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        HU25038-22型雙級動葉可調(diào)風(fēng)機(jī)失速分析與控制措施

        2015-05-23 09:29:26
        電氣技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:動葉預(yù)器出力

        董 彬

        (大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司,山東 濱州 251909)

        隨著國家對環(huán)境保護(hù)的重視和環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,新建煤粉鍋爐都設(shè)計(jì)安裝脫硫裝置并且要求脫硫系統(tǒng)隨機(jī)組同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投用。另外,鍋爐煙氣系統(tǒng)加入脫硝裝置也已提上議程。

        引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)、脫硝風(fēng)機(jī)合并運(yùn)行是新建大型火電廠風(fēng)煙系統(tǒng)一種新的運(yùn)行方式,該運(yùn)行方式可有效降低廠用電率。但HU25038-22 雙級動葉可調(diào)聯(lián)合風(fēng)機(jī)改造的投運(yùn)時(shí)間較短,風(fēng)機(jī)改造后存在的問題未充分暴露,造成風(fēng)機(jī)出現(xiàn)問題后可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)較少。本文以大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程2×330MW 機(jī)組為研究對象,介紹了該工程三合一雙級動葉可調(diào)軸流式聯(lián)合引風(fēng)機(jī)的故障實(shí)例分析與控制措施??蔀榻窈蟠笮突痣姍C(jī)組煙氣系統(tǒng)的初設(shè)選型、技術(shù)改造和運(yùn)行控制策略提供借鑒。

        1 魯北公司風(fēng)煙系統(tǒng)設(shè)備簡介

        風(fēng)煙系統(tǒng)設(shè)備組成:大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司2×330MW 機(jī)組分別于2009年9月、2009年12月投產(chǎn)運(yùn)行,鍋爐采用哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司根據(jù)美國ABB-CE 燃燒工程公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造的HG-1020/18.58-YM23 型自然循環(huán)鍋爐。燃燒器采用低NOx雙尺度燃燒器(用于控制爐內(nèi)煙氣中NOx排放量≤200mg/Nm3),每臺鍋爐配有兩臺半模式、雙密封、三分倉容克式空氣預(yù)熱器,其型號為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的28.0-VI(T)-1983-SMR,逆轉(zhuǎn)布置(已經(jīng)完成冷端蓄熱元件鍍搪瓷改造,防止煙氣低溫腐蝕);2013年8月、10月兩臺爐脫硝設(shè)施先后投入正常運(yùn)行;1、2 號機(jī)組引風(fēng)機(jī)于2012年2月、5月改造為HU25038-22 型雙級動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī);同時(shí)取消了脫硫增壓風(fēng)機(jī)。

        鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1020t/h,鍋爐主要負(fù)荷帶基本負(fù)荷,有調(diào)峰能力,安裝地點(diǎn)為室外露天布置。煤灰成分見表1。

        表1 煤灰成分

        三合一風(fēng)機(jī)設(shè)備型式為動葉可調(diào)軸流式,風(fēng)機(jī)型號為HU25038-22,風(fēng)機(jī)負(fù)責(zé)提供克服脫硫裝置(脫硫采用氧化鎂-亞硫酸鎂濕法脫硫工藝),脫硝裝置(脫硝采用SCR 脫硝工藝)及鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)其他設(shè)備阻力的要求。風(fēng)機(jī)采用三合一風(fēng)機(jī)。每臺機(jī)組安裝2 臺引風(fēng)機(jī),布置位置在脫硫系統(tǒng)前,電袋除塵器之后安裝。風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式為兩臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,單臺風(fēng)機(jī)出力滿足60%BMCR 負(fù)荷工況要求,布置方式為水平對稱布置,垂直進(jìn)風(fēng),水平出風(fēng)。

        風(fēng)機(jī)參數(shù)兩個(gè)工況,見表2。

        表2 風(fēng)機(jī)參數(shù)兩個(gè)工況

        (續(xù))

        說明:TB(test block)點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)壓參數(shù)為B-MCR 工況考慮了裕量的數(shù)據(jù)。此工況為風(fēng)機(jī)能力考核工況。B-MCR 工況系鍋爐最大連續(xù)出力工況,與汽輪機(jī)VWO 工況相匹配。BRL 工況的鍋爐出力與汽輪機(jī)TRL 工況的進(jìn)汽量相匹配。風(fēng)機(jī)在此工況下應(yīng)運(yùn)行在最高效率區(qū)內(nèi)。此點(diǎn)為風(fēng)機(jī)效率考核點(diǎn)。

