王久林,李 萍,趙 賓,薛克敏
(合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,230009合肥)
杯形件等溫壓扭復(fù)合成形模具失效分析及改進
王久林,李 萍,趙 賓,薛克敏
(合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,230009合肥)
為解決7A60鋁合金杯形件等溫壓扭復(fù)合成形實驗中凹模的早期失效問題,借助DEFORM有限元軟件,從工藝特點、應(yīng)力分布及模具結(jié)構(gòu)等方面詳細探討和分析失效原因,應(yīng)力集中、冷熱循環(huán)熱應(yīng)力以及高溫模具氧化是導(dǎo)致凹模轉(zhuǎn)角處發(fā)生早期破裂的主要原因.基于“未裂先分”的方法對凹模結(jié)構(gòu)進行改進,結(jié)果表明:模具改進效果較好,等效應(yīng)力極值降低30%,有效避免了凹模的應(yīng)力集中;杯形件成形效果較好,宏觀上無明顯缺陷,表層金屬流線清晰可見.
杯形件;等溫壓扭復(fù)合成形;失效;應(yīng)力集中;模具改進
高壓扭轉(zhuǎn)HPT(high pressure torsion)過程中,工件同時承受軸向壓縮和扭轉(zhuǎn),可制備出亞微米級別甚至納米級別的組織材料;然而當(dāng)前該工藝多用于制備坯料,并且工件尺寸很小(Φ10×1 mm)、工業(yè)化實用性不強成為制約其推廣應(yīng)用的一大瓶頸[1-4].因此,探索HPT工藝成形回轉(zhuǎn)體零件的可行性、實用性成為今后的研究熱點之一.文獻[5]首先采用HPT工藝實現(xiàn)了純鋁粉末燒結(jié)體錐形件的成形實驗,得出HPT工藝可以有效提高錐形件的致密度及硬度.文獻[6-7]先后開展了鉬粉、銅粉錐形件的HPT工藝研究,得出HPT工藝在生產(chǎn)回轉(zhuǎn)體零件方面具有顯著優(yōu)勢.這些研究為開辟HPT工藝成形實際零件提供了先例.
杯形件作為典型回轉(zhuǎn)體零件之一,在汽車、航空航天、國防軍工等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用.對于薄板類杯形件,多采用拉深工藝成形[8];當(dāng)壁厚較大時,采用反擠壓工藝從成本、金屬流線、零件質(zhì)量等方面都表現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢[9].
本文將傳統(tǒng)反擠壓工藝與HPT工藝相結(jié)合,以7A60鋁合金杯形件為研究對象,開展等溫壓扭復(fù)合成形模具工裝設(shè)計、制造及實驗,然而在實驗過程中,成形凹模出現(xiàn)了早期失效現(xiàn)象.由于目前圍繞HPT工藝的研究多集中在材料組織性能、晶粒細化和強化機理等方面[10-11],對模具結(jié)構(gòu)設(shè)計方面有所忽略,但公認的一點是HPT工藝模具壽命低、成本高.為此,本文借助DEFORM-3D有限元軟件模擬該杯形件的等溫壓扭復(fù)合成形過程,詳細探討和剖析模具發(fā)生早期失效的原因,這對HPT工藝的完善和發(fā)展具有顯著意義;并在此基礎(chǔ)上提出模具改進措施,最后采用改進后的模具進行杯形件的小批量試制.
圖1為等溫壓扭復(fù)合成形模具工裝,下模座1固定在旋轉(zhuǎn)臺上,凹模5通過螺栓固定于下模座1,凹模外側(cè)安裝有加熱圈12;為保證整個凹模機構(gòu)的旋轉(zhuǎn)運動,在凹模5與墊板4、墊板4與下模座1之間均安排有鍵3.沖頭(圖2)頂端留有與墊板8相配合的臺階以防止其旋轉(zhuǎn),其工作面上的扇形凹槽用以增大摩擦,防止扭轉(zhuǎn)時金屬發(fā)生滑動.
