周雪宗 孫化濤(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠,山東 青州 262500)
GD包裝機缺包檢測裝置淺析
周雪宗孫化濤
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠,山東青州262500)
摘要:產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線,在市場經(jīng)濟日益發(fā)達(dá)的今天,產(chǎn)品質(zhì)量對于企業(yè)的重要性越來越高。在所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題中,條盒中缺包是包裝工段最嚴(yán)重的問題之一,以下論述條盒缺包產(chǎn)生的原因及煙包檢測裝置。條盒中缺包是包裝工段中比較難處理的問題,一旦出現(xiàn)就會嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,損壞企業(yè)的形象。為避免此類產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn),在條盒包裝及輸送過程中加裝了幾種不同類型的缺包檢測裝置。首先是YB65入口處的堆疊檢測,檢測煙包是否兩包上下整齊排列進(jìn)入YB65入口的;其次是YB65出口通道條盒缺包檢測,檢測進(jìn)入YB95的條盒煙是否缺包;最后是提升輸送道上的光子型條煙缺包檢測裝置,防止缺包條煙進(jìn)入裝封箱機。
關(guān)鍵詞:堆疊檢測;條盒缺包檢測;光子型條盒缺包檢測
1問題分析:條盒中缺包產(chǎn)生的原因,YB55由于停機時間過長,缺封簽,缺拉帶,透明紙黑接頭,飛包等出現(xiàn)后經(jīng)3Y730在YB65入口剔除,同時補包煙庫在下一工位將煙包補缺,由于煙庫的不對齊,煙包的松緊已及摩擦力大,擠煙等原因使煙包補不全,會在YB65入口出現(xiàn)了缺煙包的現(xiàn)象,因此必須設(shè)置缺煙包檢測裝置。
2YB65堆疊檢測:在YB65入口有上堆疊檢測裝置(3B489)和下堆疊檢測裝置(3B494),檢測用的傳感器均為紅外光導(dǎo)傳感器,推桿在推動煙包前行過程中,上述兩傳感器在65度必須檢測到煙包,否則報缺上下堆疊故障,兩傳感器在1度必須檢測不到煙包,否則報上下堆疊檢測故障,由于其靈敏度和安裝位置,煙包表面反射紅外線的強度以及粉塵遮擋,把推桿頭當(dāng)煙包,前包煙填充后面空包煙位置,這些都有可能造成傳感器誤動作,堆疊不完整的煙包會進(jìn)入YB65機入口通道。
3YB65條盒缺包檢測:YB65機通道上安裝有5個電容式傳感器3S486 (2347001008)作為YB65機條盒缺包檢測傳感器,5個電容式傳感器輸出信號串聯(lián)后提供給N919點,如果傳感器靈敏度調(diào)整合適并且有煙包時N919點為高位,N919燈亮條包不缺包,如果有一個傳感器不輸出N919為最低電位則機器判為缺包在下一工位被3Y911剔除,同時3Y991工作條包透明紙停紙一次,這里存在一個問題,以軟包為例:CT機條包通道寬約270mm,5個容式傳感器均勻安裝中心距45mm,傳感器直徑18mm,如果只缺一包煙總間隙約54mm大于傳感器中心距45mm,機器判定此條煙缺包,但是只缺一包時剩余的4煙包會松動平移,4個54mm煙包仍會觸發(fā)5個傳感器輸出高電位N919亮,機器誤判為不缺包,缺包后煙包在條包內(nèi)橫放后此現(xiàn)象更明顯,況且3S486是電容式傳感器組,在其工作時不管條盒內(nèi)是否缺包,傳感器3S486組面對的首先是厚度近半毫米的條盒紙,也能被觸發(fā)作有煙輸出信號,若條盒內(nèi)下層缺包時傳感器3S486組更是無能為力,為減少不合格產(chǎn)品,有必要對此檢測進(jìn)行改進(jìn)(如圖1所示)。
