景曄 黃廣鵬 孫光霽
(1.中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司;2.解放軍駐錦州石化分公司軍事代表室)
目前,在煉化企業(yè)有不少大功率(功率500 kW以上)壓縮機氣量因工藝要求經(jīng)常需要調(diào)節(jié),盡管壓縮機氣量調(diào)節(jié)方法有很多,但能夠?qū)崿F(xiàn)對大型工藝往復(fù)式壓縮機進行連續(xù)、經(jīng)濟、高效、快捷、精確調(diào)節(jié)的方式并不多。長期以來,一直都是靠打回流等方法來調(diào)節(jié),造成電能的巨大浪費;轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)在低轉(zhuǎn)速時影響壓縮機的正常運行;可變余隙腔調(diào)節(jié)響應(yīng)速度慢,且通常需要較多的人工干涉,可靠性較差。液壓式氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)技術(shù)在往復(fù)式壓縮機上的應(yīng)用,從根本上改變傳統(tǒng)進氣閥靠閥片兩側(cè)壓差控制氣閥啟閉的狀態(tài),而使之成為時時受液壓裝置控制的受控閥。
某石化公司80×104t/a 連續(xù)重整裝置上,采用由賀爾碧格公司開發(fā)生產(chǎn)的HydroCOM 氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng),大幅度地減少了壓縮機的電流量,為企業(yè)帶來較高的經(jīng)濟效益。
此裝置工藝流程可分為原料預(yù)處理、催化重整、產(chǎn)品分離、催化劑再生四部分,其中催化重整為核心反應(yīng)部分。催化重整部分的重整反應(yīng)除了使精制油增加芳烴含量外,也產(chǎn)生大量的氫氣,這就要把產(chǎn)物作進一步處理,分離成氫氣、輕烴和重整油。因重整反應(yīng)壓力較低,在低壓下產(chǎn)物氣液平衡,分離罐分離出的氣體中會有大量的輕烴,既降低了氫氣的純度又減少了重整油的收率;所以設(shè)置再接觸流程,經(jīng)再接觸系統(tǒng)增壓冷卻,使含氫氣體中輕烴溶解在油中,也使產(chǎn)出的氫氣達到壓力并入氫氣管網(wǎng)之中[1]。產(chǎn)品分離部分中的再接觸流程如圖1 所示。
重整反應(yīng)生成的氫氣進入D-217分離罐,D-217頂部出的氫氣經(jīng)K-202壓縮機一級壓縮,再經(jīng)A-203空冷、E-203 水冷,冷卻后進入D-202(1 號再接觸罐)。D-202 頂部出的氫氣經(jīng)K-202 壓縮機二級壓縮,再經(jīng)A-204空冷、E-205再接觸預(yù)冷器、E-206氨冷凍,冷卻后進入D-203(2號再接觸罐)。D-203頂部出的氫氣經(jīng)D-204A/B 脫氯罐脫氯后出裝置。
本次增設(shè)氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的壓縮機為K-202C。K-202 壓縮機有A、B、C 3 臺,正常情況下兩開一備。滿足裝置所需氫氣量的條件為:1 臺壓縮機滿負荷運行,另1 臺以額定負荷的50%~80%運行;而壓縮機在原控制系統(tǒng)下2 臺不得不都在滿負荷下運行,所剩余的氫氣必須通過旁路控制閥返回壓縮機入口前,造成壓縮機能耗浪費。所以有必要加設(shè)氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)0%~100%負荷無級調(diào)節(jié),提高節(jié)能水平及經(jīng)濟效益。
K-202 壓縮機為重整氫增壓機。BX 系列往復(fù)活塞式壓縮機是由沈陽氣體壓縮機股份有限公司設(shè)計制造的。壓縮機基本數(shù)據(jù)見表1。
本次加設(shè)的氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)英文名稱為HydroCOM,是由某公司專門為往復(fù)式壓縮機開發(fā)的液壓式氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng),能實現(xiàn)壓縮機氣量在0%~100%范圍內(nèi)無級調(diào)節(jié)。
圖1 再接觸流程
表1 K-202 壓縮機數(shù)據(jù)
氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)要達到的目的就是滿足壓縮機壓縮正好所需的氣量。
