廣東省佛山市南海誠志齒輪廠 (528222) 許一帆
試制一新零件,結(jié)構(gòu)如圖1所示,零件呈傘形,壁厚僅4mm,毛坯為壓鑄件,材料為YL108。客戶著重強(qiáng)調(diào)要保證φ8 F 8和φ12F8兩孔相對寬19+0.050mm的槽的垂直度,之前別的廠家都是因?yàn)榇颂幉缓细穸环駴Q了。客戶甚至建議利用數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺(tái),先銑19+0.050mm槽,然后將工件旋轉(zhuǎn)90°,再加工φ8F8和φ12F8孔。
對該零件的工藝分析如下:
(1)由于毛坯是壓鑄件,精度高,加工余量少,加上材料是容易切削的鋁合金,工序上沒必要分粗、精加工,可以一步到位。
(2)毛坯剛性差,可選擇的夾持位置不多。工序安排、裝夾方式和夾具設(shè)計(jì)均應(yīng)優(yōu)先考慮如何避免裝夾變形。
(3)槽、孔共3組,沿圓周均布,除了要解決孔對槽的垂直度外,還要處理均勻分布的其他槽及孔,而我廠的數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)只有一軸,因此客戶的建議并不現(xiàn)實(shí)。
(4)基于原因(3),槽與孔只能放在不同工序上完成,這對夾具和設(shè)備的精度要求很高。
圖 1
圖 2
(1)在加工中心上,以3個(gè)均布沉孔中的2個(gè)來定心,大端面為基準(zhǔn)面,鏜φ70F7止口、內(nèi)端面和φ35H8內(nèi)孔,銑卡簧槽,然后銑3個(gè)均布的槽(見圖2)。
由于一次裝夾完成內(nèi)孔、端面和槽的加工,保證了各個(gè)加工要素間的相對位置度,為后續(xù)工序打下了良好的基礎(chǔ)。另一方面,作為后續(xù)工序的定位尺寸,圖樣上19+0.050mm槽的尺寸公差太大了,為了使定位更準(zhǔn)確,將槽的加工尺寸改為19+0.035+0.015mm。
得益于壓鑄毛坯的精度高,利用2個(gè)沉孔定心,簡化了夾具結(jié)構(gòu)。支撐和夾緊的作用點(diǎn)選擇在加強(qiáng)筋處,保證裝夾剛度。
(2)此工序在加工中心的數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)上進(jìn)行。以上工序加工的φ70F7止口定心,止口內(nèi)端面為基準(zhǔn)面,加工好的19+0.035+0.015mm槽定位,用φ7.8mm和φ11.8mm鉆頭分別鉆出底孔,然后用鉸刀鉸至規(guī)定的尺寸(見圖3)。
為了減少數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)累積誤差的影響,加工完一組孔后再加工另一組,而不能先加工好3個(gè)φ8F8孔,再加工3個(gè)φ12F8孔。由于刀具剛性不足,需要選擇合適的切削用量,避免尺寸和形位超差。
本工序的夾具安裝在數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)上。夾具使用柱狀的定位塊,以免過定位;通過3個(gè)特制的螺釘將工件固定在夾具上,此時(shí)夾緊力同樣作用在工件剛性強(qiáng)度足夠的位置上。加工首件前,應(yīng)用杠桿百分表檢查定位槽是否與加工中心工作臺(tái)平行。
圖 3
一次送樣合格,但小批量試產(chǎn)卻出現(xiàn)了問題。原來客戶的檢驗(yàn)要求是:將一個(gè)同樣帶有φ8F8和φ12F8孔、厚19-0.02-0.03mm的量塊塞進(jìn)槽中,與工件的孔對齊后,尺寸分別為φ8h7和φ12h7的兩根量棒能夠同時(shí)無阻礙地穿過,如圖4所示。
圖 4
出現(xiàn)的問題是:兩根量棒不能同時(shí)穿過,但可以單獨(dú)穿過。說明孔對槽的垂直度是沒問題的,只是工件和量塊各自的兩孔中心距不一致導(dǎo)致問題的產(chǎn)生。像這樣要求保證兩個(gè)零件的兩孔垂直度、直徑和中心距高度一致,只有配作才能實(shí)現(xiàn)。
從客戶處獲知產(chǎn)品已定型,若改為配作,又會(huì)為生產(chǎn)安排帶來一系列問題,而且實(shí)際要求又并非圖示那樣高。綜合考慮各個(gè)因素后,建議客戶將與之配合的零件和量塊的兩孔直徑適當(dāng)加大,改為φ8D8和φ12D8,以消化兩零件中心距的誤差。
經(jīng)過上述改進(jìn),后續(xù)批量生產(chǎn)順利完成,說明此工藝流程和夾具設(shè)計(jì)還是合理的。