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        氯化銨鹽結(jié)晶對(duì)煤制甲醇工藝的影響

        2015-05-30 14:23:18宋景濤劉闖馬海騰
        關(guān)鍵詞:結(jié)晶

        宋景濤 劉闖 馬海騰

        摘 要:隨著裝置的運(yùn)行周期延長(zhǎng),凸顯了氯化銨鹽結(jié)晶對(duì)裝置造成腐蝕與堵塞的情況。文章通過(guò)對(duì)氯化銨形成機(jī)理與結(jié)晶原理的分析,并依據(jù)煤質(zhì)甲醇的工藝特點(diǎn),提出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,有效地解決了運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,保障了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:氯化銨鹽;結(jié)晶;Shell煤氣化

        中圖分類號(hào):TQ28 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)30-0179-02

        河南開祥化工年產(chǎn)20萬(wàn)t甲醇項(xiàng)目采用甲醇生產(chǎn)中的三大先進(jìn)工藝,即Shell干粉煤加壓氣化工藝、林德低溫甲醇洗脫硫脫碳工藝和魯奇低壓甲醇合成工藝。近年來(lái)通過(guò)一系列的技術(shù)改造與科技攻關(guān),該裝置已實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,在長(zhǎng)周期運(yùn)行過(guò)程中氯化銨鹽逐漸沉積增加,對(duì)生產(chǎn)裝置造成腐蝕與堵塞,阻礙了系統(tǒng)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。由此保護(hù)設(shè)備,減緩和降低氯化銨結(jié)晶對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)造成的影響是不容忽視的問(wèn)題。

        1 氯化銨的性質(zhì)和形成機(jī)理

        氯化銨純品為白色粉末,味咸涼而微苦,從表面看與食鹽非常相似。相對(duì)密度1.527。易溶于水,也溶于液氨和甘油,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。加熱至100 ℃時(shí)開始顯著揮發(fā),337.8℃時(shí)離解為氨和氯化氫,遇冷后又重新化合生成顆粒極小的氯化銨而呈白色濃霧。加熱至350 ℃升華,沸點(diǎn)520 ℃。水溶液呈弱酸性,加熱時(shí)酸性增強(qiáng)。對(duì)黑色金屬和其它金屬有腐蝕性[1],特別對(duì)銅腐蝕更大,對(duì)生鐵無(wú)腐蝕作用。氯化銨形成機(jī)理如下:HCl+NH3→NH4Cl此反應(yīng)無(wú)論氣相與液相都能進(jìn)行。

        2 氯化銨結(jié)晶對(duì)Shell煤氣化的影響

        2.1 氯化銨結(jié)晶原理

        Shell煤氣化技術(shù)是目前世界上最先進(jìn)的煤氣化技術(shù)之一,以煤粉為原料,采用氣流床加壓氣化,工藝流程圖,如圖1所示。通過(guò)元素分析煤氣化中的氮和氯的來(lái)源主要來(lái)自原料煤粉,少部分來(lái)自外界的補(bǔ)水,幾種常用煤種氮和氯含量的元素分析,見表1。在氣化爐高溫高壓的反應(yīng)條件下,煤中的氮化物會(huì)轉(zhuǎn)化為NH3,氯在加氫作用后會(huì)轉(zhuǎn)化成HCl。固態(tài)氯化銨鹽能由氣態(tài)的NH3和HCl直接生成,當(dāng)合成氣溫度低于氯化氨鹽的結(jié)晶溫度,熱的沒(méi)洗過(guò)的合成氣就會(huì)有氯化氨鹽結(jié)晶。Shell煤氣化工藝流程中不同位置(圖1中 A、B、C位置)如圖1所示。不同氯離子濃度下NH4Cl凝華溫度對(duì)照表,見表2,具體數(shù)值取決于氣化爐壓力與外界補(bǔ)水的氨氮含量等。

        2.2 氯化銨鹽腐蝕對(duì)Shell煤氣化的影響

        氯化氨鹽具有很強(qiáng)的吸濕性、吸霧性,通過(guò)吸收粗合成氣中濕氣,吸濕的氯化銨鹽從氣態(tài)結(jié)晶,形成高腐蝕性的濃縮酸,如圖2所示。在這種強(qiáng)酸腐蝕的環(huán)境下,氯化銨沉積物的下面發(fā)生點(diǎn)蝕,并引起局部腐蝕。造成金屬局部減薄或斑蝕,對(duì)碳鋼的腐蝕率可達(dá)到25 mm/a。其腐蝕機(jī)理如下:

        2.3 氯化銨結(jié)晶對(duì)激冷氣量的影響

        循環(huán)氣壓縮機(jī)組屬于Shell煤氣化的重要設(shè)備,為氣化爐提供激冷氣,將氣化爐出口的合成氣激冷至900 ℃以下。開車初期,滿負(fù)荷運(yùn)行情況下,循環(huán)氣壓縮機(jī)激冷氣量大于110 000 NM3/H。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),激冷氣量逐漸下降,降到100 000 NM3/H左右,進(jìn)出口壓差降低0.05 MPa左右,開大循環(huán)氣壓縮機(jī)進(jìn)口閥門對(duì)激冷氣沒(méi)有明顯影響。為了滿足必要的激冷比,只能降低氣化爐負(fù)荷。

