王立紅
燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組低壓蒸汽氫電導率超標分析
王立紅
(華電(北京)熱電有限公司,北京 100039)
以鄭常莊燃氣熱電工程為例,針對燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組蒸汽氫電導率波動的問題,分析了低壓蒸汽氫電導率超標數(shù)據(jù),通過安裝脫氣電導率表確定了氫電導率超標的原因,為設備治理提供了有效依據(jù)。
燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán);低壓蒸汽;氫電導率;超標分析
華電(北京)熱電有限公司鄭常莊燃氣熱電工程,在裝2套254MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組和3×418GJ/h燃氣熱水鍋爐。每套聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組包括1臺重型單缸燃氣輪機,1臺雙壓、無補燃、臥式、自然循環(huán)、緊身封閉的余熱鍋爐,1臺雙壓抽汽凝汽式汽輪機,2臺發(fā)電機組及其配套輔助設備。燃氣輪機型號為SGT5-2000E(V94.2),汽輪機型號為LZC80-7.80/0.65/0.15,余熱鍋爐型號為Q1976/543.8-242(52.9)-8(0.69)/521(213),總供熱能力為2260GJ/h,純凝工況(標準條件)下,發(fā)電容量為482.98MW。
鍋爐分為高壓系統(tǒng)和低壓系統(tǒng),有2個汽包:高壓系統(tǒng)依靠燃氣輪機進入余熱鍋爐的熱煙氣對水進行加熱,將水轉(zhuǎn)化為高壓蒸汽并使之過熱,高壓蒸汽進入汽輪機做功;低壓系統(tǒng)也依靠來自燃氣輪機進入余熱鍋爐的熱煙氣對水進行加熱,將水轉(zhuǎn)化為低壓蒸汽并使之過熱,低壓蒸汽進入汽輪機低壓補汽。
低壓系統(tǒng)的給水為凝結(jié)水、熱網(wǎng)疏水、熱泵疏水,根據(jù)冬季、夏季運行方式的不同而變化,低壓給水經(jīng)低壓省煤器進入安裝在低壓汽包上的除氧器,經(jīng)除氧后進入低壓汽包。高壓系統(tǒng)的給水為低壓汽包下水,由給水泵供給。
夏季運行方式時,蒸汽氫電導率會隨著負荷的變化有規(guī)律地波動,與汽包壓力、蒸汽流量有很大關系,如圖1、圖2所示。低壓汽包壓力低于0.45MPa時,低壓蒸汽氫電導率通常超標;低壓汽包壓力高于0.45MPa時,低壓蒸汽氫電導率通常符合小于0.30 μS/cm的標準。
冬季運行方式時,熱網(wǎng)疏水回收后,低壓蒸汽氫電導率經(jīng)常超出0.30μS/cm,熱泵疏水回收后超標現(xiàn)象更加嚴重,即使凝結(jié)水、熱網(wǎng)疏水、省煤器入口給水的氫電導率全部合格(指標在0.20~0.30 μS/cm之間),低壓飽和蒸汽氫電導率仍會超標(指標在0.32~0.45μS/cm之間),低壓過熱蒸汽氫電導率亦是如此,指標比低壓飽和蒸汽氫電導率低0.02~0.03μS/cm,同樣超標。
為分析低壓蒸汽氫電導超標的原因,對監(jiān)測系統(tǒng)、水/汽系統(tǒng)進行逐個排除。
(1)化學監(jiān)督儀表的測量誤差。經(jīng)與同型號儀表對調(diào)比對,并更換了幾次樹脂,指標仍不見好轉(zhuǎn),由此確認儀表顯示正確。
(2)取省煤器入口給水、低壓飽和蒸汽、低壓過熱蒸汽水樣做離子色譜分析,試驗結(jié)果為:除質(zhì)量濃度偏高外,其他陰、陽離子質(zhì)量濃度都不高,是給水處理工藝中加入的,在氣相中析出屬正?,F(xiàn)象,且通過陽離子交換柱可以除掉,不影響氫電導率的大小。隨后又委托某電科院對水樣進行了總有機碳(TOC)分析,分析結(jié)果均小于標準規(guī)定的500μg/L。TOC與質(zhì)量濃度數(shù)據(jù)比較,有著相同的規(guī)律,低壓過熱蒸汽的TOC與質(zhì)量濃度均大于低壓飽和蒸汽,而低壓飽和蒸汽的TOC與質(zhì)量濃度大于給水,且低壓飽和蒸汽的TOC與質(zhì)量濃度都約為給水的2倍,由此判斷低壓汽包除氧器可能存在窩氣現(xiàn)象。試驗數(shù)據(jù)見表1。
圖1#1機組低壓蒸汽出口壓力與低壓蒸汽氫電導率的關系
圖2#2機組低壓蒸汽出口壓力與低壓蒸汽氫電導率的關系
表1 離子色譜分析及TOC分析數(shù)據(jù)μg/L
