張康衛(wèi),劉 剛,周新華,孫廣龍
(中國石油大港油田分公司井下作業(yè)公司,天津大港 300280)
氮氣泡沫流體沖砂技術在大港油田低壓漏失井中的應用
張康衛(wèi),劉 剛,周新華,孫廣龍
(中國石油大港油田分公司井下作業(yè)公司,天津大港 300280)
低壓漏失井、水平井采用常規(guī)的水基液沖砂作業(yè)存在漏失嚴重、難以建立循環(huán)、攜砂能力弱、地層砂難以返出地面等缺點。氮氣泡沫流體具有低密度、高黏度、攜砂能力強的特點,其作為沖砂液能將地層砂全部攜帶出井筒。氮氣泡沫流體連續(xù)沖砂技術在港西油田現(xiàn)場應用表明,該技術有效解決了水基液沖砂作業(yè)存在的問題,提高了作業(yè)效果,縮短了作業(yè)時間,產能恢復期明顯縮短,增產效果明顯。
大港油田;氮氣泡沫流體;沖砂技術;低壓漏失井
大港油田經(jīng)過多年的開采,油層壓力普遍降低:一方面,產層壓力系數(shù)降低,遠低于正常地層壓力系數(shù),許多井壓力系數(shù)僅能達到0.6~0.7;另一方面多半生產井出現(xiàn)了出水量增加、含砂增多等生產問題,生產周期縮短,修井作業(yè)頻次加大。目前的修井維護作業(yè)過程中多數(shù)采用水基修井液,漏失非常嚴重,雖然部分井采用了暫堵液、膠結砂堵漏等工藝,但也僅能建立循環(huán),修井液漏失仍然非常嚴重,造成油井維護后產能恢復期長,沖砂后的地層砂難以返出地面,大部分漏入地層投產后很快又砂埋油層,油井維護頻率高。
泡沫流體是一種可壓縮的非牛頓流體,具有密度低、方便調節(jié)、黏度高、摩阻低、攜砂能力強的特點,作為入井液便于控制井底壓力,減少漏失和對地層污染,廣泛應用于低壓、漏失及水敏性地層的鉆井、完井、修井和油氣增產措施中。
氮氣泡沫一般是由內充氣體、泡沫基液等形成的分散體系,泡沫基液一般是由液體、起泡劑和穩(wěn)泡劑按一定比例配制而成。氣液混合的方式可以是機械攪拌,也可以是液力攪拌。經(jīng)過攪拌,氣體破碎成小氣泡。攪拌越徹底,氣泡越小,泡沫流體的質量越好,氮氣泡沫的生成過程見圖1[1]。
(1)泡沫對地層滲透率有選擇性,即泡沫對高滲層具有較強的封堵作用,而對低滲層的封堵作用較弱。氮氣泡沫在高、低滲巖心并聯(lián)分流實驗表明,隨著注入泡沫量的增加,兩個巖心的最終流量相接近,說明氮氣泡沫具有對高滲透層的封堵作用,有效減少了泡沫液的漏失。
圖1 氮氣泡沫生成流程
(2)泡沫對油水層有選擇性,泡沫遇油消泡,遇水穩(wěn)定,堵水層不堵油層,泡沫對水層具有較強的封堵作用。用滲透率基本相同的飽和水巖心和殘余油巖心進行泡沫驅替實驗,從圖2可以看出,含油巖心的分流量明顯比飽和水巖心的高,這說明氮氣泡沫對水層具有封堵作用,這對沖砂后油井的產能恢復作用明顯。
(3)泡沫流體具有較高的表觀黏度,攜帶能力強(攜液、攜固),返排時可將井底積液和固體污染物攜帶出井筒。不同直徑的砂粒在泡沫中的沉降速率見圖3[3]??梢钥闯?,砂粒直徑對砂粒沉降速度影響較大,直徑為0.5 mm的砂粒,幾乎可以懸浮在泡沫中,而直徑為2 mm的砂粒的沉降速度最大可達10-2m/s的數(shù)量級,說明泡沫具有較好的懸浮性能和攜砂性能。同時泡沫黏度達到常規(guī)液體的10~100倍,能強力將井筒內地層砂、污染物等全部攜帶出井筒。
圖2 泡沫在含水含油滲巖心中的分流實驗結果
圖3 砂粒沉降速度與泡沫特征值的關系
(4)泡沫流體密度低且方便調節(jié),可以達到需要的井筒密度和井底壓力,特別適用于低壓井和漏失井。通過調整地面氮氣車和水泥車的排量,即調整氣液的比例,可以得到不同的泡沫流體密度,最低密度可以達到0.45 g/cm3。
(5)泡沫流體中氣體膨脹能為返排提供能量,使得返排更徹底,適用于低壓井、漏失井和水平井。泡沫液進入井筒時處于壓縮狀態(tài),返出井筒時壓力得到釋放,氣體膨脹為返排提供了能量,同時可以在井底形成負壓,有效地促進返排。
根據(jù)施工井地質資料提供的井底流壓、靜壓、漏失量、井深結構等數(shù)據(jù),利用氮氣泡沫流體沖砂參數(shù)設計軟件計算出主要參數(shù),為工藝設計提供理論依據(jù)。
2.1 施工管柱的確定
對不同井況下的泡沫流體沖砂洗井作業(yè),管柱結構的優(yōu)化至關重要,不合理的管柱結構容易發(fā)生沖砂時憋壓、不能建立有效循環(huán)、砂卡管柱等情況,導致沖砂失敗,甚至造成工程事故。通過在港西地區(qū)幾口井的應用,優(yōu)化出了以下幾種針對不同井況下的管柱結構。
(1)漏失量大、沖砂井段長的水平井進行氮氣泡沫沖砂作業(yè),采用氮氣泡沫配合連續(xù)油管車進行沖砂作業(yè)。水平井沖砂過程中存在地層砂難以返出地面、砂粒容易在水平段堆積造成卡管柱的情況。利用連續(xù)油管作業(yè)實現(xiàn)了整個施工過程井筒中流體循環(huán)不間斷,大大降低砂粒堆積的可能,解決了砂卡管柱以及沖砂不徹底的問題。
