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        石油催化裂化催化劑生產(chǎn)廢水減排技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展

        2015-08-10 09:43:44王紅萍曾德金梁維軍
        石油化工應(yīng)用 2015年12期
        關(guān)鍵詞:改性催化劑工藝

        賀 勇,王紅萍,曾德金,梁維軍

        (1.中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司,湖南岳陽(yáng) 414012;2.武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,湖北武漢 430079;3.水資源安全保障湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心,湖北武漢 430072)

        催化裂化催化劑是石油煉制中用量最大的催化劑[1,2],生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生含硅、氨氮、懸浮物和酸堿鹽的多種廢水,外排不僅危害環(huán)境,還浪費(fèi)大量的硅源、銨源,降低催化劑產(chǎn)率。近年來(lái),為了降低單位產(chǎn)品水耗、減少單位產(chǎn)品的污水外排量,保證污水達(dá)標(biāo)排放,研究領(lǐng)域和生產(chǎn)企業(yè)開展了大量的研究,一些技術(shù)已經(jīng)取得了成功,并在生產(chǎn)中得到了應(yīng)用,同時(shí),還存在一些亟待解決的問(wèn)題。工業(yè)生產(chǎn)中廢水的零排放日漸成為廢水處理的發(fā)展趨勢(shì)[3,4],煉油催化劑生產(chǎn)工業(yè)也必將如此。本文梳理當(dāng)前已經(jīng)取得的成果和存在的問(wèn)題,預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),為后續(xù)研究和應(yīng)用提供借鑒。

        1 生產(chǎn)用水與廢水

        FCC 催化劑生產(chǎn)過(guò)程可歸結(jié)為三個(gè)過(guò)程:分子篩合成、分子篩改性和催化劑成型,相應(yīng)的典型的用水與排水過(guò)程分別(見圖1~圖3)。各過(guò)程產(chǎn)生的廢水中污染物分別來(lái)自于分子篩晶化母液 分子篩離子交換改性廢水、催化劑噴霧干燥和焙燒過(guò)程尾氣洗滌廢水和各種洗滌過(guò)程。

        圖1 分子篩合成用水與排水(以NaY 分子篩合成為例)

        2 廢水污染物減排技術(shù)

        2.1 物料回收

        FCC 催化劑生產(chǎn)中外排的主要物料包括硅、銨鹽、稀土和分子篩或催化劑顆粒。通過(guò)物料回收,大幅度減小了工藝排放污水中污染物濃度和物料的消耗量。

        2.1.1 硅回收利用 分子篩合成中,投料中的硅/鋁比遠(yuǎn)高于分子篩中的硅/鋁比,隨母液和分子篩洗滌濾液排放出大量的硅,通過(guò)向母液中加入硫酸鋁制備硅鋁膠回用于分子篩合成,生產(chǎn)上已經(jīng)將硅的利用率從過(guò)去的52 %提高到83 %,甚至可提高到90 %[5-8]。一方面,減少了含硅污水排放量和硅的排放總量,同時(shí),減小了硅源的消耗量。

        圖2 NaY 分子篩改性用水與排水(以銨離子改性為例)

        圖3 FCC 催化劑成型用水與排水(以制漿+噴霧干燥+焙燒工藝為例)

        2.1.2 銨鹽回收 銨鹽回收在FCC 催化劑生產(chǎn)中已經(jīng)得到了廣泛的推廣。分子篩離子交換改性中,排放的離子交換廢液中含有大量未交換的銨離子,氨氮濃度可達(dá)3 000 mg/L~5 000 mg/L,加堿調(diào)節(jié)pH 到11,采用熱泵閃蒸汽提法,可將廢水中的氨氮含量降到4 mg/L,蒸發(fā)出來(lái)的氨氣用硫酸吸收,制得硫酸銨溶液作為原料在系統(tǒng)中直接回用,并且經(jīng)濟(jì)可行[9-11]。采用銨鹽循環(huán)利用工藝后,回收銨鹽含氮量占參與生產(chǎn)過(guò)程總氮量已經(jīng)達(dá)到68 %以上[10]。

        2.1.3 稀土回收 稀土在改善FCC 催化劑的活性和穩(wěn)定性方面具有優(yōu)良的性能[2],但是,價(jià)格昂貴,排放到環(huán)境中對(duì)生物具有毒性[12]。 分子篩稀土鹽溶液離子交換改性排放廢液,采用加堿沉淀的方法或萃取法[13,14],可有效回收稀土并回用于分子篩改性工藝中,其中尤其以碳酸鈉或碳酸氫鈉沉淀法為最佳[14],但是,國(guó)內(nèi)工業(yè)應(yīng)用的報(bào)導(dǎo)不多。

        2.1.4 分子篩或催化劑顆?;厥?各種廢水中都含有相應(yīng)的懸浮顆粒物物料,尤其分子篩洗滌、催化劑洗滌、離子交換改性工藝中,廢水中的懸浮顆粒都是相應(yīng)的分子篩顆粒或催化劑顆粒,分別收集各工序廢水,經(jīng)沉淀濃縮后,底部懸浮顆粒物返回至適宜的生產(chǎn)工序,既減少了廢水中的污染物,又提高了產(chǎn)品收率[15]。

        2.2 梯級(jí)用水

        為了減少FCC 催化劑生產(chǎn)過(guò)程中污染物排放,首先從各用水環(huán)節(jié)內(nèi)、用水環(huán)節(jié)間梯級(jí)回用減少了廢水的排放量。如分子篩離子交換改性工藝中,在水平帶式過(guò)濾機(jī)上通過(guò)采用多級(jí)逆流交換工藝,不僅大幅減少了離子交換廢液的排放量,還減小了廢液中污染物的濃度,提高了銨鹽利用率,也減小了銨鹽消耗量[16]。

