宋麗玲
(蘭州西機(jī)務(wù)段)
SS7E 型電力機(jī)車是蘭州鐵路局的客運(yùn)主力車型,承擔(dān)著重要的運(yùn)輸任務(wù),作為交-直型電力機(jī)車,整流裝置將來自接觸網(wǎng)的交流電轉(zhuǎn)變?yōu)楣C(jī)車牽引用直流電,在檢修過程中若出現(xiàn)任何問題則會造成晶閘管、二極管的的擊穿,嚴(yán)重的會引起重大交通事故。蘭州機(jī)務(wù)段2014年因?yàn)檎鞴裨念l繁擊穿,造成了多次返修和停運(yùn),其中有4 起剛進(jìn)行過臨修的整流柜在上車后不久就發(fā)生了擊穿,其中二極管V7 擊穿兩次,V11 及晶閘管V8 各一次,作為檢修人員,這不得不引起高度重視,針對此問題,并結(jié)合平時(shí)的檢修工作做出了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觥?/p>
(1)SS7E 整流柜配置
SS7E 機(jī)車是由2 個(gè)整流柜組成,第一整流柜負(fù)責(zé)向1~3 牽引電動機(jī)供電,第二整流柜向4~6 牽引電動機(jī)供電,2臺整流柜的特性、技術(shù)參數(shù)和柜內(nèi)部件完全一樣。整流裝置型號為TGZ20-2820/1030,是由12 個(gè)主晶閘管,8 個(gè)主整流管,列車供電晶閘管、整流管各2,他勵(lì)晶閘管、整流管各2,及每個(gè)晶閘管、整流管都接有換向電容,電阻等構(gòu)成。
(2)電路原理圖
SS7E 電力機(jī)車主電路原理圖
SS7E 電力機(jī)車在牽引工況下,不等分三段橋順序控制,向3 臺并聯(lián)工作的牽引電動機(jī)電樞繞組供電,另外由主變勵(lì)磁繞組通過勵(lì)磁橋向電機(jī)勵(lì)磁繞組供電,通過調(diào)節(jié)三段半控橋和勵(lì)磁橋的觸發(fā)角度來調(diào)整機(jī)車速度和電樞電流。上圖的V1-V10 每個(gè)標(biāo)記都是由兩個(gè)管子并聯(lián)工作。
整流元件擊穿原因很多,而所有的因素都是因?yàn)樵斐闪四硞€(gè)點(diǎn)處的過電壓、大電流從而導(dǎo)致了晶閘管和二極管的擊穿或熱燒毀。
(1)晶閘管上的脈沖觸發(fā)線接線狀況不良及保護(hù)電阻、電容器等阻尼器件性能性能降低
脈沖觸發(fā)是晶閘管導(dǎo)通的必要條件,而在實(shí)際檢修過程中由于脈沖觸發(fā)線分接于各個(gè)晶閘管上,存在各種因素使線接觸出現(xiàn)問題,一旦半控橋上某個(gè)晶閘管或二極管不導(dǎo)通,則必造成與其串并聯(lián)的其他元件因?yàn)檫^電壓,大電流而擊穿。每個(gè)晶閘管、二極管上都會串聯(lián)一個(gè)保護(hù)電阻和電容器,就是為了保護(hù)在換流過程中感應(yīng)出的過電壓造成整流元件的擊穿,電阻和電容器早使用一段時(shí)間后會存在阻值和電容值的變化,降低了對電路的保護(hù)作用。
(2)整流元件間存在動態(tài)不均流
由于單個(gè)晶閘管(或整流二極管)的額定電壓和電流是有限的,而機(jī)車上需要高電壓、大電流的晶閘管裝置,這時(shí)就必須把一定數(shù)量的晶閘管和整流二極管元件串聯(lián)或并聯(lián)或混聯(lián)起來,但由于各元件的特性不一致,如果簡單地把各元件連接起來,會形成元件間電壓和電流不均衡,甚至導(dǎo)致元件的損壞,使整流裝置無法正常工作,因此,必須考慮串聯(lián)、并聯(lián)元件及其間的均流問題。在檢修過程中可能均流達(dá)到了要求的85%,但晶閘管或二極管導(dǎo)通時(shí)間差異較大,或元件、散熱器以及銅辮線連接處經(jīng)常會發(fā)生電腐蝕,導(dǎo)致整流臂并聯(lián)支路的電氣參數(shù)發(fā)生變化等原因,就會出現(xiàn)動態(tài)不均流問題及元件間結(jié)溫差。從而導(dǎo)致整流元件的擊穿。
(3)通風(fēng)冷卻情況差,整流元件表面清潔度差
