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        600MW機組一次風(fēng)機故障分析及處理

        2015-06-05 14:57:02陳建飛
        綜合智慧能源 2015年6期

        陳建飛

        (神華陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司,陜西榆林 719319)

        600MW機組一次風(fēng)機故障分析及處理

        陳建飛

        (神華陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司,陜西榆林 719319)

        以某火力發(fā)電廠600MW機組為例,分析了一次風(fēng)機的常見故障,提出了相應(yīng)的解決辦法,實施后取得了良好效果,保證了機組的安全、可靠運行。

        600MW機組;一次風(fēng)機;動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機;葉片振動;故障分析

        0 引言

        隨著火電機組單機容量的不斷增大,為了提高機組的安全性和經(jīng)濟性,我國越來越多新建火電廠的一次風(fēng)機都趨于采用動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機。某電廠4×600MW機組配置的鍋爐一次風(fēng)機為PAF19-14-2型動葉可調(diào)雙級軸流式風(fēng)機,該類型一次風(fēng)機在機組運行過程中,出現(xiàn)過風(fēng)機振動大、葉片漂移、葉柄軸斷裂、主軸承溫度偏高、液壓油系統(tǒng)嚴(yán)重泄漏等故障,嚴(yán)重影響機組長期安全、穩(wěn)定運行。

        1 設(shè)備概況

        某電廠4×600 MW機組配套安裝SG2093/17.5-M910型亞臨界控制循環(huán)汽包爐,鍋爐制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機冷一次風(fēng)機正壓直吹式系統(tǒng)。每臺鍋爐設(shè)計安裝2臺PAF19-14-2型動葉可調(diào)雙級軸流式風(fēng)機,并聯(lián)運行。為了提高空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)一次風(fēng)入口風(fēng)溫,在一次風(fēng)機出口安裝有暖風(fēng)器。一次風(fēng)進(jìn)入三分倉空預(yù)器的一次風(fēng)分隔倉加熱后再進(jìn)入磨煤機,進(jìn)入空預(yù)器前一部分冷風(fēng)通過旁路進(jìn)入磨煤機入口與熱一次風(fēng)混合后作為磨煤機出口溫度調(diào)節(jié)風(fēng)。

        2 故障原因分析及處理

        2.1 風(fēng)機振動大

        該電廠4×600MW機組投產(chǎn)后,一次風(fēng)機發(fā)生過多起振動大故障,嚴(yán)重影響了機組的安全、穩(wěn)定運行。經(jīng)過鍋爐檢修人員數(shù)次的搶修及計劃檢修,查找出引起振動的原因有主軸承損壞、滑塊磨損、輪轂內(nèi)部零部件松動、推桿與軸襯配合間隙超標(biāo)、葉片角度漂移、軸承箱地腳螺栓松動、風(fēng)機基礎(chǔ)共振、聯(lián)軸器中心不正、轉(zhuǎn)子動不平衡、風(fēng)機失速等,并采取相應(yīng)措施進(jìn)行了處理[1]。

        2.1.1 主軸承磨損

        對一次風(fēng)機進(jìn)行全部解體后,發(fā)現(xiàn)液壓缸側(cè)軸承滾動體及內(nèi)滾道表面過熱變色,且內(nèi)滾道劃痕嚴(yán)重(如圖1所示);對輪側(cè)軸承內(nèi)滾道磨損嚴(yán)重,有麻點、凹坑(如圖2所示)。

        圖1 軸承內(nèi)滾道過熱變色及劃痕

        圖2 軸承內(nèi)滾道的凹坑

        原因分析:推力軸承受力過大;潤滑油溫度較高、潤滑不良,且含有較大顆粒的雜質(zhì)等。

        處理措施:為了避免軸承發(fā)生進(jìn)一步的損壞對設(shè)備安全運行構(gòu)成隱患,對磨損的滾動軸承進(jìn)行了更換處理;在軸承裝配過程中要合理調(diào)整推力間隙與膨脹間隙;確保潤滑油系統(tǒng)油質(zhì)合格,保持良好循環(huán),冷卻系統(tǒng)投運正常。

        2.1.2 滑塊磨損嚴(yán)重

        一次風(fēng)機檢修時發(fā)現(xiàn)滑塊(如圖3、圖4所示)磨損嚴(yán)重,滑塊磨損會使滑塊與推力盤的間隙增大,間隙大導(dǎo)致每個葉片的開度不一致,葉片本身會承受更大的壓力,而且整個轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時會產(chǎn)生不平衡力,風(fēng)機振動增大。

