徐斗斗
(淮北礦業(yè)集團(tuán)許疃煤礦)
目前,我國東部礦區(qū)由于煤炭資源過度開采,生產(chǎn)布局設(shè)計缺陷,致使部分后期開采的工作面成“刀把”式布置,回采過程中需要兩面合茬[1]。淮北礦業(yè)集團(tuán)許疃煤礦7227工作面位于82下采區(qū),為孤島工作面,其上下均為已回采的工作面(上部為7229工作面,下部為7225工作面)。為了提高資源回采率,該工作面設(shè)計時采用了“刀把”式布置方式,里段工作面(即大面)長163.5 m(共109架),改造切眼(即小面)長21 m(共12架)。大面向前推進(jìn)30 m后兩面將會合茬,工作面延長至184.5 m,如圖1所示。
圖17227綜采工作面平面布置示意(單位:m)
7227綜采工作面所采煤層為7煤,平均煤層厚度為3.2 m,平均傾角15°,可采儲量為60.5萬 t。工作面主要設(shè)備情況見表1。
7227綜采工作面為孤島工作面,回采時兩巷壓力大,特別是合茬段的里風(fēng)巷,最大頂?shù)装逡平繛?000 mm/d,合茬前需要加強(qiáng)巷道變形治理[2-4]。機(jī)、風(fēng)巷原始支護(hù)方式均為U型棚支護(hù),巷道凈高2.9 m,凈寬3.8 m。為了解決巷道變形嚴(yán)重的問題,決定采用套棚+“U”型棚聯(lián)合支護(hù)方式,確保治理后的巷道凈寬不小于2.8 m,凈高不小于2.2 m。具體方法如下:①在巷道超前管理段抹帽時,只回收“U”型棚的腿子,梁子不回收;②在“U”型棚架間進(jìn)行套棚,套棚采用長2.8 m的工字鋼梁,兩端采用單體支護(hù);③在巷道中間架設(shè)兩排走向棚,走向棚采用鉸接頂梁 +單體支護(hù),棚子排距1.0 m,梁子長1.0 m,一梁兩柱,每棵單體必須穿鐵鞋。
表1 7227綜采工作面主要設(shè)備
支護(hù)方式見圖2。
圖2 里風(fēng)巷超前支護(hù)示意(單位:m)
采用上述支護(hù)后,經(jīng)過測量,巷道變形量顯著減少,平均頂?shù)装逡平繛?50 mm/d,工作面正常回采期間通過臥底可以確保巷道高度,為安全生產(chǎn)提供了空間。
該面采用偽傾斜布置方式,運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭超前機(jī)尾11 m。工作面下端頭采用端頭支架支護(hù)頂板,上端頭采用單體配合鉸接頂梁進(jìn)行頂板管理。兩面合茬位置為大面的運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾(即107#架)與小面的第一架(即108#架)。工作面合茬即為支架和運(yùn)輸機(jī)的合茬[5],若掌握不好,支架和運(yùn)輸機(jī)位置可能會出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致合茬失敗而影響生產(chǎn):①推進(jìn)到合茬位置時,大面107#架位于小面108#架的正后方,導(dǎo)致支架不能對齊,無法合茬;②推進(jìn)到合茬位置時,大面107#架與小面108#架的架間距離在300 mm以上,導(dǎo)致運(yùn)輸機(jī)溜槽間隙大,不能正常合茬。
針對以上問題,提出正常合茬的新方法。
(1)在里風(fēng)巷,根據(jù)巷道中心線畫出2條參考線:一條沿著108#架下側(cè)板與巷道中心線平行,一條為參考線,在平行線向下偏移200 mm,見圖3。
圖3 工作面合茬示意
(2)大面在推進(jìn)的過程中,嚴(yán)格控制107#架上側(cè)護(hù)板與平行線的距離,使該支架上側(cè)護(hù)板沿著參考線(50 mm)進(jìn)行推進(jìn),杜絕107#架上側(cè)護(hù)板越過平行線。
(3)工作面在推進(jìn)過程中,控制好運(yùn)輸機(jī)的位置,通過甩機(jī)頭或者機(jī)尾的方式,保證支架和運(yùn)輸機(jī)在要求的范圍內(nèi)。
①為保證工作面高產(chǎn)高效,提高大小面合茬速度,在大面生產(chǎn)的同時提前對小面進(jìn)行設(shè)備安裝,將108#、119#支架安裝到位,備齊12塊中部溜槽、各種動力電纜及液壓管線;②提前對小面進(jìn)行刷擴(kuò)和臥底,以留出足夠的作業(yè)空間,為運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾和特殊溜槽做好準(zhǔn)備;③在新切眼尾部安設(shè)一臺JH-30型絞車,用于運(yùn)輸溜槽、運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾的電機(jī)和減速箱等部件;④準(zhǔn)備好拆卸、運(yùn)輸、起吊用的專用工具及易損部件和螺栓。
