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        低水頭低負(fù)荷對水輪機影響分析

        2015-07-28 06:11:00
        水電站機電技術(shù) 2015年8期
        關(guān)鍵詞:水輪機分析

        湯 鴻

        (湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)

        低水頭低負(fù)荷對水輪機影響分析

        湯鴻

        (湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)

        摘要:白市水電廠自投產(chǎn)以來,機組長期處于低水頭、低負(fù)荷下運行。通過對此工況下轉(zhuǎn)輪的過流分析,重點對水輪機轉(zhuǎn)輪的空蝕及振動進行了探討,并結(jié)合白市水電廠現(xiàn)場實際運行情況進行了總結(jié)。

        關(guān)鍵詞:水輪機;低水頭;低負(fù)荷;分析

        1 概述

        白市水電廠裝機3臺型號為HL(PO55)-LJ-630混流式水輪發(fā)電機組,單機容量140MW,總裝機容量420MW,電站于2013年4月投產(chǎn)發(fā)電,水庫蓄水采用分期蓄水方案,第一期蓄水至291m,第二期由291 m蓄水至正常蓄水300 m。一期蓄水至291m后,因二期蓄水條件暫不具備,庫水位不能超過291m。截止2014年6月,機組運行的上游0水位區(qū)間保持在EL.289.5~291m以內(nèi)。

        2 機組運行參數(shù)分析

        2.1設(shè)計參數(shù)

        正常蓄水位EL.300.0m

        死水位EL.294.0m

        機組導(dǎo)水機構(gòu)中心高程247.5m

        2.2實際運行參數(shù)

        蓄水水位EL.289.5m~291.0m

        尾水允許最低水位EL.247.7m(主機廠家核算)

        根據(jù)水輪機特性曲線,上游水庫在291m水位左右運行時,機組最大出力約為額定出力的90%。在此水頭條件下,白市電站枯水期長期保持30MW單機負(fù)荷運行,豐水期滿發(fā)3臺機組,單機約120MW左右運行。

        機組長期在低水頭、低負(fù)荷的運行狀況下對電站的出力、發(fā)電量及運行費用等水利綜合利用效益產(chǎn)生重大影響,更嚴(yán)重的是可能危及到電站設(shè)備的安全。

        3 低水頭、低負(fù)荷對水輪機的影響分析

        水輪機轉(zhuǎn)輪是氣蝕發(fā)生的典型部件,因此,對轉(zhuǎn)輪葉片進口、出口邊的水流分析,具有代表意義。另外,混流式水輪機轉(zhuǎn)輪的空蝕主要集中在葉片背面,如轉(zhuǎn)輪葉片出口邊多發(fā)的翼型氣蝕等,葉片背面空蝕性能的好壞直接反映轉(zhuǎn)輪空蝕的總體水平。

        3.1低水頭、低負(fù)荷工況下混流式水輪機的氣蝕分析

        就混流式水輪機而言,水流在轉(zhuǎn)輪中的運動,一方面是水流相對于轉(zhuǎn)輪葉片流動,即相對運動,另一方面隨轉(zhuǎn)輪運動,即圓周運動或牽引運動。轉(zhuǎn)輪中的水流的絕對運動可看成是這兩種運動的合成(見圖1)。

        圖1速度矢量三角形

        當(dāng)水頭降低時,如果保持導(dǎo)葉開度不變(流量不變),轉(zhuǎn)輪出力減小,機組轉(zhuǎn)速不變,即1不變,絕對速度由1降到ν1。因此,水流相對速度由1變?yōu)?,水流和葉片間呈負(fù)沖角。如圖2所示。很明顯,此時1的方向角將比1的方向角減小,小于葉片的進口安放角,偏離了進口最優(yōu)工況條件。此工況下葉片正面頭部將發(fā)生脫流現(xiàn)象,從而產(chǎn)生局部氣蝕。出口三角形中,2不變,2減小,2減小。2方向角由直角變成銳角,則2的