壓縮機工況:吸氣時活塞向右運動,進氣閥被氫氣頂開,氫氣流入腔中?;钊蜃筮\動時,氫氣壓縮,進氣閥關(guān)死,到一定程度排氣閥打開,被壓縮氫氣流出,這時完成一個循環(huán)?,F(xiàn)在應(yīng)用回流省功原理,當活塞向左運動時,進氣閥不關(guān)閉,而是在卸荷器作用下保持全開狀態(tài),使一部分氫氣又流回進氣罐中(這部分氫氣即為原來多壓縮的氣量,現(xiàn)不被壓縮),之后將進氣閥關(guān)死,完成正常的壓縮排氣過程。HydroCOM 系統(tǒng)就是能讓進氣閥延遲關(guān)閉的一套系統(tǒng)。
這套系統(tǒng)有高度集成的電子控制系統(tǒng),能夠完全嵌入到裝置現(xiàn)有的DCS 系統(tǒng)中?,F(xiàn)場由電子液壓執(zhí)行機構(gòu)和進氣閥卸荷器,根據(jù)4~20 mA 的控制信號延遲進氣閥關(guān)閉的時間來調(diào)節(jié)每個活塞行程所壓縮的氣量。利用DCS 中的PI 調(diào)節(jié)器根據(jù)實際負荷需求計算出4~20 mA 的控制信號,并把負荷控制信號送給CIU(中間接口單元),CIU 把4~20 mA 的控制信號轉(zhuǎn)換成電子指令傳送給執(zhí)行機構(gòu)。通過執(zhí)行機構(gòu)完成上述在適當時間開啟、關(guān)閉進氣閥的任務(wù)。裝備了氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,壓縮機只對實際需要的氣量進行壓縮,從而能夠最大限度地節(jié)約資源。
在裝備氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)前,氣量調(diào)節(jié)主要通過旁路返回閥來實現(xiàn)??刂品桨溉鐖D2 所示。
圖2 原控制方案流程
經(jīng)K-202 一段壓縮后的氫氣在D-202 后通過PV2002A/B 可回流至D201 前。經(jīng)K-202 二段壓縮后的氫氣在D-203 后通過PV2003 可回流至D-202前。如此可實現(xiàn)壓縮多余的氫氣流回,達到穩(wěn)壓的目的。
增加氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)后的控制方案如圖3所示。
新控制方案并未取消旁路閥。因為出于對進氣溫度的考慮,HydroCOM 壓縮機最低負荷不可低于30%。如想壓縮低于30%的氣量,要用壓縮機壓縮30%的氣量,再通過旁路閥流回多余氣量。調(diào)節(jié)方法見表2。
圖3 新控制方案流程
表2 調(diào)節(jié)方案
現(xiàn)實際出于對生產(chǎn)調(diào)節(jié)的考慮,負荷在80%左右,而旁路閥并未完全關(guān)閉,有20%左右的開度,若將旁路閥20%開度關(guān)閉會進一步節(jié)能。
氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的基本配置如圖4 所示。
圖4 HydroCOM 系統(tǒng)的基本組成
由圖4 可知,氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:
1)執(zhí)行機構(gòu)(Actuator)。從CIU 接收指令驅(qū)動進氣閥卸荷器,通過控制卸荷器來操縱進氣閥的開啟與閉合。執(zhí)行機構(gòu)由外部電源供電,液壓油站供油。
執(zhí)行機構(gòu)結(jié)構(gòu)見圖5。執(zhí)行機構(gòu)控制見圖6。
圖5 HydroCOM 執(zhí)行機構(gòu)結(jié)構(gòu)
圖6 HydroCOM 執(zhí)行機構(gòu)控制
2)CIU 中間接口單元。CIU 是執(zhí)行機構(gòu)、上死點傳感器和DCS 系統(tǒng)之間的接口,由CIU 連接協(xié)調(diào)整個HydroCOM 系統(tǒng)和DCS 系統(tǒng),作為信號交流紐帶。
3)直流48 V 供電電源(EPS)。EPS 負責給執(zhí)行機構(gòu)提供48 V 直流電源。
4)液壓油站(HU)。向執(zhí)行機構(gòu)提供驅(qū)動壓縮機氣閥動作的液壓動力。
5)隔離放大器(IA)。用于隔離危險區(qū)域和安全區(qū)域,把現(xiàn)場信號轉(zhuǎn)化為到安全區(qū)域的晶體管輸出。
6)上死點傳感器(TDC)。同步測量曲軸的旋轉(zhuǎn),經(jīng)過推算,能實時提供活塞在氣缸中的即時位置給CIU,執(zhí)行機構(gòu)據(jù)此來控制進氣閥的開啟和閉合時間,也可測量壓縮機的轉(zhuǎn)速。
