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        煙氣余熱利用在火力發(fā)電廠的應(yīng)用與分析

        2015-05-30 01:05:59孫海風(fēng)李國(guó)棟
        關(guān)鍵詞:余熱利用火力發(fā)電火電廠

        孫海風(fēng) 李國(guó)棟

        摘 要:該文介紹了火力發(fā)電廠煙氣余熱回收系統(tǒng)的原理和現(xiàn)狀,著重討論了某火力發(fā)電廠的煙氣余熱回收系統(tǒng)。通過對(duì)系統(tǒng)安裝位置、溫度控制和經(jīng)濟(jì)性三個(gè)方面進(jìn)行分析,指出當(dāng)煙氣余熱回收裝置在系統(tǒng)不同安裝位置時(shí),對(duì)系統(tǒng)設(shè)備安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響;通過對(duì)換熱裝置出口水溫控制策略的闡述,指出在防止系統(tǒng)低溫腐蝕的同時(shí),最大程度提高煙氣余熱裝置換熱效率的措施;同時(shí)得出結(jié)論:在濕法脫硫系統(tǒng)的機(jī)組中,設(shè)置煙氣余熱回收系統(tǒng)能夠有效的提升機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:火力發(fā)電 煙氣 余熱利用 火電廠

        中圖分類號(hào):X773 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)03(a)-0097-02

        近年來(lái),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,全國(guó)火電裝機(jī)容量也不斷攀升。一些大容量、高參數(shù)、低排放、調(diào)峰性能好的燃煤機(jī)組相繼投運(yùn),同時(shí)國(guó)家對(duì)于新投產(chǎn)機(jī)組在提高效率、節(jié)能環(huán)保、降低成本等方面也提出了更高的要求。

        縱觀幾十年來(lái)火力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,提升機(jī)組效率的主要途徑是提高蒸汽參數(shù)。這是因?yàn)榛鹆Πl(fā)電廠利用的是水蒸氣熱力循環(huán),而對(duì)于熱力循環(huán)來(lái)說,提高初始?jí)毫驕囟饶軌蜃钪苯?,也最有效地提高循環(huán)熱效率[1-2]。從表1可以看出,20世紀(jì)50年代時(shí),蒸汽參數(shù)為亞臨界,蒸汽溫度僅為538℃,而到90年代時(shí),蒸汽參數(shù)已經(jīng)提升到超超臨界,蒸汽溫度達(dá)到了600℃,目前國(guó)際上甚至已經(jīng)有30MPa,700℃的超超超臨界實(shí)驗(yàn)機(jī)組正在運(yùn)行了。然而,靠提高蒸汽參數(shù)的方式提高火力發(fā)電機(jī)組的效率,對(duì)水冷壁、汽輪機(jī)葉片等等的材料性能提出了更高的要求,而且對(duì)于在運(yùn)機(jī)組來(lái)說不具有立即應(yīng)用的可能性。

        為了能夠在短期內(nèi)提高在運(yùn)機(jī)組的效率,許多行之有效的技術(shù)改造被提出并付諸實(shí)踐。其中,煙氣余熱利用系統(tǒng)就是一種切實(shí)可行的方案。在火力發(fā)電廠中,鍋爐的排煙熱損失占鍋爐熱損失的70%~80%。在我國(guó)一些投運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng)的火電機(jī)組,鍋爐排煙溫度最高可達(dá)200℃左右,新投機(jī)組的鍋爐排煙溫度也在120~140℃左右[3]。如果能利用新的技術(shù)和工藝降低鍋爐排煙溫度,回收利用煙氣余熱,將有效降低火力發(fā)電廠的煤耗,節(jié)約能源,減少排放[4]。本文將以某電廠的煙氣余熱利用裝置為例,分析煙氣余熱利用系統(tǒng)在火力發(fā)電廠中的應(yīng)用,并對(duì)其經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

        1 煙氣余熱利用系統(tǒng)

        1.1 煙氣余熱換熱器的放置

        煙氣余熱利用換熱器視其放置位置不同,可以分為兩種情況。

        (1)煙氣余熱換熱器放置于空氣預(yù)熱器出口、靜電除塵器入口前的煙道上。這種放置方式在顯著降低鍋爐排煙溫度的同時(shí),可使煙氣體積流量減小,降低引風(fēng)機(jī)電流,同時(shí)提高除塵器的效率。

