孫何瑜
(江蘇連云港灌西鹽場,江蘇 連云港 222227)
除硫的目的和意義:減少鹵水中硫酸鈉含量,提高制鹽質(zhì)量;防止鹵水中的硫酸鈉滲透鹽池板,因為硫酸鈉能使土壤宣軟,破壞鹽田結(jié)構(gòu);提高鹵水的利用率;降低鹵水單耗。除硫過程中有較多的注意事項,例如鈣液與礦鹵勾兌比例、溫度與硫酸鈉析出的關(guān)系,攪拌均勻、沉降時間選擇等。
堿廠排下的氨堿廢液中氯化鈣含量較高,簡稱鈣液。初始濃度為14~15°Be',化學(xué)成分為:CaCl2113.78 g/L,MgCl25.29 g/L、NaCl 74.78 g/L.經(jīng)鹽田復(fù)曬濃縮可達(dá)30oBe'左右,化學(xué)成分CaCl2277.12 g/L、 MgCl21.53 g/L、NaCl 90.12 g/L。高濃度的鈣液與礦鹵勾兌,使礦鹵濃度略有降低,NaCl含量增加,從而有效利用蒸發(fā)量。礦鹵化學(xué)成分為NaCl 295.32 g/L 、 Na2SO423.52 g/L 、 MgSO40.18 g/L 、 CaSO41.78 g/L,MgSO4、CaSO4含量較少,影響鹽質(zhì)因素較小,Na2SO4含量大,是影響鹽質(zhì)的主要因素。
我們公司地處黃海之濱,東經(jīng)119.0°、北緯34.5°,這里氣候四季分明。歷史平均最高溫度35.9 ℃,最低溫度為-8.2 ℃,日平均最高蒸發(fā)量為12.0 mm,礦鹵在5 ℃以下有Na2SO4析出,33.3 ℃以上也有Na2SO4析出。礦鹵在氣溫7~30℃,經(jīng)復(fù)曬蒸發(fā)濃縮達(dá)27.2°Be'時,Na2SO4開始析出。在產(chǎn)鹽過程中要避免Na2SO4析出,提高所產(chǎn)鹽質(zhì)量,可利用鈣液中CaCl2與Na2SO4反應(yīng),減少鹵水中Na2SO4含量,提高鹽質(zhì),其過程稱為除硫。
我們公司除硫分為2步:一步是原礦鹵到公司3場除硫池進(jìn)行除硫,除硫后的鹵水送到公司1、2場高站,經(jīng)蒸發(fā)濃縮到飽和點,再放到結(jié)晶池產(chǎn)鹽。待到結(jié)晶池中鹵水蒸發(fā)濃縮到26.5°Be'時,再排到1、2場各班除硫塘或哇站進(jìn)行二步除硫,除硫后鹵水經(jīng)沉降再回到高站蒸發(fā)濃縮到飽和點,進(jìn)結(jié)晶池產(chǎn)鹽,提高鹵水利用率。一步除硫的目的是減少鹵水中Na2SO4含量,延長鹵水蒸發(fā)濃縮老化時間。3場集中除硫,CaSO4沉淀廢棄物易處理。除硫后,鹵水化學(xué)成分為:CaSO43.93 g/L、Na2SO49.82 g/L、NaCl 297.48 g/L、MgSO41.37 g/L 。
二步除硫的目的:鹵水蒸發(fā)濃縮到26.5°Be'時,NaCl析出很慢,Na2SO4含量較高,其化學(xué)成分為:CaSO42.12 g/L、MgSO41.80 g/L、Na2SO435.38 g/L、NaCl 280.16 g/L。超過27°Be'時,就有Na2SO4析出,故要及時除硫,減少鹵水中Na2SO4含量,提高鹽質(zhì),充分利用鹵水資源。除硫后鹵水化學(xué)成分為:CaSO44.82 g/L、MgSO42.34 g/L、Na2SO48.51g/L、NaCl 293.21g/L。
一步:礦鹵、鈣液每日檢測。
例1:礦鹵成分CaSO41.78g/L、MgSO40.18 g/L、Na2SO423.80 g/L、NaCl 294.38g/L。
