亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        機器人在空調(diào)壓縮機堆垛中的應(yīng)用

        2015-05-30 18:54:38雷豐順
        工業(yè)設(shè)計 2015年5期

        雷豐順

        摘要:目前國內(nèi)空調(diào)行業(yè)壓縮機的搬運堆垛,由于工序復(fù)雜,基本都是人工搬運堆垛。在“機器換人”的大趨勢下,如何用機器人來實現(xiàn)全自動搬運堆垛是自動控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)。本文介紹了一種利用機器人配合伺服夾具和視覺來實現(xiàn)針對空調(diào)壓縮機搬運堆垛全自動化生產(chǎn)的方法,重點闡述了其工藝控制原理,伺服控制以及機器人和PLC的程序設(shè)計。

        關(guān)鍵詞:機器人;伺服夾具;壓縮機;PLC

        1引言

        在生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量并舉的今天,空調(diào)壓縮機仍然采用人工搬運,勞動量大,工時多,無法保證碼垛質(zhì)量。同時行業(yè)“用工荒”、“高成本”等因素交織疊加在一起,壓縮了企業(yè)的盈利空間。促使企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級中尋找新出路,市場將重新洗牌。“機器換人”已是大勢所趨。針對企業(yè)的需求,設(shè)計了一套伺服驅(qū)動的夾具,通過Profibus DP總線與機器人,視覺進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)壓縮機的高速精確堆垛的控制系統(tǒng)。

        2硬件配置及控制思路

        2.1硬件配置

        電氣控制硬件配置如圖1所示,機器人選用的是ABB IRB6640-235。夾具由三臺Bonfiglioli的伺服驅(qū)動器和伺服電機及兩臺用變頻器驅(qū)動的普通電機以及氣缸組成,另外采用基恩士的視覺數(shù)據(jù)采集進(jìn)行精確定位,可編程控制器采用西門子$7317-2 PN/DP雙以太網(wǎng)帶DP接口,人機界面采用西門子的MP277系列10英寸TFT液晶顯示觸摸屏。編程軟件采用STEP7 V5.5版本和Wincc Flexible 2008 SP4版本。觸摸屏和PLC之間的通訊采用SIMATIC NET工業(yè)以太網(wǎng)形式,PLC與SEW伺服驅(qū)動之間采用profibus DP總線通訊方式,基恩士視覺和PLC之間采用profinet實時以太網(wǎng)的通訊方式。

        2.2控制思路

        空調(diào)壓縮機的堆垛工藝要求先搬運一個木底托板到搬運位置,再取一個底層定位泡沫放置在木托板上面。再從傳輸帶上把壓縮機一個一個搬運到泡沫固定孔,一層堆10到30個,第一層堆好后,再取一塊中間層的定位泡沫套在第一層上面,再從傳輸帶上把壓縮機一個一個搬運到第二層的泡沫固定孔,第二層堆完后,再取一個頂部的泡沫放上去。根據(jù)工藝要求,設(shè)計的夾具上的伺服驅(qū)動由三部分組成,兩個旋轉(zhuǎn)伺服進(jìn)行壓縮機角度的控制,一個平移驅(qū)動控制兩個壓縮機間的間距。每個旋轉(zhuǎn)伺服下端配氣缸,控制壓縮機的抓取和放置。通過左右兩側(cè)的變頻驅(qū)動控制勾板機構(gòu)對木托板和泡沫板進(jìn)行抓取好放置。與控制相關(guān)的數(shù)據(jù)傳輸至觸摸屏顯示。并將控制參數(shù)做成配方。通過建立不同的配方參數(shù)給不同型號的產(chǎn)品,從而實現(xiàn)一鍵切換,快速更換不同型號產(chǎn)品生產(chǎn)。

        3定位控制計算原理

        3.1基本數(shù)據(jù)和計算公式

        兩個壓縮機的間距是靠平移伺服驅(qū)動實現(xiàn)的。采用絕對位移的線性運動,下面是一些關(guān)鍵參數(shù)的計算。

        外部軸一個周期是:25mm

        要求的精度是:±1/100mm

        脈沖當(dāng)量△S=25mm/(1/100mm)=2500,即1unit=0.01mm

        設(shè)置參數(shù)1115Feed Constant為2500

        速比

        把參數(shù)1116設(shè)定為100,參數(shù)1117設(shè)定為1975

        抓取和放置壓縮機的角度是通過兩個旋轉(zhuǎn)伺服進(jìn)行精確定位的,360°一個周期,要求的精度是:±1/10°

        脈沖當(dāng)量,把參數(shù)1115設(shè)置為3600

        速比

        把參數(shù)1116設(shè)定為245,參數(shù)1117設(shè)定為18

        機器人與PLC通過Profibus DP通訊實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互實現(xiàn)夾具位置的控制。這里采用視覺在抓取前,先拍照,計算出與參考位置的角度和,X,Y,Z的位置值。通過Profinet以太網(wǎng)實時發(fā)給PLC,PLC處理完數(shù)據(jù)再發(fā)給機器人和伺服,依據(jù)上述位置數(shù)據(jù)調(diào)整到正確的位置。4定位控制的軟件設(shè)計

        4.1機器人主要參數(shù)設(shè)置

        下面列出的是一些機器人交互的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

        通道參數(shù):-Name"FUNCTION"-SignalType"GI"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"224-239"

        抓取點X坐標(biāo):-Name"PICK_X"-SignalType"GI"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"416-431"

        抓取點Y坐標(biāo):-Name"PICK_Y"-SignalType"GI"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap“432-447”