        飛灰的比電阻隨溫度的降低而升高,因此電除塵器的效率隨之升高。但是煙氣溫度的降低增加了電除塵器防腐蝕的難度,同時(shí)增加了除塵器內(nèi)堵灰的可能性。目前,國(guó)內(nèi)電除塵器的低溫防腐蝕技術(shù)還不成熟,一旦除塵器因堵灰或腐蝕嚴(yán)重需要檢修,就會(huì)影響到整個(gè)機(jī)組的運(yùn)行。而且余熱換熱器內(nèi)的煙氣含有大量飛灰,換熱器低溫側(cè)將會(huì)面臨較嚴(yán)重的磨損。因此,這種放置方案不適宜采用。

        (2)煙氣余熱換熱器放置于引風(fēng)機(jī)出口,脫硫塔入口前。這樣放置不僅使凝結(jié)水吸收煙氣中的熱量,還降低進(jìn)入脫硫塔的煙氣溫度,既減少了煙氣蒸發(fā)水耗量,又保護(hù)塔的防腐內(nèi)襯。

        與前一種放置方式不同,此處煙氣中的絕大部分飛灰已被除塵器除去,對(duì)換熱器來(lái)說基本不存在磨損和堵灰的問題。對(duì)于采用濕式石灰石—石膏煙氣脫硫工藝的機(jī)組,需采用噴淋減溫或GGH降低進(jìn)入脫硫塔煙溫約80℃。以某1000MW機(jī)組為例,該工程將煙氣余熱利用系統(tǒng)放置在引風(fēng)機(jī)后脫硫塔前,有效降低脫硫塔入口煙氣溫度的同時(shí),減少了噴水減溫耗水量,并且回收余熱加熱凝結(jié)水,使機(jī)組效率得到有效提高。

        1.2 煙氣余熱利用系統(tǒng)的溫度控制

        煙氣余熱換熱器從根本上說是一套煙氣—水換熱器,用煙氣的熱量加熱水介質(zhì),與鍋爐本體設(shè)計(jì)中省煤器設(shè)計(jì)是類似的。煙氣余熱換熱器煙氣側(cè)位于引風(fēng)機(jī)出口和脫硫塔入口前,水側(cè)的位置如圖1所示。8號(hào)低加出口的凝結(jié)水分為兩路,一路經(jīng)過7號(hào)低加,另外一路經(jīng)過煙氣余熱換熱器,兩路凝結(jié)水在6號(hào)低加前匯合進(jìn)入6號(hào)低加。

        考慮到換熱器中放置于脫硫塔前,煙氣中的二氧化硫等腐蝕性氣體會(huì)對(duì)換熱器造成損害。因此出于防止低溫腐蝕的目的,需要對(duì)換熱器入口的溫度進(jìn)行良好的控制。同時(shí),為了提高系統(tǒng)整體效率,需要控制煙氣余熱換熱器出口的溫度與7號(hào)低加出口的溫度一致。為了實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo),該機(jī)組采用了一系列的溫度控制措施。

        1.2.1 凝結(jié)水再循環(huán)

        目前,國(guó)內(nèi)火電機(jī)組承擔(dān)著電網(wǎng)調(diào)峰的任務(wù),機(jī)組有大量的時(shí)間工作在非滿負(fù)荷工況下。在低負(fù)荷下,煙氣溫度較低,容易在煙氣余熱換熱器中結(jié)露,造成低溫腐蝕。為了解決此問題,該機(jī)組添加了凝結(jié)水再循環(huán)系統(tǒng):在煙氣回?zé)峒訜崞鞯某隹谝徊糠炙良訜崞魅肟?,與較低溫度的凝結(jié)水混合,從而提高換熱器入口水溫(冷側(cè)溫度),使其高于結(jié)露最低溫度,從而降低低溫腐蝕的影響。

        在實(shí)際使用中,當(dāng)機(jī)組處于30%負(fù)荷以下時(shí),由于煙氣溫度過低,不投入煙氣余熱利用系統(tǒng),當(dāng)負(fù)荷為30%~75%時(shí),煙氣余熱利用系統(tǒng)投入,同時(shí)啟動(dòng)凝結(jié)水再循環(huán)系統(tǒng),控制換熱器入口水溫,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷大于75%時(shí),不再投入凝結(jié)水再循環(huán)系統(tǒng)。

        1.2.2 入口溫度控制

        如圖1所示,該機(jī)組還在煙氣余熱換熱器前設(shè)置了一路減溫水。從軸加出口直接引至煙氣余熱換熱器入口,與8號(hào)低加出口水混合。設(shè)置這一路的目的在于提高換熱器的換熱效率。雖然換熱器入口水溫高有利于減少低溫腐蝕的危害,但是水溫高會(huì)導(dǎo)致氣水兩側(cè)溫差減小,換熱效果下降,達(dá)不到回收熱量的目的。所以,通過減溫水能夠使換熱器入口水溫不至于過高。

