廖大林,王獻輝,王鳳英,李要民,陳 欣,李滿江,張衛(wèi)平,王希軍(.河南信宇石油機械制造股份有限公司,河南 濮陽57006;.川慶鉆探長慶鉆井總公司,西安7008;.西部鉆探準東鉆井公司,新疆阜康85;.渤海鉆探工程有限公司 裝備處,天津0057)
奔馳雙機雙泵水泥固井車可靠性影響因素及改進措施
廖大林1,王獻輝1,王鳳英1,李要民1,陳欣1,李滿江2,張衛(wèi)平3,王希軍4
(1.河南信宇石油機械制造股份有限公司,河南濮陽457006;2.川慶鉆探長慶鉆井總公司,西安710018;3.西部鉆探準東鉆井公司,新疆阜康831511;4.渤海鉆探工程有限公司裝備處,天津300457)
針對奔馳雙機雙泵水泥固井車使用中存在的問題,分析了影響因素,提出了改造方案。通過設計和改進,克服了該車存在的缺陷,恢復了使用性能?,F(xiàn)場應用表明,該車完全滿足實際生產(chǎn)需求,大幅提高了可靠性,對油田在用的特種車輛、工程機械的改造維護提供參考。
水泥固井車;可靠性;影響因素;改進
自升式鉆井平臺升降基礎的合攏安裝是平臺建造的重點和難點,其工作要點如下:
1)升降基礎為平臺大型設備,合攏時要指定專門的安全預案,要具備良好的安全設施,可靠的吊裝設備,避免磕碰和墜落事件的發(fā)生。
2)合攏前的準備與檢查十分重要,影響升降鎖緊基礎焊后變形的船體大型結(jié)構(gòu)要提前焊接完成。船體整體水平要提前檢驗通過。
3)合攏前的劃線工作要求準確,工藝文件要齊全,現(xiàn)場檢查要細致。合攏劃線非常重要,要嚴格按照圖紙進行劃線,劃線范圍內(nèi)不能有遮擋物,要有樣沖眼,不能輕易被抹掉。
5)升降基礎上的基準,側(cè)面垂直腰線、水平腰線、前后正面中心線、要預制準,標記清晰。以備合攏時使用方便。
6)清理一切影響合攏工作的設施、按照劃線切割加工余量、完成開輻工作。
7)基礎的合攏會形成密閉艙室,在焊接、檢查、監(jiān)測等過程中、要按照艙室作業(yè)的要求保證通風、照明良好的前提下進行工作。
8)每個圍阱的3個基礎定位完畢后,對3個基礎進行尺寸檢測,每個基礎相對其它誤差不能過大,焊接在檢測完畢后進行。
9)預留焊接收縮量,保證焊后尺寸。
10)標記焊縫焊接次序,減少焊接變形。
11)在焊接過程中,加強尺寸監(jiān)測工作,根據(jù)焊接變形的具體情況調(diào)節(jié)焊接方案,保證焊后的關(guān)鍵尺寸不超差。
12)焊接過程要嚴格遵守WPS,并注意焊前預熱與焊后保溫,焊接質(zhì)量的好壞會直接影響到平臺的升降情況,這一點對于自升式鉆井平臺的建造至關(guān)重要。
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中原油田固井公司一輛奔馳雙機雙泵水泥固井車是某公司2005年設計制造的,當時出廠價值人民幣近千萬元,投產(chǎn)后服役于中原、西南和新疆油田市場。隨著使用時間的推移,部分配件的老化、設備操作人員的更迭,設備本身設計制造存在的缺陷,使該車故障不斷,可靠性降低,2013年下半年已無法正常使用,調(diào)回中原油田基地進行技術(shù)改造。
1)低壓管匯設計過于復雜,操作不當或者清洗不及時易造成低壓管匯堵塞。
2)三聯(lián)泵所處位置過于封閉,無法進行常規(guī)的維護保養(yǎng)。
3)泥漿泵和三聯(lián)泵的傳動軸過長,運轉(zhuǎn)時抖動嚴重,易造成斷軸、軸承損壞、固定螺栓松動等故障。
4)混漿池布置偏高,容積偏小,工作時水泥漿四處飛濺,影響操作工觀察泥漿液面。
5)高壓管匯設置在操作臺上,安全隱患大。
