范敏,汪佳,何智強,段肖力
(1. 國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學研究院,湖南 長沙410007;2. 中國能源建設(shè)集團有限公司湖南省電力勘測設(shè)計院,湖南 長沙410007)
高壓SF6斷路器是電力系統(tǒng)中最重要的保護和控制設(shè)備,其各項參數(shù)直接關(guān)系到設(shè)備的安全穩(wěn)定運行及電網(wǎng)安全〔1-2〕。根據(jù)滅弧原理的不同,SF6斷路器主要包括壓氣式滅弧SF6斷路器和自能式滅弧SF6斷路器。與傳統(tǒng)壓氣式斷路器相比,自能式斷路器采用了自能和助吹的滅弧原理,充分利用了電弧自身的能量,大大減少了機構(gòu)操作功,具有操作功小、操作噪音小、正常條件下免維護等優(yōu)點,因此,自能式斷路器在電力系統(tǒng)中得到了越來越廣泛的應(yīng)用〔3-4〕。但是,近年來在湖南省出現(xiàn)了幾起自能式SF6斷路器開斷小電流失敗,導(dǎo)致斷路器越級跳閘甚至爆炸的情況,這類斷路器能有效開斷大電流卻無法開斷小電流(大電流與小電流并無明顯界限,文中認為開斷電流在額定開斷電流的10%以上即為大電流,否則認為是小電流)。
文中針對湖南省發(fā)生的1 例自能式SF6斷路器開斷小電流失敗的事件,介紹了自能式SF6斷路器的滅弧原理,根據(jù)試驗結(jié)果和滅弧室解體情況分析了故障原因,為今后及時發(fā)現(xiàn)自能式SF6斷路器缺陷、預(yù)防發(fā)生同類故障提供參考。
某110 kV 變電站514 斷路器型號為LW25A -126 型,斷路器滅弧室結(jié)構(gòu)為自能式滅弧結(jié)構(gòu),額定電流為3 150 A,額定開斷電流為40 kA,2011年5月出廠,2011年7月投運。
2012年9月3日,該110 kV 變電站某線路發(fā)生C 相接地故障,故障錄波顯示最大故障電流約為2 970 A,在當日5 時22 分32 秒874 毫秒,線路保護動作跳514 斷路器。由于斷路器跳閘后C 相仍存在故障電流,643 ms 后,某220 kV 變電站110 kV 線路518 距離保護Ⅱ段動作,切斷故障電流,4 203 ms后重合成功,故障線路所在變電站110 kV母線短時失壓。
故障發(fā)生后,根據(jù)規(guī)程要求對514 斷路器進行了現(xiàn)場檢查和相關(guān)試驗〔5〕:與前次SF6濕度及分解物測試結(jié)果對比,SO2含量為0.07 μL/L,H2S 含量由0.04 μL/L 上升至0.07 μL/L,但仍在合格范圍內(nèi);同時還進行了514 斷路器機械特性、回路電阻和絕緣電阻試驗,試驗結(jié)果見表1。
表1 514 斷路器故障后試驗結(jié)果
為進一步查找斷路器故障原因,對該斷路器C相滅弧室進行了解體檢查,檢查發(fā)現(xiàn):該相斷路器滅弧室內(nèi)壁存在白色粉塵和放電痕跡;動靜觸頭上有明顯燒蝕痕跡,鍍銀層因電弧產(chǎn)生的高溫而變暗。514 斷路器C 相滅弧室解體如圖1 所示。
圖1 514 斷路器C 相滅弧室解體圖
自能式SF6斷路器因具有操作功小、操作噪音小、正常條件下免維護等優(yōu)點在電力系統(tǒng)中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。常用自能式SF6斷路器滅弧室結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
當開斷較大的短路電流時,主要依靠短路電流所產(chǎn)生的電弧本身的能量來建立熄滅電弧所需要的吹氣壓力,另一部分吹氣壓力靠機械壓氣建立。其滅弧過程為:分閘時,在動、靜弧觸頭之間形成電弧,電弧使得膨脹室里的SF6氣體加熱,氣體壓力迅速升高到足以滅弧。當噴口打開時,膨脹室中儲存的高壓氣體通過噴口吹向電弧,當電流過零時電弧熄滅。
