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        乙烯壓縮機(jī)干氣密封故障分析與對(duì)策

        2015-05-14 08:34:06栗守才李佳明雷
        機(jī)械工程師 2015年11期

        栗守才, 李佳, 明雷

        (1.中國(guó)石油吉林石化公司化肥廠,吉林 吉林 132021;2.中國(guó)石油吉林石化公司碳纖維廠,吉林 吉林 132021)

        0 引言

        中國(guó)石油吉林石化公司32萬t/a苯乙烯裝置于2012年10月正式投產(chǎn)。裝置中乙烯壓縮機(jī)的作用是將環(huán)境溫度下的乙烯壓力由2.23 MPa提升至4.79 MPa,送入烷基化反應(yīng)器中與苯發(fā)生烷基化反應(yīng)。該壓縮機(jī)屬于兩級(jí)壓縮離心式壓縮機(jī),兩級(jí)蝸殼通過半法蘭分別安裝在齒輪箱兩側(cè),葉輪通過海斯(Hirth)細(xì)齒直接安裝在齒輪箱高速軸兩端。兩級(jí)密封均為福斯公司生產(chǎn)的串聯(lián)式干氣密封(圖1),其密封氣流程見圖2。壓縮機(jī)從開車到2014年5月出現(xiàn)兩次因干氣密封故障導(dǎo)致的非計(jì)劃停車,一次是2013年1月二級(jí)蝸殼干氣密封前置迷宮環(huán)脫落導(dǎo)致振動(dòng)大連鎖停車,另外一次是2014年6月二級(jí)蝸殼干氣密封副密封卡滯泄漏停車。本文對(duì)這兩起故障逐一分析。

        圖1 福斯串聯(lián)干氣密封簡(jiǎn)圖

        圖2 干氣密封流程圖

        1 前置迷宮環(huán)脫落原因分析與對(duì)策

        1.1 故障經(jīng)過

        2013年1月3日6點(diǎn)開始,機(jī)組振動(dòng)值開始增大,并呈波形,13點(diǎn)高速軸軸瓦振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)VI1602、VI1603振動(dòng)超聯(lián)鎖值導(dǎo)致壓縮機(jī)跳車(見圖3)。查工藝氣、密封氣、油系統(tǒng)等參數(shù)的DCS趨勢(shì)未見異常,查S8000離線振動(dòng)監(jiān)測(cè)圖譜,發(fā)現(xiàn)1倍頻振動(dòng)值增大,轉(zhuǎn)子存在動(dòng)不平衡現(xiàn)象。進(jìn)一步對(duì)壓縮機(jī)拆檢發(fā)現(xiàn)二級(jí)蝸殼干氣密封前置迷宮環(huán)脫落并磨損,與之相鄰的葉輪背面有摩擦痕跡,由于葉輪材質(zhì)是硬化不銹鋼,迷宮環(huán)是鋁合金,所以葉輪并沒有磨損。

        1.2 原因分析

        乙烯壓縮機(jī)屬于撬裝式兩級(jí)單懸臂壓縮機(jī),轉(zhuǎn)子質(zhì)量輕、軸徑?。é?5mm)、轉(zhuǎn)速高(19 560 r/min),轉(zhuǎn)子剛性差[1],運(yùn)轉(zhuǎn)過程中撓屈變形大,尤其是裝置開車初期壓縮機(jī)流量不穩(wěn)、防喘振閥開閉交替工況下,在遠(yuǎn)離齒輪箱的葉輪處振幅更大。前置迷宮環(huán)與軸套之間半徑方向間隙為0.35 mm,高速轉(zhuǎn)子在高振幅下與迷宮環(huán)發(fā)生刮擦,多次的刮擦導(dǎo)致前置迷宮環(huán)的防轉(zhuǎn)銷切斷、迷宮環(huán)壓緊卡簧松動(dòng),最后迷宮環(huán)和卡簧脫離原始位置并與葉輪發(fā)生刮擦,直接體現(xiàn)在高速轉(zhuǎn)子所有的振動(dòng)監(jiān)測(cè)值變大并最終聯(lián)鎖停車。

        1.3 對(duì)策

        1)適當(dāng)增加前置迷宮與軸套間的間隙。將前置迷宮環(huán)與軸套間半徑方向間隙由原來的0.35 mm調(diào)整為0.6 mm,大大降低兩者相互刮擦碰撞的機(jī)率。

        2)將主密封的密封氣進(jìn)氣量由90 N·m3/h增大到120 N·m3/h,以保證主密封動(dòng)靜環(huán)不會(huì)因前置迷宮間隙增大后其封堵機(jī)內(nèi)臟的工藝氣體的能力減弱而被污染。

        3)前置迷宮環(huán)固定方式由卡簧改用8個(gè)M4×8螺釘均布鉆孔,提高抗干擾能力。

        圖3 乙烯壓縮機(jī)振動(dòng)大聯(lián)鎖跳車

        1.4 改進(jìn)后效果

        壓縮機(jī)檢修后運(yùn)行至今沒有出現(xiàn)前置迷宮環(huán)脫落故障,也沒有因迷宮環(huán)與軸套間隙變大而造成主密封進(jìn)雜質(zhì)損壞,說明這次改造是成功的。主密封火炬放空氣流量由9.0 N·m3/h增大到9.8 N·m3/h,此放空氣由絕大部分隔離氮?dú)夂蜕倭恳蚁饨M成,說明乙烯放空損耗略有增加。