6)清水泵與灌注泵串聯(lián)在一根管線上,容易造成水泥倒流至清水泵內(nèi),造成清水泵至混合器管匯堵塞。
7)傳動軸無防護罩,存在安全隱患。
8)混合器無分散筒,混拌水泥時粉塵霧霾大,看不清混漿池液面。
2.1方案設計
將三聯(lián)泵移到駕駛室后側(cè),改造低壓管匯、加裝泥漿泵安全閥。重新布置泥漿泵、離心泵、齒輪油箱、高壓管匯等一系列部件,全車大修。
2.2平衡計算
2.2.1縱向平衡分析
SPM泥漿泵與混漿池互換,不影響車輛平穩(wěn)性,因為SPM泥漿泵質(zhì)量略重于混漿池,稍重的物體向車輛總重心靠近,更有利于平衡。
2.2.2橫向平衡分析
橫向設備未有大的變動,故平衡仍與原平衡相同。三聯(lián)液壓泵從中間位置移出,仍沿車輛軸線前移,橫向重心沒有左右偏移。
2.2.3變動情況和增減力矩計算[1]
根據(jù)受力分析可計算出各裝置重力對車輛重心線的力矩,其公式為
M=WL
式中:M為力矩,N·m;W為重力,N;L為距離,m。
1)右SPM泥漿泵前移1.5 m,其力矩
M1=22 400×1.5=33 600 N·m(前移)
2)將齒輪油箱從車后左邊移到右邊,向前移動1.2 m。其力矩
M2=4 400×1.2=5 280 N·m(前移)
3)三聯(lián)泵向前移動2 m,其力矩
M3=3 500×2=7 000 N·m(前移)
4)混漿池由原來的右邊位置向后移動3 m至車尾,其力矩
M4=8 200×3=24 600 N·m(后移)
5)增壓泵由原來位置向后移4 m至車尾,其力矩
M5=2 700×4=10 800 N·m(后移)
6)混漿泵從右邊移動1.2 m至左邊車尾,其力矩
M6=2 700×1.2=3 240 N·m(后移)
7)清水泵后移0.7 m,其力矩
M7=2 700×0.7=1 890 N·m(后移)
總體:前移總和M1+M2+M3=45 800N·m,后移總和M4+M5+M6+M7=40530N·m,重心在車輛中橋和后橋之間,未向車尾后移,故可行。
2.3技改措施
1)拆檢前對技改處全方位拍照以備后用。拆卸前對各系統(tǒng)分別做上記號,做好拆卸順序的記錄,安裝時按反程序進行。
2)液壓系統(tǒng)高壓膠管和接頭都要檢查,損壞的需要更換。
3)不得在大梁上開槽打孔,以免影響大梁的強度及承載能力和整車的安全性能[2]。
4)管線除通向壓力表的管線需要轉(zhuǎn)彎起緩沖作用的之外,其余管線盡量縮短,避免過多的交叉迂回。
5)安全閥及各類閥門配制,注意通徑壓力,規(guī)格型號與SPM泵的壓力匹配。
6)所有液壓管線安裝前均需要用壓縮空氣或氮氣進行吹掃,防止堵塞。
7)清除舊管線管壁殘余水泥結(jié)塊,保證管道100%的流通截面。
2.4主要節(jié)點
1)為了縮短管線和傳動軸的長度,便于維修,把右側(cè)(面向車頭)后邊的SPM泥漿泵與混漿池位置互換,左邊的SPM泥漿泵維持原位。
2)將混漿池移到車尾,高度適當減低,長度寬度增加,在原來的基礎上容量加大。
3)將原在2臺發(fā)動機、2臺變矩器中間的三聯(lián)泵移出,安裝到駕駛室后邊大梁的空位上,縮短傳動軸長度。
4)將操作平臺擴大,重新制作操作臺,將儀表盤上現(xiàn)有的不合格儀表全部更換,并將原來的電控開關(guān)改成氣控開關(guān)。
5)高壓管匯從操作臺上面移至副大梁上,向后延至車尾混漿池兩側(cè)與車尾高壓管匯連接。
6)為了安全起見,在SPM泥漿泵和高壓管線上加裝安全閥,安裝在SPM泥漿泵出口管線上,安全閥出口通往混漿池。
