溫志新
(晉城煤業(yè)集團 寺河煤礦 二號井,山西 晉城048019)
寺河煤礦二號井9#煤層位于3#煤層采空區(qū)之下50余米,94311工作面正?;夭蓵r工作面瓦斯涌出量包括本煤層瓦斯以及上方采空區(qū)泄露瓦斯。由于工作面上覆3#煤層已經(jīng)開采完畢,一系列問題導致工作面在現(xiàn)有通風系統(tǒng)條件下上隅角瓦斯?jié)舛阮l繁超限,難以滿足工作面正常安全回采需求。因此,對工作面通風系統(tǒng)進行優(yōu)化研究,解決工作面上隅角瓦斯?jié)舛阮l繁超限問題,對于工作面正常安全回采,提升礦井效益意義重大〔3~4〕。
山西晉煤集團寺河二號井是集團公司重點發(fā)展礦井,礦井中長期采掘銜接安排以9#煤為主。94311工作面為典型的薄煤層工作面,煤層傾角2°~10°,平均3°,容重1.51t/m3,瓦斯絕對涌出量預計為15m3/min,CO2的絕對涌出量預計為0.62m3/min。工作面設計走向長度1775 m,傾斜長度200m,設計采高為1.5m,工作面沿底板推進,以風定產(chǎn),設計循環(huán)進度0.6m。四六制作業(yè)(夜、早、午、晚班,一個班檢修,三個班生產(chǎn)),循環(huán)方式為生產(chǎn)班進3個循環(huán),日進9個循環(huán)。
94311工作面切眼凈斷面規(guī)格為5.9m×2.2m,錨-索網(wǎng)聯(lián)合支護。94221運輸巷和94222軌道巷均為寬4.8 m,高2.3m,錨-索網(wǎng)聯(lián)合支護;94222副巷(輔助回風巷)寬4.0m,高2.2m,錨-索網(wǎng)聯(lián)合支護。工作面巷道布置及通風系統(tǒng)示意見圖1。
圖1 工作面巷道布置及通風系統(tǒng)示意
94311工作面為一進兩回通風系統(tǒng),即94221進風,94222和94222副巷為回風巷。在工作面回采過程中,由于工作面特殊頂?shù)装鍡l件及上部3#煤層采空區(qū)的影響,導致現(xiàn)有通風系統(tǒng)不能滿足正常生產(chǎn)要求,瓦斯超限問題較為嚴重。
工作面回采過程中(8.5~8.10)上隅角瓦斯涌出情況見表1。
表1 通風系統(tǒng)調(diào)整前工作面上隅角瓦斯涌出情況
由表1知工作面進風量1120m3/min,回風量平均值為960m3/min,工作面上隅角瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.13%,最小為0.12%;最大平均值為0.78%,最小平均值為0.58%,由此可以看出,現(xiàn)有通風系統(tǒng)條件下,工作面上隅角瓦斯?jié)舛瘸掷m(xù)較大。
通過分析研究決定,將現(xiàn)有的“一進兩回”通風方式調(diào)整為“兩進一回”通風方式,即94221巷、94222副巷調(diào)整為進風巷,94222巷調(diào)整為回風巷。具體調(diào)整措施如下:
(1)準備工作。系統(tǒng)調(diào)整前提前把94222巷與94222副巷聯(lián)絡巷橫川間的調(diào)節(jié)風窗逐一進行檢查,確保調(diào)節(jié)風窗完好,并核實窗口面積50mm×100mm。
(2)通風設施構筑
① 縮小94222巷與94222副巷聯(lián)絡巷處永久調(diào)風窗窗口面積,將風窗窗口面積由原來的1500mm×1500mm縮小為200mm×200mm。
② 縮小94222副巷聯(lián)絡巷處永久調(diào)風窗窗口面積,風窗窗口面積由原來的2000mm×2000mm縮小為100mm×200mm。
③94222巷與94222副巷間橫川要有2個橫川(即通風橫川和開路橫川)保持調(diào)風窗面積不小于1500mm×1500mm。
④94222巷超前支護內(nèi)要設置一個增阻設施。
⑤ 當工作面推進至正對橫川時,要封閉上一個橫川,并打開通風橫川和開路橫川。
(3)局部通風機安裝
① 為保證通風的可靠性,采用“雙風機雙電源自動切換”,并實現(xiàn)“三專兩閉鎖”。
② 根據(jù)風量需求選擇FBCD.NO.6/2×15kW 對旋式局部通風機。
③局部通風機及開關安裝在距94222副巷正前750 m處,風機安裝時必須吊高或墊高,距離巷道底板不小于0.3m,風機上安裝風量調(diào)節(jié)裝置。
