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        多工位電子束焊接裝置設(shè)計(jì)及控制

        2015-07-18 09:56:42秦洪運(yùn)中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)中心機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)研究所遼寧沈陽110043
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年14期
        關(guān)鍵詞:自動(dòng)控制

        王 毓 郭 旭 崔 娜 秦洪運(yùn)(中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司 技術(shù)中心機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)研究所,遼寧 沈陽 110043)

        多工位電子束焊接裝置設(shè)計(jì)及控制

        王毓郭旭崔娜秦洪運(yùn)
        (中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)中心機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)研究所,遼寧沈陽110043)

        摘要:本文針對(duì)小零件電子束焊單件焊接效率低下的問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)計(jì)了電子束焊多工位焊接裝置,一次抽真空可焊接多個(gè)零件,實(shí)現(xiàn)工作過程中工位轉(zhuǎn)換的自動(dòng)控制。

        關(guān)鍵詞:電子束焊;多工位焊接;自動(dòng)控制

        電子束焊機(jī)工作時(shí)需將工作倉抽真空,達(dá)到工藝規(guī)定的真空度才能進(jìn)行電子束焊接工作。在較大的電子束焊機(jī)上焊接小型零件時(shí),抽真空時(shí)間所占比例非常大,可達(dá)焊接工作周期的80%。為提高小零件的焊接效率,本文設(shè)計(jì)了多工位電子束焊接裝置,工作時(shí)可同時(shí)裝夾多個(gè)零件,在一次抽真空后由原來只能焊接一個(gè)零件變?yōu)楹附佣鄠€(gè)零件,使工作效率大大提高。

        1 總體方案設(shè)計(jì)

        根據(jù)焊接零件的尺寸及設(shè)備的工作空間,多工位焊接裝置由分度機(jī)構(gòu)和夾頭轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。焊接時(shí)零件旋轉(zhuǎn)的動(dòng)力由焊機(jī)轉(zhuǎn)盤夾頭輸入,通過齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)零件旋轉(zhuǎn)。傳動(dòng)系統(tǒng)的輸入、輸出齒輪嚙合尺寸完全相同,保證零件旋轉(zhuǎn)速度與電子束焊機(jī)轉(zhuǎn)盤夾頭一致,分度時(shí)還可使零件通過自轉(zhuǎn)與公轉(zhuǎn)始終保持裝夾時(shí)的垂直位置。工位轉(zhuǎn)換由伺服電機(jī)帶動(dòng)分度盤實(shí)現(xiàn)??刂葡到y(tǒng)可實(shí)現(xiàn)定角度的自動(dòng)分度,也可實(shí)現(xiàn)任意角度的手動(dòng)分度。分度機(jī)構(gòu)由伺服電機(jī)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、分度盤、底座組成。當(dāng)一個(gè)工作位置的焊接工作結(jié)束后,分度轉(zhuǎn)盤由伺服電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)到下個(gè)焊接工作位置。為保證分度過程的平穩(wěn),分度盤的旋轉(zhuǎn)速度設(shè)計(jì)為2rpm。分度角度可預(yù)先設(shè)置,由控制系統(tǒng)控制伺服電機(jī)自動(dòng)完成預(yù)設(shè)角度,如需做調(diào)整,也可使用設(shè)備的手動(dòng)調(diào)整功能,實(shí)現(xiàn)正反方向任意角度的手動(dòng)微調(diào)。根據(jù)零件細(xì)長(zhǎng)的外型特點(diǎn),在設(shè)計(jì)中采用了主動(dòng)齒輪與被焊零件分布于分度盤兩側(cè)的結(jié)構(gòu)方式,以節(jié)省空間,采用專用夾頭或通用性很強(qiáng)的自定心三爪卡盤夾持零件,保證零件回轉(zhuǎn)時(shí)的精度。

        2 多工位焊接裝置的控制

        多工位焊接裝置采用伺服系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)分度角度、轉(zhuǎn)動(dòng)速度的控制,同時(shí)設(shè)置了手動(dòng)調(diào)節(jié)控制功能,實(shí)現(xiàn)任意方向任意角度的手動(dòng)調(diào)節(jié)。分度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)選用了帶有制動(dòng)器的伺服電機(jī),保證分度精度及分度后的位置鎖定不變。當(dāng)一個(gè)工位的焊接工作結(jié)束后,啟動(dòng)分度控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先置入的分度角度參數(shù)及分度轉(zhuǎn)速參數(shù)驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)自動(dòng)完成從一個(gè)焊接工位到下一個(gè)焊接工位的轉(zhuǎn)換。在進(jìn)行多工位電子束焊接時(shí),同時(shí)焊接多個(gè)零件,為使操作者更好地了解目前焊接零件的位置,控制系統(tǒng)中還設(shè)置了工位顯示器,提示操作者目前正在進(jìn)行焊接的工位。