        2 副密封卡滯原因分析及對(duì)策

        2.1 故障經(jīng)過

        2014年6月4日乙烯壓縮機(jī)由于管網(wǎng)乙烯供給問題短暫停車后,準(zhǔn)備重新開車時(shí)發(fā)現(xiàn)二級(jí)蝸殼干氣密封一級(jí)泄漏放火炬線流量表FIT1916沒有流量,車間分別進(jìn)行乙烯升降壓調(diào)試、一級(jí)改投低壓氮調(diào)試等措施均無效果。最后確認(rèn)為干氣密封二級(jí)密封卡滯、密封泄漏量過大所致。對(duì)整體拆卸下來的二段干氣密封進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)副密封有少量黑色焦油狀污漬,靜環(huán)推環(huán)處O型圈變形,與彈簧座接觸處有粘連現(xiàn)象。

        2.2 原因分析

        1)福斯規(guī)定的后置隔離氣(儀表風(fēng))的進(jìn)氣量?jī)H為2.1 N·m3/h,管路設(shè)計(jì)的缺陷導(dǎo)致后置隔離氣不足以封堵軸承箱中的軸承潤(rùn)滑油氣,造成部分軸承潤(rùn)滑油氣進(jìn)入干氣密封的副密封處造成污染,引起副密封處O形圈與彈簧座滑移直徑間黏著力過大而造成副密封卡滯。從現(xiàn)場(chǎng)拆檢發(fā)現(xiàn)副密封處有少量的黑色焦油狀污漬就是例證。

        2)副密封的彈簧比壓不足。彈簧座上只有5個(gè)彈簧,原設(shè)計(jì)考慮副密封只承受低壓,泄漏量并沒有被重視。

        3)靜環(huán)推環(huán)處O型圈材質(zhì)選擇考慮不充分。此O型圈既承受壓差作用,又承受微動(dòng)滑移、蠕動(dòng)與變形,其工作條件較其它位置的靜態(tài)O型圈更為苛刻,實(shí)際工作溫度可能高于其允許溫度150℃,尤其是壓縮機(jī)波動(dòng)時(shí)情況更為惡劣。

        2.3 對(duì)策

        1)增大后置隔離密封的進(jìn)氣量,提高其對(duì)潤(rùn)滑油氣的封堵效果。將后置隔離密封的進(jìn)氣量調(diào)整到了6.9N·m3/h,這已經(jīng)是隔離氣的最大進(jìn)氣量。

        2)適當(dāng)增加副密封的彈簧數(shù)量。將彈簧數(shù)量由10個(gè)增加到14個(gè),與主密封彈簧數(shù)量相同。由于乙烯壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量輕,每次停車后轉(zhuǎn)子就可能會(huì)發(fā)生較大的軸向竄動(dòng),使得停車后二級(jí)蝸殼密封的副密封O型圈的位置相對(duì)于正常工作時(shí)的位置有一小段的位移。如果彈簧座滑移直徑處非常光滑,沒有任何固體顆粒和液體介質(zhì),這段小的位移對(duì)壓縮機(jī)重新開車就不會(huì)造成問題。但如果彈簧座滑移直徑處有臟物,如有固體顆?;蝠ば员容^大的液體,壓縮機(jī)重新開車時(shí),這些臟物將妨礙密封的跟隨性,造成密封貼合不好。增加彈簧比壓將提高干氣密封的跟隨性,缺點(diǎn)是增大了密封不能盡早開啟的風(fēng)險(xiǎn)。

        3)靜環(huán)推環(huán)處O型圈材質(zhì)升級(jí)。將O型圈材質(zhì)由原來的氟橡膠進(jìn)一步升級(jí)為耐溫更高、耐腐蝕性更強(qiáng)的全氟醚橡膠。

        4)為增強(qiáng)干氣密封抗擾動(dòng)的能力,提高干氣密封的可靠性,建議將干氣密封主、副密封動(dòng)環(huán)端面的雙向T型槽改為單向螺旋槽[2]。

        2.4 改進(jìn)后效果

        考慮進(jìn)口干氣密封訂貨周期長(zhǎng)、價(jià)格高等不利因素,工廠委托大連華陽對(duì)壓縮機(jī)干氣密封進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造(圖4)。2014年8月份借裝置短停時(shí)機(jī)對(duì)原福斯干氣密封進(jìn)行更換,運(yùn)行至今密封系統(tǒng)各監(jiān)測(cè)參數(shù)正常,尤其是乙烯壓力波動(dòng)時(shí),密封參數(shù)變化微乎其微。說明這次改造是成功的。增加的儀表空氣消耗相對(duì)于機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行可以忽略不計(jì)。

        圖4 干氣密封國(guó)產(chǎn)化改造

        [1] 李燕坡,王吉鵬,曹恒彥,等.離心式壓縮機(jī)密封技術(shù)的應(yīng)用綜述[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2011(6):58-62.

        [2] 宋鵬云,胡曉鵬,許恒杰.實(shí)際氣體對(duì)T槽干氣密封動(dòng)態(tài)特性的影響[J].化工學(xué)報(bào),2014(4):1344-1352.

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