        圖3 葉柄上的滑塊

        圖4 拆下的磨損嚴(yán)重的滑塊

        原因分析:風(fēng)機轉(zhuǎn)子在周期性的振動下,逐漸引起推力盤跳動,進(jìn)而加劇了滑塊的磨損,最終導(dǎo)致滑塊磨損嚴(yán)重,致使動葉在小范圍內(nèi)頻繁擺動,風(fēng)機在該情況下長時間運行將出現(xiàn)振動遞增。

        處理措施:由于滑塊普遍存在磨損超標(biāo)現(xiàn)象,在檢修期間,一次風(fēng)機液壓缸側(cè)和對輪側(cè)的44只滑塊全部進(jìn)行了更換;在安裝滑塊過程中調(diào)整各滑塊與推力盤的間隙保持均勻一致;滑塊經(jīng)二硫化鉬浸泡或涂抹金屬防卡劑。

        2.1.3 葉片角度漂移

        在某次機組檢修后,一次風(fēng)機在試運行過程中壓力波動、振動劇烈,伴隨較大的噪音。在停機檢查時發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機一級葉輪有幾只葉片角度與正常情況有差異,隨后吊出一次風(fēng)機葉輪,對轉(zhuǎn)子進(jìn)行全面解體,解體檢查后發(fā)現(xiàn)一級葉輪有4個葉片角度發(fā)生變化,最大的改變了10°,同時葉柄軸斷裂(如圖5所示)。

        圖5 輪轂內(nèi)部斷裂的葉柄軸

        對葉片軸及葉片曲柄進(jìn)行材質(zhì)分析對比,產(chǎn)生葉片角度漂移的原因為:葉片調(diào)節(jié)桿經(jīng)過多次拆卸發(fā)生變形,不能與葉柄軸緊密接觸;葉柄推力軸承鎖緊螺母安裝較緊,增大了葉片開關(guān)力矩,造成葉柄軸與調(diào)節(jié)桿打滑;葉柄與調(diào)節(jié)桿在設(shè)計安裝上沒有采用鍵連接;一次風(fēng)機在剛啟動時葉片受力大,葉柄軸所受扭力大,加之葉柄軸軸肩處應(yīng)力集中,長期旋轉(zhuǎn)使金屬疲勞發(fā)生斷裂[2]。查找出問題的癥結(jié)后,更換合格的葉柄軸及鎖緊螺母,同時對葉片的傳動連接部位進(jìn)行加強處理。隨后進(jìn)行轉(zhuǎn)子回裝,啟動該一次風(fēng)機,風(fēng)壓、振動、溫度、聲音均正常。

        處理措施:風(fēng)機檢修期間對調(diào)節(jié)桿和葉柄軸的配合面用丙酮清理干凈,對調(diào)節(jié)桿鎖緊螺母按照規(guī)定力矩用扭矩扳手緊固;同級葉片安裝角度保持一致;檢查葉片軸承,保證轉(zhuǎn)動靈活、潤滑良好。

        2.1.4 液壓推桿軸彎曲及銅套磨損

        經(jīng)解體檢修測量,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機液壓推桿軸彎曲,同時銅套磨損嚴(yán)重,一次風(fēng)機液壓推桿軸彎曲及銅套的磨損會使其間隙增大,由于一次風(fēng)機主軸是空心軸,一次風(fēng)機液壓推桿軸隨著主軸高速轉(zhuǎn)動時在內(nèi)部產(chǎn)生較大的晃動,從而導(dǎo)致風(fēng)機軸承及轉(zhuǎn)子振動加大。

        2.1.5 液壓缸與轉(zhuǎn)子不同心

        在復(fù)查中心時,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機液壓缸與轉(zhuǎn)子不同心,存在較大的偏差,這也是導(dǎo)致一次風(fēng)機振動的一個常見原因。為此,在一次風(fēng)機轉(zhuǎn)子檢修回裝就位后,必須進(jìn)行液壓缸找正工作,確保液壓缸中心與轉(zhuǎn)子中心在同一直線上,防止在運行中產(chǎn)生跳動而引起振動加大。一次風(fēng)機液壓缸找正時,通過調(diào)節(jié)固定在輪轂上的4個調(diào)整螺絲,使液壓頭徑向跳動值控制在0.05mm范圍內(nèi)。

