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        多機(jī)站串聯(lián)通風(fēng)在銀茂鉛鋅礦的節(jié)能應(yīng)用研究

        2015-06-21 08:36:02任甲澤
        現(xiàn)代礦業(yè) 2015年11期

        黃 飛 任甲澤

        (1.南京銀茂鉛鋅礦業(yè)有限公司;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國(guó)家工程研究中心有限公司)

        南京銀茂鉛鋅礦始建于1957年,初期露天開(kāi)采錳礦,20世紀(jì)70年代末轉(zhuǎn)入地下開(kāi)采鉛鋅礦。目前,南京銀茂鉛鋅礦生產(chǎn)規(guī)模為33萬(wàn)t/a,隨著開(kāi)采深度的延伸和上部空區(qū)的增多,通風(fēng)系統(tǒng)更加復(fù)雜,在增加1臺(tái)主扇后,通風(fēng)能耗增加,但總回風(fēng)量未有明顯改善。因此,對(duì)該通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化研究,通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬解算,選取了合理的通風(fēng)方案及多機(jī)站配置,實(shí)施后在滿足風(fēng)量要求的情況下,節(jié)能降耗效果顯著。

        1 通風(fēng)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

        1.1 通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀

        礦山采取平峒盲豎井開(kāi)拓方式,平峒水平+14 m,盲豎井最深水平至-625 m。礦山采用上向水平分層膠結(jié)充填采礦方法開(kāi)采,目前作業(yè)中段主要在-525和-575 m中段,-625 m中段正在采準(zhǔn)及探礦作業(yè),-475 m中段有個(gè)別采場(chǎng)在回采,即將結(jié)束。

        近年來(lái),為降低通風(fēng)能耗,礦山將+14 m水平機(jī)站風(fēng)機(jī)葉片改為國(guó)外節(jié)能葉片,同時(shí)葉片角度調(diào)整為28°,控制系統(tǒng)增設(shè)了變頻器,根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)電流頻率來(lái)變化風(fēng)流。隨著生產(chǎn)中段的進(jìn)一步下移,2012年礦山對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,在-475 m增加了第三級(jí)回風(fēng)機(jī)站,風(fēng)機(jī)采用K45-4-№14風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)葉片角度為32°,同時(shí)配備變頻控制,工作頻率為44 Hz。

        主要回風(fēng)機(jī)站設(shè)置風(fēng)機(jī)如下:①+14 m主回風(fēng)巷,1臺(tái)K45-4-№14風(fēng)機(jī);②-325 m倒段回風(fēng)巷,1臺(tái)K45-4-№14風(fēng)機(jī);③-475 m回風(fēng)巷,1臺(tái)K45-4-№14風(fēng)機(jī);④-525、-575 m設(shè)置1臺(tái)18.5 kW 無(wú)風(fēng)墻輔扇調(diào)配風(fēng)流。

        礦井上部已結(jié)束作業(yè)中段較多、風(fēng)門(mén)較多,作業(yè)采場(chǎng)分散,為了分析通風(fēng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了測(cè)定。

        1.2 各機(jī)站運(yùn)行工況

        通風(fēng)系統(tǒng)測(cè)試時(shí),分別對(duì)三級(jí)機(jī)站同時(shí)運(yùn)行和一、三級(jí)機(jī)站同時(shí)運(yùn)行的機(jī)站工況進(jìn)行了測(cè)定。三級(jí)機(jī)站同時(shí)運(yùn)行的機(jī)站工況見(jiàn)表1,總回風(fēng)量為40.8 m3/s,實(shí)耗功率為228.6 kW,其中+14 m風(fēng)機(jī)葉片角度28°,-325 m風(fēng)機(jī)葉片角度32°,-475 m風(fēng)機(jī)葉片角度32°(44 Hz)。

        一、三級(jí)機(jī)站運(yùn)行的機(jī)站工況見(jiàn)表2,總回風(fēng)量為37.3 m3/s,實(shí)耗功率為148 kW,其中+14 m 風(fēng)機(jī)葉片角度 28°,-475 m風(fēng)機(jī)葉片角度 32°(44 Hz),-325 m回風(fēng)機(jī)站不開(kāi),同時(shí)將-325 m風(fēng)機(jī)旁風(fēng)門(mén)打開(kāi)。

        表1 三級(jí)運(yùn)行各機(jī)站風(fēng)機(jī)工況參數(shù)

        表2 一、三級(jí)運(yùn)行各機(jī)站風(fēng)機(jī)工況參數(shù)

        1.3 通風(fēng)存在的問(wèn)題

        通過(guò)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)的測(cè)定及分析,通風(fēng)系統(tǒng)主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:

        (1)機(jī)站匹配不合理。三級(jí)機(jī)站同時(shí)運(yùn)行時(shí),+14 m風(fēng)機(jī)風(fēng)量為40.8 m3/s,-325 m風(fēng)機(jī)風(fēng)量為44.6 m3/s,-475 m 風(fēng)機(jī)風(fēng)量為61.2 m3/s。 +14 m回風(fēng)機(jī)站作為一級(jí)機(jī)站,擔(dān)負(fù)著全礦的最終出風(fēng)任務(wù),但由于風(fēng)機(jī)采用節(jié)能葉片后,風(fēng)機(jī)能力減弱,風(fēng)壓、風(fēng)量不能滿足要求,造成總回風(fēng)量下降,井下負(fù)壓不足,-325 m以上風(fēng)門(mén)反向漏風(fēng)。-475 m回風(fēng)機(jī)站作為三級(jí)機(jī)站,風(fēng)機(jī)能力較強(qiáng),風(fēng)壓較大,造成-325~-425 m風(fēng)門(mén)反向,增加了漏風(fēng),污風(fēng)從風(fēng)門(mén)進(jìn)入進(jìn)風(fēng)井,造成污風(fēng)循環(huán),同時(shí)有部分污風(fēng)從上部采場(chǎng)回風(fēng)天井返回到-475 m水平。

        (2)總風(fēng)量不足。在目前三級(jí)機(jī)站同時(shí)運(yùn)行時(shí),總回風(fēng)量只能達(dá)到40.8 m3/s;一、三級(jí)運(yùn)行,-325 m機(jī)站風(fēng)門(mén)打開(kāi)時(shí),總風(fēng)量為37.3 m3/s;總風(fēng)量與礦井需風(fēng)量48.6 m3/s有一定差距。風(fēng)量不足最主要原因是+14 m機(jī)站葉片角調(diào)小后,一級(jí)機(jī)站克服系統(tǒng)阻力能力降低,總風(fēng)量下降。

        (3)污風(fēng)循環(huán)嚴(yán)重。風(fēng)門(mén)由于年久失修及風(fēng)壓影響,測(cè)試時(shí)很多風(fēng)門(mén)關(guān)閉不嚴(yán),總漏風(fēng)量達(dá)到14.2 m3/s,且都為污風(fēng)漏入新鮮風(fēng)流中。-475~-425 m回風(fēng)井與-425m中段運(yùn)輸巷相連,沒(méi)有風(fēng)門(mén),造成近10 m3/s污風(fēng)通過(guò)-425 m運(yùn)輸巷、回風(fēng)天井到達(dá)-475 m中段循環(huán)。

        (4)短路漏風(fēng)。-475 m中段作業(yè)即將結(jié)束,在風(fēng)機(jī)前運(yùn)輸巷設(shè)置一道風(fēng)門(mén),位置不合理,存在短路漏風(fēng),-475 m運(yùn)輸巷及上盤(pán)作為下中段的回風(fēng)巷,風(fēng)門(mén)應(yīng)設(shè)置在靠近主副井的運(yùn)輸巷及上盤(pán)巷。

        2 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案

        針對(duì)通風(fēng)存在的問(wèn)題,在核算風(fēng)量的基礎(chǔ)上,對(duì)多機(jī)站串聯(lián)的風(fēng)機(jī)參數(shù)匹配[1]、主回風(fēng)機(jī)站性能、風(fēng)門(mén)位置等進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)模擬解算,選擇合適的風(fēng)機(jī)配置參數(shù),增加總回風(fēng)量,理順風(fēng)路,減少污風(fēng)循環(huán)、避免漏風(fēng)等,滿足礦井開(kāi)采通風(fēng)需要。對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化改造應(yīng)考慮盡量利用現(xiàn)有通風(fēng)井巷及設(shè)備減少通風(fēng)井巷工程量,要滿足現(xiàn)階段和下一步深部開(kāi)采的需風(fēng)量要求,并節(jié)省通風(fēng)能耗。

        2.1 礦井總風(fēng)量

        正確計(jì)算礦井總風(fēng)量是選擇主要通風(fēng)設(shè)備和布置通風(fēng)工程很重要的一個(gè)內(nèi)容[2],根據(jù)采掘計(jì)劃及排塵要求計(jì)算,得出井下作業(yè)需風(fēng)量為36 m3/s,考慮礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在難以避免的漏風(fēng),同時(shí)也包含有風(fēng)量調(diào)整不準(zhǔn)、調(diào)整不及時(shí)以及適應(yīng)生產(chǎn)不均衡等備用風(fēng)量因數(shù)[2],取漏風(fēng)系數(shù) 1.35,則重新計(jì)算校核的礦井總風(fēng)量確定為48.6 m3/s,按年產(chǎn)量33萬(wàn)t進(jìn)行校核,萬(wàn)噸風(fēng)量比為1.47。

        2.2 通風(fēng)方案

        根據(jù)通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題及結(jié)合下部采礦對(duì)通風(fēng)的需求,在了解礦井生產(chǎn)和通風(fēng)基本情況的基礎(chǔ)上,研究可行的多機(jī)站串聯(lián)通風(fēng)方案,并對(duì)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬解算。

