摘要:因煤炭市場(chǎng)變化影響,為節(jié)約發(fā)電成本,需要燃用偏離設(shè)計(jì)煤值較遠(yuǎn)的劣質(zhì)無煙煤,原軸向式分離器已不能滿足煤粉細(xì)度要求,為此進(jìn)行旋轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)分離器的技術(shù)改造。試驗(yàn)及運(yùn)行結(jié)果表明,改造效果良好,達(dá)到了預(yù)期目的。
關(guān)鍵詞:劣質(zhì)無煙煤;旋轉(zhuǎn)式分離器;動(dòng)態(tài)分離;電機(jī)轉(zhuǎn)速;煤粉細(xì)度;磨煤機(jī) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TK223 文章編號(hào):1009-2374(2015)30-0032-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.30.016
某電廠2×310MW機(jī)組配置W火焰鍋爐,設(shè)計(jì)煤種為貧瘦煤,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配備4臺(tái)BBD3854雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)。受電力改革及煤炭市場(chǎng)化影響,投產(chǎn)至今入爐煤種均偏離設(shè)計(jì)值,煤種復(fù)雜,煤質(zhì)較差且變化幅度大,造成超負(fù)荷運(yùn)行時(shí)制粉系統(tǒng)經(jīng)常滿出力運(yùn)行,煤粉細(xì)度偏粗R90=15%~20%甚至更高,燃燼困難,導(dǎo)致飛灰可燃物偏高、影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。
在供煤緊張的形勢(shì),鍋爐需要部分燃用當(dāng)?shù)孛旱V的無煙煤。該礦區(qū)無煙煤Vdaf=4.0%~5.11%,Aar=26.51%~33.5%,Qnet,ar=19040kJ/kg,哈氏可磨度68,著火、燃燼性能大大低于設(shè)計(jì)煤質(zhì),為極難著火和燃燼的無煙煤。全部或摻燒該煤種,鍋爐的經(jīng)濟(jì)性和運(yùn)行穩(wěn)定性必將受到嚴(yán)重的威脅。進(jìn)行制粉系統(tǒng)改造,提高煤粉細(xì)度可以提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
1 運(yùn)行現(xiàn)狀及改造思路
無煙煤的經(jīng)濟(jì)煤粉細(xì)度的推薦公式為R90=0.5nVdaf,若鍋爐在摻燒50%該礦無煙煤(Vdaf=4.0%~5.11%),入爐混煤的平均干燥無灰基揮發(fā)份為Vdaf=10%,在此情況下,要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)燃燒,煤粉細(xì)度必須控制在5.5%~6%以內(nèi)(按《大型煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則》規(guī)定,旋轉(zhuǎn)分離器n=1.2,離心式分離器n=1.1),而要達(dá)到該煤粉細(xì)度需要對(duì)磨煤機(jī)分離器進(jìn)行大的改造。
每爐配4臺(tái)BBD3854型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),根據(jù)近幾年的運(yùn)行情況和試驗(yàn)結(jié)果,在燃用目前的煤質(zhì)下,磨煤機(jī)容量偏小,出力不能滿足要求。為此進(jìn)行了該切向擋板為軸向擋板,增加分離器容積和改回粉管的技術(shù)改造,并進(jìn)行了相關(guān)的制粉系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整,試驗(yàn)表明:改后煤粉細(xì)度只能達(dá)到R90=10%水平。如果煤粉細(xì)度要進(jìn)一步提高,達(dá)到R90=5%,必須采取進(jìn)一步的改造措施。旋轉(zhuǎn)分離器是通過轉(zhuǎn)子帶動(dòng)氣流旋轉(zhuǎn)利用離心分離作用和撞擊分離作用的煤粉分離設(shè)備。從磨煤機(jī)出來的風(fēng)粉混合物經(jīng)過轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子的帶動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),較粗的煤粉在離心力和葉片撞擊作用下被分離出來,其余合格的煤粉隨氣流帶出。靜態(tài)擋板式分離器風(fēng)粉速度較低,產(chǎn)生的離心加速度小,而旋轉(zhuǎn)式分離器依靠轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)風(fēng)粉混合物氣流旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心加速度較大,具有較強(qiáng)的離心分離能力,所以相同尺寸的旋轉(zhuǎn)分離器效率較軸向式粗粉分離器效率高。