        2.2 主軸承溫度高

        PAF19-14-2型動葉可調(diào)雙級軸流式風(fēng)機主軸上裝配4盤軸承,分別為:7240軸承2盤,NJ336軸承1盤,NU336軸承1盤。由于一次風(fēng)機出口風(fēng)壓高,在正常運行期間,壓力可達(dá)到11 kPa,加之風(fēng)機轉(zhuǎn)速較高,風(fēng)機本身承受的徑向和軸向載荷很大,從而主軸承溫度相對較高,在夏季溫度高達(dá)75℃,對風(fēng)機的安全、穩(wěn)定運行構(gòu)成威脅。軸承溫度異常升高的主要原因為潤滑不良、冷卻不夠、軸承異常等,應(yīng)針對不同情況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行降溫處理。

        2.2.1 風(fēng)機軸承箱

        祁連縣的自然條件得天獨厚,擁有優(yōu)良的牧場,牛羊肉的產(chǎn)量很大。但是你們知道嗎?畜牧業(yè)也會產(chǎn)生一定的環(huán)境問題,比如糞污等廢物會污染土地和河流;過度放牧?xí)茐纳鷳B(tài)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力等。肉、蛋、奶以及糧食等食物來之不易,所以天寶號召大家堅持“光盤行動”——吃光自己的盤中餐,不浪費糧食。

        軸承箱在裝配過程中,軸承外套與軸承箱座孔配合間隙保證在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),預(yù)留適當(dāng)?shù)耐屏﹂g隙和膨脹間隙。由于運行中風(fēng)機軸承要產(chǎn)生軸向竄動與熱膨脹,間隙過小會影響軸承的軸向和徑向位移,從而加大軸承滾珠與外套的摩擦力,使軸承溫度升高。由軸承損壞或者疲勞磨損出現(xiàn)脫皮、麻坑、間隙增大等原因引起的溫度升高,一般可通過聽軸承聲音和測量振動等手段來判斷。

        2.2.2 潤滑油管路

        當(dāng)潤滑油壓力過低、流量過小、油質(zhì)變差時,進(jìn)入軸承箱的潤滑油與原內(nèi)部的潤滑油熱交換不充分,會造成軸承溫度升高;潤滑油管路的堵塞也是造成軸承溫度升高的主要原因。在檢修中應(yīng)對油管進(jìn)行徹底清理,確保無遺留雜物,干凈通暢。

        2.2.3 油站加裝冷卻風(fēng)機

        由于夏季冷卻水進(jìn)、回水溫度較高,影響著油冷卻器的換熱效果,潤滑油進(jìn)、回油溫度相應(yīng)升高,主軸承溫度同步攀升。為此,在一次風(fēng)機液壓油站油箱及油冷卻器旁分別加裝了小型軸流通風(fēng)機,進(jìn)行強制對流冷卻,這樣可以有效緩解主軸承溫度繼續(xù)升高的問題,溫度一般能夠降低5℃左右。

        2.2.4 運行中清理油冷卻器水側(cè)污垢

        在一次風(fēng)機液壓油站加裝冷卻風(fēng)機后,主軸承溫度沒有下降趨勢的情況下,檢修人員和運行人員充分溝通后,利用最短的時間,采取了打開油冷卻器水側(cè)端蓋,在油站運行中清理銅管內(nèi)部污垢的辦法。通過這種辦法,油冷卻器的冷卻效果會明顯好轉(zhuǎn),主軸承溫度下降幅度也較大。不過,這種處理辦法也存在一定的風(fēng)險,例如:主軸承溫度短時間內(nèi)急劇上升,油站跑油,端蓋密封不良時,冷卻水會進(jìn)入油中而產(chǎn)生嚴(yán)重后果。

        2.2.5 冷卻水回水管路上加裝直排管

        為了降低冷卻水流動阻力,增加流速,提高油冷卻器的換熱效果,在一次風(fēng)機液壓油站冷卻水回水管路上加裝直排管,回水通過其他無壓管路進(jìn)入冷卻水回收系統(tǒng),從而有效降低潤滑油進(jìn)、回油溫度。

        液壓調(diào)節(jié)機構(gòu)是動葉可調(diào)軸流風(fēng)機最核心的部件之一,一旦失效,風(fēng)機將被迫停運,給機組安全運行帶來嚴(yán)重影響,通過分析具體失效原因,采取了相應(yīng)的防范處理措施[3]。

        2.3.1 液壓缸失效

        液壓缸的作用是將壓力能轉(zhuǎn)換成機械能,以帶動葉片調(diào)節(jié)部件運動,在整個液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,調(diào)節(jié)桿通過控制頭的輸入軸和液壓缸的控制閥連接,將力矩傳給液壓缸,帶動液壓缸動作。

