馬 凱
(廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 廣州 510730)
圖1 330 MW機(jī)組軸系示意
軸承箱將軸承潤(rùn)滑油收集起來(lái),從一個(gè)回油口流回儲(chǔ)油箱,油檔安裝在軸承箱上,主要作用是阻止油從軸承箱漏出,同時(shí)阻止外面雜質(zhì)進(jìn)入軸承箱。
該電廠于1989年投產(chǎn)。機(jī)組軸封系統(tǒng)為電廠普遍采用的可調(diào)式迷宮軸封。在2007年4月份大修前,該汽輪機(jī)組出現(xiàn)2個(gè)嚴(yán)重問題。
(1)汽輪機(jī)透平油含水量長(zhǎng)期超標(biāo),最嚴(yán)重時(shí)透平油含水量高達(dá)944 mg/L。汽輪機(jī)透平油含水量超標(biāo),不僅會(huì)引起調(diào)節(jié)及保安系統(tǒng)部套銹蝕,易發(fā)生卡澀現(xiàn)象,造成安全事故;同時(shí)也會(huì)使油質(zhì)惡化,造成粘度降低,影響潤(rùn)滑效果。
(2)軸承外油檔漏油,易引起明火。2006年10月,1號(hào)軸承外油檔漏油嚴(yán)重,油漏到周圍的保溫層上;因該處溫度較高,當(dāng)油積累過多時(shí)出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象,最后產(chǎn)生明火。
汽輪機(jī)油中進(jìn)水的主要原因有2個(gè)。
(1)軸封供汽、漏汽及回汽系統(tǒng)的設(shè)計(jì)不合理及運(yùn)行調(diào)整不當(dāng);軸封經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,軸封間隙逐漸變大,密封效率有所下降。
2.2.2 對(duì)照品溶液的制備 精密稱取5-羥甲基糠醛對(duì)照品15.18 mg與蒼術(shù)素對(duì)照品14.24 mg,分別置25 mL量瓶中,加甲醇稀釋至刻度,加蓋搖勻;再分別取上述溶液0.1 mL,共同置于10mL量瓶中,加甲醇稀釋至刻度,加蓋搖勻,即得5-羥甲基糠醛濃度為 5.952μg·mL-1和蒼術(shù)素濃度為 5.684μg·mL-1的混合對(duì)照品溶液。
(2)軸承外油檔密封不好。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,由于機(jī)組軸系的振動(dòng),油檔都會(huì)與軸產(chǎn)生碰磨,導(dǎo)致油檔與轉(zhuǎn)子間隙變大,即動(dòng)靜間隙變大,使得密封效果不好;且軸承箱內(nèi)是負(fù)壓,會(huì)將蒸汽吸入軸承箱內(nèi),最終造成汽輪機(jī)透平油含水量超標(biāo)。
3.1.1 軸封間隙偏大
為保證機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,防止軸封汽進(jìn)入軸承箱內(nèi),軸封間隙一般都控制在0.35~0.85 mm,機(jī)組各汽缸軸封間隙如表1所示。為避免在啟停機(jī)過程中因動(dòng)靜磨擦引起大軸彎曲和機(jī)組振動(dòng),安裝時(shí)取周峰設(shè)計(jì)值的上限;機(jī)組運(yùn)行時(shí),由于冷態(tài)和熱態(tài)軸承標(biāo)高會(huì)變化及轉(zhuǎn)子的摩擦,一段時(shí)間后,軸封間隙會(huì)擴(kuò)大,將造成漏汽量增加。
3.1.2 管道阻力大造成回汽不暢
軸封系統(tǒng)的高、中、低壓段的最外檔漏汽并流至同一條回汽母管,回流至軸封加熱器,凝結(jié)成水后排到凝汽器,未凝結(jié)的氣體從射水抽氣器排走。但因現(xiàn)場(chǎng)安裝位置的原因,回汽母管的彎頭太多,阻力太大,導(dǎo)致回汽不暢。大量的蒸汽從軸封往外漏出,導(dǎo)致軸承箱周圍充滿蒸汽,如圖2所示。
表1 機(jī)組各汽缸軸封間隙 mm
3.1.3 油檔間隙大
為抽出軸承箱內(nèi)的油煙,防止油煙往外噴,機(jī)組軸承箱上安裝了抽油煙管道,并連接到排油煙風(fēng)機(jī)上,使軸承箱內(nèi)形成微負(fù)壓,機(jī)組各軸承負(fù)壓如表2所示。軸承油檔是HD系列復(fù)合油檔,雖然安裝時(shí)將油檔間隙調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)情況,但機(jī)組運(yùn)行后會(huì)與轉(zhuǎn)子摩擦,造成油檔間隙漸漸增大,導(dǎo)致從軸封漏出的蒸汽被大量吸進(jìn)軸承箱內(nèi),凝結(jié)成水。這就是透平油含水量長(zhǎng)期超標(biāo)的原因。
