張 斌
(廣東省肇慶市四會(huì)中等專業(yè)學(xué)校,廣東 肇慶 526200)
由于該控制系統(tǒng)是松下20 世紀(jì)80年代研發(fā)產(chǎn)品,其轉(zhuǎn)臺(tái)驅(qū)動(dòng)部分備件全部停產(chǎn),且系統(tǒng)調(diào)速不穩(wěn)定經(jīng)常突然加減速,造成壓縮機(jī)焊接報(bào)廢。同時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)定位裝置機(jī)械磨損嚴(yán)重,造成設(shè)備焊接精度不足。
1)設(shè)備動(dòng)作流程
2)動(dòng)作原理
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):為直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),主要構(gòu)件由:①直流多度段速度調(diào)整驅(qū)動(dòng)板;②直流電機(jī);③直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)切換接觸器組成。
圖1 設(shè)備動(dòng)作流程圖
轉(zhuǎn)臺(tái)邏輯動(dòng)作原理:焊接裝置(CO2焊機(jī))起動(dòng)→轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)開始→焊機(jī)起弧溶接(轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度要求2r/min)→轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)碰撞正常溶接限位開關(guān)后,焊接轉(zhuǎn)入正常溶接(轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度要求5r/min)→轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)碰撞收弧溶接限位開關(guān)后,焊接轉(zhuǎn)入收弧溶接(轉(zhuǎn)臺(tái)速度要求3r/min)→轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)碰撞焊接結(jié)束限位開關(guān)后,轉(zhuǎn)臺(tái)反轉(zhuǎn)→碰撞原點(diǎn)行程開關(guān)后,轉(zhuǎn)臺(tái)停止。
3)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)自動(dòng)控制要求
(1)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度必須三種以上,同時(shí)每種速度必須可以任意加減,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單化,且旋轉(zhuǎn)速度慢而均勻。
(2)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度必須從觸摸屏畫面上顯示,便于設(shè)備焊接調(diào)整。
(3)轉(zhuǎn)臺(tái)邏輯動(dòng)作必須滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝。
(4)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)位置精度必須達(dá)到目前焊接產(chǎn)品工藝要求。
方案一:采用三菱AD75P1-S3 定位模塊控制三菱MA-J2A 伺服系統(tǒng),優(yōu)點(diǎn):定位精度準(zhǔn)確(精度范圍0.000~0.05mm)而且控制系統(tǒng)穩(wěn)定。但是由于該控制系統(tǒng)的自動(dòng)控制技術(shù)要求很高。且備件購買費(fèi)用昂貴。
方案二:采用三菱PLC 高速計(jì)數(shù)模塊A1SD61及OMRON(E6B2-CWZ6C-360P/R)編碼器進(jìn)行轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)位置反饋,通過PLC 邏輯編程控制三菱變頻器及電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)控制。優(yōu)點(diǎn):①高速計(jì)數(shù)功能可以正確反饋轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)位置,精度準(zhǔn)。②變頻器控制交流異步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制穩(wěn)定。③自身利用PLC 控制變頻器相關(guān)技術(shù)把握比較全面。④所有備件合成費(fèi)用比三菱伺服系統(tǒng)便宜很多。
結(jié)合上述分析及比較,最終決定采用第二方案進(jìn)行圓周焊旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)進(jìn)行改造。
改造后的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)控制系統(tǒng)原理,如圖2所示。當(dāng)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)在某一參考點(diǎn)時(shí),信號(hào)經(jīng)過A1S68DAV轉(zhuǎn)換到變頻器驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)動(dòng)作,電動(dòng)機(jī)將完成能量的轉(zhuǎn)換,將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)動(dòng)作。位置檢測(cè)編碼器也會(huì)將轉(zhuǎn)臺(tái)角度傳遞給A1SD61 模塊,通過計(jì)算將給于主機(jī)脈沖信息反饋,而轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角也會(huì)顯示在控制畫面中,這樣就形成了一個(gè)閉環(huán)控制系統(tǒng)。
圖2 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)控制系統(tǒng)原理圖
1)設(shè)備原有自動(dòng)化控制元件
(1)三菱 A1SJH PLC 一套,I/O 模塊包括A1S68AD、A1S68DAV、A1SX42、A1SY42。
(2)觸摸屏(PRO-FACE 型GP2401-TC41-24)。
(3)DC24V 電源模塊,以及其他相關(guān)工控元件。
2)新增加旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)自動(dòng)化控制元件