        圖2進、出口速度三角形

        不管是設(shè)計水頭或者低水頭下,由于流量減小,葉片出口相對速度將減小,水流對葉片正面的撞擊力也將減小,在氣蝕系數(shù)相同的情況下,葉片氣蝕損壞總量(背面和正面氣蝕損壞量之和),在局部范圍內(nèi)是隨流量(負(fù)荷)減小而減小,即在局部范圍內(nèi)氣蝕損壞與葉片出口水流速度成正比。

        因此,混流式機組在設(shè)計水頭或低水頭工況下,流速(負(fù)荷)減小轉(zhuǎn)輪的氣蝕將減輕;在導(dǎo)葉開度一定情況下,隨著水頭的降低,氣蝕情況也將減輕。

        3.2低水頭、低負(fù)荷工況下混流式水輪機的振動分析

        圖3 葉片出口邊水流分析

        此時水輪機的運行工作穩(wěn)定性好,無力擺動,也沒有超出規(guī)范的振動、噪音和壓力脈動。在變工況尤其是低水頭、低負(fù)荷工況運行時,由于水流相對速度2方向不變,而數(shù)值減少為2,出口絕對速度出現(xiàn)較大的圓周分量U2。由于U2的存在,使水流在轉(zhuǎn)輪出口后產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),順著尾水管排向下游;U2越大,水流所受的離心力越大,沿半徑方向,半徑大水流壓力大,尾水管中心壓最小。這種旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的偏心螺旋形渦帶,其主要危害是引起低頻水力振動,如圖4。

        圖4 尾水管渦帶示意圖

        混流式水輪機尾水管渦帶產(chǎn)生的壓力脈動,其壓力脈動頻率接近機組的旋轉(zhuǎn)頻率,而引起機組和壓力管道的共振。這種管渦帶產(chǎn)生的壓力脈動也是造成這類機組振動和出力擺動的主要根源。尾水管壓力脈動值的大小,直接影響機組的安全穩(wěn)定運行。尾水管內(nèi)壓力脈動強度大小通常用壓力脈動雙振幅值與水頭之比來衡量,其中,△為壓力脈動雙振幅值(峰-峰值),為運行水頭,該參量即為相對值Δ/。

        3.3低水頭、低負(fù)荷工況對機組出力、效率影響

        2013年,白市水電廠機組枯水期長期保持30MW左右單機生態(tài)放水運行,豐水期單機約120MW左右運行,機組出力在50%以下效率為86.10%~88.88%,明顯小于機組額定工況下的效率;機組在80%負(fù)荷情況下,39m水頭下機組效率比額定水頭下效率稍?。ū?)。

        表1 水頭與效率關(guān)系表

        低水頭、低負(fù)荷運行工況偏離設(shè)計工況較遠(yuǎn),水流流經(jīng)葉片不再是“無撞擊進水,法向出流”流態(tài),汽蝕破壞水流的連續(xù)性和流態(tài)水力損失增加,水輪機的出力和效率大為降低。

        同一機組出力下,當(dāng)水頭降低時,機組流量增加,耗水率隨之增加,圖5所示為白市水電廠水輪機特性曲線。

        圖5 白市水電廠水輪機特性曲線

        3.4白市水電廠設(shè)備工況分析

        白市水電廠自2013年4月以來,在低水頭、低負(fù)荷條件下,3臺機組經(jīng)歷了4次檢修,對轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)、葉片、及頂蓋、導(dǎo)水系統(tǒng)等做了詳細(xì)檢查,未見明顯金屬缺陷,泄水錐和葉片正、背面均未發(fā)現(xiàn)空蝕,部分紅丹漆尚存。

        白市水電廠低水頭、低負(fù)荷運行的金屬探傷檢查結(jié)果,也進一步說明了混流式水輪機在低水頭、低負(fù)荷下運行,轉(zhuǎn)輪的空蝕并不嚴(yán)重。通過對機組實際振動擺度的記錄統(tǒng)計,水輪機處大軸擺度及頂蓋振動良好,遠(yuǎn)小于保證值。