表2 機(jī)組各軸承負(fù)壓 mmH2O
由于油檔間隙變大,雖然軸承箱內(nèi)是微負(fù)壓,但油還是容易順著竄動(dòng)的轉(zhuǎn)子從油檔間隙漏出,滴在軸承箱外壁或附近的保溫層上。由于高、中壓缸前后軸封處溫度較高,因此漏油很容易引起明火。
從上述分析可知:汽輪機(jī)運(yùn)行中不管是油中帶水還是油檔漏油,其關(guān)鍵點(diǎn)是油檔間隙過大,不能阻止蒸汽進(jìn)入軸承箱,同時(shí)也不能阻止漏油。通過研究分析,決定采用氣密封式油檔,如圖3所示。
與傳統(tǒng)的梳齒型油檔相比,氣密封油檔多了1道干凈的壓縮空氣氣環(huán)。壓縮空氣從油檔側(cè)面進(jìn)入油檔,在油檔中間均勻進(jìn)入油檔銅齒中間的氣室,然后從轉(zhuǎn)子和銅齒之間的間隙向兩側(cè)流動(dòng),當(dāng)氣體向軸承箱側(cè)流動(dòng)時(shí),可阻止軸承箱里面的油霧滲漏到外面;當(dāng)氣體向另一側(cè)流動(dòng)時(shí),可阻止因軸承負(fù)壓使蒸汽和雜質(zhì)吸入軸承箱造成油中帶水。
當(dāng)轉(zhuǎn)子運(yùn)行到3 000 r/min時(shí),氣室內(nèi)的氣體壓力會(huì)升高,因此在調(diào)整氣室壓力時(shí)應(yīng)考慮運(yùn)行后的氣室壓力。如果氣體壓力過大,軸承箱處于正壓,可能使油檔漏油;氣體壓力過小,則可能吸入蒸汽或雜質(zhì)。當(dāng)壓縮空氣供給出現(xiàn)故障時(shí),氣密封油檔恢復(fù)到梳齒型油檔后繼續(xù)工作。
從氣密油檔的工作原理可以看出:
(1)氣密封式油檔與轉(zhuǎn)子不接觸,不影響轉(zhuǎn)子振動(dòng),不會(huì)磨損轉(zhuǎn)子;
(2)氣室里的氣環(huán)相當(dāng)于浮動(dòng)油檔的接觸材料,具有不影響轉(zhuǎn)子振動(dòng)的優(yōu)點(diǎn);
(3)可調(diào)整油檔銅齒間隙,使其使用壽命比傳統(tǒng)梳齒油檔、浮動(dòng)油檔長(zhǎng)。
圖2 軸封系統(tǒng)漏氣示意
圖3 氣密封式油檔結(jié)構(gòu)示意
(1)投入潤(rùn)滑油前,先投入抽油風(fēng)機(jī),然后開啟氣源總閥,再檢查各路油檔的氣源調(diào)節(jié)閥及各管路接頭有無(wú)漏氣現(xiàn)象。
(2)靠近軸封處的油檔,其表壓不能低于0.15 MPa,其余油檔表壓應(yīng)在0.1 MPa左右。
(3)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速達(dá)到3 000 r/min后,油檔表壓會(huì)升高。
(4)油檔氣壓調(diào)整完畢后,必須將調(diào)節(jié)閥的鎖母鎖緊,防止氣壓變化。
(5)機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),突然發(fā)現(xiàn)某處軸封漏汽過大,必須將此處油檔調(diào)節(jié)閥全開(防止油中進(jìn)水)。
(6)同一個(gè)軸承箱內(nèi)的2個(gè)油檔,其進(jìn)氣壓力必須相等。
(7)為了防止軸承箱內(nèi)形成正壓,必須開大油煙風(fēng)機(jī)風(fēng)門,使油箱內(nèi)保持負(fù)壓狀態(tài)。
(8)當(dāng)氣源突然出現(xiàn)故障時(shí),只要軸承箱體內(nèi)處于負(fù)壓狀態(tài),在短期內(nèi)就不會(huì)影響機(jī)組正常運(yùn)行。
(9)油箱必須保持密閉。
該機(jī)組油檔改造后投入運(yùn)行,汽輪機(jī)油中帶水未超過100 mg/L,完全符合機(jī)組運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn);也未出現(xiàn)油檔漏油現(xiàn)象,解決了油檔漏油問題。由此可見,通過將油檔改為新型氣密封油檔,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行、防止油質(zhì)乳化,具有建設(shè)性作用;同時(shí),氣密封油檔繼承了傳統(tǒng)梳齒油檔的優(yōu)點(diǎn),干凈的氣體不會(huì)影響機(jī)組潤(rùn)滑油特性,氣密效果非常理想,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行起了重要作用,改造取得了良好的效果。
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