①三菱A1SD61 高速計(jì)數(shù)模塊。計(jì)數(shù)速度設(shè)定50KPPS(2)、CHI 脈沖入力電壓設(shè)定DC24V。②高速計(jì)數(shù)編碼器OMROE6B2-CWZ6C-360P/R。③變頻器:由于轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)要求旋轉(zhuǎn)速度慢而穩(wěn),負(fù)載力較小,以及費(fèi)用低。故選用基頻以下調(diào)速變頻器,三菱FR-S520E-0.4K,輸入三相AC200-AC240V 50Hz 輸出三相AC200-240V,MAX 電流2.5A。④驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī):結(jié)合生產(chǎn)工藝要求轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)CT 時(shí)間為12s 及停止位置準(zhǔn)確性。故選用三菱(GM-SFB)三相交流AC200V 0.4K 1∶80 1445r/min 帶制動(dòng)器DC90V的電動(dòng)機(jī)。⑤繼電器、接觸器、動(dòng)力控制線、機(jī)械傳動(dòng)齒輪三件及電動(dòng)機(jī)定位支架、編碼器規(guī)定支架各一件,其他輔助部件若干。
相關(guān)的操作元件明細(xì),見表1。
表1 操作元件明細(xì)表
三菱PLC、觸摸屏、變頻器電氣主接線方式,如圖3所示。
圖3 電氣主接線方式
根據(jù)設(shè)備控制要求,程序流程分為轉(zhuǎn)臺(tái)手動(dòng)控制和自動(dòng)控制、回原點(diǎn)控制。手動(dòng)和自動(dòng)控制程序流程圖,如圖4(a)、4(b)所示。
圖4 手動(dòng)和自動(dòng)控制程序
1)HMI 畫面
采用PRO-FACE 觸摸屏GP2401-TC41-24 作為顯示器,通過按鈕和對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,可以非常方便的對(duì)轉(zhuǎn)臺(tái)進(jìn)行操作控制。
2)系統(tǒng)調(diào)試
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)主要操作畫面,如圖5所示。
圖5 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)操作畫面
對(duì)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)角度與旋轉(zhuǎn)速度進(jìn)行分析和計(jì)算:根據(jù)電動(dòng)機(jī)減速比及機(jī)械齒輪旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)比(Z1/Z2= 1∶80,Z2/Z3=3∶7,Z3/Z4=7∶1)已知電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1445r/min,編碼器360P/R,焊接完成角度為198°,時(shí)間為11.5s,焊接工藝要求,起弧焊接角度為10°,時(shí)間1s,溶接角度為164°,時(shí)間9s,收弧角度24°,時(shí)間2.5s。通過計(jì)算,起弧轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度=(焊接角度10°÷360°÷1s)×60=1.66r/min 即1.66×7÷ 3×80=222.2r/min,通過60f/P×(1-S)即=10Hz。溶接焊接轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度=(焊接角度164°÷360°÷9s)×60=3.04r/min 即3.04×7÷3×80=566.9r/min,通過60f/P×(1-S)即=18.2Hz。收弧焊接轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度=(焊接角度 24°÷ 360°÷2.5s)×60=1.6r/min 即31.6×7÷3×80=298.67r/min,通過60f/P×(1-S)即=9.6Hz。根據(jù)上述的分析得到旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)角度與旋轉(zhuǎn)速度的關(guān)系,見表2。
(1)首先將表2中的轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度及旋轉(zhuǎn)角度的數(shù)值在畫面內(nèi)進(jìn)行設(shè)置。
表2 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)角度與旋轉(zhuǎn)速度關(guān)系表
(2)手動(dòng):手動(dòng)操作旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái),首先將壓縮機(jī)調(diào)試筒體放入旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)內(nèi),并通過工件夾緊裝置將工件夾緊,然后在畫面上操作轉(zhuǎn)臺(tái)正轉(zhuǎn),當(dāng)轉(zhuǎn)臺(tái)起動(dòng)后一直按住正轉(zhuǎn)按鍵,觀察轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)狀況,確認(rèn)轉(zhuǎn)臺(tái)剎車,停止位置及轉(zhuǎn)臺(tái)角度顯示與實(shí)踐是否吻合。經(jīng)確認(rèn)無其他問題后,調(diào)試轉(zhuǎn)臺(tái)返回原點(diǎn)狀況。確認(rèn)是否按照返回起動(dòng)時(shí)當(dāng)轉(zhuǎn)臺(tái)角度大于等于30°時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)以30Hz 的頻率返回,K15s 后轉(zhuǎn)臺(tái)以80Hz的頻率運(yùn)行,當(dāng)轉(zhuǎn)臺(tái)角度小于81°時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)以5Hz 的頻率運(yùn)行(目的避免返回原點(diǎn)時(shí)速度過快)。
(3)自動(dòng):手動(dòng)無異常后,再進(jìn)行無焊接轉(zhuǎn)臺(tái)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試,確認(rèn)轉(zhuǎn)臺(tái)是否按照表2的設(shè)定參數(shù)運(yùn)行。并協(xié)同現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)起弧,溶接,收弧焊接角度及旋轉(zhuǎn)CT 時(shí)間是否在生產(chǎn)工藝要求內(nèi)。并將焊接成品給現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理人員確認(rèn),發(fā)現(xiàn)焊接成品后起弧,收弧位置沒有滿足生產(chǎn)工藝要求,重新將起弧,收弧速度設(shè)置為:W0A0=9.5Hz,W0A4=9.8Hz。再次測(cè)試,成品確認(rèn)已達(dá)到加工工藝要求后,進(jìn)行試產(chǎn)100PC,無異常進(jìn)行相關(guān)設(shè)備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化作成。
本系統(tǒng)自改造投入使用至今,軟、硬件方面都運(yùn)行正常,且直觀、操作方便。同時(shí)也大大提高了生產(chǎn)效率,減少了產(chǎn)品的不良率。實(shí)踐證明,利用PLC 結(jié)合變頻器控制電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)是一種可以取代高性能伺服控制轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)的自動(dòng)控制方法。
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