羅文兵
摘 要:“3.11”日本福島核事故后,政府和社會公眾對核電的安全問題高度關(guān)注,對運行核電站的安全生產(chǎn)提出了更高的要求。隨著電站機組運行年限增加,設(shè)備部件性能下降,給電站的安全穩(wěn)定運行帶來不利影響。為實現(xiàn)將設(shè)備缺陷控制或消除在產(chǎn)生過程中,在實時數(shù)據(jù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研發(fā)了“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”,并推行實施“設(shè)備缺陷產(chǎn)生過程動態(tài)監(jiān)控管理”理念,從而提高了設(shè)備可靠性,取得較好的成效。
關(guān)鍵詞:設(shè)備可靠性 故障趨勢 動態(tài)監(jiān)控
中圖分類號:TM76 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)12(c)-0132-02
為了解決如何將設(shè)備缺陷控制或消除在產(chǎn)生過程中這一問題,某核電站結(jié)合電廠運維實際需求,在實時數(shù)據(jù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研發(fā)了“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”,通過該系統(tǒng)輔助應(yīng)用,從而實現(xiàn)了“設(shè)備缺陷產(chǎn)生過程動態(tài)監(jiān)控管理”理念。該系統(tǒng)的著眼點是從最能夠反映設(shè)備狀態(tài)變化的測點參數(shù)層面入手,針對性地對機組運行狀態(tài)的重要參數(shù)進行動態(tài)跟蹤管理,通過對重要設(shè)備參數(shù)的劣化趨勢進行分析,達到提前發(fā)現(xiàn)重要設(shè)備性能劣化趨勢。從而提前對設(shè)備性能劣化原因進行分析,并做到能提前采取措施進行干預(yù),并在最有利的時間進行維修消缺陷處理,避免設(shè)備缺陷進一步惡化導(dǎo)致設(shè)備損壞或停機、停堆,從而提高設(shè)備安全運行水平,確保機組安全可靠運行。
1 設(shè)備缺陷動態(tài)監(jiān)測的實施
針對目前設(shè)備缺陷管理僅限于缺陷產(chǎn)生后果之后才采取措施的現(xiàn)狀,考慮如何將設(shè)備缺陷控制或消除在產(chǎn)生過程中,即設(shè)備缺陷產(chǎn)生影響之前,從而降低缺陷導(dǎo)致設(shè)備不可用率,是核電設(shè)備管理者目前面臨解決的重要問題。為了有效解決這一問題,充分發(fā)揮全數(shù)字化儀控系統(tǒng)的優(yōu)勢,基于已經(jīng)開發(fā)應(yīng)用的實時數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺,研發(fā)了“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”。通過實時數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺與機組儀控數(shù)字化管理系統(tǒng)進行接口,將機組設(shè)備參數(shù)測點的數(shù)據(jù)時時傳送到分析系統(tǒng)進行動態(tài)分析,并有針對性地對機組運行狀態(tài)重要參數(shù)進行動態(tài)跟蹤,并分析設(shè)備參數(shù)的劣化趨勢,從而及時發(fā)現(xiàn)有劣化趨勢的參數(shù),提前組織原因分析,發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,采取必要的干預(yù)措施,避免設(shè)備缺陷進一步惡化,為提高設(shè)備運行管理水平,確保機組安全、穩(wěn)定運行,提供有力的支持手段。
將“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”與機組數(shù)字化的儀控設(shè)備保護系統(tǒng)的功能進行比較。后者保護設(shè)備免遭損壞的方式主要為當(dāng)某些預(yù)定義的關(guān)鍵條件達到時進行邏輯保護動作,直接停止設(shè)備運行(緊急停機),而參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)能用于對設(shè)備的蠕變?nèi)毕葑龀鲰憫?yīng),預(yù)測重要設(shè)備的可用性,作為狀態(tài)檢修的基礎(chǔ)依據(jù),為運行模式的優(yōu)化提供參考建議。系統(tǒng)可對機組設(shè)備運行狀態(tài)的參數(shù)進行跟蹤,當(dāng)某一個參數(shù)發(fā)生異常偏離時,系統(tǒng)自動生成報警信號,并在系統(tǒng)報警信息記錄欄中發(fā)出報警信號并記錄,同時將報警信息以郵件形式發(fā)送給設(shè)備管理工程師。
根據(jù)設(shè)備參數(shù)測點的預(yù)報警數(shù)值和動作限值或性能要求數(shù)值進行了判據(jù)分析,并形成四種判據(jù)模型如下:
(1)限值型判據(jù)。按照預(yù)報警數(shù)值和動作限值或性能要求數(shù)值進行判據(jù)分析。即當(dāng)參數(shù)發(fā)生異常時記錄異常的開始時間,并發(fā)送報警信息,待參數(shù)恢復(fù)正常后記錄異常的結(jié)束時間,程序通過統(tǒng)計該參數(shù)發(fā)生異常的次數(shù)及持續(xù)時長給運維人員提供參考。