(2)港西地區(qū)出砂嚴重,很多油井采取了防砂措施,但防砂管的內徑小于普通油管的直徑,因此要沖出防砂管內的地層砂必須采用不同管徑組合的施工管柱。管徑組合選擇不合理容易造成泵車蹩壓、循環(huán)排量達不到?jīng)_砂要求、沖砂液漏失等。經(jīng)過理論計算以及現(xiàn)場的試驗,得到了一系列針對不同井況下的最佳管柱組合方案,見表1。采用73 mm油管+48 mm油管(內徑40 mm)110 m做為防砂管內沖砂管柱進行沖砂,壓力損失大幅度減少,可以滿足反循環(huán)沖砂的要求。
表1 沖砂組合管柱壓耗計算
2.2 沖砂泡沫液量的確定[4-6]
泡沫液量主要取決于井筒容積、井深、地層漏失量,一般情況下泡沫液量按實際井筒容積的1.5~2倍設計。
2.3 正、反循環(huán)沖砂工藝的確定
針對漏失不嚴重的水平井,一般采用反循環(huán)沖砂工藝;對漏失嚴重的井,為了達到施工排量以及沖砂徹底的目的,一般采用正循環(huán)沖砂工藝。
氮氣泡沫流體沖砂技術在港西油田實施了兩口井,取得了良好的效果,與常規(guī)水基沖砂作業(yè)相比,作業(yè)用時縮短、產能恢復期縮短、沖出砂量增加,具體情況見表2。
3.1 兩口井前期常規(guī)水基沖砂施工情況
西40-6-11H井是港西開發(fā)區(qū)一區(qū)三斷塊的一口油層套管為177.8 mm的水平井,最大井斜93.78°,水平段長524 m。2011年7月9日-7月12日進行作業(yè),探砂面深度為800 m,沖砂至1 215 m后由于出口返出泥漿而中斷了作業(yè),井口返出泥漿和地層砂6 m3。
表2 水基沖砂與泡沫沖砂對比
西9-7-4井于2011年7月29日-7月30日進行正循環(huán)沖砂作業(yè),累計打入清水60 m3,全部漏失。
3.2 氮氣泡沫沖砂施工情況
通過兩口井進行的常規(guī)水基沖砂施工可以看出西9-7-4井漏失嚴重,根本無法建立循環(huán);西40-6-11H井水基沖砂液攜帶能力差,考慮到套管有損壞,進入油層段有可能漏失,水平段進行常規(guī)沖砂,地層砂很難攜帶出井筒,地層砂容易在水平段堆積造成卡管柱等風險。因此決定實施氮氣泡沫沖砂。
西40-6-11H井進行沖砂施工后,沖砂進尺173 m,泡沫密度0.75 g/cm3;西9-7-4井沖砂施工后進尺145 m,泡沫密度0.6 g/cm3,施工達到了預期效果。
3.3 應用效果評價
(1)西40-6-11H如果使用常規(guī)水基沖砂作業(yè)需要用時5.0 h以上,而氮氣泡沫沖砂作業(yè)用時3.5h,施工用時縮短了41.7%;累計沖出地層砂3.5 m3,與沖砂井段對應的井筒體積相當,泡沫液將井筒內地層砂全部攜帶出地面。該井在投產后產量恢復很快,7月14日下完井,7月15日出油1.98 t,7月18日該井日產液達16.2 m3,日產油6.63 t,恢復到了停產前的日產水平,產能恢復期為4 d,和常規(guī)的產能恢復期7天相比,產能恢復期縮短了42.8%;7月21日日產液已達16.5 m3,日產油7.98 t,超過停產前日產量的30%,増油效果顯著。
(2)西9-7-4井進行氮氣泡沫沖砂,僅用100 min就建立起循環(huán),沖砂作業(yè)得到有效實施,地層砂全部被攜帶出井筒,該井在投產后產液量恢復很快,3 d后液量恢復到了停產前的水平,和常規(guī)的產能恢復期7 d相比,產能恢復期縮短了57.1%;13 d后日產液、日產油量與停產前相比都有大幅提升,増油效果顯著。
(1)泡沫流體沖砂技術很好地解決了低壓漏失井常規(guī)流體介質不能建立有效循環(huán)、水平井沖砂不徹底、攜帶能力差以及容易卡管柱的難題。
(2)泡沫流體黏度高,其攜帶能力和清洗能力比常規(guī)沖砂液強,提高了作業(yè)效果、縮短了作業(yè)時間。
(3)泡沫流體超強的攜帶能力能將井底炮眼周圍的固體顆粒、堵塞物帶出井筒,作業(yè)后油井產油量明顯增加,因此有明顯的地層解堵功能。
(4)泡沫流體的密度比清水低,對地層產生的靜液柱壓力比同樣深度的清水低,減少了沖砂過程中沖砂液的漏失,降低了沖砂液對地層的傷害,開井生產后產能恢復期明顯縮短。
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編輯:李金華
1673-8217(2015)05-0116-03
2015-04-20
張康衛(wèi),高級工程師,1971年生,1995年畢業(yè)于石油大學(北京),現(xiàn)從事修井技術研究和現(xiàn)場技術管理工作。
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