湯少凌, 湯立群
(肇慶市技師學(xué)院,廣東 肇慶 526020)
某廠使用原材料爐號為5B451生產(chǎn)的某產(chǎn)品零件,實際投料為354件,在冷加工過程中和經(jīng)過原來的熱處理工藝處理后,總共查出有裂紋的零件52件,廢品率14.7%。
為了分析裂紋的產(chǎn)生原因并探索有效的熱處理工藝,我們做了大量的分析試驗研究工作。試驗研究證實,零件裂紋產(chǎn)生的原因是冷加工(冷縮、擴孔)應(yīng)力超過了原材料的塑性極限值。
為了避免產(chǎn)生裂紋現(xiàn)象,我們試驗對冷軋或熱軋狀態(tài)供應(yīng)的原材料,在冷縮、擴孔工序之前,將低溫去應(yīng)力熱處理工藝創(chuàng)新為完全退火熱處理工藝。通過大批量的生產(chǎn)實踐,證實采用創(chuàng)新熱處理工藝后,杜絕了該零件在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)裂紋而造成廢品的現(xiàn)象,從而為企業(yè)創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益。
1)原材料狀態(tài),見表1。
表1 原材料狀態(tài)
2)原材料牌號:略。
3)零件的原生產(chǎn)工藝流程:下料→機械加工→磷化→低溫去應(yīng)力→冷縮、擴孔→去應(yīng)力→正火→調(diào)質(zhì)→機械加工→鍍鉻→性能試驗→裝配(零件示意圖見圖1)。
4)零件產(chǎn)生裂紋部位的金相組織,見圖2。
5)零件的幾種典型裂紋(零件經(jīng)最終熱處理)。
a.零件號11177機加工后,在喇叭口與φA(見圖1)過渡的地方出現(xiàn)一條長34 mm的裂紋,貫通壁厚(1#,試樣保存號)。
b.零件號11 275機加工后,在 φB(見圖1)的外表面出現(xiàn)一條長40 mm的裂紋 (2#,試樣保存號)。
圖1 零件示意圖
圖2 裂紋部位金相組織
c.零件號11 148鍍鉻后,經(jīng)性能試驗,用光學(xué)檢查,在喇叭口與φA(見圖1)過渡的地方出現(xiàn)了3條內(nèi)膛裂紋,長度分別為3 mm、2.5 mm、2 mm的斷續(xù)細小裂紋(3#,試樣保存號)。
d.零件號11074鍍鉻后,經(jīng)性能試驗,發(fā)現(xiàn)內(nèi)膛弊病。后退鉻,經(jīng)光學(xué)檢查,在φA(見圖1)內(nèi)膛出現(xiàn)長度150 mm的斷續(xù)細小裂紋(4#,試樣保存號)。
1)該批次零件裂紋都是產(chǎn)生在冷縮、擴口工序之后,調(diào)質(zhì)工序之前。
2)爐號5B451原材料為熱軋狀態(tài)供貨。冷縮、擴口前的低溫去應(yīng)力熱處理工藝,由于溫度低,未起到軟化作用。
3)分析裂紋產(chǎn)生原因:冷縮、擴口應(yīng)力;管材存在允許的表面缺陷。詳見表2。
為了杜絕零件裂紋的產(chǎn)生,零件新的生產(chǎn)工藝流程如下:下料→機械加工→磷化→完全退火→冷縮、擴口→正火→調(diào)質(zhì)→機械加工→鍍鉻→性能試驗→裝配(即在冷縮、擴口工序前增加了一道完全退火的熱處理工藝)。
表2 裂紋試驗、分析表
對新、舊工藝流程生產(chǎn)的零件在冷縮、擴口工序前進行金相分析,見圖3及表3。
從金相照片對比可以看出,通過采用創(chuàng)新的熱處理工藝后,零件金相組織中的網(wǎng)狀滲碳體(碳化物)完全消失了,即其金相組織為F+P。這對冷縮、擴口工序來說,是一個非常優(yōu)秀的金相組織。
另外,從力學(xué)性能測試對比,也可以明顯看出增加一道完全退火熱處理工藝的作用。該創(chuàng)新熱處理工藝應(yīng)用于批量生產(chǎn),零件冷縮、擴口后再沒有出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象。
圖3 金相照片(4%硝酸酒精溶液腐蝕)×100
表3 金相分析及力學(xué)性能對比表
為了消除出現(xiàn)裂紋的傾向,對冷軋或熱軋狀態(tài)供應(yīng)的原材料,在冷縮、擴口工序前應(yīng)進行一次完全退火熱處理工藝,這是防止零件在冷加工過程產(chǎn)生裂紋的有效措施。通過創(chuàng)新熱處理工藝措施,為企業(yè)創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益。
[1] 葉宏:金屬材料與熱處理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.
[2] 薄鑫濤,郭海洋,袁鳳松.實用熱處理手冊[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,2009.