程立華,張立權(quán),李付寧(河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司,河北 宣化 075100)
330MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)串塔技術(shù)改造
程立華,張立權(quán),李付寧
(河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司,河北宣化075100)
2014年10月河北省環(huán)保廳根據(jù)張家口地區(qū)申奧工作需要下發(fā)了新的環(huán)保要求:2015年11月1日前,張家口地區(qū)燃煤電廠煙氣排放SO2濃度必須達(dá)到35mg/Nm3以下排放要求。由于環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)提高,宣化熱電原有脫硫系統(tǒng)已不能滿足國家新的環(huán)保規(guī)范要求。本著對企業(yè)、社會負(fù)責(zé)的態(tài)度,公司根據(jù)自身具體情況,采用了串聯(lián)吸收塔運行的脫硫系統(tǒng)增容改造方式。脫硫增容改造后,兩臺機(jī)組SO2年排放量減少2000t左右,能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益。
SO2排放;串聯(lián)吸收塔;提效改造
2014年國家環(huán)保部下發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)電力鋼鐵水泥平板玻璃行業(yè)2014年大氣污染治理整治方案》,省政府下發(fā)了環(huán)保廳副廳長《在全省電力企業(yè)污染減排暨大氣治理工作會上的講話》,河北建投能源公司下發(fā)了建投能源字<2014>122號《關(guān)于大氣污染物特別排放限值達(dá)標(biāo)改造工作的通知》,冀北電網(wǎng)5月28日要求火電企業(yè)上報改造環(huán)保設(shè)施計劃,并再次明確各火電企業(yè)在今年完成環(huán)保設(shè)施改造工作。
宣化熱電有限責(zé)任公司當(dāng)前入爐煤硫份在1.5%以下,F(xiàn)GD進(jìn)口SO2濃度在3500mg/Nm3左右,在設(shè)計脫硫效率95%的情況下,煙氣排放SO2濃度在200mg/Nm3左右。不能滿足國家重點區(qū)域煙氣SO2排放規(guī)定的35mg/Nm3的要求,因此,必須對原有的脫硫裝置進(jìn)行增容改造,以滿足煙氣SO2環(huán)保排放限值要求。
河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司共裝設(shè)兩臺國產(chǎn)(2×330MW)供熱機(jī)組,每臺鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1100t/h。兩臺機(jī)組脫硫系統(tǒng)分別于2010年1月及5月通過168小時滿負(fù)荷試運,脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕式煙氣脫硫工藝,脫硫裝置采用一爐一塔:煙氣先經(jīng)過靜電除塵器再進(jìn)入脫硫系統(tǒng)后排入大氣。脫硫場地位于煙囪后。脫硫系統(tǒng)不設(shè)GGH,單獨設(shè)置增壓風(fēng)機(jī),采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,副產(chǎn)物為石膏。在設(shè)計條件下,全煙氣脫硫效率不小于95%。公用系統(tǒng)均按2臺機(jī)組容量建設(shè)。
石灰石一石膏濕法脫硫系統(tǒng)提高脫硫效率關(guān)鍵是增加吸收塔的脫硫出力。經(jīng)調(diào)研,國內(nèi)火電廠脫硫系統(tǒng)改造方式主要有加高吸收塔增加噴淋層,改造后運行效果良好。根據(jù)宣化熱電實際情況,原有吸收塔直徑偏小,煙氣流速過高,改造無法擴(kuò)大吸收塔直徑,高效脫硫99%難以保證;原有吸收塔漿池容積偏小,若要滿足99%的脫硫效率需要抬高8米,噴淋層需要抬高6米,總高抬高太多,施工難度大;漿池容積、臨時煙囪等增加使吸收塔荷載增加太多,導(dǎo)致吸收塔原有基礎(chǔ)需要加固,基礎(chǔ)加固和養(yǎng)護(hù)工期長,導(dǎo)致整個停爐時間加長。
經(jīng)過調(diào)研及技術(shù)論證,宣化熱電決定在原吸收塔旁新建三層噴淋層的二級吸收塔。該吸收塔與一級吸收塔結(jié)構(gòu)、功能完全相同。鍋爐煙氣進(jìn)入一級吸收塔后脫除部分SO2,再進(jìn)入新建吸收塔(二級塔),這一方式由于是2個吸收塔串聯(lián)運行,也稱為串聯(lián)塔改造方式。串聯(lián)改造與增加吸收塔高度、增加噴淋層與提高吸收塔脫硫能力原理完全相同。
