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        氯乙烯凈化脫水循環(huán)氣工藝改進(jìn)

        2015-06-15 02:44:26郭成軍劉勝軍
        中國(guó)氯堿 2015年10期
        關(guān)鍵詞:工藝

        郭成軍,劉勝軍

        (天偉化工有限公司,新疆 石河子832000)

        電石法生產(chǎn)聚氯乙烯過(guò)程中,氯乙烯單體需經(jīng)過(guò)水堿洗工段除雜處理,但同時(shí)除雜過(guò)程中會(huì)將水分帶入系統(tǒng)。系統(tǒng)的水分會(huì)對(duì)聚氯乙烯的生產(chǎn)造成多種影響,首先,會(huì)導(dǎo)致氯乙烯單體水解生成低聚合度的氯乙烯過(guò)氧化物;其次,含水易產(chǎn)生鐵離子,鐵離子會(huì)使纖維素類(lèi)分散劑絮凝,易產(chǎn)生粗料;過(guò)氧化物進(jìn)一步水解反應(yīng)產(chǎn)生氯化氫遇水溶解成酸,腐蝕設(shè)備、管線(xiàn),使反應(yīng)體系pH 值降低。

        行業(yè)中大多采用2 種方法,一種是采用固堿干燥器,一種采用凈化脫水工藝。由于固堿干燥劑普遍采用片堿做為干燥劑使用,機(jī)械強(qiáng)度低、重量輕,容易帶入下道工序,并且干燥劑吸水后容易結(jié)塊造成單體走偏流無(wú)法保證干燥效果持續(xù)穩(wěn)定。凈化脫水工藝作為一種新型脫水工藝,憑借其運(yùn)行穩(wěn)定、脫水效果顯著等優(yōu)點(diǎn)受到化工企業(yè)的青睞。

        新疆天業(yè)集團(tuán)天偉化工有限公司針對(duì)氯乙烯單體脫水的問(wèn)題,引進(jìn)了氯乙烯凈化脫水工藝,運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)凈化脫水工藝在用干燥氣氯乙烯氣體對(duì)干燥塔所吸附的水分熱吹脫水時(shí),干燥氣溫度加熱到120 ℃左右, 氯乙烯氣體會(huì)釋放出微量的HCl 氣體,被脫吸水吸收后生成鹽酸,使脫吸水顯酸性,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)腐蝕碳鋼設(shè)備、管道,嚴(yán)重影響變溫吸附脫水裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 凈化脫水工藝介紹

        1.1 原理

        變溫吸附脫水工藝是利用專(zhuān)用吸附劑對(duì)混合氣中的水分通過(guò)吸附劑的特殊選擇性,在不同條件下對(duì)水分的吸附量存在較大差異而實(shí)現(xiàn)對(duì)含水氣體分離凈化。采用溫度控制的方法,在溫度較低時(shí),吸附劑吸水,通過(guò)加熱升溫使吸附劑再生,從而可以循環(huán)使用,通常這種吸附可循環(huán)使用3~5 年。整套工藝裝置利用專(zhuān)用吸附劑吸附混合氣中的水分。吸附劑水分在干燥階段除去,并在吸附塔出口得到指標(biāo)合格的原料氣;當(dāng)吸附塔內(nèi)吸附劑吸附的水分達(dá)到一定程度時(shí),進(jìn)入解吸再生過(guò)程,從干燥塔底部解吸出來(lái)的氣體分離除掉液態(tài)水分和雜質(zhì)后回收利用。

