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        給水泵密封水回水多級水封裝置改造

        2015-06-05 14:56:49洪立王曉文
        綜合智慧能源 2015年3期
        關(guān)鍵詞:凝汽器

        洪立,王曉文

        給水泵密封水回水多級水封裝置改造

        洪立,王曉文

        (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東惠來 515200)

        介紹了惠來電廠1000MW超臨界機組汽動給水泵密封水回水多級水封裝置的工作原理,分析了多級水封裝置設計、安裝及運行過程中存在的問題,制訂了可行的改造方案并予以實施,解決了給水泵密封水回水長期不能回收的問題。

        1000MW超臨界機組;給水泵;密封水;多級水封;改造

        1 問題的提出

        惠來電廠一期工程2×1000MW超臨界機組每臺機組配有2臺容量為50%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)的汽動給水泵,驅(qū)動裝置為東方汽輪機有限公司生產(chǎn)的G22-1.0型鍋爐給水泵汽輪機,給水泵為山東荏原博泵泵業(yè)有限公司引進的HDB型多級離心泵。給水泵密封水回水經(jīng)多級水封裝置排至凝汽器進行回收。在機組調(diào)試運行期間,出現(xiàn)了凝汽器真空度偏低、真空系統(tǒng)嚴密性試驗不合格的問題。在給水泵密封水回水排地溝時,凝汽器真空度會逐漸升高至正常值且真空系統(tǒng)嚴密性試驗結(jié)果為良。為了維持凝汽器真空度,保證機組的經(jīng)濟性,運行人員長時間將給水泵密封水回水排地溝,造成大量的除鹽水浪費,增加了運行成本。為此對給水泵密封水回水多級水封裝置進行了改造,回收了給水泵密封水,避免了除鹽水的浪費。

        2 給水泵密封水系統(tǒng)

        惠來電廠#3,#4機組配置的汽動給水泵軸端采用水力節(jié)流軸封,密封水取自凝結(jié)水泵的出口,經(jīng)過濾器及調(diào)節(jié)閥后注入給水泵兩側(cè)的密封體。密封水回水分為兩路:一路有壓回水進入汽動給水泵前置泵進口濾網(wǎng)前,又稱卸荷水;另一路無壓回水排地溝或經(jīng)過多級水封裝置進入凝汽器疏水擴容器。密封水量設計為7 t/h,給水泵密封水系統(tǒng)示意如圖1所示。

        機組在調(diào)試運行期間,當給水泵密封水回水經(jīng)多級水封排至凝汽器進行回收時,凝汽器真空度偏低(約-92.0 kPa),達不到凝汽器真空度設計值(-95.2 kPa)。當做真空系統(tǒng)嚴密性試驗時,在所有真空泵停運后,凝汽器真空度快速下降,無法維持正常值,只能終止試驗,真空度下降速度約1 kPa/min,遠遠達不到DL/T 932—2005《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護》規(guī)定的要求:“機組容量大于100MW,真空度下降速度小于0.27 kPa/min”。當2臺給水泵密封水回水排地溝時,在關(guān)閉密封水回水至多級水封手動門后,凝汽器真空度快速上升至-94.2 kPa,再次做真空系統(tǒng)嚴密性試驗,真空度下降速度約

        圖1 給水泵密封水系統(tǒng)示意圖

        0.13 kPa/min,達到了DL/T 932—2005《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護》的規(guī)定值。這說明,多級水封裝置外殼密封性是完好的,但給水泵密封水回水中大量空氣通過多級水封裝置進入到凝汽器,多級水封裝置失去水封的作用。

        為了保證機組的經(jīng)濟性,運行人員不得不將給水泵密封水回水外排至地溝,浪費了大量的除鹽水,單臺給水泵密封水量為7 t/h,1臺機組給水泵密封水量為14 t/h。因此,必須對給水泵密封水回水多級水封裝置進行改造。

        3 多級水封工作原理

        水封裝置是利用水封筒內(nèi)水柱的高度差平衡給水泵密封水回水管道(一般為大氣壓)與凝汽器之間的壓差,同時利用水封筒內(nèi)的水柱將凝汽器與外界空氣隔離,以防止空氣漏入,影響凝汽器真空系統(tǒng)。它與單級水封相比,多級水封降低了水封筒的高度,減少了水封筒埋地的深度[1]。圖2為多級水封管路示意圖。

        圖2 多級水封管路示意

        根據(jù)水封的原理可知,給水泵密封水回水壓力為[2]

        式中:p1為給水泵密封水回水壓力,MPa;p0為凝汽器內(nèi)絕對壓力,MPa;ρ為水的密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;h為水封筒有效水頭高度,m。

        假設p1=0.103 MPa,p0=0.005 MPa,通過式(1)可計算出水封筒水頭高度

        對于多級水封,各級水封筒的有效水頭高度之和必須大于h,否則凝汽器負壓會將水封筒的水抽干,水封筒失去水封作用,密封水回水帶有的空氣直接進入凝汽器,影響真空系統(tǒng)。在實際工程中,考慮水封筒阻力及實際有效水頭高度等因素,水封筒的設計高度都會有一定的裕度。