壓縮機的每一個進氣閥上都裝配一個執(zhí)行機構(gòu),由外部電源提供48 V 直流電,由液壓油站提供液壓油。CIU 通過數(shù)據(jù)總線將進氣閥開啟或關(guān)閉的信息傳輸給這些執(zhí)行機構(gòu)。CIU 通過上死點傳感器和一個隔離放大器與壓縮機轉(zhuǎn)速保持同步。CIU通過接收DCS 系統(tǒng)的4~20 mA 的信號,獲知每級需要的氣量。CIU 反饋每個進氣閥的閥窩溫度,再以4~20 mA 信號的方式傳輸給DCS。信號也可通過Modbus 接口轉(zhuǎn)換給DCS。
圖7 聯(lián)鎖圖
如圖7 所示,當壓縮機電動機運行,液壓油站電動機運行,氣量調(diào)節(jié)負荷大于0%三者同時滿足時CIU 可以投用。在維護旁路運行的情況下,當發(fā)生以下問題時聯(lián)鎖停液壓油站電動機。
◇CIU 投用且錯誤時;
◇液壓油站電動機運行且壓力低低報警時;
◇液壓油站液位低時;
◇液壓油站溫度高高報警時。
一旦出現(xiàn)問題聯(lián)鎖停液壓油站電動機后,HydroCOM 系統(tǒng)可自動停止工作,并改用旁路閥來調(diào)節(jié)壓縮機的氣量。
2.6.1 節(jié)能效果
本系統(tǒng)投用后,在連續(xù)重整裝置進料量91 t/h的工況下,壓縮機負荷為80%,節(jié)能效果明顯。表3 為K-202C 氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造前后數(shù)據(jù)對比。
表3 K-202C 在不同負荷下的電流
按負荷80%、電流165 A 計算,每小時節(jié)電320 kWh,每天節(jié)電7 680 kWh;按每度電0.67 元計算,每天可節(jié)約電費5 145.6 元,每年節(jié)約電費約187.81 萬元,經(jīng)濟效益十分可觀。而且,如果旁路閥全關(guān),還將產(chǎn)生更大經(jīng)濟效益。
2.6.2 系統(tǒng)效果
K-202C 壓縮機上裝備了氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,可實現(xiàn)壓縮機30%~100%負荷范圍內(nèi)無級調(diào)節(jié),達到平穩(wěn)過渡。因減少了無謂的做功,故延長了排氣閥壽命,從而降低了維修成本。在系統(tǒng)出故障時可自動停止工作,而壓縮機將以100%負荷運行,并借助原旁路調(diào)節(jié)方式進行氣量調(diào)節(jié)。另外,開停機也更加簡便,提高了壓縮機的可靠性和安全性。
問題一:蓄能器系統(tǒng)支架固定不穩(wěn)。
改進措施:由于機組二層平臺板處無合適鋼梁用以焊接蓄能器支架,考慮到機組運轉(zhuǎn)過程中平臺振動較大,若蓄能器振動過大,有將液壓油系統(tǒng)接頭震松動的風險,影響機組穩(wěn)定運行。因此,將施工方案變更,加設(shè)部分鋼梁及更換蓄能器支架型鋼,以確保蓄能器支架穩(wěn)固。
問題二:試運行過程中,由于液壓油系統(tǒng)有故障,在關(guān)閉油站的過程中,機組負荷并未達到原計劃中所要求的100%負荷,而是瞬間降至0 負荷,10 s 后自動恢復(fù)至100%負荷,造成工藝條件大幅波動。
改進措施:經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員分析認為,當停液壓油泵的瞬間,執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)殘存的液壓油在CIU 仍處于投用狀態(tài)下將進氣閥全部頂開,因此負荷瞬間降至0。后將聯(lián)鎖邏輯中“液壓油站電動機運行”后增加60 s 延時,確保在液壓油站故障時,把殘余的液壓油油壓泄完后再將CIU 切除,以實現(xiàn)機組負荷穩(wěn)定。
問題三:個別氣閥閥窩溫度過高,存在倒氣現(xiàn)象。
改進措施:在適當時機拆裝檢修,并準備相關(guān)備件。
氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)在4M40 壓縮機上的改造是成功的。系統(tǒng)自2013年11月初投用以來,狀態(tài)良好,壓縮機運行狀態(tài)也更加平穩(wěn),可實現(xiàn)壓縮機30%~100%負荷范圍內(nèi)無級調(diào)節(jié)。改造后節(jié)能效果明顯,年節(jié)約電費約187.81 萬元,而且還有提升空間。
某公司的HydroCOM 氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)已引入國內(nèi)多年,為成熟技術(shù)。在當今大力提倡節(jié)能減排的形勢下,此系統(tǒng)成功運用既可以節(jié)約能源,獲取經(jīng)濟效益,又可為壓縮機長時間穩(wěn)定運行提供保障。
[1]徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006:371-372.