        但在此工況條件下,白市水電廠機組還是出現(xiàn)了如真空破壞閥損壞,主軸密封損壞,尾水管振動過大等缺陷。

        3.4.1白市水電廠機組現(xiàn)場振動擺度統(tǒng)計

        白市水電廠水輪機頂蓋振動值和水導(dǎo)軸承處大軸相對擺度及絕對擺度保證不大于表2數(shù)值。

        表2 水輪機頂蓋振動及大軸擺度保證值

        低水頭、低負(fù)荷運行工況下,白市水電廠水輪機處實際振動及擺度值測量見表3,由表3可見,低水頭、低負(fù)荷運行工況下,白市水電廠水輪機振動及大軸擺度均小于保證值,機組振動擺度情況良好。

        表3 白市水電廠實際運行水輪機振動擺度記錄

        3.4.2尾水管振動

        前面分析的結(jié)果說明,由于機組在低水頭、低負(fù)荷下運行,偏離了額定工況,在尾水管內(nèi)旋轉(zhuǎn)水流產(chǎn)生了周期性偏心的低壓水管壁面,導(dǎo)致了周期性的水力振動的產(chǎn)生。人孔門處觀測到尾水管有明顯振感及響聲。

        3.4.3真空破壞閥損壞

        在低水頭、低負(fù)荷運行工況下,白市水電廠真空破壞閥動作更為頻繁,3號機2013年9月,真空破壞閥閥瓣固定螺栓斷裂掉落,已進行更換。其余2臺機組出現(xiàn)真空破壞閥閥瓣密封件損壞情況。

        混流式機組在低水頭、低負(fù)荷運行工況下,應(yīng)重點加強振動監(jiān)測,在威脅到機組安全穩(wěn)定時,通過科學(xué)認(rèn)證,可在尾水管直錐段設(shè)置導(dǎo)流柵,分割真空渦

        帶,減輕空腔汽蝕的破壞。并針對真空破壞閥損壞,尤其針對閥瓣密封損壞,除適當(dāng)調(diào)整真空破壞閥彈簧動作壓力外,更換閥瓣密封材質(zhì),更換成耐磨、耐沖擊的帆布橡膠,以減少真空破壞閥損壞及漏水風(fēng)險。

        4 結(jié)語

        就混流式機組而言,在低水頭、低負(fù)荷的工況下,結(jié)合白市水電廠的金屬監(jiān)督檢驗結(jié)果,表明轉(zhuǎn)輪的氣蝕情況是較輕的,參照現(xiàn)場實測振動數(shù)據(jù),在低水頭的工況下,機組運行振動擺度等數(shù)據(jù)良好,但在此工況下應(yīng)重點對尾水管直錐段、真空破壞閥的動作監(jiān)測。

        不管是新建電站或已建電站,由于自身發(fā)電條件的影響或外加網(wǎng)荷的限制,水電站低水頭、低負(fù)荷的運行工況是較普遍的。因此,針對此工況下混流式機組的安全、穩(wěn)定、效率等綜合因素,有必要作進一步深化研究。

        參考文獻:

        [1]浙江富春江水電設(shè)備有限公司,貴州清水江白市水電廠水輪發(fā)電機結(jié)構(gòu)設(shè)計說明[Z],2006.

        [2]宋立人,胡偉明.用水輪機能量特性比較穩(wěn)定性[J].中國三峽建設(shè),2006(7).

        [3]于波,肖惠民.水輪機原理與運行[M].北京:中國電力出版社,2008.

        [4]張大本,李吉川.混流式水輪機尾水管渦帶引起的水力振動[J].廣西電力技術(shù),1996(4).

        中圖分類號:TK730.7

        文獻標(biāo)識碼:A

        文章編號:1672-5387(2015)08-0001-04

        DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.08.001

        收稿日期:2015-05-04

        作者簡介:湯鴻(1987-),男,工程師,從事水電廠維護工作。

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