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        卡爾多爐自動加油裝置的研究應(yīng)用

        2015-08-15 09:42:36孫先如中南大學(xué)機電工程學(xué)院銅陵有色金屬集團股份有限公司稀貴金屬分公司安徽銅陵244000
        中國設(shè)備工程 2015年11期
        關(guān)鍵詞:耳軸托輪爐體

        孫先如(1.中南大學(xué)機電工程學(xué)院;2.銅陵有色金屬集團股份有限公司稀貴金屬分公司,安徽 銅陵 244000)

        卡爾多爐自動加油裝置的研究應(yīng)用

        孫先如
        (1.中南大學(xué)機電工程學(xué)院;2.銅陵有色金屬集團股份有限公司稀貴金屬分公司,安徽銅陵244000)

        采用DRB-P型電動潤滑泵和8×3金屬編織耐高溫管改進卡爾多爐加油方式,徹底解決人工加油潤滑不良問題和存在的安全隱患,保證了卡爾多爐的正常運轉(zhuǎn),具有高溫爐體潤滑方面的推廣示范意義。

        DRB-P型電動潤滑泵;卡爾多爐;自動加油裝置

        一、前言

        卡爾多爐是銅陽極泥冶煉廠的核心設(shè)備,該設(shè)備的運轉(zhuǎn)率決定了生產(chǎn)線的正常與否。銅陵有色稀貴金屬分公司2009年建成一套4000t/年陽極泥處理量的生產(chǎn)線,引進了一臺2m3的卡爾多爐,使用過程中出現(xiàn)了軸承缺油卡死損壞等故障,經(jīng)過研究改進潤滑方式,徹底解決了軸承潤滑不良引起的故障,保證了設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

        二、卡爾多爐的組成結(jié)構(gòu)

        卡爾多爐由傾動裝置和旋轉(zhuǎn)裝置兩部分構(gòu)成,可以實現(xiàn)爐體的360°旋轉(zhuǎn)和180°的傾動,增強了物料的反應(yīng)強度和操作的靈活性??柖酄t的360°旋轉(zhuǎn)是依靠安裝在耳軸環(huán)上的旋轉(zhuǎn)軸承和兩組托輪的三點支撐完成,該部件均在密閉爐罩內(nèi),工作溫度高,軸承的潤滑是關(guān)鍵。

        1.托輪的軸承

        爐體的總重量落在耳軸環(huán)中的兩組托輪上,并通過傾轉(zhuǎn)軸傳遞到基礎(chǔ)上。保持爐體在耳軸環(huán)的中央旋轉(zhuǎn)是關(guān)鍵,為了滿足運轉(zhuǎn)要求,在托輪磨損更換之后,必須把爐體調(diào)整到耳軸環(huán)的中央。這可以通過改變托輪的軸承套和軸承座與底板之間的襯墊來實現(xiàn)。

        軸承的潤滑應(yīng)該符合SKF指導(dǎo),同時不能忘記托環(huán)表面的潤滑。每年都檢查所有的扣件和螺桿是否正確安裝,用液壓扭矩扳手檢測螺桿接頭的緊固扭矩。保持托輪周圍區(qū)域無碎片、渣等,以延長密封壽命。在運行幾年后,由于磨損,托輪的表面可能會變得粗糙。在這種情況下,應(yīng)該進行機械加工,使之表面光滑。

        進行托輪的維修工作,可以從耳軸環(huán)上拆下爐體,然后維修托輪。也可以不從耳軸環(huán)上吊下爐體,來更換及維修托輪。在安裝及拆卸時,耳軸環(huán)傾轉(zhuǎn)+180°,采用檢修行車從耳軸環(huán)上拆除托輪至地面,然后完成檢修更換軸承、加油等工作。

        托輪的軸承型號為SKF23144CCK/C3/W33,53KG、SKFC3144K/C3,53KG。

        2.旋轉(zhuǎn)軸承

        旋轉(zhuǎn)軸承是用螺栓固定在爐體底部法蘭上,并固定在爐體的支撐臂上的軸承套內(nèi),軸承由球形滾動軸承組成。

        軸承套要提供密封環(huán)。用高溫潤滑脂進行定期潤滑對于延長軸承的使用壽命是至關(guān)重要的。每年兩次檢查密封和緊固螺栓。用液壓扭矩扳手檢查螺桿的堅固耐用的扭矩。

        旋轉(zhuǎn)軸承型號為SKF24160CC/C4W33VG004。

        3.軸承的潤滑劑——SKF潤滑脂LGHB2

        (1)潤滑劑性能描述:SKF潤滑脂LGHB2是一種高性能潤滑脂,含絡(luò)合CaSO4基,可用于非常苛刻的操作條件。可在-20℃到+150℃的溫度范圍內(nèi)提供良好的潤滑,具有很高的抗氧化穩(wěn)定性。

        (2)應(yīng)用范圍:SKF潤滑脂LGHB2適合于以下應(yīng)用,在高載荷下運行的中等規(guī)格的滾動軸承、在有水存在的緩慢轉(zhuǎn)動的中等規(guī)格滾動軸承、在高溫下運行的球狀滾動軸承。

        (3)優(yōu)點:極好的機械穩(wěn)定性確保LGHB2不會在滾動軸承中損失其黏度。即使有水存在時,絡(luò)合CaSO4基的存在可確保其具有極好的抗氧化、抗腐蝕性能。

        (4)要求的加油制度見表1。

        表1 卡爾多爐軸承加油潤滑制度表

        三、改進前狀況

        卡爾多爐的旋轉(zhuǎn)裝置和托輪裝置均采用進口SKF滾動軸承,由于爐體溫度高達300℃,原加油方式為人工加油,不方便,同時也不安全,導(dǎo)致軸承得不到潤滑而損壞。

