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        煙機(jī)機(jī)組液壓控制系統(tǒng)國產(chǎn)化改造

        2015-05-02 11:21:06于甫春黃斌中石化荊門分公司
        風(fēng)機(jī)技術(shù) 2015年4期
        關(guān)鍵詞:自保煙機(jī)截止閥

        于甫春黃斌/中石化荊門分公司

        煙機(jī)機(jī)組液壓控制系統(tǒng)國產(chǎn)化改造

        于甫春黃斌/中石化荊門分公司

        本文介紹了某型號煙氣輪機(jī)附屬進(jìn)口液壓控制系統(tǒng)及執(zhí)行機(jī)構(gòu),并針對系統(tǒng)長年運(yùn)行老化后存在的問題進(jìn)行了歸納分析,根據(jù)設(shè)備現(xiàn)場實(shí)際情況提出了可行的國產(chǎn)化改造方案,依據(jù)改造后系統(tǒng)長周期的運(yùn)行實(shí)踐,對新老系統(tǒng)從原理、機(jī)構(gòu)、運(yùn)行效果等多方面進(jìn)行比較,論證了國產(chǎn)化改造的成功應(yīng)用。

        液壓煙氣輪機(jī);控制系統(tǒng);執(zhí)行機(jī)構(gòu);國產(chǎn)化改造

        1 概述

        煙氣輪機(jī)是煉化企業(yè)催化裝置節(jié)能環(huán)保的關(guān)鍵機(jī)組,特別是在與軸流式風(fēng)機(jī)、發(fā)電機(jī)形成催化主風(fēng)三機(jī)組后,其在工藝生產(chǎn)中的作用更是無法替代,它的長周期運(yùn)行與生產(chǎn)指標(biāo)的完成息息相關(guān)。中石化荊門分公司1#催化裝置國產(chǎn)煙氣輪機(jī)配套美國BAFCO公司的液壓控制系統(tǒng)和ADAMS公司的蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu),該機(jī)組參與再生器壓力控制,該控制采用三分程控制方案見圖1。

        圖1 再生器三分程控制回路示意圖

        由于兩器(反應(yīng)器、再生器)壓力平衡對催化裂化裝置的重要性,要求正常運(yùn)行時(shí)再生壓力控制平穩(wěn)、精確,事故狀態(tài)下,要求再生器負(fù)荷轉(zhuǎn)移及時(shí)、安全。而這都是由三分程控制系統(tǒng)控制煙機(jī)進(jìn)口蝶閥及大小旁路閥完成的,煙機(jī)進(jìn)口蝶閥及大小旁路蝶閥的可靠性對裝置安全生產(chǎn)以及機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要。

        荊門分公司于2004年對煙氣輪機(jī)(GHH公司,1986年投用)進(jìn)行了改造更新,主機(jī)采用了由蘭州煉化機(jī)械生產(chǎn)的YLD型煙氣輪機(jī),考慮到控制的可靠性及投資經(jīng)濟(jì)性,機(jī)組沿用了原有進(jìn)口的液壓控制系統(tǒng)及執(zhí)行結(jié)構(gòu)(液壓流程系統(tǒng)原理及系統(tǒng)配置見圖2)。機(jī)組運(yùn)行至今,主機(jī)部分運(yùn)行正常,但兩套液壓控制系統(tǒng)以及相應(yīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),隨著使用年限的增加,各種故障問題逐漸顯現(xiàn)。雖然在運(yùn)行中期系統(tǒng)陸續(xù)對電機(jī)、油泵和傳感器等附屬設(shè)備進(jìn)行了國產(chǎn)化改造之后,系統(tǒng)也進(jìn)入了一段平穩(wěn)運(yùn)行期。但隨著系統(tǒng)內(nèi)各液壓元件日益老化,系統(tǒng)故障又呈現(xiàn)上升趨勢,從1995年至2014年,統(tǒng)計(jì)因液壓系統(tǒng)故障導(dǎo)致煙機(jī)停機(jī)共計(jì)23次,尤其是近幾年出現(xiàn)故障問題次數(shù)更為頻繁,記錄匯總液壓系統(tǒng)故障現(xiàn)象及停工次數(shù)見表1。由于液壓系統(tǒng)日益老化,在設(shè)計(jì)運(yùn)行壓力15MPa工況下工作,油缸內(nèi)漏導(dǎo)致系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,蓄能器內(nèi)活塞密封不嚴(yán)導(dǎo)致液壓油沒有儲存足夠的油液,油管接頭、壓力表接頭和手動(dòng)泄壓閥等多處密封部位經(jīng)常漏油,而一些泄漏點(diǎn)在線處理存在較大風(fēng)險(xiǎn);特別嚴(yán)重的是當(dāng)煙機(jī)機(jī)組系統(tǒng)三分程需要應(yīng)急控制自保時(shí),由于系統(tǒng)壓力的不穩(wěn)定,36"控制閥和36"切斷閥可能不會(huì)在規(guī)定時(shí)間(0.6秒)內(nèi)關(guān)閉,將極可能導(dǎo)致煙機(jī)超轉(zhuǎn)速“飛車”重大事故的發(fā)生;在維護(hù)保養(yǎng)方面,由于系統(tǒng)投用時(shí)間已盡三十年,部分液壓元件已無法找到替代產(chǎn)品,人為故障處理已無法保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對原系統(tǒng)在優(yōu)化的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造已經(jīng)迫在眉睫。