        4 多級水封裝置存在的問題

        惠來電廠1000MW超臨界機組工程設計的給水泵密封水回水多級水封裝置為三級、四級復合多級水封,它可通過一個手動截止閥進行切換,這樣既能充分保證多級水封筒的總有效高度的要求,也提高了運行方式的靈活性(若給水泵密封水回水不暢,可考慮將四級水封切換成三級水封,降低水封裝置的總水頭)。圖3為該廠多級水封裝置設計施工圖,圖中,h1=3.0 m,h2=2.8 m,h3=3.2 m,h4=5.0m,按照四級水封粗略計算,該水封裝置理論上能產(chǎn)生的最大水頭為3.0+2.8+3.2+5.0=14.0(m)。

        水封裝置工作過程如下:凝汽器在抽真空前,先關(guān)閉水封裝置進口閥,開啟注水閥和放氣閥,注滿水后關(guān)閉放氣閥和注水閥,然后開啟水位控制閥,至放不出水為止,關(guān)閉水位控制閥和放氣閥,再打開進口閥,此時水封筒內(nèi)水柱上方為空氣。凝汽器抽真空后,水封筒內(nèi)水柱會發(fā)生變化產(chǎn)生水頭,各級水封筒的有效水頭高度之和為該水封裝置的總有效水頭高度。

        由于設計、安裝等原因,該水封裝置運行中存在以下問題。

        (1)在圖3中標注的①為水封裝置三級水封筒與四級水封筒上部的放氣管道連接在一起,共用一個放氣手動門。運行中三級水封筒與四級水封筒內(nèi)壓力一致,此時四級水封筒內(nèi)不能產(chǎn)生水頭,第3段水封失去作用,此時水封裝置理論上能產(chǎn)生的最大水頭為10.8m。考慮現(xiàn)場各種因素,在機組運行中,水封裝置實際有效水頭高度會小于必需水頭的高度(h=10m),這將會導致水封被破壞,給水泵密封水回水內(nèi)氣、水混合物直接進入凝汽器,影響真空系統(tǒng)。

        (2)在圖3中標注的②為原設計的“啟動水位控制閥”未安裝,在機組調(diào)試運行中,當水封裝置投入時,注水階段運行人員無法判斷水封筒內(nèi)水位,使得水封筒內(nèi)水位過高或過低,導致水封裝置不能正常工作,影響凝汽器真空系統(tǒng)。

        圖3 多級水封裝置設計施工示意

        (3)在機組運行過程中,若水封裝置出現(xiàn)故障,失去水封作用,勢必會影響到凝汽器真空系統(tǒng),但水封裝置出口與凝汽器連接管道上未設計相關(guān)閥門進行隔離,無法對水封裝置進行檢修。為了維持凝汽器真空系統(tǒng),保證機組的經(jīng)濟性,運行人員只能將給水泵密封水回水排地溝,造成大量的除鹽水浪費。

        5 改造方案

        根據(jù)上述情況,制訂了以下改造方案。

        (1)水封裝置三級水封筒與四級水封筒的放氣管道分隔開,獨立接管,如圖4所示,以保證四級水封筒能正常工作,起到水封作用。

        (2)按原設計圖安裝啟動水位控制閥及其管道,水封裝置注水放氣后,開啟啟動水位控制閥,保證水封筒內(nèi)上方空間為空氣區(qū)域。在二級水封筒與三級水封筒連通管道上加裝1個放氣閥及1個水位控制閥,啟動前使該區(qū)域形成空氣區(qū),以保證二級水封筒運行正常。

        圖4 多級水封裝置改造后示意

        (3)在多級水封裝置出口至凝汽器管道上加裝1個手動截止閥,在機組運行中,若水封裝置出現(xiàn)故障,可關(guān)閉該手動截止閥,將多級水封裝置隔離檢修。若水封裝置發(fā)生水封破壞,也可關(guān)閉多級水封出口至凝汽器手動截止閥,重新注水放氣后,再投入水封裝置運行。

        6 改造實施

        利用惠來電廠#4機組停機消缺的機會,根據(jù)制訂的改造方案對給水泵密封水回水多級水封裝置進行了改造。改造后,#4機組給水泵密封水得到了回收,凝汽器真空度保持在-95 kPa左右,真空度嚴密性試驗結(jié)果為每分鐘下降0.136 kPa(評價結(jié)果為良),達到了預期效果,同時解決了機組運行中多級水封裝置不能解列檢修的問題。

        7 結(jié)論

        給水泵密封水回水多級水封工作異常,可能會導致密封水回水不暢、給水泵潤滑油帶水乳化、凝汽器真空度下降等,因此必須引起足夠重視。在機組建設和安裝階段,應仔細核對設計圖紙,進行必要的理論校對,并要求施工單位嚴格按照設計圖紙施工,確保機組調(diào)試階段設備運行可靠。

        [1]譚燦燊,吳阿峰.多級水封器高度計算方法的探討[J].節(jié)能,2009(1):23-24.

        [2]呂紅纓.水封高度的一種計算方法[J].電力高等專科學校學報,2005,10(4):11-18.

        (本文責編:王書平)

        TK 223.5+2

        :B

        :1674-1951(2015)03-0031-03

        洪立(1983—),男,湖北公安人,工程師,從事火力發(fā)電廠運行管理工作(E-mail:hongli97@163.com)。

        2014-08-08;

        2014-12-09

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