陳亮++李立緯++余朋明
摘要:針對(duì)某型艦炮控制系統(tǒng)由于繼電器數(shù)目眾多造成故障排查困難的現(xiàn)狀,提出了一種基于PLC的控制系統(tǒng)改進(jìn)方案。該方案保留了原裝備的操作、顯示、執(zhí)行和傳感器件,僅以PLC系統(tǒng)代替繼電器式控制電路,具備很好的可行性和經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,該方案能夠滿足艦炮控制系統(tǒng)工作要求。
關(guān)鍵詞:艦炮 PLC 控制系統(tǒng)
中圖分類號(hào):TP391 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-9416(2014)12-0010-02
艦炮控制系統(tǒng)的主要作用是監(jiān)視和遙控艦炮關(guān)鍵部件的工作狀態(tài),使炮員能夠在艙內(nèi)遙控完成艦炮的戰(zhàn)斗使用,是全自動(dòng)艦炮的重要組成部分。一旦該系統(tǒng)出現(xiàn)問題,輕則艦炮需要手動(dòng)轉(zhuǎn)入備戰(zhàn)狀態(tài),重則艦炮無(wú)法實(shí)施射擊。因此,該系統(tǒng)的可靠性及故障排除速度,直接關(guān)系到艦炮的作戰(zhàn)能力。
1 控制系統(tǒng)現(xiàn)存問題
某型艦炮是現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備,其控制系統(tǒng)為繼電器式低壓電器控制系統(tǒng),繼電器數(shù)目達(dá)到了**個(gè),接線處數(shù)目達(dá)到了近***處。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)故障多發(fā)、維修困難。
經(jīng)分析,一方面,繼電器內(nèi)的簧片失效、觸點(diǎn)燒蝕,造成繼電器失效或接觸不良,導(dǎo)致系統(tǒng)故障;另一方面,艦體的搖晃、振動(dòng),海上潮濕環(huán)境的長(zhǎng)期腐蝕,造成接線處斷裂、松脫或接觸不良,導(dǎo)致系統(tǒng)故障。由于服役年限久,設(shè)備老化,導(dǎo)致現(xiàn)階段故障多發(fā),但是,繼電器及相關(guān)接線處數(shù)目較多,排除故障比較困難,耗時(shí)長(zhǎng)久,有時(shí)需要申請(qǐng)中繼級(jí)維修,對(duì)實(shí)彈射擊、海上巡邏等任務(wù)的執(zhí)行造成了不良影響。因此,有必要對(duì)該型艦炮控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),增強(qiáng)可靠性,加快故障排除速度,保障各項(xiàng)軍事任務(wù)的正常執(zhí)行。
2 控制系統(tǒng)改進(jìn)方案
相對(duì)于繼電器式控制系統(tǒng)而言,PLC控制系統(tǒng)具有體積小、可靠性高、維護(hù)方便等特點(diǎn)[1],而且基于PLC技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),不需要對(duì)原有的電源參數(shù)、控制面板、傳感器件和輸出部件進(jìn)行變動(dòng),具備較好的經(jīng)濟(jì)性和可行性。
2.1 硬件設(shè)計(jì)
綜合進(jìn)行可靠性、配套性和I/O容量等方面的考慮,選取西門子S7-200系列的cpu224DC/DC/DC型PLC作為控制部件,該型PLC具有14點(diǎn)開關(guān)量輸入和10點(diǎn)開關(guān)量輸出[2]。采用控制系統(tǒng)現(xiàn)行24VDC作為電源,控制系統(tǒng)現(xiàn)有開關(guān)、指示燈、傳感及動(dòng)作部件與PLC的I/O端子對(duì)應(yīng)關(guān)系如表1所示,硬件設(shè)計(jì)如圖1所示。
2.2 軟件設(shè)計(jì)
炮員按下解航/鎖航開關(guān)S1,解航/鎖航氣閥Y1應(yīng)供氣,解除航行固定器,解航完成后行程開關(guān)S4閉合,指示燈H1亮,接通隨動(dòng)控制繼電器J2;抬起開關(guān)S1,氣閥Y1應(yīng)斷氣,鎖定航行固定器,鎖航完成后行程開關(guān)S5閉合,指示燈H1滅,斷開繼電器J2,防止鎖航狀態(tài)下隨動(dòng)帶炮造成裝備損壞。