采用軸向式分離器,如要滿足R90=5%,需要的分離器尺寸較旋轉(zhuǎn)分離器大很多,顯然現(xiàn)場(chǎng)條件受到限制,且旋轉(zhuǎn)式分離器可以控制轉(zhuǎn)速,具有大范圍調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度功能,煤粉細(xì)度可以根據(jù)煤質(zhì)的變化而進(jìn)行調(diào)整,分離效率高、煤粉均勻性好。因此,采用動(dòng)態(tài)分離技術(shù)對(duì)原軸向式粗粉分離器進(jìn)行了改造具有明顯的優(yōu)勢(shì)。利用機(jī)組大修,對(duì)鍋爐分離器實(shí)施了改造。分離器改造投運(yùn)后至今,分離器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),控制調(diào)整可靠,改造達(dá)到了預(yù)期效果,也為旋轉(zhuǎn)分離器在該公司的推廣應(yīng)用積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
2 旋轉(zhuǎn)式分離器技術(shù)特點(diǎn)及參數(shù)
旋轉(zhuǎn)分離器由分離器筒體、葉輪轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子軸承座、回粉管、進(jìn)出口管、傳動(dòng)電機(jī)及其控制設(shè)備組合而成。具體結(jié)構(gòu)如圖1:
旋轉(zhuǎn)式分離器的主要部件為帶多個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子,電機(jī)通過一個(gè)減速器帶動(dòng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),采用變頻電機(jī),可以長(zhǎng)期在低頻下工作。轉(zhuǎn)速采用變頻器調(diào)節(jié),可以在0~50Hz范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速可在0~147rpm無級(jí)調(diào)節(jié),分離器口煤粉細(xì)度可以在3%~15%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。分離器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制可以采用DCS或操作盤操作。除變頻器具有過壓過流欠壓等多項(xiàng)保護(hù)功能外,在電氣回路中還對(duì)軸承溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)、報(bào)警和保護(hù)。旋轉(zhuǎn)分離器相關(guān)參數(shù)如下:
3 分離器調(diào)試試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)是在磨入口容量風(fēng)壓為8.0kPa,6只燃燒器全部投入時(shí)進(jìn)行,進(jìn)行了三個(gè)工況測(cè)試,結(jié)果如表2所示,分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速與煤粉細(xì)度R90、磨煤機(jī)最大出力的關(guān)系如圖2和圖3所示。
4 結(jié)語
(1)分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速在400~800r/min時(shí),煤粉細(xì)度R90調(diào)節(jié)范圍為1.88%~13.96%。在磨煤機(jī)正常運(yùn)行方式下,分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速為550r/min左右時(shí),煤粉細(xì)度R90即可達(dá)到10%的要求;分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速為700r/min左右時(shí),煤粉細(xì)度R90即可達(dá)到5%的要求。煤粉細(xì)度調(diào)整特性好,并達(dá)到了設(shè)計(jì)要求;(2)煤粉均勻性指數(shù)在1.25~1.32,比軸向式粗粉分離器煤粉均勻性指數(shù)0.9~1.1有很大提高;(3)分離器轉(zhuǎn)子最高轉(zhuǎn)速僅147r/min,正常運(yùn)行時(shí)更低(小于100r/min),有利于分離器葉片磨損的減緩;(4)旋轉(zhuǎn)分離器設(shè)備通過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,轉(zhuǎn)動(dòng)部分運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無漏粉、漏油等缺陷,設(shè)備日常維護(hù)、檢修工作量小。
作者簡(jiǎn)介:劉勇軍(1974-),男,大唐華銀株洲發(fā)電有限公司鍋爐專工,高級(jí)技師,研究方向:電站鍋爐技術(shù)管理及檢修。
(責(zé)任編輯:周 瓊)