該模具工裝工作原理:首先加熱模具至400℃,放入已加熱至400℃的坯料;然后沖頭下行擠壓坯料,金屬徑向流動并填充模具表面的扇形凹槽,此時凹模不旋轉(zhuǎn);當(dāng)金屬剛要發(fā)生反擠時,旋轉(zhuǎn)臺開啟,整個凹模機構(gòu)旋轉(zhuǎn),沖頭繼續(xù)下行完成杯形件的成形.接著沖頭回程,由頂桿14、頂塊13將杯形件11頂出;取出杯形件后,對沖頭、凹模型腔表面刷水基石墨乳以降低摩擦,將模具再次加熱至400℃,繼續(xù)下一個杯形件的成形,由此周而復(fù)始的完成杯形件的連續(xù)生產(chǎn).
圖1 模具結(jié)構(gòu)示意
圖2 沖頭結(jié)構(gòu)
采用上述模具工裝成形20個杯形件后,發(fā)現(xiàn)杯形件直壁外側(cè)根部出現(xiàn)毛刺、啃傷現(xiàn)象,對應(yīng)的凹模型腔轉(zhuǎn)角處存在大量金屬堆積.卸下模具后發(fā)現(xiàn)沿凹模型腔轉(zhuǎn)角處出現(xiàn)環(huán)形裂紋(圖3(a)),并且裂紋向模具內(nèi)部擴展至螺栓孔位置,最終導(dǎo)致整個凹模完全斷裂(圖3(b)).
圖3 凹模早期失效
為詳細探究凹模發(fā)生環(huán)形破裂的原因,借助DEFORM軟件建立該杯形件的等溫壓扭復(fù)合成形有限元模型,獲取金屬流動場、應(yīng)力場、成形載荷等信息模型中,坯料尺寸Φ100×40 mm,溫度400℃,材料7A60鋁合金;模具材料為H13鋼,預(yù)熱溫度400℃,其高溫力學(xué)性能[12]見表1.
表1 H13鋼室溫和工作溫度下力學(xué)性能
2.1 工藝過程分析
由圖4可知:成形過程可分為擠壓、擠扭兩個階段. 1)擠壓階段(圖4(a)),金屬沿徑向鋪展開,同時填充扇形凹槽,該階段所需成形載荷不到1 000 kN(圖4(c));2)擠扭階段(圖4(b)),金屬沿徑向、切向復(fù)合流動,流動速度顯著加快且沿徑向存在明顯的速度梯度,成形載荷和扭矩急劇增加;當(dāng)前端金屬形成直壁后,流動趨于穩(wěn)定,載荷和扭矩緩慢增加;直至成形終了最大成形載荷3 420 kN、扭矩24 700 N·m.
圖4 成形過程
2.2 凹模應(yīng)力場
圖5為凹模等效應(yīng)力場,可知:在型腔盤面和直壁部位應(yīng)力值較小且分布均勻,大約185 MPa;而凹模根部轉(zhuǎn)角處應(yīng)力值最大,達到428 MPa,遠高于模具其他區(qū)域,且該處圓角半徑小,應(yīng)力集中效應(yīng)十分顯著.
圖5 等效應(yīng)力場
2.3 失效分析
以上模擬結(jié)果表明:杯形件等溫壓扭復(fù)合成形過程中,模具在高溫高壓下工作,在轉(zhuǎn)角處存在顯著的應(yīng)力集中效應(yīng).下面將從工藝特點、潤滑條件、模具結(jié)構(gòu)等方面詳細剖析模具發(fā)生早期失效的原因:
1)模具發(fā)生早期失效與其工作環(huán)境、服役條件密切相關(guān)[13].實驗中,成形凹模在高溫下工作,強度有所降低(見表1);而且高溫下凹模型腔表層易形成氧化膜[14],當(dāng)轉(zhuǎn)角處氧化膜達到一定厚度后,在高溫、高壓以及應(yīng)力集中效應(yīng)的共同作用下易出現(xiàn)微裂紋,成為凹模破裂的萌生區(qū),微裂紋逐漸在轉(zhuǎn)角處向模具內(nèi)部縱向長大并擴展.當(dāng)繼續(xù)擠壓杯形件時,金屬進入此裂紋,加上扭矩的施加,進一步促進裂紋的快速擴展.研究表明:應(yīng)力集中引發(fā)的微裂紋長大并逐漸擴展是導(dǎo)致溫擠壓模具失效的主要原因之一[15].
