單瓊飛,賈玉鑫,康風波,李檢貴
(洛陽軸研科技股份有限公司,河南 洛陽 471039)
8Cr4Mo4V高溫鋼制套圈的軸承在高溫下有較高的強度和良好的穩(wěn)定性,適用于發(fā)動機的一些關鍵部位,在航空航天領域得到了廣泛應用。目前使用該材料加工的軸承型號越來越多,且加工尺寸逐漸向大型薄壁方向發(fā)展,對套圈熱處理質(zhì)量控制要求也越來越高。然而由于受現(xiàn)有普通真空爐性能及油淬工藝所限,套圈依然采用傳統(tǒng)的油淬方式,變形、翹曲及錐度等尺寸較難控制,導致廢品率居高不下,造成大量浪費,增大了成本。而若增大加工留量,又易造成后期磨削燒傷,將嚴重影響產(chǎn)品的加工質(zhì)量。
高壓氣淬工藝具有無氧化脫碳、無合金元素貧化及硬度均勻性好等特點,而且可以通過控制加熱及冷卻速度減小熱處理變形,并可實現(xiàn)清潔化熱處理[1-3],故真空高壓氣淬技術在過去的幾十年內(nèi)得到了迅速的發(fā)展和應用。一些國外企業(yè)已把高壓氣淬工藝成功地應用于高溫軸承鋼套圈淬火中,而國內(nèi)還在探索階段。由于高壓氣淬工藝對設備性能要求較高,且與傳統(tǒng)油淬相比冷卻速度明顯降低,如何保證此類產(chǎn)品的淬透性也是難題之一。下文嘗試對大型薄壁、寬度較大的8Cr4Mo4V高溫軸承鋼套圈的高壓氣淬工藝進行研究,以獲得其最佳的高壓氣淬熱處理工藝參數(shù),在保證產(chǎn)品淬透性的同時,減小套圈變形、翹曲及錐度,提高產(chǎn)品合格率。
試驗設備為法國ECM真空滲碳爐,該爐由加熱室、油淬室、真空通道及氣淬室構成,可同時實現(xiàn)傳統(tǒng)油淬和高壓氣淬工藝試驗。加熱室極限加熱溫度為1 320℃,可滿足8Cr4Mo4V高溫軸承鋼套圈熱處理工藝加熱要求;氣淬室可選用0~1 MPa的高壓氮氣(氮氣純度99.995%)進行淬火冷卻,確保產(chǎn)品的淬透性。
通過對淬火工藝以及氣淬壓力進行調(diào)整,分析高溫軸承鋼氣淬淬透性及氣淬壓力與產(chǎn)品變形、翹曲以及錐度的對應關系,解決由高溫軸承鋼油淬冷卻速度及淬火時組織轉(zhuǎn)變的不同時性引起的變形及翹曲,特別是錐度問題。
試驗的技術難點是既要保證產(chǎn)品的硬度要求,又能將產(chǎn)品的圓度、平面度及錐度控制在最小值。特別是錐度在熱處理中是無法進行整形處理的,所以減小寬度較大的耐熱鋼產(chǎn)品熱處理過程中的錐度尤為重要。
在高壓氣淬熱處理工藝調(diào)試過程中,對有效壁厚1~12 mm的高溫軸承鋼套圈分別在0.1~1 MPa氣淬壓力下進行淬透性及尺寸控制方面的工藝試驗。隨著氣淬壓力的提高,氣淬室氣體密度增加,從高溫軸承鋼套圈上帶走的熱量增多,其冷卻速度加快。對淬火后的組織、硬度及變形、翹曲等尺寸變形量等質(zhì)量控制指標進行檢測,研究高壓氣淬壓力與產(chǎn)品質(zhì)量的對應關系。通過多次工藝試驗優(yōu)化給出高溫軸承鋼高壓氣淬壓力的合適范圍為:氣淬壓力(MPa)=(0.08~0.09)×套圈有效壁厚(mm)。
選用20件某型號8Cr4Mo4V鋼制圓柱滾子軸承C27XX/01(外徑180 mm,寬度18 mm,有效壁厚2 mm)和20件D10XX/01(外徑220 mm,寬度20 mm,有效壁厚2 mm)分別進行氣淬及油淬熱處理工藝試驗,隨后對試件進行硬度檢測和組織觀察,并檢測其平面度及圓度等尺寸,結果見表1和表2。