SS7E 型電力機(jī)車整流裝置采用強(qiáng)迫通風(fēng)冷卻方式,為了把整流柜半導(dǎo)體元件工作時(shí)由損耗所產(chǎn)生的熱量及時(shí)帶走,冷卻風(fēng)從車體頂側(cè)和車體上側(cè)進(jìn)入,通過百葉窗、風(fēng)道到整流裝置頂部的進(jìn)風(fēng)口,經(jīng)整流柜內(nèi)的前后兩個(gè)風(fēng)道,冷卻4 層銅散熱器,帶走半導(dǎo)體元,件工作時(shí)所產(chǎn)生的熱量,再由裝在整流裝置下部的軸流風(fēng)機(jī),將熱風(fēng)向下排出車外。同時(shí),整流裝置的換相保護(hù)電阻與銅排在通過大電流時(shí)產(chǎn)生的熱量,從車內(nèi)吸風(fēng)經(jīng)阻容面板間的間隙帶入風(fēng)道。經(jīng)通風(fēng)機(jī)排出車外。機(jī)車運(yùn)行環(huán)境惡劣,時(shí)間久了,風(fēng)霜雨雪塵就會將百葉窗糊住,不容易清洗,一旦清洗不干凈就會造成風(fēng)道受阻,熱量不能及時(shí)排出去從而造成熱燒損。在現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)百葉窗、整流元件表面積灰嚴(yán)重,而且整流元件表面灰塵中的銅、鐵粉末、油泥等導(dǎo)電物質(zhì)清晰可見,因此,通風(fēng)不良及清潔度差均會造成整流元件的熱燒毀。
(4)乘務(wù)員操作不當(dāng)或操作過電壓
有些乘務(wù)員在操作上只要級位退回“0”位,就關(guān)閉通風(fēng)機(jī),這樣就會造成整流元件熱損耗產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)散發(fā)。在分合閘過程中產(chǎn)生操作過電壓并伴以較高網(wǎng)壓,從而造成元件擊穿。
(1)嚴(yán)格脈沖觸發(fā)器接線的檢查及保護(hù)阻容值的范圍控制
檢查每一路脈沖觸發(fā)線接線良好,沒有虛接,短接情況,及時(shí)更換降級換相保護(hù)電容在每次小輔修中對整流柜換相電容進(jìn)行檢測,凡是電容降到原來90%左右的都及時(shí)更換,這樣一來換相過電壓得到有效的吸收,硅元件換相過電壓大大減少,防止了硅元件的燒損。
(2)改善均流狀況
在中修時(shí),進(jìn)行均流試驗(yàn),均流系數(shù)不能低于85%,并且開通時(shí)間差異盡量小,避免因?yàn)殚_通時(shí)間而產(chǎn)生的不均流問題。檢查電連接處無松動,無電腐蝕現(xiàn)象。在小輔修時(shí)采用移動檢測儀及時(shí)檢測,對于整流元件性能發(fā)生變化的及時(shí)更換,并更換與之并聯(lián)的另一個(gè)元件。
(3)改變清洗方法,提高清洗質(zhì)量
目前采用的整流柜清洗法是傳統(tǒng)的壓力沖洗法,對人的責(zé)任感要求較高,花費(fèi)時(shí)間長,清洗不干凈,建議采用化學(xué)清洗劑清洗,清洗較傳統(tǒng)清洗法省時(shí)省力,減少了人為作用,提高了清洗質(zhì)量。整流柜面板采用超聲波清洗,完了后在人工擦拭,由于積垢較厚也很難清洗干凈,如果加入了冷水水基清洗劑就相對較為好的清理。
(4)提高乘務(wù)員業(yè)務(wù)技能,使機(jī)車平穩(wěn)運(yùn)行
當(dāng)極位退回到“0”位后,不能馬上關(guān)閉通風(fēng)機(jī),應(yīng)使冷卻風(fēng)保持一段時(shí)間。盡量降低長時(shí)間、大電流運(yùn)行,使整流元件工作在額定電壓電流范圍內(nèi),并平穩(wěn)運(yùn)行,避免突然地大電流沖擊。
經(jīng)過分析以后,在日常檢修中對以上問題進(jìn)行了嚴(yán)格把控,整流柜擊穿事故發(fā)生次數(shù)明顯減少。在檢修過程中,認(rèn)真仔細(xì)是最重要的,保證做到每個(gè)細(xì)節(jié)都不遺漏就會減少事件的發(fā)生幾率,保證機(jī)車的良好運(yùn)行,每個(gè)小問題都會導(dǎo)致嚴(yán)重的事故,提高每個(gè)崗位的技能就能有效降低事故的發(fā)生。
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