        現(xiàn)在井下三級(jí)機(jī)站風(fēng)機(jī)均采用 K45-4-No.14型,額定功率為132 kW,理論上該風(fēng)機(jī)葉片角度為30°~40°可調(diào),但現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看,該種風(fēng)機(jī)葉片角度最大可調(diào)整到32°,否則電流過(guò)載。因此考慮可行方案時(shí)按葉片角32°考慮,盡可能發(fā)揮出風(fēng)機(jī)能力。根據(jù)現(xiàn)狀考慮4種可行方案,各方案對(duì)比見(jiàn)表3。

        表3 通風(fēng)方案對(duì)比結(jié)果

        由表3可知,在風(fēng)門(mén)封閉良好的前提下,利用現(xiàn)有風(fēng)機(jī)將葉片角調(diào)整為32°,三級(jí)同時(shí)運(yùn)行,總回風(fēng)量達(dá)到 43.6 ~44.2 m3/s,實(shí)耗功率為 201.2 ~259.2 kW;取消-325 m機(jī)站,兩級(jí)運(yùn)行時(shí),總回風(fēng)量為42.5 m3/s,與三級(jí)運(yùn)行時(shí)基本相等,功率為176.2 kW,比三級(jí)機(jī)站運(yùn)行時(shí)降低25~83 kW,比現(xiàn)狀實(shí)耗功率降低52.4 kW。從解算結(jié)果及現(xiàn)狀分析,取消-325 m機(jī)站,風(fēng)量基本不影響,且能耗下降顯著。

        將+14 m機(jī)站風(fēng)機(jī)更換為K45-4-№15型,風(fēng)機(jī)葉片角32°,取消-325 m機(jī)站,-475 m機(jī)站風(fēng)機(jī)頻率調(diào)為50 Hz,總實(shí)耗功率低于現(xiàn)狀,風(fēng)量達(dá)到49 m3/s,滿足要求。因此,建議首先將+14 m機(jī)站風(fēng)機(jī)葉片角度調(diào)整到最大,取消-325 m機(jī)站,-475 m機(jī)站風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率調(diào)整為50 Hz。上部風(fēng)門(mén)完善后,對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行效果測(cè)評(píng),如果通風(fēng)效果不理想,在施工條件允許的情況下,選用方案4中K45-4-No.15 型風(fēng)機(jī)。

        2.3 通風(fēng)構(gòu)筑物

        優(yōu)化方案的實(shí)施及效果離不開(kāi)通風(fēng)構(gòu)筑物的有效管理,對(duì)于該系統(tǒng)需做好以下工作:

        (1)上部已設(shè)置的風(fēng)門(mén)、風(fēng)墻,尤其是 -225、-275、-325、-425 m水平風(fēng)門(mén)漏風(fēng)嚴(yán)重,需檢查整改,避免漏風(fēng)和污風(fēng)循環(huán)。

        (2)-475 m中段需要在副井以西運(yùn)輸巷及上盤(pán)沿脈設(shè)置風(fēng)門(mén)。

        (3)-425、-375 m回風(fēng)井與中段運(yùn)輸巷之間設(shè)置風(fēng)門(mén)或風(fēng)墻。

        3 運(yùn)行效果

        在礦方調(diào)整+14 m機(jī)站和-475 m機(jī)站,拆除-325 m機(jī)站,同時(shí)對(duì)上部風(fēng)門(mén)、風(fēng)墻檢查整改后,對(duì)井下通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了測(cè)試。改造后風(fēng)機(jī)工況參數(shù)見(jiàn)表4。

        表4 改造后風(fēng)機(jī)工況參數(shù)

        由表4可知,改造后通風(fēng)實(shí)耗總功率為184 kW,比改造前減少44.6 kW,按年工作7000 h計(jì)算,可節(jié)約電費(fèi)約31萬(wàn)元,同時(shí)有效進(jìn)風(fēng)量與回風(fēng)量均顯著提高,滿足了井下通風(fēng)需要。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)銀茂鉛鋅礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化,井下通風(fēng)明顯改善,且節(jié)能顯著。對(duì)于類(lèi)似銀茂鉛鋅礦等通風(fēng)阻力較大的礦山,采取多機(jī)站串聯(lián)通風(fēng),可解決回風(fēng)問(wèn)題,避免大主扇機(jī)站效率低,能耗高等問(wèn)題,但應(yīng)結(jié)合采空區(qū)、開(kāi)采中段等實(shí)際情況,合理選取風(fēng)機(jī)及匹配運(yùn)行參數(shù),否則將出現(xiàn)機(jī)站不匹配、污風(fēng)循環(huán)和短路漏風(fēng)等問(wèn)題,能耗增加而通風(fēng)效果不佳。

        [1] 陳宜華,唐勝衛(wèi).冶金礦山礦井多級(jí)機(jī)站通風(fēng)技術(shù)節(jié)能分析[J].現(xiàn)代礦業(yè),2011(10):100-102.

        [2] 王英敏.礦井通風(fēng)與防塵[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

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