        1.2.3 出口溫度控制

        從換熱效率的角度考慮,由于7號(hào)低加和余熱換熱器是并聯(lián)的關(guān)系,因此在其出口水溫相等時(shí),系統(tǒng)熱效率最高。

        在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,7號(hào)低加出口處加裝了調(diào)節(jié)門,用以控制進(jìn)入7號(hào)低加和余熱換熱器的水量,從而實(shí)現(xiàn)兩者出口水溫相等的目的。在系統(tǒng)運(yùn)行中,當(dāng)熱量回收裝置出水溫度低于7號(hào)低加出水溫度時(shí),開打調(diào)節(jié)門開度,增加7號(hào)低加進(jìn)入流量,減少熱量回收裝置進(jìn)水流量,直至熱量回收裝置出水溫度和7號(hào)低加出水溫度相等;當(dāng)熱量回收裝置出水溫度高于7號(hào)低加出水溫度時(shí),減小調(diào)節(jié)門開度,減小7號(hào)低加進(jìn)水流量,增加熱量回收裝置進(jìn)水流量,直至熱量回收裝置出水溫度和7號(hào)低加出水溫度相等。

        1.3 經(jīng)濟(jì)性分析

        同樣以某1000MW機(jī)組為例,吸收塔的入口煙氣溫度為約120℃,經(jīng)過噴淋、脫硫,最終降低到50℃排出,在這個(gè)過程中浪費(fèi)了大量的水和熱量。而加裝了煙氣余熱回收裝置后,換熱器煙氣側(cè)入口溫度120℃,出口溫度90℃,水側(cè)入口溫度50℃,出口溫度100℃。一方面脫硫塔入口煙溫降低,在脫硫塔內(nèi)由于噴淋造成的熱損失和水損失大幅度減少;另外一方面,煙氣的余熱通過換熱器被凝結(jié)水回收,提高了機(jī)組的熱效率。

        從圖1中還可以看出來(lái),8號(hào)低加出口的凝結(jié)水只有部分進(jìn)入7號(hào)低加,因此7號(hào)低加用于加熱凝結(jié)水的蒸汽量就減少了,即減少了從低壓缸的抽汽。所以采用了煙氣余熱換熱系統(tǒng)后,機(jī)組整體的耗汽量會(huì)得到減少。

        某1000MW機(jī)組在增加了煙氣余熱換熱系統(tǒng)后,實(shí)現(xiàn)年節(jié)水30萬(wàn)噸,煤耗從273g/kWh降低到272g/kWh,此兩項(xiàng)一年可節(jié)省190萬(wàn)元。而煙氣余熱系統(tǒng)的改造費(fèi)用為750萬(wàn)元,因此,4年后可收回成本并實(shí)現(xiàn)持續(xù)性的利潤(rùn)。

        2 結(jié)語(yǔ)

        文章從煙氣余熱利用系統(tǒng)的放置、溫度控制和經(jīng)濟(jì)性分析三個(gè)方面進(jìn)行討論,研究了煙氣余熱利用系統(tǒng)在使用過程中的特點(diǎn)。主要結(jié)論如下。

        (1)從國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀看,煙氣余熱利用系統(tǒng)適合放置于引風(fēng)機(jī)后、脫硫塔前。這樣放置主要是為了減少煙氣中粉塵對(duì)換熱器的磨損和堵塞。

        (2)余熱換熱器實(shí)質(zhì)是一個(gè)煙氣—水換熱器,為了防止煙氣低溫腐蝕,需要對(duì)換熱器的入口溫度進(jìn)行控制。凝結(jié)水再循環(huán)是一種行之有效的控制方式。

        (3)通過在7號(hào)低加出口添加調(diào)節(jié)門,可實(shí)現(xiàn)7號(hào)低加與煙氣余熱換熱器出口溫度的平衡,從而提高系統(tǒng)熱效率。

        (4)煙氣余熱回收系統(tǒng)能夠減少系統(tǒng)的汽(水)用量,同時(shí)由于降低了機(jī)組熱損耗,從而降低了煤耗。以某機(jī)組為例,4年可回收煙氣余熱回收系統(tǒng)的改造成本。

        參考文獻(xiàn)

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        [2] 錢海平.火力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展方向和優(yōu)化設(shè)計(jì)[J],浙江電力,2006(3):23-26.

        [3] 花曉峰,李曉明.火力發(fā)電廠煙氣余熱利用的分析與應(yīng)用[J].節(jié)能,2011,11(12):89-91,146.

        [4] 趙恩嬋,張方煒,趙永紅.火力發(fā)電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)的研究設(shè)計(jì)[J],熱力發(fā)電,2008,10(37):66-70.

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