王心亮
摘 要:隨著礦石開采難度的增大和開采中段的下降,原礦貧富、性質(zhì)變化較大,經(jīng)常會遇到處理多種混合礦的情況,加上浮選車間設(shè)備老化、落后,導(dǎo)致生產(chǎn)指標反復(fù)波動,影響產(chǎn)品質(zhì)量。為了進一步穩(wěn)定和提高選礦工藝指標,對生產(chǎn)條件及設(shè)備設(shè)施就提出更高的要求。所以結(jié)合200噸選廠實際情況,廠部決定對浮選車間進行技改,包括設(shè)備設(shè)施和工藝流程兩方面。技改后,不管是生產(chǎn)條件,還是工作效率都將大幅度得到提高和改善。
關(guān)鍵詞:技改 工藝流程 設(shè)備設(shè)施 效益
中圖分類號:TD928 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(a)-0065-01
陜西有色金屬礦山公司200噸選礦廠浮選車間于1991年建成投產(chǎn)使用。至今,隨著設(shè)備使用年限的延長,存在如下問題:
(1)設(shè)備老化嚴重,浮選機槽體及浮選機軸磨損量較大,腐蝕嚴重,槽體多處焊補,運行狀況差。
(2)浮選機種數(shù)及數(shù)量較多,鉛鋅浮選機共有54臺,分為SF1.2m3、SF0.65m3及XJK1.1m3三種浮選機,檢修工作量大,備品備件耗量大,維修成本較高。
(3)隨著生產(chǎn)的發(fā)展,從最初的200t/d處理規(guī)模逐年加大到現(xiàn)在的300t/d以上,浮選設(shè)備超負荷運行,易燒電機,加之目前原礦品位逐年下降,浮選指標波動較大,互含及尾礦指標較難穩(wěn)定,金屬回收率不易提高。
2007年之前,為了達到公司要求的鉛精礦品位為58%以上,選廠精選流程兩個系列單獨設(shè)置。隨著入選原礦品位逐年下降,鉛精礦品位也隨之達不到公司要求的58%以上,徘徊在55%~56%之間,其他各項選礦指標均正常。為了使鉛精礦品位達到58%以上,2007年選廠對兩個系列精選流程予以合并,合并后鉛精礦品位達到58%以上。但隨著原礦品位升高,礦石性質(zhì)變化,鉛金屬可浮性變差時,鋅中含鉛指標不穩(wěn)定,有所上升,現(xiàn)場操作難度加大,精選藥劑濃度偏大,泡沫粘,精選礦漿向兩系列粗掃選回流不均,導(dǎo)致操作不穩(wěn)定,影響鉛回收率及鋅中含鉛指標。2011年公司下調(diào)了鉛精礦品位為55%以上,為了便于穩(wěn)定操作,提高鉛回收率,降低鋅中含鉛指標,經(jīng)公司批準,200噸選廠鉛精選流程又分為兩個系列單獨使用,分開后有效克服了精選藥劑濃度過大,精礦富集時回流礦漿向兩個系列粗掃選分流不均的問題,降低了鋅中含鉛指標,提高了金屬回收率。為了達到合格的指標,這些年選廠浮選流程分分合合,不僅耗費人力、物力較多,還影響了生產(chǎn)進度,所以還得從根本上解決問題。
2014年廠房加高安裝行車之后,給改造創(chuàng)造了硬件條件,為了從根本上解決以上問題,200噸選廠計劃對浮選車間浮選機及工藝流程進行合并改造,技改方案如下:
(1)將現(xiàn)用的54臺浮選機大部分更換為BF型浮選機,大概需用BF2.8m3浮選機24臺,裁減多一半浮選機,增加了浮選機總?cè)莘e16方,將鋅2臺1 500×1 500攪拌桶更換為1臺2 000×2 000攪拌桶以方便流程配置。
(2)對現(xiàn)用的2個系列鉛鋅浮選流程合并為一個系列,根據(jù)現(xiàn)場來看,現(xiàn)有浮選機基礎(chǔ)可以利用安裝BF2.8m3浮選機,只需增加修筑少量設(shè)備基礎(chǔ)即可,基礎(chǔ)投資也較少。
(1)投資概算:投入合計:①+②+③+④+⑤+⑥=88.2萬。
①BF2.8m3浮選機:24臺×2.5萬元/臺=60萬;
②攪拌桶:1臺×2.5萬元/臺=2.5萬;
③泡沫槽:27臺×1 000元/臺=2.7萬;
④管道:300m×100元/m=3萬;
⑤安裝費用:5萬;
⑥基礎(chǔ)費用:5萬;
⑦電氣設(shè)備:10萬。
(2)鉛鋅金屬量每年多回收產(chǎn)生價值約①+② =34萬。
①鉛金屬量:按含鉛下降0.2%,鉛尾礦下降0.02%,回收率提高約1%計算:10萬噸原礦×1%原礦品位×1%×1萬元/噸=10萬元。
②鋅金屬量:按含鋅下降0.5%,鋅尾礦下降0.02%,回收率提高約0.6%計算:10萬噸原礦×4%原礦品位×0.6%×1萬元/噸=24萬元。
(3)浮選機備件費用:現(xiàn)用浮選機葉輪一套使用周期約為3個月,新更換BF2.8m3型浮選機葉輪一套使用周期按6個月計算,一年節(jié)約葉輪蓋板費用①+②+③-④-⑤=8.27萬元:
現(xiàn)用浮選機年葉輪蓋板消耗費用合計:①+②+③=19.28萬。
①28臺XJK1.1×4次/年(3月/次換)×900元/套=10.08萬元;
②18臺SF1.2×4次年(3月/次換)×748元/套=8.4萬元;
③8臺SF0.65×2次/年(6月/次換)×528元/套=0.8萬元。
技改后浮選機年葉輪蓋板消耗費用合計: ④+⑤=11.01萬。
④24臺BF2.8×2次/年(6月/次換)×2 200元/套=10.56萬;
⑤3臺SF1.2×2次/年(6月/次換)×748元/套=0.45元。
(4)電費:年多用電費③+④-①-②=1.3萬。
現(xiàn)用浮選機年電費合計:①+②=109.7萬。
①46臺(SF1.2/XJK1.1)×5.5kW/h×24h×330d×0.5元/度=100.2萬;
②8臺×3kW/h×24h×330d×0.5元/度=9.5萬。
技改后浮選機年電費合計:③+④=111萬。
③24臺(SF1.2/XJK1.1)×11kW/h×24h×330d×0.5元/度=104.5萬;
④3臺×5.5kW/h×24h×330d×0.5元/度=6.5萬。
綜合效益:投資:88.2萬,年收益:2項+3項-4項=40.97萬。
約2.2年收回投入,經(jīng)濟效益較大。更新了老化設(shè)備,為選廠以后的正常生產(chǎn)創(chuàng)造良好的設(shè)備條件。
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