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        提升制氧站氧濃及風(fēng)量的探索

        2015-06-05 06:43:18潘錫海
        新疆有色金屬 2015年3期
        關(guān)鍵詞:閥門設(shè)備

        潘錫海

        (新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 富蘊 836100)

        提升制氧站氧濃及風(fēng)量的探索

        潘錫海

        (新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 富蘊 836100)

        我公司制氧站設(shè)備(VPSA變壓吸附制氧)已運行3年,受各類因素制約,導(dǎo)致制氧站氧濃及風(fēng)量經(jīng)常出現(xiàn)波動,時常由于風(fēng)量及氧濃的不足制約生產(chǎn)。因此特對制氧站工作原理和影響氧濃和風(fēng)量的原因進行分析,旨在提升制氧站氧濃和風(fēng)量。

        VPSA變壓吸附 氧濃 提升 散熱

        1 制氧系統(tǒng)現(xiàn)狀

        冶煉廠制氧站根據(jù)工藝生產(chǎn)需要,需為側(cè)吹爐提供1.6萬m3/h,100~120 kPa含氧60% 的富氧空氣。目前冶煉廠制氧站氧濃基本保持在57%左右,風(fēng)量在15 000~15 500 m3/h。冶煉廠組織人員在停風(fēng)檢修期間對制氧站各設(shè)備進行逐一檢查排除,發(fā)現(xiàn)以下一些可能制約制氧站氧濃及風(fēng)量的穩(wěn)定及提升的因素。將目前氧濃在57%左右風(fēng)量在15 000~15 500 m3/h,提升到60%風(fēng)量達到16 000~16 500 m3/h。

        2 影響氧濃和風(fēng)量的原因分析

        通過以下幾個方面,對制約氧濃和風(fēng)量的原因進行了分析:

        ⑴存在操作人員責(zé)任心不強,操作水平低(培訓(xùn)不到位)的情況。

        ⑵存在設(shè)備管路存在泄漏的情況(汽水分離器經(jīng)常性泄露);同時配套閥門經(jīng)常性故障情況(逆止閥/快速切換閥故障);還有就是存在電機溫度高的情況(電機散熱效果差)。

        ⑶輸送空氣溫度超過工藝要求標準。

        ⑷存在設(shè)備操作工藝不完善的情況。

        ⑸環(huán)境溫度高,散熱效果差也可能對系統(tǒng)產(chǎn)生一定影響。

        3 現(xiàn)場情況調(diào)查

        ⑴對操作工進行技術(shù)比武和考核,操作人員達標率可達100%。

        ⑵羅茨真空泵出口汽水分離器頂部及側(cè)面部分鋼板出現(xiàn)破損,導(dǎo)致大量介質(zhì)(主要是氮氣)泄漏:一是導(dǎo)致廠房內(nèi)溫度升高;二是氮氣的泄漏降低了系統(tǒng)入風(fēng)口的氧氣含量;三是汽水分離器泄露的同時富含大量水汽,對廠房內(nèi)的設(shè)備(儀表、閥門等)正常使用造成影響。

        ⑶吸附塔頂部管路逆止閥開關(guān)頻率較大,長時間使用后,逆止閥彈簧老化變形甚至斷裂,閥瓣無法正常復(fù)位,導(dǎo)致吸附塔運行壓力不能達到正常范圍,同時吸附塔之間出現(xiàn)串氣情況,進而導(dǎo)致氧氣濃度處于較低的狀態(tài)。

        ⑷系統(tǒng)配套的管道切換閥故障分析:一是切換閥經(jīng)過長時間使用,閥門密封圈已到壽命周期,密封不嚴導(dǎo)致串氣和漏氣的情況;二是由于儀表氣源不干凈,也會導(dǎo)致切換閥氣動執(zhí)行機構(gòu)閥門卡阻或無法回位,從而導(dǎo)致切換閥不動作或動作遲鈍;三是切換閥配套電磁閥或氣控閥故障,電磁閥或氣控閥經(jīng)過長時間使用壽命已到,或是受氣源影響,電磁閥或氣動閥損壞;四是切換閥配套的氣動閥氣源管路出現(xiàn)漏氣或串氣現(xiàn)象,導(dǎo)致閥門不動作;五是切換閥與氣動執(zhí)行機構(gòu)之間的連接軸磨損,導(dǎo)致閥門動作不到位或不動作。

        ⑸廠房內(nèi)溫度影響分析:目前廠房本身空氣對流散熱效果差。再加上汽水分離器的介質(zhì)泄漏,增加了整個廠房溫度。羅茨鼓風(fēng)機出口冷卻器冷卻效果差也一定程度上提升了廠房內(nèi)的環(huán)境溫度。環(huán)境溫度高于標準的35℃。

        ⑹設(shè)備溫度情況分析:一是羅茨風(fēng)機電機內(nèi)部積塵,電機本身的通風(fēng)散熱效果差;二是對鼓風(fēng)機出口冷卻器進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)冷卻器風(fēng)道散熱片堵塞嚴重,這樣就會造成設(shè)備負荷增大,導(dǎo)致鼓風(fēng)機送至吸附塔的空氣溫度過高,影響分子篩的吸附能力。同時導(dǎo)致羅茨鼓風(fēng)機的運轉(zhuǎn)負荷提升,機組溫度就會升高。

        ⑺設(shè)備各項運行參數(shù)(電流、溫度、振動等)能夠達到工藝要求。

        4 改進方法及應(yīng)對措施

        表1

        5 改造實施后效果檢查

        ⑴制氧站氧濃由改造前平均只有57%提升至目前的60%左右。風(fēng)量由15 000~15 400 m3/h提升至目前的16 000~16 500 m3/h。

        ⑵對吸附塔頂部逆止閥檢查已常態(tài)化,消除了由于逆止閥故障導(dǎo)致的氧濃上不去的情況。

        ⑶快速切換閥連接軸的更換,降低了閥門動作不到位的概率。

        ⑷羅茨鼓風(fēng)機出口冷卻器清堵完成后,降低了鼓風(fēng)機的運轉(zhuǎn)負荷,有利于電機運行溫度的降低。鼓入吸附塔的空氣溫度得到有效控制,利于提高分子篩的吸附能力。

        ⑸冷卻器冷卻效果恢復(fù),對于廠房內(nèi)環(huán)境溫度的降低有促進作用。

        6 經(jīng)濟效益

        按氧濃提升3%,風(fēng)量提高1 000 m3/h計算,每小時可提高側(cè)吹爐處理量6.7%。同時在設(shè)備運轉(zhuǎn)率一樣的情況下,可提高制氧站純氧量1 050 m3/h,制氧站消耗電量5 800 kWh/h,則每小時可節(jié)約電能:

        每月可節(jié)約電能(設(shè)備開動率按90%計算):534 kWh×30天×24 h×0.9=34.6萬 kWh,折合經(jīng)濟價值17.3萬元。

        則一年可節(jié)約173萬元(每年工作10個月)。

        [1]劉應(yīng)書.制氧供氧技術(shù)[M].冶金工業(yè)出版社,2010.

        [2]張輝,王和平.制氧生產(chǎn)工藝及應(yīng)用[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2011.

        [3]邵澤波,王海波.風(fēng)機維修手冊[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

        [4]張衛(wèi).制氧站輔助系統(tǒng)運行及維護[M].機械工業(yè)出版社,2011.

        收稿:2015-03-19

        10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2015.03.034

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