(3)為進一步判斷低壓蒸汽氫電導率超標的原因,先后兩次邀請相關單位現(xiàn)場協(xié)助判斷,并臨時安裝了脫氣電導率表,該表計可顯示氫電導率、脫氣電導率、比電導率、氨、pH值等參數(shù)。當空氣進入系統(tǒng)時,CO2溶入樣水將使電導率升高,脫氣電導率測試是將CO2通過加熱除氣測量組件除去后測得的氫電導率,能真正反映水的雜質(zhì)情況。首先選?。?余熱鍋爐低壓飽和蒸汽、低壓過熱蒸汽做試驗,在不影響現(xiàn)場在線表計測試的前提下,由手工取樣點通過軟管將水樣引入脫氣電導率表,數(shù)據(jù)記錄見表2、表3。從數(shù)據(jù)分析看,脫氣電導率全部在0.10μS/cm附近波動,氫電導率比脫氣電導率約高0.30μS/cm,主要是因為脫氣電導率排除了CO2對氫電導率測量的影響。由此可以確定,低壓蒸汽氫電導率超標的原因為低壓汽水系統(tǒng)存在漏氣,低壓給水系統(tǒng)溶氧超標,CO2不能有效排出。隨后又對#2余熱鍋爐低壓飽和蒸汽、低壓過熱蒸汽水樣進行了試驗,試驗結(jié)果相同。
表2#1余熱鍋爐低壓飽和蒸汽電導率對比 μS/cm
表3#1余熱鍋爐低壓過熱蒸汽電導率對比 μS/cm
(4)熱力設備系統(tǒng)中可溶性氣體主要是CO2和O2,其主要來源為:機組嚴密性差,轉(zhuǎn)動設備密封不好存在漏氣,凝結(jié)水系統(tǒng)中存在漏氣;熱網(wǎng)疏水系統(tǒng)帶入,熱泵疏水系統(tǒng)帶入,低壓給水系統(tǒng)存在漏氣;加藥過程中系統(tǒng)帶入等。
(5)凝結(jié)水泵出口溶氧和低壓省煤器入口溶氧時常超標。熱網(wǎng)疏水回收后,因熱網(wǎng)疏水進入系統(tǒng)前未除氧,會攜帶著CO2和O2等氣體,與凝結(jié)水匯合后進入低壓省煤器,造成低壓省煤器入口溶氧超標,且凝結(jié)水系統(tǒng)存在漏氣現(xiàn)象,凝結(jié)水時常超標也會帶入CO2和O2等氣體。熱網(wǎng)疏水與凝結(jié)水匯合后進入低壓汽包除氧器,雖經(jīng)過簡單除氧,但仍存在窩氣現(xiàn)象,使氣體在系統(tǒng)內(nèi)聚集,造成低壓蒸汽氫電導率超標。熱泵疏水回收后,溶氧量劇增,加重了蒸汽氫電導率的超標。
凝結(jié)水超標的主要原因是凝汽器和凝結(jié)水泵的不嚴密處漏入空氣,凝結(jié)水含氧量大會直接導致低壓給水系統(tǒng)的腐蝕,腐蝕產(chǎn)物會隨凝結(jié)水系統(tǒng)進入低壓給水系統(tǒng),影響低壓給水水質(zhì)。研究證明,溶解氧對水中的碳鋼具有腐蝕或鈍化的雙重作用。在高溫水條件下,溶解氧的實際作用取決于水的電導率、溶解氧、pH值等因素,當氫電導率大于0.3μS/cm時,溶氧主要起腐蝕作用,此時碳鋼的腐蝕速度隨溶氧濃度的增加而加快;但在高純水中,當氫電導率小于0.15μS/cm時,溶解氧主要起鈍化作用。為了控制氧腐蝕,應盡可能去除水中的溶解氧。實際運行中機組凝結(jié)水溶氧長期超標,低壓給水系統(tǒng)溶氧長期超標,都會加速低壓給水系統(tǒng)腐蝕,會造成鍋爐金屬局部和大面積強度降低,在大、小修化學監(jiān)督檢查中已發(fā)現(xiàn)低壓汽包有氧腐蝕現(xiàn)象。
(1)必須重視化學監(jiān)督工作,對化學監(jiān)督人員提出的指標超標問題要足夠重視,不能認為化學監(jiān)督指標超標是慢性病而大意,否則一旦出現(xiàn)大面積腐蝕、結(jié)垢等問題,輕者耽誤生產(chǎn),重者造成設備損壞,甚至危及人身安全。
(2)委托電科院開展熱化學試驗,如鍋爐負荷對蒸汽質(zhì)量的影響試驗等,通過試驗確定保證蒸汽質(zhì)量合格的允許鍋爐負荷,了解汽水分離裝置在不同負荷下的分離效果。
(3)對凝汽器補水方式進行調(diào)整和改造,使凝汽器真空除氧功能真正發(fā)揮出來。徹查凝結(jié)水系統(tǒng),對凝結(jié)水泵查漏找漏,使凝結(jié)水系統(tǒng)溶氧超標問題能夠根治。查找熱網(wǎng)疏水系統(tǒng)漏氣點,熱網(wǎng)疏水溶氧按照凝結(jié)水溶氧指標控制,溶氧小于50μg/L。
(4)對熱泵疏水采取除氧措施,熱泵疏水溶氧指標也應按照凝結(jié)水溶氧指標控制,溶氧小于50 μg/L。
(5)安裝脫氣電導率表,作為判斷低壓蒸汽氫電導率超標的有效監(jiān)測手段,同時在聯(lián)合循環(huán)機組啟停時,可在線監(jiān)測CO2對蒸汽氫電導的影響,縮短機組啟動時間。
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(本文責編:白銀雷)
TM 621.8
:B
:1674-1951(2015)03-0058-03
王立紅(1972—),女,北京人,高級工程師,從事電廠化學、環(huán)保方面的工作(E-mail:wlh2540@sina.com)。
2014-09-26;
2015-01-10