        1.2 工藝介紹

        氯乙烯凈化工藝吸附塔循環(huán)經(jīng)歷5 個(gè)步驟。(1)干燥。 來(lái)自壓縮的氯乙烯氣體進(jìn)入吸附塔,在此除掉大部分的水和雜質(zhì)組分, 被凈化干燥后的氯乙烯氣體從干燥器A 頂部出來(lái)送往后工序使用;(2)降壓。干燥步驟結(jié)束后吸附塔壓力下降到一定壓力范圍內(nèi);(3)熱吹。吹掃氣經(jīng)過(guò)加熱器加熱后,對(duì)吸附塔進(jìn)行吹掃,在此過(guò)程中干燥劑內(nèi)的水分被氣體帶出,使吸附劑再生;(4)冷吹。吸附塔熱吹結(jié)束后,再生氣進(jìn)入吸附塔,對(duì)吸附塔進(jìn)行冷吹,然后進(jìn)入加熱器;(5)升壓。吸附塔冷吹結(jié)束后,引用少量的產(chǎn)品氣對(duì)吸附塔升壓,將壓力升至干燥操作壓力。自此吸附塔進(jìn)入下一輪循環(huán),變溫脫水工藝流程圖見(jiàn)圖1。

        圖1 變溫脫水工藝流程圖

        該廠(chǎng)凈化脫水裝置選用的干燥氣為原料氣氯乙烯,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀(guān)察發(fā)現(xiàn),凈化脫水工藝在用氯乙烯氣體對(duì)干燥塔所吸附的水分熱吹脫水時(shí),脫吸水pH 值顯酸性,見(jiàn)表1。

        表1 脫吸水pH值統(tǒng)計(jì)

        從表1 可以看出,脫吸水pH 值顯示為酸性。由于工藝設(shè)備、管道多為碳鋼設(shè)備,將不可避免造成設(shè)備、管道嚴(yán)重腐蝕,企業(yè)因此需投入大量人力物力進(jìn)行維護(hù)檢修,為安全生產(chǎn)埋下隱患。

        天偉化工有限公司針對(duì)上述難題,在原工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)研究,并最終確定將干燥氣氯乙烯氣體改用氮?dú)?,并在工藝流程上進(jìn)行調(diào)整。

        2 改造后工藝

        改造后凈化脫水工藝采用氮?dú)庋h(huán)對(duì)吸附塔進(jìn)行熱吹、冷吹、脫水。吸附塔循環(huán)經(jīng)歷以下步驟:來(lái)自壓縮的氯乙烯氣體進(jìn)入吸附塔,在此除掉大部分的水的雜質(zhì)組分,干燥后的氣體從干燥塔出口引出,在此原料氣中的水分被干燥劑脫除,脫除水分后做為產(chǎn)品氣送往單體精制使用。

        待干燥塔吸附飽和以后,終止吸附,該干燥器進(jìn)入逆放步驟。逆放時(shí),存留在干燥器內(nèi)的氯乙烯、部分水分等通過(guò)相應(yīng)管道回收至粗氯乙烯氣柜,逆放至常壓后,利用增壓機(jī)(真空泵)將殘存在干燥器及管道內(nèi)的氯乙烯等氣體抽空回收至粗氯乙烯氣柜,抽空結(jié)束后,從干燥器頂部自上而下補(bǔ)入適量氮?dú)鈱?duì)干燥劑進(jìn)行置換沖洗,氮?dú)饨?jīng)加熱器加熱后,從干燥器頂部進(jìn)入,置換為氣直接放空。置換結(jié)束后,利用氮氯將需進(jìn)行冷吹和加熱的再生系統(tǒng)升壓至適當(dāng)壓力,利用增壓機(jī)將氮?dú)馍龎翰⑦M(jìn)行冷吹加熱。

        當(dāng)吸附在干燥器內(nèi)的水分及雜質(zhì)被加熱再生干凈后,干燥器進(jìn)入冷吹步驟,冷吹結(jié)束后,將干燥器內(nèi)的氮?dú)馔ㄟ^(guò)相慶管道及閥門(mén)逆向泄壓排空,當(dāng)壓力降至常壓后,利用真空泵將殘留在干燥器的氮?dú)獬榭蘸笈欧?。抽空結(jié)束后,利用產(chǎn)品氣自上而下對(duì)干燥器升壓到吸附工作壓力,此后,該干燥器又可以再次進(jìn)行吸附處理原料氣,本裝置運(yùn)行時(shí),每臺(tái)干燥器都需錯(cuò)時(shí)經(jīng)歷上述步驟,以達(dá)到連續(xù)處理原料氣和輸出凈化氣的目的,見(jiàn)圖2。