        2.1控制系統(tǒng)的組成??刂葡到y(tǒng)由PLC、伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、操作單元、顯示單元等組成。其中PLC選用CP1H-XA40DT-D,是小型一體化、高功能的可編程序控制器。伺服電機(jī)選用MADDT1205交流伺服電機(jī),伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器選用與之相配的MSMD012P1V。由于本裝置是獨(dú)立于電子束焊機(jī),無法構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng),所以只能靠高精度的伺服電機(jī)來保證精度。MADDT1205交流伺服電機(jī)它內(nèi)部的轉(zhuǎn)子是永磁鐵,驅(qū)動(dòng)器控制的U/V/W三相電形成電磁場(chǎng),轉(zhuǎn)子在此磁場(chǎng)的作用下轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)電機(jī)自帶的編碼器反饋信號(hào)給驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)器根據(jù)反饋值與目標(biāo)值進(jìn)行比較,調(diào)整轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)的角度。伺服電機(jī)的精度決定于編碼器的精度(線數(shù))。

        2.2主回路與控制回路??刂葡到y(tǒng)的電氣原理如圖1所示。

        2.3電氣原理圖。HL1為電源指示燈,當(dāng)QF1閉合后,電源指示燈亮。SB1為給PLC和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器供電的按鈕,按下SB1則繼電器KM1吸合,PLC和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器得電,可以進(jìn)行對(duì)多工位焊接裝置的操作。HL2為可以對(duì)多工位焊接裝置操作的指示燈。SB2為切斷PLC和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器電源的按鈕,按下SB2則無法對(duì)多工位焊接裝置進(jìn)行操作。兩個(gè)電源分別為伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和PLC的24V電源。HL3和HL6分別為他們的指示燈。

        2.4伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器與分度控制。伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器有位置、速度和轉(zhuǎn)矩三種控制方式。我們選用的是位置控制方式,在這種控制方式下,位置信號(hào)輸出一個(gè)脈沖,伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度(由用戶自己定義,本文選用一個(gè)脈沖旋轉(zhuǎn)60°)。COM+和COM-為伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的24V電源接口。ALM+,和ALM-為伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器報(bào)警信號(hào)輸出端口,它們之間為一常閉觸點(diǎn),當(dāng)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)生報(bào)警后,觸點(diǎn)斷開。SPV-ON為伺服使能開關(guān),當(dāng)不需要控制伺服使能時(shí)可以長(zhǎng)接電源負(fù)極。PG為旋轉(zhuǎn)編碼器,用來保證伺服電機(jī)的精度。分度盤的旋轉(zhuǎn)是由伺服電機(jī)帶動(dòng)的,在位置控制方式下,伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器每接收到一個(gè)脈沖信號(hào),伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)60°,通過減速機(jī)帶動(dòng)分度盤旋轉(zhuǎn)一定角度。減速機(jī)到分度盤的總傳動(dòng)速比為595×41/20 =1219.75。從一個(gè)工位轉(zhuǎn)換到下一工位,分度盤旋轉(zhuǎn)45°,伺服電機(jī)需旋轉(zhuǎn)1219.75×45/360=152.47(圈),則位置信號(hào)需要發(fā)出的脈沖數(shù)應(yīng)為152.5×360/60 =914.8(個(gè))。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)驗(yàn)證,使分度盤旋轉(zhuǎn)一個(gè)工位需要915個(gè)脈沖,與理論計(jì)算值相同。

        2.5PLC系統(tǒng)。本系統(tǒng)共有5個(gè)開關(guān)量輸入,5個(gè)開關(guān)量輸出PLC的。通過程序編寫實(shí)現(xiàn)多工位裝置定角度的自動(dòng)分度,也可實(shí)現(xiàn)任意角度的手動(dòng)分度。按下按鈕,分度裝置就會(huì)旋轉(zhuǎn)一個(gè)工位,系統(tǒng)擁有急停按鈕、微調(diào)旋鈕、分度允許指示燈、分度禁止指示燈。

        圖1

        結(jié)語

        多工位電子束焊接裝置最多可同時(shí)裝夾八個(gè)零件,可實(shí)現(xiàn)預(yù)置角度的自動(dòng)分度和任意角度的手動(dòng)分度及工位顯示,抽真空時(shí)間大幅縮短,加工效率大幅度提高,對(duì)小型零件的電子束焊接具有廣闊的應(yīng)用前景。

        參考文獻(xiàn)

        [1]姚儒彬.雙工位電子束齒輪焊機(jī)的設(shè)計(jì)

        [J].電工電能新技術(shù),1990(03):43-47.

        中圖分類號(hào):TG506

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

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