        液壓缸失效原因分析:液壓缸體及控制頭內(nèi)各密封件老化失效,造成液壓缸體及控制頭內(nèi)泄漏增大,漏油量增加,致使液壓缸的推力不夠,動葉開度失真、行程受限、內(nèi)外角度不同;轉(zhuǎn)子主軸上的銅軸套的內(nèi)徑與液壓缸的主軸外徑配合間隙過大,在旋轉(zhuǎn)中液壓缸缸體就會發(fā)生晃動,導(dǎo)致液壓缸損壞。

        處理措施:定期檢修液壓缸,提高檢修工藝質(zhì)量,保證更換的備件尺寸及裝配間隙在規(guī)定的范圍內(nèi)。

        2.3.2 液壓缸反饋軸承損壞

        由于液壓缸反饋軸承為安裝在軸心線上的一盤小軸承,在運行中,承受相應(yīng)的軸向、徑向力,與風(fēng)機一起高速旋轉(zhuǎn),潤滑相對不良,長期運行軸承會產(chǎn)生磨損、銹蝕,進(jìn)而導(dǎo)致卡澀、損壞。

        原因分析:液壓油油質(zhì)不合格,雜質(zhì)及水分超標(biāo),引起軸承銹蝕磨損;輸出軸的反饋齒輪與反饋齒條間隙過小,作用力過大,在運行調(diào)節(jié)過程中,反饋齒條軸向移動受阻,反饋軸承所受軸向力過大,加劇軸承損壞;輸出軸與就地指針連桿處的關(guān)節(jié)軸承卡澀。

        處理措施:檢修期間,檢查反饋軸承,確保反饋軸承的滾動體及保持架完好;調(diào)整輸出軸反饋齒輪與反饋齒條的間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);定期檢修液壓缸,更換其反饋軸承、反饋桿、鎖緊螺母、開口銷及各密封件等。

        2.3.3 彈簧膜片斷裂

        液壓缸控制頭處的彈性聯(lián)軸器的彈簧膜片通過4條小螺栓反向?qū)ΨQ緊固,調(diào)節(jié)桿通過機殼處能調(diào)心的關(guān)節(jié)軸承進(jìn)行支承,在運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)彈簧膜片產(chǎn)生部分裂紋、甚至斷裂。

        原因分析:輸入端的調(diào)節(jié)桿與控制頭的輸入軸同軸度超出規(guī)定范圍;控制頭的輸出軸與指示桿中心偏差較大或機殼處關(guān)節(jié)軸承卡澀;固定液壓控制頭防扭轉(zhuǎn)的保險扁鋼的螺栓由于振動松脫,使液壓控制頭偏移。

        處理措施:定期檢查彈簧膜片的固定螺孔及聯(lián)接柱銷磨損、變形情況,應(yīng)保證其在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);定期更換彈簧膜片;對控制頭采取可靠有效的固定措施,確??刂祁^與調(diào)節(jié)桿、指示桿的同軸度在規(guī)定范圍內(nèi);檢查更換調(diào)節(jié)桿、指示桿與機殼連接處的軸承及碟形彈簧,確保軸承的軸向間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),軸承組件應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活,無軸向竄動現(xiàn)象,潤滑良好。

        2.3.4 電動執(zhí)行器損壞

        電動執(zhí)行器是液壓調(diào)節(jié)機構(gòu)的一個重要部件,它是將力矩傳遞給調(diào)節(jié)桿,由調(diào)節(jié)桿帶動液壓控制頭輸入軸,通過控制閥的進(jìn)、回油量來控制葉片角度的大小。

        電動執(zhí)行器安裝在風(fēng)機外部的機殼上,由于風(fēng)機機殼在運行中會不斷地振動,一是加劇了電動執(zhí)行器內(nèi)部傳動齒輪的磨損、損壞;二是使電動執(zhí)行器內(nèi)的行程限位桿松動失靈,導(dǎo)致液壓調(diào)節(jié)機構(gòu)失效。

        處理措施:檢修期間對電動執(zhí)行器進(jìn)行內(nèi)部檢查,確保齒輪、軸承等部件靈活、完好,潤滑油足量;將電動執(zhí)行器與機殼脫離,在地面上用水泥澆筑一平臺,在平臺上制作安裝鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),將電動執(zhí)行器安裝在此基礎(chǔ)上,調(diào)整連接好相應(yīng)的調(diào)節(jié)臂組件。

        2.4 風(fēng)機油系統(tǒng)泄漏

        PAF19-14-2型動葉可調(diào)雙級軸流式風(fēng)機油系統(tǒng)是液壓調(diào)節(jié)油系統(tǒng)和主軸承潤滑油系統(tǒng)兩個子系統(tǒng)的組合體,系統(tǒng)復(fù)雜,油管路較多,由于油系統(tǒng)滲漏治理是轉(zhuǎn)動機械安全運行的重要環(huán)節(jié),對密封結(jié)構(gòu)不同的滲漏點,采取針對性措施進(jìn)行治理。