(2)趨勢型判據(jù)。根據(jù)參數(shù)在指定時間段的變化趨勢進行判斷和解析,如連續(xù)上升或下降N天。如連續(xù)變化超過N天,將作為滿足劣化的條件進行預(yù)警處理。對于選定時間段參數(shù)波動及跳變情況,將采用分段均值的方式進行處理。趨勢型判據(jù)將基于時間維度對設(shè)備參數(shù)的劣化情況進行分析,并基于分區(qū)段的微分原理進行參數(shù)變化情況的判定,在一定的程度上避免參數(shù)趨勢突變所造成的影響。
(3)累計變化趨勢型判據(jù)。在趨勢型判據(jù)的基礎(chǔ)上增加累計漲幅或累計降幅的指標(biāo)判據(jù),即在滿足參數(shù)趨勢連續(xù)變化N天的基礎(chǔ)上,對累計變化幅度值是否超過設(shè)定值進行判定。如不滿足此判據(jù),則按趨勢型判據(jù)進行解析處理,如滿足此判據(jù),則進行此設(shè)備參數(shù)的劣化預(yù)警處理。
(4)多測點判據(jù)。多測點判據(jù)將對各測點分別進行解析,對于存在“與”關(guān)系的判據(jù),將各測點產(chǎn)生的結(jié)果取交集處理,對于存在“或”關(guān)系的判據(jù),將分別按兩個參數(shù)配置來進行解析。多測點判據(jù)針對特殊參數(shù)判據(jù)進行設(shè)定,包括汽輪發(fā)電機組無功功率參數(shù)和技術(shù)支持處提供的參數(shù)等。
經(jīng)過前期需求調(diào)研、DEMO制作需求分析及確認(rèn)、項目的系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計、功能軟件的開發(fā)、核心判據(jù)算法的建立、程序服務(wù)和發(fā)布界面的開發(fā)、系統(tǒng)試運行調(diào)試、消缺完善等過程,歷時一年的時間,完成“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”研發(fā)。
2 設(shè)備缺陷動態(tài)監(jiān)測應(yīng)用案例
“設(shè)備缺陷產(chǎn)生過程監(jiān)管理念”通過“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”應(yīng)用實踐得到很好地實現(xiàn),在此以電站2號機組3號主泵電機止推軸承溫度高缺陷為例進行應(yīng)用簡述。
缺陷簡要描述:2012年11月份以來,2號機組3號主泵電機止推軸承溫度2JEV30CT014/015/016持續(xù)緩慢上漲,12月24日02點57分2JEV30CT015上漲到80 ℃。
缺陷潛在風(fēng)險:3號主泵電機止推軸承溫度測點2JEV30CT014/015/016三取二溫度超過85 ℃,保護切除3號主泵,機組降功率。
缺陷處理先決條件:通常情況下該缺陷要進行徹底處理,必須將機組狀態(tài)后撤到冷態(tài)。
2號機組3號主泵電機止推軸承溫度測點2JEV30CT015在發(fā)生劣化時,系統(tǒng)根據(jù)判據(jù)條件(溫度大于75 ℃或者連續(xù)上升7天),自動將參數(shù)劣化預(yù)警信息以郵件的方式發(fā)送到各關(guān)注人員的郵箱中,同時在報警主畫面中,主泵字樣圖標(biāo)會從綠色變?yōu)榧t色,在報警信息欄中,會有更為詳細(xì)的報警信息及參數(shù)判據(jù)條件信息。在報警欄中設(shè)備管理工程師可以進行統(tǒng)計分析和趨勢分析及1、2號機組參數(shù)對比分析。
報警信息產(chǎn)生后,電站生產(chǎn)管理人員立即組織專業(yè)人員進行深入分析,并啟動了日常生產(chǎn)管理組,對2號機組3號主泵電機止推軸承溫度高缺陷原因進行多次分析討論。
經(jīng)查2號機組3#主泵電機油箱油溫(2JEV30CT001)、上下導(dǎo)瓦的瓦溫(2JEV30CT008-013)和止推瓦的瓦溫(2JEV30CT014-016)歷史曲線,從2011年1月份開始,2JEV10CT001、2JEV30CT008-013、2JEV30CT014-016一直呈緩慢上漲趨勢。3#主泵電機潤滑油從商運以來一直沒有進行更換,最近幾次大修雖然對潤滑油進行了分析化驗,各項指標(biāo)值均滿足規(guī)范要求。最終初步認(rèn)為可能的原因為:一是潤滑油老化;二是推力瓦瓦面有損傷,并呈緩慢發(fā)展的趨勢。
通過“機組設(shè)備參數(shù)劣化趨勢分析系統(tǒng)”,及時發(fā)現(xiàn)3號主泵電機止推軸承溫度高缺陷,通過對3號主泵采取動態(tài)逐步更換潤滑油、避免油質(zhì)進一步劣化的方法,有效避免了主泵電機止推軸承溫度的進一步上升,從而確保3號主泵安全地運行到壽期末。
3 設(shè)備缺陷動態(tài)監(jiān)測應(yīng)用成效
“設(shè)備缺陷產(chǎn)生過程監(jiān)控管理”創(chuàng)新應(yīng)用,及時發(fā)現(xiàn)并成功解決了主泵電機止推軸承溫度高、分離水泵推力軸瓦溫度高缺陷、主泵一級密封后壓力比波動等重大設(shè)備缺陷,有效消除了機組運行隱患,減少了機組小修的次數(shù),提高設(shè)備可靠性,降低了機組發(fā)電成本,提高了機組能力因子,為設(shè)備預(yù)防性維修及大修項目優(yōu)化提供參考依據(jù)。
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