2006年,壓縮感知的概念被正式提出,壓縮感知原理是將信號投影到給定域上,感知到一組壓縮數(shù)據(jù),利用最優(yōu)化的方法實現(xiàn)對壓縮數(shù)據(jù)解密,估計出原始信號的重要信息[7,8],該方法最大的優(yōu)勢是突破了香農(nóng)采樣定理的瓶頸[9],使得高分辨率信號的低采樣率采集成為可能[10,11]。通過信號在過完備庫上的分解,用來表示信號的基可以自適應(yīng)的根據(jù)信號本身的特點靈活選取,分解的結(jié)果將會是信號的一個特別簡潔的稀疏表示[12]。
鈣液成分CaCl2256.28 g/L、MgCl22.32 g/L、NaCl 90.14 g/L。
設(shè)100 m3礦鹵按60%除硫需鈣液V。
即:100 m3礦鹵按60%除硫需鈣液4.35 m3。
二步:除硫。
例2:洼站中鹵水濃度為26.5°Be',經(jīng)檢測化學(xué)成分為CaSO42.12 g/L、MgSO41.80 g/L、Na2SO435.12 g/L、NaCl 281.20 g/L。
用例1中鈣液,設(shè)100 m3洼站中鹵水按65%除硫需V1鈣液
即:100 m3洼站中鹵水按65%除硫需6.96 m3鈣液。
每年冬季來臨之前,所有結(jié)晶池鹵水必須全部進(jìn)行除硫,且除硫后鹵水中Na2SO4控制在10 g/L以下,經(jīng)過一個冬季,結(jié)晶池里析出的Na2SO4不超過3 mm厚。冬季最冷時,結(jié)晶池18 cm的鹵水除部分Na2SO4析出外,還有6.5 g/L未析出。來年春季,氣溫回升時,結(jié)晶池活碴,析出的Na2SO4經(jīng)攪動溶解,重新回到鹵水中,不影響鹽質(zhì)。否則,鹵水不經(jīng)除硫,Na2SO4含量較大,在26~50 g/L,經(jīng)過一個冬季析出Na2SO4,厚度可達(dá)3 cm以上,給來年活碴帶來難度,析出的Na2SO4溶解太慢,氣溫上升,蒸發(fā)量加大,NaCl析出,會形成夾心鹽,影響鹽質(zhì)。
任何事物都有其利弊,除硫過程也不例外,礦鹵中加入鈣液無疑使鹵水中鈣、鎂離子增大,就是說鹵水中CaSO4、MgSO4濃度增大。鹵水中硫酸鈣濃度增大有2大害處,一是使輸鹵管道內(nèi)壁易結(jié)垢,內(nèi)徑減小,降低輸鹵能力;二是使制得鹽中CaSO4成分增大,從而使SO42-濃度增大超標(biāo),影響鹽質(zhì)。MgSO4濃度增大目前不會帶來害處,但隨著鹵水的重復(fù)使用,時間久了給生產(chǎn)帶來弊端。礦鹵除硫制鹽的研究在不同條件有不同的認(rèn)識,這項工作任重道遠(yuǎn)。選擇恰當(dāng)?shù)墓磧侗壤?,既能達(dá)到除硫的目的,又能使鹵水中CaSO4濃度控制在最佳位置。根據(jù)4年多除硫后的鹵水檢測數(shù)據(jù),從中得到了認(rèn)識,檢測數(shù)據(jù)如表1~3:
表1 礦鹵按80%除硫的檢測數(shù)據(jù)
表2 礦鹵按70%除硫的檢測數(shù)據(jù)
表3 礦鹵按60%除硫的檢測數(shù)據(jù)
從上述數(shù)據(jù)看,原礦鹵除硫60%為宜,除硫后鹵水中Na2SO4質(zhì)量濃度為9.90 g/L,CaSO4質(zhì)量濃度為3.92 g/L,和越冬鹵水中的Na2SO4控制在10.0 g/L以下是一致的。值得注意的是二步除硫鹵水中Na2SO4質(zhì)量濃度較大。除硫在65%左右,除硫后鹵水中Na2SO4才能控制在10.0 g/L以下。
除硫過程是一個化學(xué)反應(yīng)的過程,Ca2+與SO2-結(jié)合生成CaSO沉淀,攪拌均勻Ca2+與SO2-444接觸機(jī)會多,生成CaSO4的速度快;反之,接觸機(jī)會少,化學(xué)反應(yīng)速度慢。CaSO4顆粒沉降時受到溶液浮力作用,沉降速度較為緩慢,要使溶液中CaSO4濃度小且溶液澄清,就要選擇恰當(dāng)?shù)某两禃r間。如勾兌的溶液攪拌均勻,化學(xué)反應(yīng)充分,一般選擇72 h為宜。相關(guān)數(shù)據(jù)如表4,5:
表4 沉降時間對65%除硫工藝的影響
表5 沉降時間對60%除硫工藝的影響
從上述數(shù)據(jù)看,72 h時CaSO4質(zhì)量濃度小,溶液澄清且透明,Na2SO4幾乎無變化。
鹵水零排放,提高鹵水利用率外,除硫過程中化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的NaCl,加上投放鈣液中的NaCl量。數(shù)據(jù)驚人,值得研究。
假定一個產(chǎn)生班組年用礦鹵80 000 m3,產(chǎn)原鹽20 000 t,除硫率為65%,礦鹵含NaCl 295 g/L、Na2SO422.5 g/L;鈣液中CaCl2260 g/L、NaCl 85 g/L。
設(shè):除硫過程需鈣液V,產(chǎn)生NaCl X
3 517 m3鈣液中所含NaCl為:
除硫過程中額外得到NaCl:
相當(dāng)于除硫過程中,額外得到了4 281 m3礦鹵,4 281/20 000=0.21 m3/t,除硫過程中無形把單耗降低0.2 m3/t.
我們公司所產(chǎn)的工業(yè)鹽屬再制鹽,同其他化工廠再制鹽一樣,質(zhì)高色白,只是設(shè)備和能源不同罷了,礦鹵日曬制鹽的設(shè)備是泥做的鹽田和苫蓋用的塑布,加上其他簡單設(shè)施。日曬制鹽利用風(fēng)能和太陽能將礦鹵蒸發(fā)濃縮至飽和制得原鹽,符合綠色環(huán)保生態(tài)理念,屬于環(huán)保型企業(yè)。主含量NaCl和其他再制鹽一樣,含量較高,達(dá)96.00%以上,只是SO42-含量處理不好易超標(biāo)。產(chǎn)品鹽中SO42-主要由CaSO4、MgSO4、Na2SO43個要素組成,其中礦鹵中MgSO4含量很小,產(chǎn)品鹽中MgSO4含量很小 ,所產(chǎn)生的SO42-可以不考慮;而礦鹵中Na2SO4含量很大,影響鹽質(zhì);利用鈣液與礦鹵勾兌降低其中Na2SO4含量;勾兌過程中因鈣液的加入,混合鹵中CaSO4含量增大,導(dǎo)致產(chǎn)品鹽中CaSO4含量增大,SO42-超標(biāo)。因此除硫要科學(xué)化,既要減少鹵水中Na2SO4含量,又要盡量控制CaSO4含量增大,選擇科學(xué)的除硫率致關(guān)重要。根據(jù)科學(xué)試驗和4年生產(chǎn)實踐總結(jié),除硫率一般控制在60%~65%。
我們公司從2009年8月份除硫投產(chǎn)以來,截至2013年底,產(chǎn)原鹽160多萬t,公畝單產(chǎn)達(dá)到15 t以上,達(dá)到設(shè)計要求。2期工程累計銷售原鹽100多萬噸,鹽質(zhì)優(yōu)級,滿足廣大客戶要求。NaCl均在96.0%以上,水溶性雜質(zhì)、水分均未超標(biāo),Ca2+、Mg2+質(zhì)量分?jǐn)?shù)都在8%以下。暢銷市場、供不應(yīng)求。礦鹵除硫制鹽新工藝在我們公司得到應(yīng)用和發(fā)展,但仍有待我們?nèi)ゲ粩嗟赝晟啤?/p>
礦鹵除硫工藝流程圖如下:
礦鹵除硫制鹽工藝的主要特點,實現(xiàn)鹵水零排放,最大限度提高鹵水利用率,低碳環(huán)保,降低生產(chǎn)成本。沉淀物硫酸鈣正在調(diào)研開發(fā)利用。
[1] 陜西師范大學(xué),分析化學(xué)[M].北京:人民教育出版社,1982:419-451.
[2] GB5462-2003《工業(yè)鹽》[S].