④ 正對局部通風機最近的聯(lián)絡巷橫川把調(diào)節(jié)設施改為永久雙向風門。
⑤根據(jù)94311采面推進進度適當調(diào)整風機的安裝位置。
⑥94222副巷局部通風機服務區(qū)域嚴禁安裝任何機電設備。
(4)調(diào)整后風流路線
①94221巷進風流部分進入措施巷,部分進入工作面,工作面部分風流通過通風橫川進入94222副巷及開路橫川后流入94222巷,工作面另一部分風流直接流入94222巷。
②94222副巷部分進風流通過開路橫川流入94222巷,另一部分風流由局部通風機吸入,供風至92222副巷正前后,局部通風機回風由開路橫川流至94222巷。
(5)配風要求。94311采面總風量2400m3/min,其中措施巷風量200m3/min,94311切眼風量1100m3/min(通風橫川風量350m3/min),94222副巷風量1100m3/min(橫川過風量30×18=540m3/min,風機及其他風量560 m3/min)。
調(diào)整后的通風系統(tǒng)見圖2。
圖2 調(diào)整后工作面通風系統(tǒng)示意
工作面通風系統(tǒng)調(diào)整后,工作面通風系統(tǒng)為“兩進一回”通風方式,通過近3個月的日常檢查,94311工作面主要巷道及硐室未發(fā)現(xiàn)卸壓漏風問題,均壓通風機工作狀況和通風良好。通過現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),工作面實際進風量2040 m3/min,回風量平均為1920m3/min。
通風系統(tǒng)調(diào)整后,工作面回采過程中的上隅角瓦斯涌出情況見表2。
表2 通風系統(tǒng)調(diào)整后工作面上隅角瓦斯涌出情況
由表2可以看出,工作面通風系統(tǒng)調(diào)整為“兩進一回”通風方式后,通過9月21日~9月28日對工作面回采過程中上隅角瓦斯涌出情況的統(tǒng)計,在工作面進風量2040 m3/min時,工作面上隅角瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.38%,最小為0.05%;最大平均值為0.25%,最小平均值為0.17%,監(jiān)測期間未出現(xiàn)工作面上隅角瓦斯超限現(xiàn)象。由此可以看出,通風系統(tǒng)調(diào)整后,在新通風系統(tǒng)條件下,工作面進風量、回風量均顯著增大,工作面上隅角瓦斯?jié)舛阮l繁超限的現(xiàn)象得到了較好的控制,通風系統(tǒng)調(diào)整對于工作面上隅角瓦斯問題的治理效果顯著。
94311工作面瓦斯抽放鉆場布置在94222巷內(nèi),為保證臨近層采空區(qū)瓦斯抽放效果,且便于抽放作業(yè)接替,每隔50m布置一個鉆場,設計鉆場32個,鉆場設計規(guī)格為6 m×3m×2.2m。
3#與9#煤層間距約為45m,為使鉆孔能打到3#煤層采空區(qū),對采空區(qū)瓦斯進行充分抽采,設計高位頂板鉆孔分上下兩層,其中上層鉆孔長度85m,位于3#煤層底板導通裂隙處;下層鉆孔長度110m,位于3#煤層采空區(qū)內(nèi)(見圖3)。鉆孔直徑均為113mm。采用聚氨酯材料進行封孔,封孔長度不得小于4m,確保鉆孔的密封性。
圖3 高位頂板鉆孔布置立體示意
根據(jù)現(xiàn)場流量表顯示,抽采量可達18m3/min,達到了頂板鉆孔抽采臨近層采空區(qū)瓦斯的效果。
1)通過現(xiàn)場實際應用,工作面原有的“一進兩回”通風方式不能滿足工作面的正常生產(chǎn)需求,工作面進風量為1120m3/min,回風量960m3/min,上隅角瓦斯超限問題嚴重。
2)通過構筑通風設施、安裝局部通風機等方式,將工作面通風系統(tǒng)調(diào)整為“兩進一回”通風方式,將94221巷、94222副巷調(diào)整為進風巷,94222巷調(diào)整為回風巷。
3)工作面通風系統(tǒng)調(diào)整后,工作面進風量增大至2040 m3/min,回風量平均值為1920m3/min,工作面上隅角瓦斯?jié)舛瘸迒栴}得到明顯改善,配合頂板高位鉆孔,瓦斯抽采量達到18m3/min,從根本上消除了工作面上隅角瓦斯超限問題。
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