        三合一風(fēng)機(jī)所配套的電動機(jī)的參數(shù),見表3。

        表3 所配套電動機(jī)參數(shù)表

        2 引風(fēng)機(jī)失速運(yùn)行工況及處理過程

        失速前機(jī)組運(yùn)行工況:2013年11月27日17∶00,機(jī)組負(fù)荷310MW,鍋爐蒸發(fā)量1035t/h,1 號爐1A,1B,1C,1D,1E 五臺磨煤機(jī)運(yùn)行,1A、1B 一次風(fēng)機(jī)、1A、1B 送風(fēng)機(jī)及1A、1B 引風(fēng)機(jī)投自動運(yùn)行。1A、1B 引風(fēng)機(jī)動葉開度 86.9%/81.5%,電流為255A/307A,1A 引風(fēng)機(jī)電流與1 號機(jī)組負(fù)負(fù)對比如圖1所示。

        失速發(fā)生時(shí)工況:17時(shí)21分,1 號爐1A 引風(fēng)機(jī)電流由254A 驟降至181A(動葉開度85%未變化),1 號爐爐膛負(fù)壓快速增至+900Pa,1B 引風(fēng)機(jī)出力自動加至最大,快速停運(yùn)1 號爐1E 制粉系統(tǒng),打掉1 號爐1D 制粉系統(tǒng),負(fù)荷由310MW 快速降至210MW,就地檢查18∶31分,保持1A 吸風(fēng)機(jī)動葉開度不變的情況下停運(yùn)1A 吸風(fēng)機(jī),在關(guān)閉1 號爐1A 吸風(fēng)機(jī)入口擋板過程中1A 吸風(fēng)機(jī)電流由147A突升至208A,(入口擋板無法關(guān)到位),爐膛負(fù)壓驟升至-1300Pa,立即停止1A 引風(fēng)機(jī)并將爐膛負(fù)壓調(diào)至正常,負(fù)荷穩(wěn)定至200MW。

        圖1 電流、負(fù)荷對比圖

        事件處理過程:11月27日異常發(fā)生后,就地檢查風(fēng)機(jī)溫度、振動均正常,因本次異?,F(xiàn)象與7月份1A 引風(fēng)機(jī)設(shè)備損壞事故現(xiàn)象非常相似,為保證機(jī)組安全運(yùn)行決定停運(yùn)1A 引風(fēng)機(jī),解體檢查內(nèi)部有無損傷。18∶34,1A 引風(fēng)機(jī)停運(yùn),23∶00,引風(fēng)機(jī)上蓋打開,觀察動葉無損壞,葉片執(zhí)行機(jī)構(gòu)及拐臂無異常,就地、遠(yuǎn)方操作動葉開關(guān)靈活。為徹底排查異常原因,決定打開中心筒檢查內(nèi)部設(shè)備,由于風(fēng)機(jī)內(nèi)硫味極重,人員不能在機(jī)殼內(nèi)長時(shí)間逗留,直到28日凌晨04∶15,才將中心筒內(nèi)部人孔門全部打開,檢查發(fā)現(xiàn)動葉伺服閥、連桿均無異常,將連桿和拐臂脫開后,就地活動連桿靈活、無卡澀,因此判斷設(shè)備本身無損壞。凌晨06∶35,開始設(shè)備回裝。15∶46,1A 引風(fēng)機(jī)試運(yùn),就地測量溫度、振動均正常,風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)。

        3 引風(fēng)機(jī)失速原因分析

        11月29日,1A 引風(fēng)機(jī)再次發(fā)生失速故障,失速時(shí)空預(yù)器及引風(fēng)機(jī)參數(shù)曲線圖如圖2所示。

        圖2 引風(fēng)機(jī)失速時(shí)空預(yù)器及引風(fēng)機(jī)參數(shù)曲線圖

        結(jié)合兩次失速工況各參數(shù)歷史趨勢進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)異常發(fā)生后發(fā)出過“1A 引風(fēng)機(jī)失速”報(bào)警信號,經(jīng)過風(fēng)機(jī)解體檢查排除了設(shè)備原因后,判斷異常發(fā)生的直接原因?yàn)轱L(fēng)機(jī)失速,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示風(fēng)機(jī)失速前1A 引風(fēng)機(jī)入口壓力為-6.6kPa,出口為+1.3kPa,已超出了風(fēng)機(jī)的最大出力,因此判斷風(fēng)機(jī)失速的原因在于入口負(fù)壓過高。經(jīng)分析,風(fēng)機(jī)失速的根本原因?yàn)榭疹A(yù)器煙氣側(cè)壓差大,空預(yù)器進(jìn)出口壓差設(shè)計(jì)值為1600Pa,而空預(yù)器內(nèi)部堵灰后,空預(yù)器煙氣側(cè)進(jìn)出口壓差超出設(shè)計(jì)值2000Pa,達(dá)到3600Pa,使引風(fēng)機(jī)入口壓力達(dá)到-6700Pa,出口壓力1300Pa,風(fēng)機(jī)全壓接近了風(fēng)機(jī)的最大出力8100Pa,由于系統(tǒng)壓力波動,及兩臺引風(fēng)機(jī)搶風(fēng),造成了風(fēng)機(jī)進(jìn)入失速區(qū)。