支架合茬間距控制為(200±50)mm,嚴(yán)防第107#架上竄越過平行線。每天早班觀測107#架上側(cè)護(hù)板與參考線的距離d,根據(jù)觀測結(jié)果調(diào)整支架位置,保證支架沿著參考線(±50 mm)推進(jìn),具體觀測結(jié)果見表2。
表2 107#架上側(cè)護(hù)板與參考線距離
根據(jù)第1天觀測結(jié)果,107#架距離參考線較遠(yuǎn),工作面需要通過在機(jī)頭加刀的方式,使支架和運(yùn)輸機(jī)向上竄,因此第1~3天工作面采用機(jī)頭和機(jī)尾按照2∶1的進(jìn)刀方式進(jìn)行回采;第4天觀測距離d減小到350 mm,此時需要對支架架向進(jìn)行調(diào)整,第4~5天工作面平推;第6天觀測距離d=-45 mm,已經(jīng)在要求的±50 mm范圍之內(nèi),因此工作面進(jìn)行正常推進(jìn);第8天工作面推進(jìn)到合茬位置,觀測距離d= -10 mm,107#與 108#架間距離為 190 mm,工作面支架實(shí)現(xiàn)順利合茬。
4.2.2 運(yùn)輸機(jī)合茬
工作面推進(jìn)到合茬位置后,用割煤機(jī)把運(yùn)輸機(jī)前方煤壁與上部切眼巷道割通,然后返到50#架,停電、閉鎖;用單體和木梁對102#~107#架前方的煤壁和頂板進(jìn)行管理,作為拆卸運(yùn)輸機(jī)的作業(yè)空間;將運(yùn)輸機(jī)開空,使其保持空車狀態(tài);停工作面運(yùn)輸機(jī)、煤機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)電源,掛停電標(biāo)志牌,并專人看管;對工作面支架及時補(bǔ)液,保持初撐力不低于24 MPa,前梁要求伸到位,端面距不大于340 mm。
拆除大面的運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾和特殊溜槽。首先拆除102#~107#架支架與運(yùn)輸機(jī)聯(lián)接銷、運(yùn)輸機(jī)之間的聯(lián)接銷、電纜槽、銷軌;在106#架處斷運(yùn)輸機(jī)上鏈,104#架中部槽處斷運(yùn)輸機(jī)下鏈,用鐵絲將底鏈固定防止下滑;依次拆除運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾電機(jī)、減速箱和特殊槽。
用JH-30型絞車將拆除的運(yùn)輸機(jī)電機(jī)、減速箱和特殊槽起吊,運(yùn)至新機(jī)尾并按照順序安裝完好;在102#~113#架位置安裝鋪設(shè)12塊中部槽,與上部機(jī)尾安裝的運(yùn)輸機(jī)溜槽進(jìn)行對接;接運(yùn)輸機(jī)上部和底部鏈條,調(diào)節(jié)鏈條,使其達(dá)到合適的預(yù)張緊力。
啟動運(yùn)輸機(jī),補(bǔ)齊缺少的刮板,保證運(yùn)輸機(jī)安裝零部件齊全可靠,中部槽與支架聯(lián)接順暢,鏈條不許扭擰,松緊合適,正反方向均無卡碰現(xiàn)象,連接環(huán)連接齊全緊固,底鏈不拉回頭煤,運(yùn)煤通暢;電機(jī)、減速箱運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無震動現(xiàn)象。
(1)采用套棚+U型棚聯(lián)合支護(hù)方式,合理地解決了巷道變形問題。
(2)根據(jù)綜采工作面合茬技術(shù)的需要,在里風(fēng)巷內(nèi)設(shè)計了一條參考線,精確的控制了支架與運(yùn)輸機(jī)的位置,確保了工作面的順利合茬。
(3)減少了工程誤差,實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)快速合茬,保證了工作面高產(chǎn)高效。工作面合茬共用了10 h,且一次成功。
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