        圖2 改造后流程

        3 運(yùn)行效果及存在的問(wèn)題

        (1)裝置改造后經(jīng)過(guò)近半年的運(yùn)行,裝置整體運(yùn)行穩(wěn)定、良好,氯乙烯含水量可到達(dá)≤80 mg/kg,脫吸水pH 值一直穩(wěn)定在7.5 左右,見(jiàn)表2。

        表2 脫吸水pH值統(tǒng)計(jì)

        (2)由于氯乙烯含水量穩(wěn)定≤80 mg/kg,后續(xù)的精餾系統(tǒng)受益很多,精餾系統(tǒng)管道、設(shè)備自聚的現(xiàn)象沒(méi)有發(fā)生,尾氣冷凝器結(jié)冰的情況減少了,儲(chǔ)槽的排污頻次減少了,工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低了,氯乙烯單體的質(zhì)量提高了。

        (3)凈化脫水系統(tǒng)改造后,總體運(yùn)行情況良好,收益顯著,但也存在不足。

        a.殘留氮?dú)舛?。由于氮?dú)鉃槎栊圆荒龤怏w,進(jìn)入精餾系統(tǒng)后會(huì)加大精餾系統(tǒng)的壓力,增大系統(tǒng)的冷耗,同時(shí)會(huì)加大精餾尾氣的放空量,造成一定的浪費(fèi)。通過(guò)工藝改進(jìn),對(duì)凈化干燥塔系統(tǒng)殘留的氮?dú)膺M(jìn)行抽真空排放處理。大量的氮?dú)馔ㄟ^(guò)真空泵抽真空排出。但還是要?dú)埩粢恍〔糠值牡獨(dú)獠荒鼙煌耆コ?,進(jìn)入到精餾系統(tǒng)中。

        b.真空泵閥片維修較為頻繁。使用立式往復(fù)式增壓機(jī)維修較為頻繁,主要是增壓機(jī)進(jìn)、排氣閥使用時(shí)間較短,損壞較快,抽氣量波動(dòng)較大,影響系統(tǒng)熱吹效果。閥片的損壞主要承受2 種載荷,一種是由氣體壓力引起的靜載荷,在靜載荷的作用下,閥片將產(chǎn)生彎曲變形。 由于氣缸內(nèi)的壓力是由較低的吸氣壓力變化到較高的排氣壓力,也由于氣流本身的脈動(dòng)變化,使閥片承受的載荷具有脈動(dòng)循環(huán)的特點(diǎn),在脈動(dòng)循環(huán)靜載荷的作用下,閥片易出現(xiàn)彎曲疲勞破壞。閥片承受的第二種載荷為撞擊載荷,閥片在這種小能量高頻次撞擊載荷的作用下,很容易出現(xiàn)斷裂破壞,特別是在閥片邊緣存在應(yīng)力集中的地方更易斷裂。

        4 結(jié)語(yǔ)

        改進(jìn)后的氯乙烯凈化裝置投入運(yùn)行以來(lái),裝置設(shè)備、管線(xiàn)整體運(yùn)行平穩(wěn), 氣體出口含水量保持在≤80 mg/kg,較低的含水量減少了精餾系統(tǒng)自聚現(xiàn)象的發(fā)生,設(shè)備腐蝕率減少,氯乙烯單體質(zhì)量得到保證。自天偉化工樹(shù)脂產(chǎn)品投入市場(chǎng)以來(lái),受廣大用戶(hù)的歡迎。技術(shù)創(chuàng)新給企業(yè)帶來(lái)了實(shí)惠,同時(shí)也為市場(chǎng)提供了品質(zhì)卓越的產(chǎn)品。在面對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí),只有技術(shù)創(chuàng)新才是企業(yè)制勝的關(guān)鍵!

        [1]宋曉玲,袁 勇,曹新峰,王明亮,等.氯乙烯單體脫水工藝的比較.聚氯乙烯,2010,38(7):12-14.

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