當開斷小電流時,則主要靠機械壓氣建立起來的氣壓熄滅電弧。其滅弧過程如下:動觸頭系統(tǒng)在操動機構(gòu)的帶動下向下運動,使得壓氣室中的SF6氣體受到壓縮,壓力升高,高壓氣體進入膨脹室,通過噴口吹向電弧,當電流過零時電弧熄滅,此時通過噴口吹向電弧的氣流相對較小。
故自能式SF6斷路器在配置操動機構(gòu)時僅需開斷短路電流時動觸頭運動所需要的能量,操作功較小。
圖2 自能式SF6斷路器滅弧室結(jié)構(gòu)圖
此次出現(xiàn)開斷電流失敗故障的514 斷路器屬于自能式滅弧斷路器,額定開斷電流為40 kA,故障時的短路電流為2 970 A,故障電流強度約為額定開斷電流強度的7.4%,從開斷電流的大小來看,此次故障電流屬于小電流范圍。根據(jù)自能式SF6斷路器的滅弧原理,開斷小電流時主要依靠機械壓氣所建立的氣壓來滅弧,此時斷路器滅弧能量主要來源于機構(gòu)操作功。
從故障后514 斷路器試驗結(jié)果來看,該斷路器主回路電阻、絕緣電阻都滿足要求,A,B,C 三相合閘時間、同期等動作特性參數(shù)亦滿足要求。但分閘時間分別為30.2 ms,31.2 ms 和32.3 ms,超出了LW25A-126 型斷路器安裝說明書中關(guān)于該型斷路器分閘時間≤30 ms 的要求值,其中以C 相超出最多,而出現(xiàn)故障的恰恰是514 斷路器C 相。
因此,514 斷路器C 相出現(xiàn)開斷電流失敗的原因如下:由于故障短路電流為2 970 A,屬于小電流范圍,此時斷路器開斷電流所需的能量主要來源于機構(gòu)操作功,即與斷路器的分閘時間密切相關(guān)。而此時514 斷路器C 相的分閘時間明顯超出了說明書要求值,分閘時間較長,機械操作功的大小不滿足要求,壓氣缸壓氣速度較慢,噴口氣流達不到滅弧要求,從而導(dǎo)致了C 相開斷電流失敗,故障電流持續(xù)較長時間,直至上級斷路器跳閘。
文中介紹了1 例自能式SF6斷路器開斷小電流失敗的事件,并基于自能式SF6斷路器滅弧原理、試驗數(shù)據(jù)和滅弧室解體情況對故障原因進行了分析。
此次故障的原因為斷路器機構(gòu)機械操作功不滿足要求,使得動作特性不滿足要求,分閘時間超出說明書要求值,壓氣缸壓氣速度較慢,噴口氣流達不到滅弧要求,最終導(dǎo)致斷路器滅弧失敗。
對于自能式SF6斷路器來說,其滅弧利用了電弧本身的能量,機械操作功相對于傳統(tǒng)壓氣式滅弧SF6斷路器較小,容易在開斷小電流時出現(xiàn)開斷失敗的現(xiàn)象,因此應(yīng)嚴格按照《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》的要求開展斷路器例行和診斷性試驗,尤其要重視例行試驗中的動作特性測試,試驗數(shù)據(jù)必須達到產(chǎn)品說明書規(guī)定值的要求,遇到動作特性數(shù)據(jù)異常,特別是分閘時間偏大時應(yīng)及時停電處理,防止自能式斷路器開斷小電流失敗的事件發(fā)生。
〔1〕中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局. GB 1984—2014高壓交流斷路器〔S〕. 北京:中國標準出版社,2014.
〔2〕中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會. DL/T593—2006 高壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備標準的共用技術(shù)要求〔S〕. 北京:中國電力出版社,2006.
〔3〕李俊民,林莘,徐建源,等. 自能式SF6斷路器的小電流開斷過程中氣流特性的數(shù)值分析〔J〕. 電工技術(shù)學報,2001,16(1):31-34.
〔4〕韓書謨,徐國政,唐冬之,等. 自能式SF6斷路器開斷過程的分析〔J〕. 清華大學學報(自然科學版),2000,40(7):8-11.
〔5〕國家電網(wǎng)公司. Q/GDW 1168—2013 輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程〔S〕. 北京:中國電力出版社,2014.