        表2列舉了2010年至2012年軸承缺油損壞的故障次數(shù)。

        表2 2010年至2012年卡爐托輪故障檢修統(tǒng)計表

        四、自動加油裝置研究的技術(shù)路線

        (1)曾經(jīng)改用銅管將加油點外移至方便處加油,但銅管內(nèi)容易發(fā)生油脂干結(jié)、碳化現(xiàn)象,沒有解決軸承潤滑問題。

        (2)改進潤滑油,采用耐高溫的潤滑脂或固體潤滑脂,延長加油周期,在每次檢修時更換潤滑油。選擇不到時這種潤滑油,同時在一個檢修周期內(nèi)也存在缺油的風(fēng)險。

        (3)選擇高壓泵泵入潤滑油脂,既可以解決人工加油不安全問題,又保證了設(shè)備潤滑,延長了軸承的使用壽命。

        五、DRB-P型電動潤滑泵的工作原理和在卡爾多爐上的應(yīng)用

        技術(shù)難點是選擇合適的加油泵、加油管路和油管路的固定方式。

        1.DRB-P型電動潤滑泵的工作原理

        (1)DRB-P型電動潤滑泵的主要結(jié)構(gòu)和工作原理:DRB-P型電動潤滑泵主要由貯油桶、帶法蘭的泵元件、減速機和最大、最小容器指示器等組成。減速機使滑叉作直線往復(fù)運動,并帶動螺旋壓油板和刮油板作順時針方向的旋轉(zhuǎn),從筒壁上刮下來的潤滑脂經(jīng)過攪拌被壓到泵元件的周圍。泵體內(nèi)有兩組活塞,每組活塞由工作活塞和2個控制活塞組成,當一組活塞中的工作活塞完成吸油過程時,另一組活塞中的工作活塞把潤滑脂壓向出油口,如圖1所示。吸油時,活塞1、2、3向右運動,活塞2在彈簧作用下到達極限位置,而活塞3繼續(xù)向右運動,這時活塞2和3之間形成了真空,一旦活塞3到達右端極限位置,吸油口即打開,潤滑脂從吸油口吸入。如彈簧力不足,沒有將活塞2推到極限位置,活塞1會在滑叉作用下強制地把活塞2推到極限位置。當活塞3向左運動時,先把吸油口關(guān)閉,被吸入的潤滑脂在其推動下向左運動,當活塞2把油口打開時,其運動停止,這時活塞3繼續(xù)向左運動并把潤滑脂從出油口壓出,一旦活塞3接觸到活塞2,其運動即停止。

        圖1 DRB-P型電動潤滑泵工作原理示意圖

        (2)加油泵采用DRB-P型電動潤滑泵:DRB-P系列電動潤滑泵適用于潤滑頻率高,配管長度大,潤滑點密集的單、雙線干稀油集中潤滑系統(tǒng)中,作為供給潤滑脂的輸送裝置。還可配備移動小車、膠管、油槍和電纜組成移動式電動潤滑泵裝置,適用于潤滑頻率低,潤滑點少,給油量大,進行移動供脂潤滑。該系列潤滑泵為電動高壓柱塞式。工作壓力在公稱壓力范圍內(nèi)可任意調(diào)整,有雙重過載保護。貯油桶具有油位自動報警裝置,潤滑泵若配備電氣控制箱,能實現(xiàn)雙線集中潤滑系統(tǒng)全自動控制,并對系統(tǒng)實現(xiàn)監(jiān)視。

        圖2 卡爾多爐自動加油裝置示意圖

        2.改進方案

        經(jīng)過研究論證,采用自動加油機和耐溫高壓管(圖2),通過高壓泵自動加油的方式,徹底解決了卡爾多爐旋轉(zhuǎn)裝置軸承和托輪軸承潤滑不良問題,保證了設(shè)備正常運行。采用的電動潤滑泵為DRB7-235Z,公稱壓力為40MPa,額定給油量為235mL/min,貯油量為100L,電機功率為1.5kW。

        卡爾多爐加油管道規(guī)格8×3金屬編織耐高溫管,接頭14×1.5/14×1.5,配O型圈,48MPa,制造單位為巢湖新力源液壓機械有限公司銅陵分公司。油管路的固定方式采用沿爐體的耳軸支撐固定,從耳軸中空進線電纜處引進,可以隨著爐體一起傾動、旋轉(zhuǎn)。自動加油機現(xiàn)場實物圖見圖3,高壓油管現(xiàn)場布置圖見4。

        圖3 自動加油機實物圖 

        圖4 高壓油管布置圖

        六、研究成果及經(jīng)濟效益

        該研究成果獲得實用新型專利,解決了旋轉(zhuǎn)軸承和托輪軸承的潤滑問題,自從使用自動加油后沒有發(fā)生因潤滑不良導(dǎo)致的軸承損壞故障。減輕了人工每班加油的工作量,解決了人員靠近高溫爐體加油存在的安全隱患。

        該研究成取得顯著經(jīng)濟效益,更換一次旋轉(zhuǎn)軸承需要維修備件費用5萬元,維修人工費用3.5萬元,托輪軸承費用2萬元,維修人工費用1萬元。固此每年節(jié)約維修費用11.5萬元。更換底部旋轉(zhuǎn)軸承一次需要4~5天,采用自動加油機后,沒有出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)軸承損壞情況,每年增加生產(chǎn)時間5天,多處理陽極泥75t,增加加工費收入75萬元。

        TH117.2

        B

        1671-0711(2015)11-0064-03

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