        在大修期間對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)及其進(jìn)出口管線進(jìn)行檢查分析發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)葉輪與進(jìn)口錐形過(guò)濾器上存在大量的灰白色結(jié)垢物,造成過(guò)濾器嚴(yán)重堵塞,如圖3所示。通過(guò)XRF分析表明,灰白色結(jié)垢物主要為氯化銨鹽,也就是說(shuō)氯化銨結(jié)晶沉積在循環(huán)氣壓縮機(jī)的過(guò)濾器、葉輪及其進(jìn)出口管線上,造成堵塞,降低了循環(huán)氣壓縮機(jī)的工作效率,見表3。

        2.4 氯化銨結(jié)晶對(duì)變換的影響

        煤氣化帶過(guò)來(lái)的NH3在甲醇變換不斷濃縮,在變換C1塔內(nèi)不斷沉積,氨氮濃度高達(dá)10 000 ppm以上,高濃度的氨氮在經(jīng)E4換熱降溫后,不斷在E4內(nèi)發(fā)生氯化銨結(jié)晶沉積,最后造成E4發(fā)生堵塞。變換進(jìn)出口壓差升高,整個(gè)系統(tǒng)被迫降負(fù)荷或停車處理。

        3 應(yīng)對(duì)措施

        3.1 減少進(jìn)料中氮和氯含量

        煤氣化中氮和氯的來(lái)源主要來(lái)自于原料煤,盡量減少原料煤中的氮和氯含量就可以有效降低系統(tǒng)中氯化銨鹽的含量。在煤種滿足入爐煤質(zhì)特性的情況下,對(duì)煤種進(jìn)行元素分析,選擇氮和氯含量較少的煤種作為原料煤使用。

        3.2 降低補(bǔ)水氨氮含量

        避免補(bǔ)水帶入過(guò)多的氨氮,應(yīng)對(duì)補(bǔ)水的品質(zhì)加以控制。Shell煤氣化除渣系統(tǒng)的補(bǔ)水采用的是除渣、濕洗系統(tǒng)的排污廢水,經(jīng)壓濾機(jī)過(guò)濾后進(jìn)行循環(huán)利用。通過(guò)對(duì)補(bǔ)水品質(zhì)的分析,發(fā)現(xiàn)濕洗系統(tǒng)的排污廢水氨氮含量過(guò)高,導(dǎo)致系統(tǒng)補(bǔ)水氨氮含量較高,氨氮含量大于500 mg/L。為了降低其氨氮含量,利用大修期間對(duì)濕洗系統(tǒng)的排污廢水增加了脫氨設(shè)施,系統(tǒng)補(bǔ)水的氨氮含量降到30 Mg/L左右。

        3.3 加強(qiáng)工藝管理

        加強(qiáng)生產(chǎn)工藝管理,也可以有效的降低生產(chǎn)系統(tǒng)中氯化銨鹽的結(jié)晶。Shell煤氣化屬于熔渣、氣流床氣化,為保證氣化爐順利排渣,操作溫度要高于灰溶點(diǎn)100~150 ℃,爐溫控制在1 400~1 600 ℃。通過(guò)對(duì)濕洗系統(tǒng)排污廢水監(jiān)測(cè)分析發(fā)現(xiàn),爐溫控制越低,系統(tǒng)中氨氮含量越高。加強(qiáng)爐溫控制,使溫度控制在相對(duì)較高的位置,對(duì)降低系統(tǒng)中氨氮含量有較好的效果。加強(qiáng)設(shè)備管線伴熱的監(jiān)控、維護(hù)與管理,保證伴熱溫度維持在氯化銨鹽結(jié)晶溫度以上,能夠有效降低氯化銨鹽結(jié)晶造成的堵塞與腐蝕。

        3.4 合適的選材

        Shell煤氣化體系大部分使用的是普碳鋼和低合金鋼,抗氯化銨鹽腐蝕的能力較差,為應(yīng)對(duì)氯化銨鹽結(jié)晶對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響,可在腐蝕嚴(yán)重的部位采用鎳質(zhì)合金,如Incoloy825就可以很好地阻止這種腐蝕。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        在甲醇生產(chǎn)工藝系統(tǒng)中,氯化銨鹽結(jié)晶對(duì)設(shè)備造成的腐蝕與堵塞管道,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行,并給企業(yè)造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)對(duì)氯化銨鹽的研究與相應(yīng)措施的制定,降低了生產(chǎn)系統(tǒng)中氯化銨鹽的含量,改變了生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境,有效的降低了氯化銨鹽對(duì)煤制甲醇工藝的影響。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 天津化工研究院.無(wú)機(jī)鹽工業(yè)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996.

        [2] 陳國(guó)平,張軍.氯化銨鹽對(duì)連續(xù)重整裝置的影響與對(duì)策[J].廣州化工,

        2010,(11).

        [3] 劉建容.煤化工的腐蝕與防護(hù)[J].武鋼技術(shù),2004,(4).

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