程如朋, 吳文鋒, 孫強, 劉笑
(浙江海洋學(xué)院 海運與港航建筑工程學(xué)院 輪機工程系,浙江 舟山 316022)
LNG船在海上航行時,液艙晃蕩是不可避免的問題,目前,對于晃蕩危害的研究國內(nèi)外很多學(xué)者采用物理實驗的方法,劉新立[1]曾指出當(dāng)晃蕩發(fā)生時,液體將對液艙結(jié)構(gòu)產(chǎn)生強烈的沖擊,甚至損壞船體結(jié)構(gòu)。江蘇科技大學(xué)朱仁慶[2]經(jīng)物理模型試驗建立研究得出液體晃蕩會導(dǎo)致船體穩(wěn)性、操縱性降低甚至液艙結(jié)構(gòu)受損。因此,為防止晃蕩對船舶穩(wěn)性及艙壁造成的危害就必須采取相應(yīng)的措施減少船舶晃蕩的程度。對此,國外的P.K.Panigrahy等[3]就如何減少晃蕩對艙壁的危害采用物理模型的方法研究得出,環(huán)擋板比水平擋板更能吸收沖擊內(nèi)壁的能量。大連理工大學(xué)的趙小西[4]采用ANSYS AQWA軟件數(shù)值模擬仿真對船舶晃蕩作了研究得出,液艙載況不同對船舶運動影響也不同。除此之外,日本船舶研究所、哈爾濱工程大學(xué)、上海交通大學(xué)等均對船舶晃蕩進行了針對性的研究。上述研究大多采用數(shù)值模擬仿真進行研究以及模態(tài)分析,而本文則采用閉環(huán)控制系統(tǒng)對船舶晃蕩進行一系列研究并提出優(yōu)化措施,然而閉環(huán)系統(tǒng)存在無法預(yù)知的干擾或系統(tǒng)中元件參數(shù)存在著無法預(yù)計的變化以及精確度過高等問題,此種問題必然導(dǎo)致系統(tǒng)穩(wěn)定性下降。
為提高閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,采取晃蕩模擬平臺的方法模擬海上晃蕩的情況,并基于物理模型的建立和實驗研究、傳遞函數(shù)的理論分析等,提出優(yōu)化液壓缸自身參數(shù)、PLC連接控制等一系列措施來提高該閉環(huán)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
本實驗研究的多功能晃蕩平臺主要由機械主體、液壓驅(qū)動系統(tǒng)和信號控制系統(tǒng)組成。液壓驅(qū)動系統(tǒng)有液壓缸、電動機及液壓馬達,該部分主要功能是提供晃蕩動力。信號控制系統(tǒng)主要由PLC控制器、顯控、線性位移傳感器、功率放大器等構(gòu)成,主要承擔(dān)整個系統(tǒng)的輸出控制及數(shù)據(jù)反饋,通過反饋信號對輸出參數(shù)進行進一步修正,從而達到精確控制的目的[5]。該平臺的控制流程如圖1所示。
圖1 閉環(huán)控制系統(tǒng)流程圖
實驗過程如下:1)首先啟動電動機,電動機將帶動液壓馬達運轉(zhuǎn),隨后在顯控屏上輸入設(shè)定的晃蕩角度、頻率,顯控屏與PLC控制器雙向通信,并經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換后輸出控制電流。2)電流信號經(jīng)功率放大器放大到電液比例閥的額定控制電壓,進而驅(qū)動其閥芯動作調(diào)節(jié)閥的開度,以實現(xiàn)控制液壓油的流量和壓力,驅(qū)動每個液壓缸運動,推動平臺的晃動。3)在晃蕩過程中,位移傳感器檢測出液壓缸活塞桿的當(dāng)前位置,并將模擬信號通過A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換反饋到PLC控制器。4)PLC控制器按照梯形圖程序進行運算處理,將反饋數(shù)據(jù)與預(yù)定的值進行比較,得出偏差控制量,并將該控制量通過D/A轉(zhuǎn)換經(jīng)功率放大器后再次驅(qū)動電液比例方向閥節(jié)流口開度,經(jīng)過多次循環(huán)控制使液壓缸活塞運動到指定的值,晃蕩平臺晃蕩到設(shè)定的角度。
晃蕩系統(tǒng)中的液壓缸運動是屬于典型的非線性運動,到目前為止,對于線性微分方程已具有較準(zhǔn)確的求解方法,其研究更是相對透徹,而對于非線性微分方程的研究就相對困難。在非線性微分方程中,還需要考慮解的穩(wěn)定性的問題,同時建立非線性微分方程是基于具有準(zhǔn)確的非線性方程解,因此直接求解是很困難的[6]。從而只有將非線性系統(tǒng)線性化分析,是唯一一種能夠較好地解決閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定性的方法。