該產(chǎn)品設計要求為:硬度60~64 HRC,組織M2~M4級,變形量(圓度、平面度)應控制在0.20 mm以內(nèi)。從表1和表2可知:(1)2種套圈在氣淬和油淬工藝下均滿足組織和硬度要求。(2)C27XX/01氣淬工藝圓度平均變形量為0.13 mm,圓度超過0.20 mm的套圈有2件,不合格率為20%;平面度平均變形量為0.16 mm,平面度超過0.20 mm的套圈有3件,不合格率為30%。(3)油淬工藝圓度平均變形量為0.25 mm,圓度超過0.20 mm的套圈有7件,不合格率達70%;平面度平均變形量為0.28 mm,平面度超過0.20 mm的套圈有8件,不合格率高達80%。D10XX/01與C27XX/01的變形結果基本一致。與傳統(tǒng)油淬工藝相比,高壓氣淬工藝既可保證高溫軸承鋼套圈的淬透性,又在尺寸變形量控制方面有明顯改善,不合格率降低約40%~50%。
表1 圓柱滾子軸承C27XX/01和D10XX/01在0.2 MPa氣淬工藝下的試驗結果
表2 圓柱滾子軸承C27XX/01和D10XX/01在0.2 MPa油淬工藝下的試驗結果
試驗選用30 件某型號圓柱滾子軸承8D26XX/01(外徑320 mm,有效壁厚10 mm,寬度40 mm)和30件D12XX/01(外徑180 mm,有效壁厚10 mm,寬度75 mm)分別進行油淬及氣淬熱處理工藝試驗,并在淬火后進行錐度檢測,檢測數(shù)據(jù)如圖1和圖2所示。
圖1 8D26XX/01氣/油淬火后的錐度變化
圖2 D12XX/01氣/油淬火后的錐度變化
由圖1可知,8D26XX/01采用真空滲碳爐氣淬工藝時的平均錐度為0.13 mm,而采用傳統(tǒng)油淬工藝時的平均錐度高達0.38mm。由圖2可知,D12XX/01采用氣淬工藝時的平均錐度為0.11 mm,傳統(tǒng)油淬工藝時的平均錐度高達0.50 mm。由此可見,氣淬工藝與傳統(tǒng)油淬相比,錐度均可控制在0.15 mm以內(nèi),徹底解決了油淬過程中套圈錐度難以控制的問題。
工件淬火變形主要是由熱應力和組織應力所致[4-5]。淬火過程中隨著溫度的降低軸承套圈整體會向心部收縮,外層也會因冷速較快先開始收縮,并向心部冷卻較慢的部分施加壓應力,迫使其變形。油淬時高溫軸承鋼薄壁工件冷卻速度快,熱應力較大,產(chǎn)生的變形亦較大。而氣淬工藝中氮氣是相對緩和的冷卻介質(zhì),冷卻速度也可通過調(diào)節(jié)氣淬壓力和風扇轉(zhuǎn)速來控制,能確保工件均勻冷卻,故氣淬產(chǎn)生的熱應力和組織應力相對較小,工件變形小,產(chǎn)品變形量得到明顯改善。
(1)通過多次熱處理工藝試驗,優(yōu)化給出了8Cr4Mo4V鋼制軸承套圈最佳高壓氣淬壓力的經(jīng)驗公式。
(2)與傳統(tǒng)油淬工藝相比,高壓氣淬工藝既能保證產(chǎn)品的淬透性,又能有效控制尺寸變形量,圓度及平面度均顯著改善,產(chǎn)品不合格率可降低約40%~50%;錐度可控制在0.15 mm以內(nèi),徹底解決了傳統(tǒng)油淬過程中錐度難以控制的問題。