        FCC 催化劑制備后期焙燒后用硫銨、氨水溶液洗滌時(shí),采取多級(jí)逆流洗滌工藝,大幅減少了洗滌水外排量、洗滌水量和硫銨氨水的消耗量,并將洗滌后排放的水收集回用于氣流干燥噴淋塔捕塵,進(jìn)一步減少新鮮水用量[17]。

        2.3 處理后回用

        各工序廢水中都含有一定濃度的分子篩或催化劑顆粒,回用時(shí)沉淀法起到了初步分離的作用,對(duì)于氨氮含量高的廢水,經(jīng)汽提去除氨氮后,pH 約11,含有大量的游離堿,可補(bǔ)充至尾氣洗滌系統(tǒng)參與尾氣洗滌(尾氣中含有鹽酸)[18]。

        2.4 處理后排放

        各生產(chǎn)過(guò)程廢水分類回收利用后,仍然需要排放的污水進(jìn)入綜合污水處理系統(tǒng),根據(jù)是否含有超排放標(biāo)準(zhǔn)的氨氮分別進(jìn)入低氨氮綜合污水處理系統(tǒng)和微氨氮綜合污水處理系統(tǒng)。綜合污水中除了含有一定濃度的氨氮外,主要污染物是懸浮物、酸、堿和鹽,調(diào)節(jié)pH和去除懸浮物是綜合污水處理的主要目標(biāo)。調(diào)節(jié)pH后混凝沉淀被廣泛采用,并且可取得滿意的效果[19,20]。

        低氨氮綜合污水經(jīng)過(guò)混凝沉淀處理后,進(jìn)入生化系統(tǒng)脫氮,短程硝化具有節(jié)約碳源降低能耗的優(yōu)勢(shì),具有推廣價(jià)值[21,22]。

        3 存在問(wèn)題

        FCC 催化劑生產(chǎn)中,廢水污染物減排近二十年已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步,但是,仍存在一些過(guò)程廢水工業(yè)生產(chǎn)中仍未能獲得良好的處理路徑,直接進(jìn)入了綜合污水處理系統(tǒng)。

        3.1 噴霧干燥和焙燒尾氣洗滌廢水

        噴霧干燥尾氣循環(huán)洗滌系統(tǒng)排污水懸浮物含量高、酸性強(qiáng),且粒徑小,間歇性排放到綜合污水處理系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)形成沖擊性負(fù)荷,威脅系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。有研究表明不改變pH 條件下,混凝、離心分離,均可實(shí)現(xiàn)固液分離,但是,混凝法由于藥劑用量大,對(duì)回收催化劑性能可能會(huì)產(chǎn)生影響,且費(fèi)用高,離心分離因強(qiáng)酸性工況設(shè)備昂貴難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用[23]。

        3.2 分子篩洗滌廢水

        盡管分子篩晶化母液回用率已經(jīng)很高,但是,分子篩洗滌水回用時(shí),由于濃度較低,懸浮物含量高,回收利用困難,制約了硅利用率的進(jìn)一步提升。

        3.3 其他

        除了以上兩類廢水以外,氨氮回收率仍未提升到理想水平。氨氮雖然參與生產(chǎn)過(guò)程,但是,最終不進(jìn)入產(chǎn)品,當(dāng)前氨氮系統(tǒng)中循環(huán)利用率約70 %,但是,另外30 %進(jìn)入低、微氨氮綜合廢水系統(tǒng)或進(jìn)入大氣。低濃度氨氮廢水是氨氮資源耗費(fèi)的主要源頭之一。對(duì)于氨氮濃度幾百到上千毫克每升的低濃度氨氮廢水,采用汽提回收氨氮的工藝不經(jīng)濟(jì),進(jìn)入低氨氮綜合污水處理系統(tǒng),預(yù)處理后進(jìn)行生化處理,需要補(bǔ)充大量的碳源,能源消耗也較大,費(fèi)用高,當(dāng)前還缺乏理想的處理工藝。

        另外,還有一些工藝廢水幾乎沒(méi)有受到關(guān)注,如分子篩抽鋁或脫鋁工藝廢水,綜合廢水鹽含量高等問(wèn)題。

        4 發(fā)展趨勢(shì)

        綜上所述,當(dāng)前FCC 催化劑生產(chǎn)過(guò)程,水平真空帶式過(guò)濾機(jī)逆流洗滌工藝和逆流離子交換工藝、分子篩母液制備硅鋁膠、熱泵閃蒸汽提氨等關(guān)鍵技術(shù)有效提高了物料利用率,降低了污染物排放量和廢水排放量,酸堿中和、混凝沉淀、生物脫氮保證了綜合污水pH、懸浮物、氨氮滿足排放要求。

        未來(lái)發(fā)展的目標(biāo)是進(jìn)一步提升硅利用率和氨氮循環(huán)利用率,減少污水總排放量和新鮮水耗量,降低處理費(fèi)用,提高處理效率;另外,鹽也將進(jìn)入污水減排的日程。從技術(shù)角度看,膜處理等有利于資源回用的新技術(shù)將會(huì)得到更多的推廣應(yīng)用。

        [1] 錢伯章,朱建芳.石油煉制催化劑的新進(jìn)展[C].第1 屆全國(guó)工業(yè)催化技術(shù)及應(yīng)用年會(huì),中國(guó)四川成都,2004.

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