炮員按下裝填按鈕S2,在保證復(fù)進(jìn)到位行程開關(guān)S6閉合的情況下,即身管處于初始狀態(tài)時(shí),裝填氣閥Y2應(yīng)供氣,推動(dòng)身管后坐,依靠裝備機(jī)械部件聯(lián)動(dòng)進(jìn)行首發(fā)炮彈的裝填;身管后坐到位后,后坐到位行程開關(guān)S7閉合,斷開氣閥Y2的供氣,身管在機(jī)械部件作用下回復(fù)原位,此時(shí)應(yīng)點(diǎn)亮射擊正常指示燈H2一次;首發(fā)裝填后,為避免重復(fù)裝填,在按下裝填復(fù)位按鈕S8前,重復(fù)按壓S2不會(huì)令氣閥Y2動(dòng)作,防止重復(fù)裝填引起裝備故障。
炮員按下射擊按鈕S3,在保證大誤差及危界行程開關(guān)S13閉合的情況下,即艦炮處于準(zhǔn)射狀態(tài)時(shí),擊發(fā)繼電器J1動(dòng)作,艦炮射擊,同時(shí)自動(dòng)接通冷卻泵接觸器K1、通風(fēng)扇接觸器K2,為身管提供冷卻,為防盾內(nèi)換氣;艦炮射擊正常時(shí),每次后坐到位時(shí)接通行程開關(guān)S7,點(diǎn)亮射擊正常指示燈H2;冷卻泵、通風(fēng)扇工作正常時(shí),通過流量傳感開關(guān)S11、轉(zhuǎn)動(dòng)傳感開關(guān)S12分別點(diǎn)亮冷卻正常指示燈H3、通風(fēng)正常指示燈H4;炮員抬起S3,艦炮停射,但冷卻泵、通風(fēng)扇應(yīng)繼續(xù)工作30秒;炮員可視情況按下強(qiáng)制冷卻開關(guān)S9、強(qiáng)制通風(fēng)開關(guān)S10進(jìn)行手動(dòng)冷卻或通風(fēng),強(qiáng)制工作時(shí)間若超過5分鐘自動(dòng)斷電,防止損壞電機(jī)。
為了實(shí)現(xiàn)上述功能,并進(jìn)行必要的聯(lián)鎖保護(hù),軟件設(shè)計(jì)[3]的梯形圖如圖2所示。
3 可行性試驗(yàn)
3.1 仿真試驗(yàn)
利用西門子PLC的配套軟件STEP 7 MicroWIN SP9進(jìn)行軟件編程[4],生成I/O端子地址分配表和梯形圖控制程序。在西門子PLC仿真軟件中,型號(hào)選擇PLC224,讀取I/O端子地址分配表和梯形圖控制程序進(jìn)行配置,手動(dòng)閉合各輸入開關(guān),觀察輸出端子的信號(hào)。經(jīng)驗(yàn)證,各輸出端子能夠隨輸入端子的變化而正確工作,連鎖保護(hù)設(shè)計(jì)可靠,PLC內(nèi)部定時(shí)器設(shè)置正常,軟件設(shè)計(jì)能夠滿足功能要求。
3.2 實(shí)裝試驗(yàn)
在仿真試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,利用該型裝備的教學(xué)實(shí)裝進(jìn)行了實(shí)裝試驗(yàn)。將電氣箱與操控臺(tái)之間的控制電纜斷開,以防止出現(xiàn)意外;在電氣箱內(nèi)將電源、傳感和執(zhí)行器件的接線改至PLC的相應(yīng)端子;操控開關(guān)、按鈕、指示燈等利用實(shí)裝的備件直接在電氣箱附近連接至PLC的相應(yīng)端子;通過PC機(jī)將軟件程序裝載到PLC主機(jī)中。經(jīng)驗(yàn)證,按下解航/鎖航開關(guān)、裝填按鈕、射擊按鈕、裝填復(fù)位按鈕、強(qiáng)制冷卻開關(guān)和強(qiáng)制通風(fēng)開關(guān)時(shí),裝備上各繼電器、接觸器、氣閥能夠正常動(dòng)作,延時(shí)可靠;裝備動(dòng)作時(shí),各指示燈能夠正確顯示裝備狀態(tài);滿負(fù)載運(yùn)行時(shí),PLC硬件設(shè)計(jì)能夠滿足功能要求。
4 結(jié)語(yǔ)
本文設(shè)計(jì)了一種基于PLC的某型艦炮控制系統(tǒng)改進(jìn)方案,并利用教學(xué)裝備驗(yàn)證了該方案軟件設(shè)計(jì)的正確性和硬件設(shè)計(jì)的可行性。試驗(yàn)表明,該方案在低成本的前提下,能夠有效減少電氣箱內(nèi)的元件與接線處數(shù)量,提高了裝備的可靠性,加快了故障排除的速度。該方案也為其他型號(hào)艦炮的繼電器式控制系統(tǒng)改進(jìn)提供了參考。當(dāng)然,PLC在艦艇復(fù)雜電磁干擾環(huán)境下的可靠性需要進(jìn)一步研究和驗(yàn)證。
參考文獻(xiàn)
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[3]海心,馬銀忠,劉樹青.西門子PLC開發(fā)入門與典型實(shí)例[M].北京:人民郵電出版社,2010.
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