將原來的5個電容式傳感器拆卸以直徑12mm的電感式傳感器取代,不是5個而是上下各10個,3Y911剔除條煙時震動比較大,條煙在YB65機條包通道前行時,前后兩條煙內(nèi)部鋁箔在包裝材料的介入下會有一個約3mm的間隙,為防止間隙和震動等對檢測造成影響,增加了同步傳感器,20個傳感器組成一個簡單的與門電路,各附帶一個LED指示燈,檢查傳感器是否正常工作。
小合煙包內(nèi)有一層鋁箔,電感式傳感器如果檢測不到鋁箔即判為缺包,YB65機條包通道寬約270mm,10個電感式傳感器均勻安裝中心距25mm,傳感器直徑12mm,如果只缺一包煙總間隙約54mm大于傳感器中心距25mm,機器判定此條煙缺包,但是只缺一包時剩余的4煙包也會松動平移,改造后傳感器直徑12mm,中心距25mm,4煙包之一只要平移超過一個傳感器直徑的距離就又判為缺包,54mm的空間可夠多包煙包松動平移仍不妨礙作缺包觸發(fā),下層和上層一樣,在日常維護(hù)中經(jīng)常檢查20個傳感器是否松動,檢測距離是否合適。
4光子型條煙缺包檢測:檢驗后或返工的條煙被放入YB95入口通道或YB95出口通道,下行進(jìn)入條盒美容器,進(jìn)入提升通道,由于各種原因仍會有缺包的,提升通道上安裝有光子型條煙缺包檢測器,利用低能量光子對條煙透射后具有能量衰減的特性,采用感光子元件接收透射條煙后光子的強度信號,分辨條煙內(nèi)是否缺包,其檢測靈敏度由發(fā)射與接受兩大部分分別控制,發(fā)射能量的調(diào)整,打開發(fā)射部分的側(cè)面板在數(shù)字表頭的側(cè)面有一只電位器,可調(diào)節(jié)發(fā)射光子管陽極高壓,按下數(shù)字表頭的切換紐顯示陽極高壓,旋轉(zhuǎn)電位器可改變陽極高壓,其電壓越高則檢測靈敏度提高,反之降低,若電壓過高或過低,容易造成檢測失誤,一般調(diào)整到15kV,接受部分的調(diào)整:打開接受部分的側(cè)面板,內(nèi)有一組用于設(shè)定檢測靈敏度的數(shù)碼開關(guān),其出廠設(shè)定值為(20-50)單位,設(shè)定數(shù)字越小則檢測靈敏度提高,設(shè)定數(shù)值太小,容易發(fā)生檢測誤判,設(shè)定數(shù)字越大,則檢測靈敏度降低,設(shè)定數(shù)值太大容易發(fā)生漏檢,平時調(diào)整時一般先降低數(shù)值直到誤判,再加上15即可,但其也有缺點,最主要的是光子型缺包檢測器在使用一段時間后,內(nèi)部有一個條煙經(jīng)過時必須開關(guān)的快門,當(dāng)有一條煙經(jīng)過時快門開關(guān)一次,快門在連續(xù)工作多月后開關(guān)速度變慢,容易產(chǎn)生錯誤,毛刷在使用久了以后會磨損,為保證條煙檢測可靠性,調(diào)整毛刷使毛刷的毛面與傳送帶之間的距離小于條煙高度1mm~3mm,光子型條煙缺包檢測器檢測到缺條煙后使提升機停止并報警,人工移走缺包條煙后重新啟動提升機,報警同時解除。
圖1 改進(jìn)后CT機條盒缺包檢測示意圖
不同品牌使用包裝材料不同(如:環(huán)保鋁紙),機器產(chǎn)生缺包條煙的原因有多個,因此在不同的位置安裝不同的缺包檢測裝置,可以互相彌補各自的不足,保證缺包條煙的有效檢測。對于這些檢測裝置要進(jìn)行定期維護(hù)調(diào)試和點檢,這樣才能最終確保產(chǎn)品的質(zhì)量,提高產(chǎn)品的美譽度,保障消費者的利益。
參考文獻(xiàn)
[1]G.DX1包裝機組電控系統(tǒng)原理圖[Z].
[2]G.DX2包裝機組電控系統(tǒng)原理圖[Z].
中圖分類號:TS452
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A