宣化熱電2×330MW機(jī)組脫硫增效項目改造后,單臺機(jī)組脫硫系統(tǒng)入口煙氣量334.6m3/s(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),原煙氣SO2濃度按3500mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2)設(shè)計,脫硫系統(tǒng)出口(煙囪入口)SO2排放濃度不大于35mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),系統(tǒng)脫硫效率不低于99%。
脫硫系統(tǒng)串塔改造主要內(nèi)容有:
3.1吸收系統(tǒng)改造
每臺機(jī)組新建一座吸收塔作為二級吸收塔,與原有吸收塔形成串聯(lián)雙塔,采用雙塔雙循環(huán)工藝進(jìn)行控制。
(1)新建吸收塔按照逆流噴淋空塔設(shè)計:新建吸收塔設(shè)置至少三層噴淋層及對應(yīng)的漿液循環(huán)泵和三層提效環(huán);新建吸收塔設(shè)置至少兩臺單級離心式氧化風(fēng)機(jī),布置管網(wǎng)式氧化風(fēng)管;每座新建吸收塔設(shè)置4臺側(cè)進(jìn)式攪拌器;新建吸收塔設(shè)置兩臺石膏排出泵;新建吸收塔設(shè)置兩級屋脊式除霧器+一級管式除霧器。
(2)對原塔進(jìn)行改造:對原有塔內(nèi)的三層噴淋層及配套的漿液循環(huán)泵進(jìn)行更換。
3.2煙氣系統(tǒng)改造
本次改造取消增壓風(fēng)機(jī),實行引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)合二為一配置,同時結(jié)合濕式除塵器改造,統(tǒng)一考慮引風(fēng)機(jī)改造方案。吸收塔進(jìn)出口煙道凈煙道、原煙道進(jìn)行相應(yīng)的挪移改造及加固處理。
3.3吸收劑制備及輸送系統(tǒng)改造
利舊原石灰石粉貯倉及石灰石漿液箱,對原供漿管道進(jìn)行優(yōu)化改造,為新建吸收塔設(shè)置供漿管道,供漿管道實行單元制配置;每套機(jī)組供漿管道設(shè)置兩臺石灰石漿液泵,一用一備配置。
3.4石膏脫水系統(tǒng)改造
本次改造按照全部更換原有石膏脫水設(shè)備。更換原有兩臺石膏旋流器和真空皮帶脫水機(jī)及附屬設(shè)備,即皮帶脫水機(jī)濾布沖洗水箱、濾布沖洗水泵、真空泵、及相應(yīng)管道、閥門及附件。
3.5廢水系統(tǒng)改造
本次改造需對脫硫廢水處理系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、改造;改造后廢水處理系統(tǒng)滿足全廠兩臺機(jī)組脫硫系統(tǒng)增容改造后廢水處理凈化及與本改造同步進(jìn)行的增設(shè)濕式電除塵器改造產(chǎn)生的廢水處理凈化的要求。對原不滿足使用、運行要求的設(shè)備進(jìn)行更換,其余設(shè)備進(jìn)行維護(hù)性檢修,同時進(jìn)行設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試。
3.6工藝水系統(tǒng)改造
核算原工藝水箱容積滿足工藝要求,利舊,同時,工藝水泵新增一臺,整個系統(tǒng)二運一備、除霧器沖洗水泵設(shè)備利舊。
3.7排空系統(tǒng)改造
本次改造考慮到脫硫系統(tǒng)的檢修及啟動,脫硫漿液應(yīng)滿足一級吸收塔、二級吸收塔排至事故漿液箱內(nèi),事故漿液箱增高5米。
3.8電氣系統(tǒng)改造
根據(jù)工藝系統(tǒng)改造方案,核算改造后新增電氣容量,并根據(jù)現(xiàn)有電氣系統(tǒng)負(fù)荷情況,提出電氣系統(tǒng)改造方案。新的電氣改造方案應(yīng)確保脫硫系統(tǒng)的設(shè)備運行安全可靠。
3.9控制系統(tǒng)改造
系統(tǒng)改造后新增部分的I/O信號納入原有的脫硫DCS,構(gòu)成原有脫硫DCS的一部分。脫硫新增控制系統(tǒng)的選型采用與原有脫硫DCS相同的軟、硬件。改造后整個脫硫系統(tǒng)采用集中控制方式,脫硫分散控制系統(tǒng)FGD_DCS按照功能分散和物理分散相結(jié)合的原則設(shè)計。
