鄒春龍
(西林鋼鐵集團有限責任公司,黑龍江 伊春153025))
連鑄機所產(chǎn)鋼坯一直是以“定尺的長度”作為標準進行切割,再將鋼坯運至軋鋼進行軋制,但是受鋼坯的成份、密度、斷面尺寸、拉坯速度、拉坯溫度、結(jié)晶器磨損程度、配水量大小等多種因素的影響,按“定尺”方式切割的鋼坯,雖然各支鋼坯長度相同,但是其重量并不相同。而軋鋼是以鋼坯重量為主要標準,只要鋼坯重量相同,軋制出來的鋼筋是同等量的。鋼坯重量的不同會增加鋼坯在軋制過程中的浪費,這給軋鋼工序的成材率造成了很大的影響。而且煉鋼鋼坯檢斤系統(tǒng)采用的是天車吊鉤秤進行檢斤,每一吊都吊5~6根鋼坯,當檢斤重量超限時,連鑄操縱人員為了保證天車每吊的重量,根據(jù)當前每根鋼坯長度,被迫人為調(diào)整各流定尺補償長度,因為沒有依據(jù),雖然整體重量達標,但是單根鋼坯重量往往相差極多,加劇了鋼坯的浪費。
西林鋼鐵集團檢修公司煉鋼自動化所立項對連鑄機剪切系統(tǒng)進行改造,開發(fā)出一套西鋼專有的鋼坯定重剪切自動控制系統(tǒng)。
當鋼坯在切割完成后,由輥道將鋼坯輸送到定重秤上方。熱金屬檢測儀調(diào)好位置,使鋼坯準確的停在秤的上方。鋼坯停好后,自動升起支臂,使鋼坯脫離輥道并穩(wěn)定稱重,稱重采值結(jié)束后,自動降下支臂,運轉(zhuǎn)輥道,將鋼坯送走。采值后,將系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸,通過施耐德PLC中的模型進行計算,自動得出下根鋼坯的實際切割長度。
硬件系統(tǒng)包括:在輥道下方自制能夠快速升降的鋼坯稱重檢測裝置;鋼坯自動定位的熱金屬檢測儀;稱重顯示表;定重專用西門子PLCS7-300系統(tǒng)一套;連鑄機自用施耐德PLC一套。
(1)自制鋼坯稱重檢測裝置:在火切機后2組輥道下方安裝自制鋼坯稱重檢測裝置。此裝置由鋼筋混凝土基礎(chǔ)、秤臺、稱重傳感器、升降液壓缸、液壓站、稱重顯示表組成。此鋼坯稱重檢測裝置寬0.8m,長8m,雖然能夠升降鋼坯,但是采用平臺秤結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性好、數(shù)值精準。稱重傳感器及稱重顯示表采用托利多原廠生產(chǎn)儀表,響應快、精度高。
(2)熱金屬檢測儀:檢測鋼坯位置,當切割后的鋼坯頭部達到熱金屬檢測儀處時,自動停止輥道運轉(zhuǎn),并自動升起鋼坯稱重檢測支臂。
(3)西門子S7-300PLC:包括PS307、CPU315-2DP、CP343-1、CP340-1。西門子PLC負責通過232信號傳輸模式實時采集稱重顯示儀上的秤值。
(4)施耐德PLC:負責通過DIDO模塊接收現(xiàn)場熱檢信號,輸出液壓缸的升降、滾到的自動運轉(zhuǎn)。通過以太網(wǎng)模式接收西門子PLC傳來的秤值,并在模型中運算,自動調(diào)節(jié)下根鋼坯的切割長度。
軟件系統(tǒng)包括西門子下位機編程軟件step7、施耐德下位機編程軟件unity。
(1)西門子PLC系統(tǒng):因為鋼坯定重剪切系統(tǒng)對鋼坯稱重檢測的精度要求極高,所以鋼坯重量的傳輸系統(tǒng)我們采用的是網(wǎng)絡(luò)傳輸。即將稱重顯示表中的鋼坯重量通過串口通訊的方式由西門子CP340模塊進行讀取。此種傳輸方式可以將稱重系統(tǒng)檢測到的重量無誤差的傳輸?shù)轿鏖T子S7-300PLC中。
