸。年累增油576噸,累降液量16600噸。
二是根據(jù)產(chǎn)液剖面資料,對(duì)高含水層實(shí)施擠堵措施。衛(wèi)360-51措施前生產(chǎn)層位沙三中3-5、7三下1,日產(chǎn)液30.2噸,日產(chǎn)油1.6噸,含水94.7%,動(dòng)液面1243米。通過(guò)產(chǎn)液剖面資料和動(dòng)態(tài)分析認(rèn)為沙三中3-5為主要出水層位。于2014年7月1日實(shí)施擠堵措施,措施后日產(chǎn)液21.1噸,日產(chǎn)油6.1噸,含水71.1%,動(dòng)液面1913米。年累降液1800噸,年增油363噸。
三是在封堵高含水層的同時(shí),對(duì)有潛力的低產(chǎn)層實(shí)施改造挖潛。如衛(wèi)360-77井生產(chǎn)層位為沙三中3、5,受儲(chǔ)層物性影響,長(zhǎng)期低能高含水生產(chǎn),經(jīng)過(guò)產(chǎn)液剖面資料和動(dòng)態(tài)分析認(rèn)為沙三中5層系為主出水層,沙三中3為潛力層。于2014年4月12日實(shí)施填砂酸化措施,填砂沙三中5高含水層,酸化挖潛沙三中3低產(chǎn)層。措施后日產(chǎn)液量由6.4噸上升到27.8噸,日產(chǎn)油由0.1噸上升到2.1噸/天,含水由98.4%下降到92.3%,動(dòng)液面由232米下降到1865米。年累增液4423噸,年累增油293噸。
通過(guò)堵水措施的實(shí)施,有效地控制全油田的產(chǎn)液量增長(zhǎng)幅度和綜合含水的上升速度。全年油井累計(jì)增油1586噸,累計(jì)降無(wú)效液量20000噸,創(chuàng)造效益392.92萬(wàn)元。
堵水措施能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整,在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)油的同時(shí)能有效控制無(wú)效產(chǎn)水量,是提高油藏開發(fā)效益的一項(xiàng)重要措施。在油井施行堵水措施后,普遍呈現(xiàn)出小幅度及短時(shí)期的增油效果和大幅度及長(zhǎng)時(shí)期的降水效果。從經(jīng)濟(jì)效益看,堵水后由減少無(wú)效產(chǎn)水量所獲得的經(jīng)濟(jì)效益也是非常可觀的。
[1]《采油工程原理與設(shè)計(jì)》.北京:石油工業(yè)出版社,2006年.
[2]車卓吾.復(fù)雜斷塊油田勘探開發(fā)中新技術(shù)的應(yīng)用[M].石油工業(yè)出版社,2004.