考慮到取消旁路后脫硫系統(tǒng)的安全可靠運行,將重要的測點改為冗余配置,并根據(jù)工藝要求對現(xiàn)有的脫硫控制邏輯做出修改,并對SIS系統(tǒng)組態(tài)進(jìn)行相應(yīng)改造;新增設(shè)備的監(jiān)控和遠(yuǎn)操通過完善后的DCS系統(tǒng)實現(xiàn),F(xiàn)GD_DCS與主機(jī)DCS中需要通訊的重要信號應(yīng)通過硬接線實現(xiàn)信號傳輸;將脫硫系統(tǒng)重要設(shè)備狀態(tài)信號引入主機(jī)控制系統(tǒng),以便于主機(jī)運行人員實時監(jiān)視。
串聯(lián)塔脫硫效率高,但設(shè)計運行時,也會遇到一些問題:
4.1吸收塔液位的控制
吸收塔補(bǔ)充水主要靠除霧器沖洗水,煙氣流經(jīng)二級吸收塔時,又有大量的水帶入二級吸收塔,造成二級吸收塔內(nèi)的水超量。為了保證一級塔和二級塔系統(tǒng)水平衡,新增1臺平衡旋流器,二級塔石膏排出泵打到旋流器,溢流通過自流進(jìn)入一級塔。
4.2煙氣阻力問題
由于增容改造后FGD吸收塔及煙道系統(tǒng)阻力增加3100Pa左右,同時考慮將來濕式除塵器改造阻力500Pa,改造后總阻力增加3600Pa左右,將原引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增容更換,不單獨設(shè)置增壓風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)采用動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),能保證煙氣負(fù)荷50%~100%范圍變化時,仍能保證較高的效率運行。
4.3循環(huán)液氣比、循環(huán)停留時間、煙氣流速
一級塔設(shè)計效率為95%,循環(huán)液氣比為:16.1L/Nm3,該值是充分考慮了循環(huán)停留時間4.0min,煙氣流速為3.8m/s,PH值為5.6,鈣硫比1.03,氯離子排放濃度為20000ppm,噴淋層噴嘴的布置,并結(jié)合了原吸收塔的結(jié)構(gòu)和流場模擬。
二級塔設(shè)計效率為93.0%,循環(huán)液氣比為:10.8L/Nm3,該值是充分考慮了循環(huán)停留時間4min,煙氣流速為4m/s,PH值為5.2,鈣硫比1.03,氯離子排放濃度為20000ppm,噴淋層噴嘴的布置。二級塔設(shè)計當(dāng)中同時考慮到一級塔脫除的SO2總量高,二級塔漿池設(shè)計固體停留時間為126h,遠(yuǎn)高于常規(guī)設(shè)計的15h。
將一級塔和二級塔作為整個系統(tǒng)來考慮,石膏排漿從二級塔外排,這樣既可以增加一級塔的固體停留時間,充分保證了整個脫硫系統(tǒng)的石膏品質(zhì),同時二級塔的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力更強(qiáng),節(jié)能效果更好。
國內(nèi)不少火電廠脫硫系統(tǒng)的增容改造是采用增高吸收塔、增加噴淋層的方式。在噴淋層數(shù)量相同的情況下,用2個吸收塔串聯(lián)運行與增高吸收塔高度、增加噴淋層所提高的脫硫能力基本相同,根據(jù)調(diào)研及宣化電廠實際應(yīng)用情況來看,這兩種方式均有其優(yōu)點和缺點,主要比較見下表。
串聯(lián)2個吸收塔與增高吸收塔方式優(yōu)缺點比較表
6.1SO2排放量
本次改造設(shè)計煤種按原煙氣中SO2濃度3500mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)設(shè)計,脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度按35mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)設(shè)計,系統(tǒng)脫硫效率為99%。
2×330MW機(jī)組脫硫裝置經(jīng)技術(shù)擴(kuò)容提效改造后其每年可形成SO2減排能力45496噸,對大氣環(huán)境的改善極為有利,有良好的社會效益。同時由于脫硫裝置對煤種的適應(yīng)能力有所提高,避免了SO2超標(biāo)排放面臨的環(huán)保罰款風(fēng)險。
6.2脫硫石膏產(chǎn)量增加
脫硫系統(tǒng)擴(kuò)容提效改造后,石膏產(chǎn)量由原來的15t/h增加到28t/h,每年石膏增加357.5萬元(按機(jī)組利用小時5500小時,石膏價50元/t)。
由于燃料等因素的變化,入爐煤硫份在1.5%左右,現(xiàn)FGD進(jìn)口SO2濃度在3500mg/Nm3左右,在設(shè)計脫硫效率95%的情況下,排放SO2濃度在200mg/Nm3左右,不能滿足目前環(huán)保排放要求35mg/Nm3的要求。通過串塔方式的脫硫提效改造,增加了脫硫效率,滿足上級環(huán)保排放限值要求。