(2)施耐德PLC系統(tǒng):由于整個連鑄機PLC系統(tǒng)采用的是施耐德PLC系統(tǒng),連鑄機所有設(shè)備的控制也在施耐德PLC系統(tǒng)中,所以需要將西門西S7-300中的稱重數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭B鑄機施耐德PLC中,我們采用的是以太網(wǎng)傳輸模式,不增加新的成本。
(1)在連鑄每個流輥道下分別制作、安裝可自動升降的稱重裝置。因為定重系統(tǒng)是在現(xiàn)有連鑄機的基礎(chǔ)上進行改造,為不影響生產(chǎn),只能在不動原設(shè)備的情況下新增稱重設(shè)備。自制的稱重檢測裝置利用輥道下方的閑余空間,用料少,維護方便,精度高,可達千分之一精度。
(2)通過程序控制稱重裝置在需要的時候自動稱重。整個稱重、采值系統(tǒng)完全由PLC自動進行判斷、控制,采值準確。并完全避免了因鋼坯沒有切斷、鋼坯彎曲等情況引發(fā)的支臂誤動作、采值不準等情況的發(fā)生。
(3)用專用模塊通過網(wǎng)絡(luò)把稱重儀表的數(shù)據(jù)讀取入PLC,再通過程序編寫定重數(shù)學模型。將秤值通過網(wǎng)絡(luò)傳輸進施耐德PLC中,是此項技術(shù)改造的一大難點。
(4)通過整個定重系統(tǒng)模型的自動運算、自動糾錯,計算出鋼坯的實時重量,達到設(shè)定重量后自動進行切割,最終使每支鋼坯都能保持在需求的范圍之內(nèi)。
(5)良好的人機界面,操作畫面上將整個定重系統(tǒng)的關(guān)鍵點都顯示出來。操作工基本上實現(xiàn)0操作,整個操作過程操作工只需在系統(tǒng)啟動前輸入想要的目標重量即可。
項目投產(chǎn)后,經(jīng)過一段時間的運行,現(xiàn)場使用情況很好,基本實現(xiàn)免維護、免操作。改造后與軋鋼工序匹配更合理,提高了軋鋼工序的成材率,減少了鋼坯的浪費。通過鋼坯在軋制過程的跟蹤,原每支鋼坯在軋鋼中所產(chǎn)生的剩余量大約為10kg,通過使用定重系統(tǒng)減少每支鋼坯剩余量,可控制在2kg以內(nèi)。
(1)此項改造在不影響原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,新增了鋼坯定重剪切系統(tǒng),并且達到極高的稱量精度。(2)全自動控制系統(tǒng)的應用,操作人員只需在使用前設(shè)定鋼坯目標重量即可。從鋼坯稱量、采值、計算、調(diào)節(jié),全部自動完成。(3)此項改造大大減少了資源的浪費,重量精度可達到千分之一,降低鋼材成本,對整個企業(yè)的發(fā)展、減輕勞動人員勞動強度,提高自動化水平都有極大地促進作用。
[1]安輝耀等.基于圖像處理的鋼坯定尺定重智能切割系統(tǒng)[J].中南工業(yè)大學學報(自然科學版),2002(6).
[2]張曉明.實用連鑄連軋技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.
[3]梁治國.一種基于線形激光的方坯定重剪切方法[J].鋼鐵,2006(1).
[4]田燕翔.現(xiàn)代連鑄新工藝新技術(shù)與鑄坯質(zhì)量控制[M].北京:當代中國出版,2004.
[5]江楠等.定重切割技術(shù)在鋼坯定重系統(tǒng)中的應用[J].山東冶金,2009(4).