        抓取點Z坐標(biāo):-Name"PICK_Z"-SignalType"GI"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"304-319"

        機器人姿態(tài):-Name"PostureNUM"-SignalType"GI"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"96-111"

        驅(qū)動伺服信號:-Name"Q_SERVOPOS"-SignalType"DO"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"22"

        旋轉(zhuǎn)伺服1位置:-Name"T1_SERVOPOS"-SignalType"DO"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"320-335"

        旋轉(zhuǎn)伺服2位置:-Name"T2_SERVOPOS"-SignalType"DO"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"336-351"

        平移伺服位置:-Name"T2_SERVOPOS"-SignalType"DO"-Unit"PROFIBUS4"-UnitMap"352-367"

        設(shè)置通訊方式為DP,地址為4:-Name"PROFIBUS4"-UnitType"DP_SLAVE_FA"-Bus"Profibus_FAl"-PB-Address 4

        設(shè)置工具坐標(biāo):TASK PERS tooldata tGripper:=[TRUE,[[0,0,950],[1.0,0,0]],[130,[0,0,250],[1,0,0,0],0,0,0]]

        設(shè)置負(fù)載參數(shù):TASK PERS loaddata IBOX:=[40,[0,0,800],[1,0,0,0],0,0,0]

        4.2PLC程序設(shè)計

        控制系統(tǒng)以PLC做主站,包含機器人,視覺,旋轉(zhuǎn)伺服1,旋轉(zhuǎn)伺服2和平移伺服共5個從站。

        通過PQ和PI指令,實現(xiàn)從站和PLC主站之間的數(shù)據(jù)交互。

        下面以從站伺服旋轉(zhuǎn)1為例給出交互數(shù)據(jù)的程序。伺服的P01通道設(shè)定為控制字2,P02通道設(shè)定為速度值,P03設(shè)定為位置,P11通道設(shè)為狀態(tài)字,P12通道設(shè)為實際位置,下面是伺服通道與PLC地址映射的程序。

        LMW100//控制字,通過不同的位,進(jìn)行邏輯編程,實現(xiàn)控制伺服

        TPQW100//對應(yīng)伺服的P01通道

        LMWl02//速度,PLC給伺服的運行速度

        TPQW10//對應(yīng)伺服的P02通道

        LMD10//位置,PLC給伺服的位置

        TPQD104//對應(yīng)伺服的P03通道

        LPIW100//伺服的狀態(tài),對應(yīng)伺服的P11

        TMW120//將讀出的狀態(tài),寄存到MW120

        LPID104//對應(yīng)伺服的P12,伺服的當(dāng)前位置值

        TMD130//將伺服的當(dāng)前位置值寄存到MD130

        在對機器人進(jìn)行配置時,使用16位(一個字)進(jìn)行通訊,西門子一個字中的兩個字節(jié)要倒轉(zhuǎn)一下。高字節(jié)變成低字節(jié)。這里以機器人的X坐標(biāo)通訊程序為例。

        LMB300//PLC發(fā)給機器人的X坐標(biāo)值的低8位

        TPQB301//對應(yīng)機器人X坐標(biāo)值通道的高8位

        LMB301//PLC發(fā)給機器人的X坐標(biāo)值的高8位

        TPQB300//對應(yīng)機器人×坐標(biāo)值通道的低8位

        5結(jié)語

        該套控制系統(tǒng)經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,已經(jīng)在格力空調(diào)投入使用,在實際生產(chǎn)中經(jīng)過了嚴(yán)格的驗證,精度控制在毫米級,精簡了企業(yè)的用工,簡化了企業(yè)的管理,提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率,降低了耗材的損耗,實現(xiàn)了自動化生產(chǎn),解決了壓縮機生產(chǎn)中的一大瓶頸。

        參考文獻(xiàn):

        [1]葉暉.工業(yè)機器人典型應(yīng)用案例精析[M]機械工業(yè)出版社

        [2]廖常出.S7-300/400PLC應(yīng)用技術(shù)[M].機械工業(yè)出版社.

        免费美女黄网站久久久| 午夜福利麻豆国产精品| 国产激情对白一区二区三区四| 久久精品国产久精国产69| 国产一级内射一片视频免费| 内射干少妇亚洲69xxx| 69久久夜色精品国产69| 欧美激情国产亚州一区二区| 一区二区精品天堂亚洲av| 在线观看的网站| 国产精品成人av在线观看| 亚洲最大av免费观看| 男女射精视频在线观看网站| 免费va国产高清大片在线| 免费一级特黄欧美大片久久网| av毛片一区二区少妇颜射| 国语对白免费观看123| 国产精品毛片完整版视频| 无码日韩AⅤ一区二区三区| 性夜影院爽黄a爽在线看香蕉| 曰本亚洲欧洲色a在线| 亚洲国产av一区二区四季| 亚洲av不卡一区二区三区| 一区一级三级在线观看| 精品自拍偷拍一区二区三区| 色综合久久网| 永久免费的av在线电影网无码 | 不卡一本av天堂专区| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 98在线视频噜噜噜国产| 亚洲精品国产av成人网| 三个男吃我奶头一边一个视频| 亚洲乱码日产精品bd在线观看| 国产裸体AV久无码无遮挡| 国产av三级精品车模| 厨房人妻hd中文字幕| 国产成人无码精品午夜福利a| 日韩精品精品一区二区三区| 日本一区二区三区人妻| 欧美 丝袜 自拍 制服 另类| 麻豆密入视频在线观看|