7)更新混合器,混合器分散筒重新制作,加裝排氣管,檢修清水閥門。
8)低壓管匯重新布置。
9)氣液路重新布置。
2.5難點與重點
1)原有的數(shù)據(jù)采集傳感器大部分失效或失準。按要求重新選配計算機控制系統(tǒng),可實現(xiàn)泵壓、排量、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、油溫、油壓等基本參數(shù)的可視化,并預備了密度計接口。
2)液壓系統(tǒng)中的液壓管線、元器件的重新布局和調(diào)試。將三聯(lián)泵移至駕駛室后側(cè),原液壓管線全部無法使用,更換全部的液壓管線,隨著位置的變化,所有的液壓調(diào)節(jié)全部重置。液壓管線試壓50 MPa,穩(wěn)壓,不刺漏方可安裝[3]。
3)高低壓管匯布置。原有管線過于復雜,施工過程中流程倒錯或閥門失效、沖洗不充分,都可能造成管線堵塞。本次改造過程中,盡量簡化流程,水柜出水管線通往SPM泥漿泵和清水泵,混漿池出漿管線分別通往SPM泥漿泵、灌注泵和循環(huán)泵,管線預留傾斜角度,便于殘液排空[4-5]。
4)底盤為奔馳車,油門控制非常復雜,7根線控制著油門的變化,同時和駕駛室腳踏油門互相制約。經(jīng)過不斷的試驗、測量,找出控制主線、復位線等,最終實現(xiàn)了2個按鍵就可實現(xiàn)油門的增減。
在中原油田進行現(xiàn)場試車時,根據(jù)以下試驗方法和驗收規(guī)則,必須進行各8 h空載、負載運轉(zhuǎn)試驗,合格后方能出廠。
1)各密封處、接合處不得有漏油、滲油現(xiàn)象。
2)各種循環(huán)泵和灌注泵軸承溫升不超過40℃,油池溫升不超過15℃,且最高溫度不超過70℃。
3)全車運轉(zhuǎn)應平穩(wěn),不得有沖擊、振動和不正常的響聲。
4)負載試驗時,距離固井車1 m處用聲級計A聲級測量整車噪聲,不得超過85 dBA
經(jīng)試驗,運行正常,混漿的速度和均勻度達到了預期。改進后的水泥固井車如圖1。
圖1 改進后的水泥固井車
在西南油氣田現(xiàn)場使用中,在進行堵漏劑的水泥漿配置時,循環(huán)泵和灌注泵的入口容易被堵塞,影響施工的正常進行。為解決這一問題,加大了濾網(wǎng)孔徑,在灌注泵和循環(huán)泵的出口加裝互通管路,便于反沖,解決了入口堵塞問題。2014-06-10,在西南油氣田累計行駛9 580 km,上井43次,使用情況良好,能夠滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要。
1)水泥固井車改進后,三聯(lián)液壓泵安裝在明處,有利于觀察和維修;軸系改短增加機械的安全性,延長了使用壽命;SPM泥漿泵向前移動使傳動軸縮短,減少了震動;混漿池位置的調(diào)整便于操作人員現(xiàn)場觀察混漿工作情況,并減少泥漿灑在車上,減少污染。
2)系統(tǒng)布局合理,安全性能提高,操作更方便,能確保人身及設備的安全。
3)通過該車的技改,舉一反三,可對油田在用的特種車輛、工程車輛的維修改造提供參考。
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TE925.2
B
10.3969/j .issn.1001-3482.2015.12.023
1001-3482(2015)12-0085-03
2015-08-13
廖大林(1951-),男,江蘇鹽城人,教授級高級工程師,主要從事石油裝備技術(shù)研究,Email:liaodalin 26@sina. com。