        空預(yù)器堵灰的根本原因?yàn)镹H4HSO4大量粘結(jié)在空預(yù)器轉(zhuǎn)子冷端蓄熱元件內(nèi)部。其次脫硝投入增加了煙道阻力,同時(shí)也大大提高了SO3的生成率,11月初氣溫降低導(dǎo)致空預(yù)器冷端酸腐蝕加劇,二次風(fēng)暖風(fēng)器未及時(shí)投入運(yùn)行,造成空預(yù)器冷端綜合溫度低于150℃(排煙溫度與空預(yù)器入口二次風(fēng)溫度之和),脫硝的氨逃逸后與煙氣中的SO3及低溫?zé)煔庵械乃纬闪顺叵聻楣虘B(tài)的 NH4HSO4,而NH4HSO4的結(jié)晶溫度在140℃,故隨著排煙溫度降低,空預(yù)器堵灰現(xiàn)象也隨之加劇,空預(yù)器差壓快速升高。

        軸流風(fēng)機(jī)的失速特性是由風(fēng)機(jī)的葉型等特性決定的,同時(shí)也受到風(fēng)道阻力等系統(tǒng)特性的影響,動葉調(diào)節(jié)軸流式引風(fēng)機(jī)的特性曲線如圖3所示,其中,鞍形曲線M 為引風(fēng)機(jī)不同安裝角的失速點(diǎn)連線,工況點(diǎn)落在馬鞍形曲線的左上方,均為不穩(wěn)定工況區(qū),這條線也稱為失速線。由圖中我們不難看出:①在同一葉片角度下,管路阻力越大,風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓越高,風(fēng)機(jī)運(yùn)行越接近于不穩(wěn)定工況區(qū);②在管路阻力特性不變的情況下,風(fēng)機(jī)動葉開度越大,風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)越接近不穩(wěn)定工況區(qū)。

        圖3 動葉調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機(jī)特性曲線

        1 號爐空預(yù)器堵灰后,煙氣阻力增加,鍋爐大負(fù)荷運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)動葉開度大,長期接近于不穩(wěn)定工況區(qū)工作。鍋爐負(fù)荷增加至最大出力時(shí),1A 引風(fēng)機(jī)達(dá)到臨界點(diǎn)而發(fā)生失速。

        綜上所述,機(jī)組負(fù)荷升高至BMCR 工況,引風(fēng)機(jī)出力接近BMCR 出力,至使兩臺引風(fēng)機(jī)電流偏差造成兩臺風(fēng)機(jī)搶風(fēng),產(chǎn)生失速現(xiàn)象。系統(tǒng)阻力增加是造成本次失速的直接原因。

        脫硝投運(yùn)后空預(yù)器堵灰是引起本次失速的間接原因。

        4 針對此類失速事故的控制措施

        1)正常運(yùn)行中鍋爐引、送風(fēng)調(diào)節(jié)投自動模式,負(fù)壓設(shè)定為50~100Pa 之間,爐膛負(fù)壓波動幅度大于200Pa時(shí),切至手動調(diào)整,嚴(yán)禁爐膛冒正壓。

        2)引風(fēng)機(jī)入口煙氣聯(lián)絡(luò)門及送風(fēng)機(jī)出口聯(lián)絡(luò)門正常運(yùn)行中保持關(guān)閉,防止因兩側(cè)風(fēng)機(jī)出力不平衡發(fā)生失速。

        3)運(yùn)行人員應(yīng)盡量保持兩側(cè)送、引風(fēng)機(jī)出力和電流平衡,嚴(yán)格控制兩側(cè)風(fēng)機(jī)電流偏差不大于30A,單側(cè)引風(fēng)機(jī)電流不超額定電流416A。

        4)1 號爐引風(fēng)機(jī)動葉開度規(guī)定運(yùn)行調(diào)整上限不大于80%,2 號爐引風(fēng)機(jī)動葉開度規(guī)定運(yùn)行調(diào)整上限不大于85%,防止風(fēng)機(jī)動葉開度過大進(jìn)入失速不穩(wěn)定區(qū)。