        2.4.1 液壓油系統(tǒng)泄漏

        液壓缸及控制頭油系統(tǒng)泄漏有內(nèi)漏和外漏之分,一次風(fēng)機液壓缸內(nèi)部密封老化,在運行中將漏油,一部分順著活塞軸流入風(fēng)道,另一部分則進(jìn)入葉輪輪轂內(nèi)部。

        原因分析:內(nèi)漏主要是活塞及滑閥密封件老化所致;外漏則主要是密封件的老化引起輸出軸、輸入軸透蓋等密封漏油,以及控制頭的進(jìn)油口、回油口、泄漏油口高壓膠管接頭漏油,與檢修工藝、密封件老化等有關(guān)。

        處理措施:在檢修期間,更換一次風(fēng)機液壓缸及控制頭油管路相應(yīng)的密封件。

        2.4.2 潤滑油系統(tǒng)泄漏

        由于一次風(fēng)機轉(zhuǎn)速高達(dá)1 470 r/min,主軸承溫度超過60℃,潤滑油溫度較高,工作環(huán)境相對惡劣,加劇了密封件的老化。在一次風(fēng)機解體檢修時,發(fā)現(xiàn)兩級葉輪處的骨架油封(如圖6所示)及徑向密封圈(如圖7所示)老化嚴(yán)重,從而產(chǎn)生不同程度的漏油。同時,由于潤滑油進(jìn)、回油管路較多,管徑相對較粗,螺紋連接及法蘭連接處滲油較為普遍,有時漏油較多,主軸承箱下部的機殼內(nèi)部由于積油較多而溢出。在檢修期間,更換一次風(fēng)機兩級葉輪處的骨架油封及徑向密封圈,同時更換潤滑油進(jìn)、回油管路相應(yīng)的密封件。

        2.4.3 油冷卻器泄漏

        圖7 硬化斷裂的徑向密封圈

        一次風(fēng)機油站油冷卻器是管殼式換熱器,內(nèi)部為銅管,管內(nèi)介質(zhì)是油,銅管與殼體構(gòu)成的腔室內(nèi)的介質(zhì)是水。油冷卻器泄漏分外漏與內(nèi)漏,外漏一般容易發(fā)現(xiàn),也容易處理;油冷卻器內(nèi)漏的常見原因有冷卻器端蓋密封圈壓偏或老化,部分銅管腐蝕產(chǎn)生細(xì)小孔洞,銅管束端部脹口處出現(xiàn)細(xì)微的縫隙等。由于油冷卻器內(nèi)漏不容易察覺,較難查出具體泄漏點,產(chǎn)生的危害往往十分嚴(yán)重,因此,在檢修期間需對油冷卻器加壓逐項查漏,針對不同泄漏點更換冷卻器端蓋密封圈,且務(wù)必保證安裝位置正確、良好;對個別腐蝕的銅管進(jìn)行兩端封堵處理;對銅管束端部脹口處進(jìn)行排查,對有縫隙處采取脹管的檢修工藝予以消除;對于有多根銅管嚴(yán)重腐蝕的管束,更換新管束或新的合格冷油器。

        3 結(jié)論

        綜上所述,通過對PAF19-14-2型動葉可調(diào)雙級軸流式風(fēng)機常見故障的分析及處理,有效地避免了類似缺陷的發(fā)生及擴大。同時,專業(yè)技術(shù)人員在處理動葉可調(diào)雙級軸流式風(fēng)機常見故障過程中積累了寶貴的經(jīng)驗,大大提高了故障處理及自主檢修的能力,為機組的安全、穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

        [1]張燕俠.流體力學(xué)泵與風(fēng)機[M].北京:中國電力出版社,2007.

        [2]宋琳生.電廠金屬材料[M].北京:中國電力出版社,2006.

        [3]夏修河.FAF,PAF型軸流式風(fēng)機液壓調(diào)節(jié)裝置失效分析探討[C]//全國火電600MW級機組能效對標(biāo)及競賽第十五屆年會論文集.太原:全國發(fā)電機機組技術(shù)協(xié)作會,2011.

        (本文責(zé)編:白銀雷)

        TK 223.26

        :B

        :1674-1951(2015)06-0048-04

        陳建飛(1981—),男,河南南陽人,工程師,從事鍋爐檢修維護方面的工作(E-mail:287760774@qq.com)。

        2015-01-28;

        2015-05-19

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