在晃蕩裝置閉環(huán)系統(tǒng)的控制情況下,假設(shè)PLC、傳感器、液壓缸控制對象的傳遞函數(shù)分別為 α(x)、β(x)、θ(x),則此系統(tǒng)失穩(wěn)的充分必要條件是 α(x)·β(x)·θ(x)=-1[7]。
因此在研究時,對于晃蕩平臺的閉環(huán)控制系統(tǒng),只需尋找出某幾個特定的運動參數(shù),測出該運動參數(shù)的極限值,若實際運動過程中,任一運動參數(shù)超過該極限值時,則該閉環(huán)系統(tǒng)處于失穩(wěn)狀態(tài)[8],必須采取相應(yīng)方法予以調(diào)控。
本實驗研究的晃蕩模擬控制系統(tǒng)的控制框圖如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)控制框圖
晃蕩模擬裝置接收設(shè)定值,通過放大器的作用,將值傳遞給電液比例閥,從而驅(qū)動液壓缸的運動感,而液壓缸帶載運動即晃蕩平臺晃蕩,在晃蕩過程中,位移傳感器檢測晃蕩位移并將所得值傳遞給PLC,經(jīng)偏差比較后自動進行晃蕩調(diào)節(jié)。由于存在負(fù)載,采用非線性系統(tǒng)線性化分析后,該系統(tǒng)簡化的函數(shù)框圖如圖3所示。其中,M1(S)為放大器傳遞函數(shù),M2(S)為電液比例閥傳遞函數(shù),M3(S)為液壓缸的傳遞函數(shù),N1(S)為位移傳感器的傳遞函數(shù),N2(S)為PLC傳遞過程的傳遞函數(shù)[9]。
圖3 系統(tǒng)控制函數(shù)框圖
PLC控制下的閉環(huán)系統(tǒng)可采用非線性系統(tǒng)線性化的方法來優(yōu)化其穩(wěn)定性,研究閉環(huán)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)為。其中:G(s)是系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù);H(s)是系統(tǒng)的反饋傳遞函數(shù),在本實驗研究中主要是位移傳感器及PLC的傳遞函數(shù)。首先可以得到該系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)為
其中:M(1S)為放大器傳遞函數(shù),放大器的不穩(wěn)定主要由環(huán)境溫度所引起,而晃蕩模擬實驗的溫度是相對穩(wěn)定的,因此不會對實驗造成影響,則令其為常系數(shù)Ka;M(2S)為電液比例閥傳遞函數(shù),令其為′為常系數(shù);M(3S)為液壓缸的傳遞函數(shù),令其為常系數(shù)。因此有,
其中:KW為位移傳感器的傳遞函數(shù);KP為PLC傳遞過程的傳遞函數(shù)[10]。
則對該系統(tǒng)影響較大的因素主要集中于液壓缸自身參數(shù),包含液壓缸的固有頻率、液壓缸的阻尼系數(shù),而反饋元件位移傳感器是相對穩(wěn)定的,因此在研究中將其簡化為常數(shù)KW,PLC的穩(wěn)性討論將在下文中給出,因而公式中為假設(shè)常數(shù)KP。由上文所述的理論研究,對于機電一體化自動控制系統(tǒng),只需研究液壓缸固有頻率、阻尼系數(shù)等元素是否超過該極限值,從而判定其穩(wěn)定性。
根據(jù)文獻[11]的研究可知,活塞在中間位置時,液壓缸彈簧的剛度最小,液體壓縮性影響最大,固有頻率最低系統(tǒng)穩(wěn)定性最差,而在兩端時,液壓缸彈簧的剛度最大,較中間位置穩(wěn)定。在此過程中,還存在庫侖摩擦等非線性負(fù)載,當(dāng)采用線性化的方法分析系統(tǒng)的動態(tài)特性時,建立的線性分析方法主要是研究系統(tǒng)的穩(wěn)定性,而庫侖摩擦是相對穩(wěn)定的,因此在該分析中可忽略不計,對實驗并無太大影響。因此,為提高閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,就必須提高活塞在中間位置時的固有頻率。提高液壓缸的固有頻率方法有[11]:
1)增大液壓缸活塞面積A。液壓缸活塞的面積主要由負(fù)載決定,本實驗負(fù)載要求比較小,同時本晃蕩裝置是采用多自由度晃蕩平臺,根據(jù)(ωh表示液壓缸活塞頻率,βe表示等效容積彈性模數(shù),Vt為運動過程總流量),在同樣的負(fù)載速度下,所需負(fù)載流量增大,則液壓缸控制晃蕩裝置的輸出流量就越大,即在一定范圍程度內(nèi)增加A,其固有頻率就增大,在這種狀況下,液壓缸的穩(wěn)定性就得到優(yōu)化,從而使得整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高。
2)將比例閥和液壓缸組合于系統(tǒng)中。若將比例閥和液壓缸裝在一起,則在這種情況下,可減小傳遞過程的能量損失,也可以減少總壓縮容積,減少傳動的位移。從而提高固有頻率,此種方法在晃蕩裝置的控制中是切實可行的。
3)將晃蕩裝置的連接軟管改換成橡膠管,此種方法可減少空氣的進入,在一定程度范圍內(nèi)提高了油液的有效體積模量βe,增大其固有頻率,同時無空氣流入將減少液壓缸的頻率損耗,從而減少晃蕩過程中傳遞到晃蕩平臺的能量的損失,提高整個晃蕩裝置的穩(wěn)定性。
閉環(huán)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)式(2)忽略PLC對晃蕩系統(tǒng)的影響,但由于系統(tǒng)傳遞的PLC參數(shù)仍舊在變化,特別是在晃蕩裝置此種狀態(tài)一直改變的裝置中,這種影響更大,因此PLC對系統(tǒng)穩(wěn)定性必須做出一番討論。實驗研究晃蕩平臺的反饋主要是由位移傳感器獲得的,由于這種傳感器在傳遞過程中存在較大的漏電流,而PLC的操作是基于電流控制之上的,因此由于存在的漏電流會對PLC造成一定的影響,使得PLC存在誤操作,使整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降。因此對于本實驗而言,提高PLC系統(tǒng)穩(wěn)定性的方法主要有:1)從電路中考慮,可直接在位移傳感器和PLC之間串聯(lián)一個電阻,以減少漏電流的傳送[12]。2)從傳遞中考慮,將電路分成兩路,每路串聯(lián)一個電流計及限流裝置,若電流超過一定限值時,限流裝置即可監(jiān)測到,并將該路電流斷開,因而傳遞到PLC上的電流減少,同時減少了由于電流導(dǎo)致的PLC誤操作,從而在一定程度上提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。
由于靈敏度越高,元件對周圍的變化就越敏感,因此周圍環(huán)境一旦發(fā)生細微變化,位移傳感器便會被監(jiān)測到并采取誤操作,導(dǎo)致整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性變差。對于本實驗研究的多功能晃蕩裝置而言,只需測定在某個過程內(nèi)所需要的位移,傳遞到PLC中,與比較系統(tǒng)進行比較,從而帶動控制系統(tǒng)采取控制行為。因此,對位移傳感器監(jiān)測的靈敏性要求并不是太高,可在可控范圍內(nèi)降低位移傳感器的靈敏度。
晃蕩裝置閉環(huán)控制系統(tǒng)易受外界的干擾,使其穩(wěn)定性變差,同時導(dǎo)致測得實驗結(jié)果的準(zhǔn)確度下降。晃蕩不均以及頻率偏差的存在是該閉環(huán)控制系統(tǒng)穩(wěn)定性差的主要因素,本文通過對PLC控制的閉環(huán)系統(tǒng)進行數(shù)學(xué)建模并進行實驗研究,將非線性化的系統(tǒng)進行線性化分析,得到改善閉環(huán)系統(tǒng)不穩(wěn)定性的一系列措施,使得運行過程中由于自身頻率、阻尼變化、PLC的誤操作以及位移傳感器的靈敏度而導(dǎo)致實驗穩(wěn)定性下降的概率減少,晃蕩試驗研究結(jié)果精確度大幅提高。因此,研究晃蕩平臺閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可解決工業(yè)中類似閉環(huán)系統(tǒng)不穩(wěn)定性問題,為實際應(yīng)用提供更大的參考價值。
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