        5)1、2號爐空預(yù)器蒸汽吹灰連續(xù)進(jìn)行。

        6)機(jī)組運(yùn)行中加強(qiáng)引、送風(fēng)機(jī)電流監(jiān)視和就地檢查,發(fā)現(xiàn)異常立即匯報(bào)值長,通知維護(hù)人員檢查設(shè)備。

        7)運(yùn)行中嚴(yán)密監(jiān)視空預(yù)器進(jìn)出口煙氣差壓和一、二次風(fēng)差壓變化,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器堵灰情況有上升趨勢時(shí)及時(shí)聯(lián)系維護(hù)人員檢查處理。

        8)脫硝SCR 運(yùn)行時(shí),嚴(yán)格控制系統(tǒng)氨逃逸不大于 3PPM,保證 SCR 出口 NOx濃度小于100mg/Nm3的前提下盡量降低噴氨濃度。

        9)嚴(yán)格執(zhí)行暖風(fēng)器投運(yùn)管理規(guī)定,保證空預(yù)器冷端綜合溫度不低于150℃(排煙溫度與空預(yù)器入口二次風(fēng)溫度之和),防止空預(yù)器冷端酸結(jié)露腐蝕加重堵灰程度。

        10)加強(qiáng)鍋爐入爐煤混配摻燒管理,嚴(yán)格控制入爐煤硫份不大于1.0%。

        11)1 號機(jī)組供熱量不大于100t/h,發(fā)電量不超300MW,鍋爐總蒸發(fā)量不高于920t/h。

        12)對引風(fēng)機(jī)失速和風(fēng)機(jī)全壓的報(bào)警值做適當(dāng)調(diào)整。設(shè)置了風(fēng)機(jī)全壓超過7400Pa 的報(bào)警點(diǎn)。

        13)機(jī)組有停備機(jī)會時(shí)對空預(yù)器蓄熱元件進(jìn)行高壓水沖洗,解決空預(yù)器堵灰問題。

        14)加強(qiáng)對1 號爐蒸汽吹灰系統(tǒng)的檢修維護(hù),確保設(shè)備正常投入。

        15)調(diào)整布袋除塵器脈沖閥吹灰頻率,減少布袋除塵器進(jìn)出口壓差??山档鸵L(fēng)機(jī)入口阻力約200Pa。

        16)修改運(yùn)行規(guī)程,根據(jù)氣溫度化,及時(shí)投運(yùn)暖風(fēng)器,調(diào)研暖風(fēng)器投入的最佳工況點(diǎn)為一次風(fēng)、二次風(fēng)、排煙溫度三者之平均溫度低于145℃時(shí)投入最為合適,并加入運(yùn)行規(guī)程。

        5 結(jié)論

        解決此類設(shè)備異常問題主要從三方面著手,首先,引風(fēng)機(jī)本身設(shè)計(jì)選型過程中考慮的異常工況要全面,即空預(yù)器煙氣側(cè)堵灰在后進(jìn)/出口壓差會升高至3000~4000Pa時(shí),引風(fēng)機(jī)設(shè)備選型時(shí)確定風(fēng)機(jī)全壓要以鍋爐B-MCR 工況時(shí),風(fēng)煙系統(tǒng)阻力極端工況為選型參考。其次,系統(tǒng)阻力增加的影響,脫硝設(shè)施投運(yùn)過程后,要將氨逃逸量控制在最小值,這就要求運(yùn)行人員控制好低氮燃燒器的配風(fēng),減少脫 硝入口NOx的含量,合理控制氨的投入量,減少NH4HSO4在空預(yù)器冷端蓄熱元件的沉積。再次,控制二次風(fēng)與排煙溫度二者的平均溫度值不低于145℃,減少NH4HSO4在低煙氣溫度中的結(jié)晶,同時(shí)加強(qiáng)空預(yù)器吹灰也是控制此問題的有效措施。

        [1] 何川,等. 泵與風(fēng)機(jī)[M]. 北京: 中國電力出版社,2008.

        [2] 董彬,等. 鍋爐檢修規(guī)程[Z]. 大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司,2009.

        [3] 劉輝,等. 鍋爐運(yùn)行規(guī)程[Z]. 大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司,2009.

        [4] 楊颺,等. 煙氣脫硫脫硝凈化工程技術(shù)與設(shè)備[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2013.

        [5] AP 動葉可調(diào)軸流通風(fēng)機(jī)使用說明書[Z]. 成都電力機(jī)械廠,2011.

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