2)實驗中每次杯形件脫模后,需要對凹模內(nèi)腔刷水基石墨乳,然而對高溫模具刷石墨乳在起潤滑作用的同時也急劇降低型腔表層溫度,見表2.在外加冷卻過程中,模具表層收縮,受到拉伸熱應(yīng)力作用;之后繼續(xù)加熱,模具溫度上升,表層擴脹,受到壓縮熱應(yīng)力作用.由此,模具在多次急冷-急熱循環(huán)過程中不斷的受到拉伸-壓縮熱應(yīng)力的交互作用,極易萌生冷熱疲勞裂紋.
表2 凹模型腔表層溫度℃
3)進入擠扭階段,凹模開始旋轉(zhuǎn),沖頭壓力主要作用在凹模內(nèi)腔盤面,該盤面上金屬受到較大的旋轉(zhuǎn)阻力,而直壁金屬旋轉(zhuǎn)阻力小,由此凹模根部轉(zhuǎn)角處受到一定的剪切作用,進一步促進微裂紋的快速擴展.
4)此外,模具壽命還與其加工工藝和熱處理質(zhì)量有關(guān)[16].本模具中凹模內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,底部存在9個扇形凹槽,且直接延伸至轉(zhuǎn)角處,加工難度大;同時模具體積較大,熱處理質(zhì)量不易控制,為模具早期失效埋下了隱患.
盡管H13鋼在400℃時屈服強度σs達到1 380 MPa(見表1),遠高于凹模轉(zhuǎn)角處的等效應(yīng)力值428 MPa,但由于該處受力環(huán)境惡劣,模具在集中應(yīng)力、冷熱循環(huán)熱應(yīng)力以及高溫氧化膜等交互作用下極易產(chǎn)生微裂紋,成為凹模早期失效的源頭.
3.1 凹模結(jié)構(gòu)改進
針對此類存在應(yīng)力集中尖角的模具結(jié)構(gòu),在模具設(shè)計時,采用“未裂先分”的方法是避免模具因角部應(yīng)力集中導(dǎo)致早期失效的最佳方法[17].
基于“未裂先分”的方法對凹模結(jié)構(gòu)進行改進,決定采用分體式凹模結(jié)構(gòu),結(jié)果見圖6.所謂分體式凹模結(jié)構(gòu),即將原整體式凹模從轉(zhuǎn)角處拆分為凹模外圈5和凹模塊13,凹模外圈5通過鍵傳遞扭矩,凹模塊13與墊板4之間設(shè)計相互配合的臺階傳遞扭矩,結(jié)構(gòu)見圖7(a).取件時,由頂桿14將凹模塊13和杯形件11頂出.
圖6 凹模改進措施
由圖7(b)可知凹模塊的扭矩明顯高于凹模外圈,這種差異是由于模具盤面和直壁處旋轉(zhuǎn)阻力不一致造成的,正好驗證了采用整體式凹模結(jié)構(gòu)在模具轉(zhuǎn)角處受到一定的剪切作用.同時采用分體式凹模結(jié)構(gòu)所需總扭矩應(yīng)為凹模塊和凹模外圈之和,即:
M總=M1+M2=16 542+7 195=23 737.(1)
3.2 凹模應(yīng)力場
圖8為改進后的模具等效應(yīng)力場,凹模外圈應(yīng)力呈環(huán)形均勻分布,最大應(yīng)力<150 MPa;而凹模塊最大應(yīng)力出現(xiàn)在模具邊緣,應(yīng)力值僅為300 MPa,相比改進前減小30%.
圖7 凹模改進結(jié)果
可見,采用“未裂先分”的方法改進凹模后,模具應(yīng)力值顯著降低,有效消除了轉(zhuǎn)角處的應(yīng)力集中,而且模具體積的減少也有利于模具加工和熱處理質(zhì)量的提高.
