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        三板溪水電廠2號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子中心體滲水原因分析與處理

        2015-07-28 03:19:48陳俊中
        水電站機(jī)電技術(shù) 2015年4期
        關(guān)鍵詞:水輪機(jī)

        陳俊中

        (五凌電力三板溪水電廠,貴州 錦屏 556700)

        三板溪水電廠2號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子中心體滲水原因分析與處理

        陳俊中

        (五凌電力三板溪水電廠,貴州 錦屏 556700)

        摘要:三板溪電廠2號(hào)機(jī)因第一節(jié)補(bǔ)氣管上下法蘭、第二節(jié)補(bǔ)氣管下法蘭裂紋及密封老化失效等原因,造成補(bǔ)氣管內(nèi)水滲漏至發(fā)電機(jī)主軸內(nèi),在機(jī)組大發(fā)期間尾水水位上升時(shí),主軸空腔內(nèi)水溢至轉(zhuǎn)子中心體內(nèi),造成轉(zhuǎn)子中心體絕緣降低。在不進(jìn)行機(jī)組A修將轉(zhuǎn)子吊出情況下,創(chuàng)新提出將大軸補(bǔ)氣管中段支承法蘭割除,重新設(shè)計(jì)加工配合法蘭搭焊在原支承法蘭上的方法,解決補(bǔ)氣管法蘭配合間隙狹小難拆、難裝難題,將裂紋法蘭重新加工,徹底解決補(bǔ)氣管法蘭裂紋問題,成功避免2014年對(duì)2號(hào)機(jī)A修。

        關(guān)鍵詞:水輪機(jī);轉(zhuǎn)子中心體;滲水

        0概述

        三板溪電廠位于貴州省黔東南州的清水江上游,裝機(jī)4×250MW,于2006年底全部投產(chǎn)發(fā)電。機(jī)組水輪機(jī)型號(hào)為HLA855-LJ-505,機(jī)組額定功率256.5MW、額定轉(zhuǎn)速166.67r/min、最大水頭156.5m、額定水頭128m、最小水頭97m,吸出高度-5.92m。機(jī)組補(bǔ)氣方式采用自然補(bǔ)氣,大軸補(bǔ)氣管布置于主軸內(nèi),補(bǔ)氣管由三節(jié)構(gòu)成,其總長(zhǎng)為14.9m,直管段為

        402×15、材質(zhì)為306不銹鋼,直管法蘭均采用1Cr18Ni9Ti鋼材,其中,轉(zhuǎn)子中心體以下為補(bǔ)氣管第一、二節(jié),中心體以上為補(bǔ)氣管第三節(jié)。因補(bǔ)氣管與尾水相通,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較大,尾水水位較高時(shí),補(bǔ)氣管內(nèi)水位將超過轉(zhuǎn)子中心體高程,一旦補(bǔ)氣管發(fā)生滲水,補(bǔ)氣管內(nèi)水將進(jìn)入主軸并溢入轉(zhuǎn)子中心體內(nèi),造成轉(zhuǎn)子絕緣降低,甚至轉(zhuǎn)子一點(diǎn)、多點(diǎn)接地,導(dǎo)致機(jī)組非事故停機(jī)或轉(zhuǎn)子損壞等事故的發(fā)生。

        1轉(zhuǎn)子中心體滲水情況

        2014年5月13日,巡視人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)風(fēng)洞內(nèi)空冷器外表面冷凝水較其他機(jī)組明顯偏多,測(cè)量轉(zhuǎn)子絕緣電阻為160kΩ(正常值為500kΩ~650 kΩ,報(bào)警值為20kΩ,停機(jī)值為5kΩ)。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子中心體內(nèi)大軸補(bǔ)氣管支承法蘭處大量滲水,中心體內(nèi)部積水約3cm深。

        2轉(zhuǎn)子中心滲水原因分析

        2.1補(bǔ)氣管法蘭、焊縫裂紋

        為保證補(bǔ)氣管整體垂直度及同心度,補(bǔ)氣管法蘭與直管采用套裝焊接、整體車削方式進(jìn)行加工,此次將大軸補(bǔ)氣管整體拆除檢查,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)氣管第一節(jié)上下法蘭、第二節(jié)補(bǔ)氣管下法蘭焊縫均存在較嚴(yán)重的裂紋,部分裂紋接近法蘭2/3圈(圖1)。其原因可能為法蘭焊縫殘余應(yīng)力未完全消除,裂紋主要產(chǎn)生在焊縫熱影響區(qū)。

        圖1

        2.2密封條老化失效(詳見圖2)

        3補(bǔ)氣管裂紋處理方法

        由于轉(zhuǎn)子中心體滲水發(fā)生在5月機(jī)組大發(fā)期間,采取將滲水部位轉(zhuǎn)子中心體與第二節(jié)補(bǔ)氣管支撐法蘭封閉焊接充填專業(yè)堵漏材料,對(duì)支撐法蘭與第二節(jié)補(bǔ)氣管配合間隙進(jìn)行封焊等臨時(shí)措施,保證了機(jī)組正常運(yùn)行。9月,在不進(jìn)行機(jī)組A修將轉(zhuǎn)子吊出情況下,因主軸內(nèi)僅30cm寬的狹小施工空間、補(bǔ)氣管法蘭配合間隙僅0.5mm,要對(duì)大軸補(bǔ)氣管拆裝需克服裝配精度高、起吊作業(yè)難度高、作業(yè)工序復(fù)雜等難題,為此,專門設(shè)計(jì)制作大軸補(bǔ)氣管攀爬架,創(chuàng)新提出,將大軸補(bǔ)氣管中段支承法蘭割除,重新設(shè)計(jì)加工配合法蘭搭焊在原支承法蘭上的方法,解決補(bǔ)氣管法蘭配合間隙狹小難拆、難裝難題,將裂紋法蘭重新加工,徹底解決補(bǔ)氣管法蘭裂紋問題。其處理主要步驟如下:

        圖2滲水原因分析圖

        (1)拆除補(bǔ)氣管底部法蘭座,并通過泄水錐內(nèi)轉(zhuǎn)輪把合面頂部吊點(diǎn)將法蘭座固定;

        (2)制作2根約4m長(zhǎng)丁字梯,丁字梯上部、下部均通過掛鉤固定,掛鉤焊接于大軸內(nèi)壁,焊接位置應(yīng)避開水導(dǎo)軸瓦區(qū)域;

        (3)拆除發(fā)電機(jī)補(bǔ)氣閥及頂罩;

        (4)拆除第三節(jié)大軸補(bǔ)氣管;

        (5)用碳弧刨開原第二節(jié)補(bǔ)氣管上部處焊縫,碳弧起刨點(diǎn)離第二節(jié)補(bǔ)氣管法蘭至少1cm,不得損壞第二節(jié)補(bǔ)氣管法蘭;

        (6)將第二節(jié)補(bǔ)氣管整體起吊,當(dāng)?shù)谝还?jié)補(bǔ)氣管法蘭上升至中心體支撐法蘭位置,用抱箍將第一節(jié)補(bǔ)氣管抱住并擱置在支撐法蘭上,將第一、二節(jié)補(bǔ)氣管進(jìn)行分離;

        (7)將第一、二節(jié)補(bǔ)氣管從主軸內(nèi)分別吊出,并對(duì)法蘭進(jìn)行探傷檢查;

        (8)將存在裂紋的第一節(jié)補(bǔ)氣管上下法蘭、第二節(jié)補(bǔ)氣管下法蘭進(jìn)行割除,并重新加工新法蘭;

        (9)重新制作第二節(jié)補(bǔ)氣管上法蘭配合環(huán);

        (10)將第一、二節(jié)補(bǔ)氣管連接并回裝;

        (11)回裝補(bǔ)氣管底部支撐法蘭,并與第一節(jié)補(bǔ)氣管下法蘭連接;

        (12)將第二節(jié)補(bǔ)氣管上法蘭配合環(huán)焊接于原支撐法蘭上部,保證配合間隙約0.5mm;

        (13)回裝第三節(jié)補(bǔ)氣管及頂罩。

        4轉(zhuǎn)子中心體滲水防治措施

        為保證轉(zhuǎn)子中心體內(nèi)在補(bǔ)氣管發(fā)生滲水情況也不會(huì)對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)子絕緣造成影響,同時(shí),防止?jié)B水通過轉(zhuǎn)子與主軸連接法蘭甩入推力軸承油箱,在轉(zhuǎn)子中心體內(nèi)構(gòu)建密封腔,保證轉(zhuǎn)子中心體內(nèi)補(bǔ)氣管發(fā)生滲水不被甩至轉(zhuǎn)子上。主要方法如下:

        (1)在轉(zhuǎn)子中心體與大軸連接縫處涂抹樂泰596膠,防止?jié)B水通過轉(zhuǎn)子中心體與大軸把合縫甩至推力油箱;

        (2)在轉(zhuǎn)子中心體與大軸連接法蘭與大軸補(bǔ)氣管之間安裝鋁合金蓋板,防止?jié)B水在運(yùn)行時(shí)甩至轉(zhuǎn)子內(nèi)。蓋板由4塊構(gòu)成并設(shè)有2個(gè)觀察窗,蓋板外圈通過20個(gè)M16×60螺栓與大軸法蘭進(jìn)行連接,并通過密封條進(jìn)行外圈密封;蓋板內(nèi)圈與大軸補(bǔ)氣管通過石墨填料進(jìn)行密封,填料由16個(gè)M8×30螺栓進(jìn)行壓緊;

        (3)大軸補(bǔ)氣管安裝2瓣式吊環(huán)與蓋板內(nèi)圈進(jìn)行連接,防止機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)蓋板振動(dòng)。

        5結(jié)束語

        通過此次處理,成功消除2號(hào)機(jī)大軸補(bǔ)氣管裂紋導(dǎo)致轉(zhuǎn)子中心體滲水重大缺陷,有效防止因大軸補(bǔ)氣管滲水引發(fā)轉(zhuǎn)子絕緣降低造成機(jī)組非事故停機(jī)事件的發(fā)生,成功避免2號(hào)機(jī)A修,節(jié)省維修費(fèi)用約250萬元、設(shè)備檢測(cè)費(fèi)約100萬、備品備件購置費(fèi)約100萬,共計(jì)節(jié)省投資約450萬元,按年設(shè)計(jì)發(fā)電量計(jì)算,可增發(fā)電量約1.25億kW·h,增加發(fā)電收入4875萬元,提高全廠機(jī)組等效可用系數(shù)5%,同時(shí),也為國內(nèi)外同類型機(jī)組補(bǔ)氣管滲水檢查處理積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]國家能源局.DLT869-2012火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2012.

        [2]國家發(fā)展和改革委員會(huì).JB/T4730-2005承壓設(shè)備無損檢測(cè)[S].北京:新華出版社,2005.

        [3]中華人民共和國國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.GB/T8564 -2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2003.

        中圖分類號(hào):TV738

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

        文章編號(hào):1672-5387(2015)04-0044-02

        DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.04.013

        收稿日期:2015-01-26

        作者簡(jiǎn)介:陳俊中(1982-),男,工程師,從事水電廠機(jī)械維護(hù)檢修管理工作。

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