圖8 改進后模具等效應(yīng)力分布
3.3 模具壽命預(yù)測
常見模具失效的形式主要有磨損、塑性變形和斷裂.模具改進后,凹模轉(zhuǎn)角處斷裂的問題得以解決,此時模具壽命將由磨損量決定,而模具表面扇形凸臺磨損最快,由此凸臺高度即為模具的最大磨損量.
采用Archard磨損模型[18]對模具的磨損量進行預(yù)測,進而估算模具壽命,該模型表達式為
式中:W為模具磨損深度,P為模具表面正壓力,V為滑動速度,H為模具初始硬度(HRC),取H= 60HRC;a、b、c為標(biāo)準常數(shù),對鋼材[18]常取a=1,b=1,c=2;一般認為K是與材料特性相關(guān)的常數(shù),但當(dāng)溫度>400℃后,不能再忽略溫度的影響,文獻[19]給出K值與溫度關(guān)系:
K(T)=(29.29ln(T)-168.73)×10-6.(3)
式中T為絕對溫度,計算得K≈0.000 022.模擬結(jié)果見表3.
表3 模具壽命預(yù)測
3.4 物理實驗
實驗在10 000 kN專用壓扭設(shè)備上開展,該設(shè)備的有效連續(xù)工作扭矩達到90 000 N·m,可實現(xiàn)0~4 r/min多種旋轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié),改進后的等溫壓扭復(fù)合成形模具工裝見圖9.
圖9 模具工裝實物圖
實驗過程為400℃等溫成形,坯料采用箱式電阻爐加熱;成形凹模外層安裝有加熱圈,其內(nèi)安插有36根電阻加熱棒進行模具的加熱及保溫,加熱棒性能參數(shù)見表4.凹模底部以及上模座與滑塊、下模座與旋轉(zhuǎn)工作臺之間均安排有隔熱石棉布起保溫和隔熱的作用,避免設(shè)備溫度過高,影響實驗操作.
表4 加熱棒性能參數(shù)
實驗結(jié)果見圖10,可知杯形件成形效果較好,直壁頂端平整,壁厚分布均勻,無金屬折疊、破裂和起層等缺陷,表面金屬流線清晰可見;而且模具工作可靠,各模具部件間扭矩傳遞效果較好,試制多個杯形件之后無任何異常現(xiàn)象產(chǎn)生,杯形件質(zhì)量穩(wěn)定,表明模具改進效果較好.
圖10 實驗結(jié)果
1)應(yīng)力集中、冷熱循環(huán)熱應(yīng)力以及高溫模具氧化是導(dǎo)致凹模轉(zhuǎn)角處發(fā)生早期失效的主要原因.
2)基于“未裂先分”的方法改進凹模結(jié)構(gòu),模具等效應(yīng)力極值降低30%,此時模具壽命主要由沖頭表面凸臺磨損決定,加工量約為578個.
3)實驗所得杯形件宏觀上成形效果較好,表層金屬流動分布合理,無金屬折疊、破裂和起層等缺陷產(chǎn)生.
4)數(shù)值模擬及實驗結(jié)果均表明改進措施有效避免了成形凹模的早期失效,為將來開展HPT工藝的模具設(shè)計工作提供了參考和依據(jù).
[1]ZHILYAEV A P,NURISLAMOVA G V,KIM B K,et al. Experimental parameters influencing grain refinement and microstructural evolution during high-pressure torsion[J]. Acta Materialia,2003,51:753-765.
[2]薛克敏,王真,呂炎.扭壓變形的準三維剛塑性有限元分析[J].塑性工程學(xué)報,1997,4(1):9-13.
[3]NIKOLAY A K,SHARAFUTDINIV A.High strength and ductility of nanostructured Al-based alloy,prepared by high-pressure technique[J].Materials Science and Engineering,2006,463(1):74-77.
[4]SAKAIG,HORITA Z,LANGDON T G.Grain refinement and superplasticity in an aluminum alloy processed by high pressure torsion[J].Mater Sci Eng A,2005,393:344.
[5]李琦,李萍,薛克敏,等.純鋁粉末燒結(jié)體錐形件高壓扭轉(zhuǎn)有限元模擬及實驗[J].中國機械工程,2010,21(11):1370-1375.
[6]章凱,李萍,薛克敏.高壓扭轉(zhuǎn)對銅粉錐形件溫壓成形的改善[J].中國機械工程,2011,22(15):1875-1879.
[7]章凱,李萍,薛克敏,等.鉬粉燒結(jié)錐形件高壓扭轉(zhuǎn)成形模擬研[J].精密成形工程,2010,2(3):9-12.
[8]丁明明,黃勇,蔡丹云.邊緣周向均布小孔圓坯的杯形件拉深[J].塑性工程學(xué)報,2013,20(3):43-47.
[9]吉衛(wèi),周朝輝,曹海橋,等.鋁合金杯形件等溫擠壓成形工藝研究[J].熱加工工藝,2007,36(5):69-72.
[10]DUAN Zhi Chao,ZHOU Xiao Liao,Megumi Kawasaki. Influence of high-pressure torsion on microstructural evolution in an Al—Zn—Mg—Cu alloy[J].Journal of Materials Science,2010,45(17):4621-4630.
[11]GHOSH K S,GAO N,STARINK M J.Characterisation of high pressure torsion processed 7150 Al—Zn—Mg—Cu alloy[J].Materials Science and Engineering A,2012,552:164-171.
[12]劉瓊.溫擠壓模具早期失效影響因素分析[D].南寧:廣西大學(xué),2008.
[13]龐祖高,蘇廣才,夏薇,等.溫擠壓模具的早期失效探討及對策[J].熱加工工藝,2005(9):25-28.
[14]胡乾桂,裴雙洲,儲德平.3Cr2W8V熱壓終鍛模具失效分析[J].熱加工工藝,1995(4):45-48.
[15]王彥可,楊永順,候明,等.軸承保持架溫擠壓模具失效分析[J].鍛壓技術(shù),2006(1):61-63.
[16]龐祖高,蘇廣才,夏薇,等.影響溫擠壓模具的壽命因素及對策探討[J].鍛壓技術(shù),2006(2):52-55.
[17]李克敏,王玉林,強朝暉.熱擠壓模具失效形式分析及預(yù)防措施[J].鍛壓技術(shù),2005(增刊):126-129.
[18]周杰,趙軍,安治國.熱擠壓模磨損規(guī)律及磨損對模具壽命的影響[J].中國機械工程,2007,18(17):2112-2115.
[19]LEE R S,JOU JL.Application of numerical simulation for wear analysis of warm forging die[J].Journal of Materials Processing Technology,2003,140:43-48.
(編輯苗秀芝)
Failure analysis and im provementmethod of tw ist-pressure isothermal com posite form ing die for cup
WANG Jiulin,LIPing,ZHAO Bin,XUE Kemin
(School of Materials Science and Engineering,Hefei University of Technology,230009 Hefei,China)
To solve the forming die's early failure of7A60 aluminum cup in the twist-pressure isothermal composite formingexperiment,withthe use of finite element software DEFORM,a detailed discussion and analysis of the cause of failure is studied in terms of the technical characteristics,stress distribution and mold structure.The results show that themain reasons which cause the early rupture at the corner of the die arethe stress concentration,hot-cold cycle thermal stress and the oxidation of high-temperature mold.Then based on thetheory of“no crack first division”,the structure of the die is improved.Finally,the results show thatthe improvements of die effectively avoid the stress concentration and reduce the equivalent stress extremes by 30%.Themetal flow lines are visible on the surface of cup with no obvious defects.
twist-pressure;isothermal composite forming;fail;stress concentration;mold improvement
TG376
:A
:0367-6234(2015)11-0113-05
10.11918/j.issn.0367-6234.2015.11.020
2015-03-25.
新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(2015JYXR0657).
王久林(1990—),男,碩士研究生;李 萍(1973—),女,教授,博士生導(dǎo)師;薛克敏(1963—),男,教授,博士生導(dǎo)師.
薛克敏,xuekm0721@sina.com.