        表1 液壓系統(tǒng)故障現(xiàn)象及停工次數(shù)

        圖2 美國BAFCO液壓系統(tǒng)流程圖

        2 原液壓系統(tǒng)控制原理簡介

        BAFCO公司的液壓控制系統(tǒng)流程圖見圖2,兩套液壓控制系統(tǒng)分別控制36"控制閥和36"切斷閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)與10"控制閥和20"控制閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)[1-2]。該進(jìn)口油站油箱最大容積為50加侖油液,油箱內(nèi)有液位油溫等報(bào)警變送器,油液經(jīng)MV-1A(MV-1B)球閥到PU-1(PU-2)油泵輸出高壓油到CV單向閥,RV溢流閥,RV溢流閥作為安全卸荷油路。而MV-3截止閥手動(dòng)切斷控制36"控制閥油路和36"切斷閥油路,油液經(jīng)FIL精過濾器和MV-2A(MV-2B)截止閥。其中一路到MV-5A(MV-5B)截止閥和SEV-A(SEV-B)比例伺服閥主控制油路,受儀表室信號控制SEV比例伺服閥帶動(dòng)蝶閥閥板轉(zhuǎn)動(dòng)工作。而另一路油液經(jīng)MV-8A(MV-8B)截止閥和CV單向閥到FSV-A(FSV-B)故障安全閥應(yīng)急油路,受FSV-A(FSV-B)應(yīng)急安全電磁閥控制,作為應(yīng)急快速“閥關(guān)”或“閥開”自保用。36"切斷閥控制油路和36"控制閥控制油路中除使用系統(tǒng)蓄能器外,還有自己獨(dú)立的F.S.ACC蓄能器、PS-A壓力表、PS-3A壓力變送器和MV9A(MV9B)截止閥等液壓元件,確保油路相互獨(dú)立顯示工作。在控制邏輯上,進(jìn)口液壓控制系統(tǒng)不是兩臺油泵互為備用關(guān)系,抗擊電網(wǎng)波動(dòng)及“晃電”事故能力較差.

        3 液壓控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造方案

        考慮1#催化煙機(jī)在未來幾年連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行,決定對原有兩套液壓控制系統(tǒng)和四臺執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行國產(chǎn)化改造,消除原有系統(tǒng)隱患,滿足設(shè)備長周期平穩(wěn)運(yùn)行要求。在認(rèn)真研討、論證并最終確定了改造方案,雙蝶閥控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)由蝶閥液壓油站和手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩部分組成。液壓控制系統(tǒng)的油站(見圖3、圖4),主要由供油部分及控制部分組成,供油部分包括油泵、油泵電機(jī)、蓄能器、冷卻器、液壓集成塊、隔爆電控箱和油管線部件等。油站左邊為控制部分,包括油站左側(cè)36"切斷閥液壓控制操作系統(tǒng),主要由A,C1,D1三個(gè)集成塊和液壓元件等組成,右邊為36"控制閥液壓控制操作系統(tǒng),主要由B,C2,D2三個(gè)集成塊和液壓元件等組成。除B集成塊沒有隔爆裝置外,其余A,C1,C2,D1和D2等五個(gè)集成塊都采用了dⅡBT5等級的隔爆裝置,保證了帶有電器接線的集成塊的安全性。液壓操作使用的截止閥、卸荷閥等操作閥件基本全部安裝在六大集成塊上,而且截止閥操作位置也是一一對稱布局,這樣便于日常操作及維修。ZX-D-2手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)(見圖5),主要由撥叉曲柄、導(dǎo)向桿、開合螺母、切換手柄、手輪、YM22(YM23)手動(dòng)卸荷閥和YG1(YG2)緩沖伺服油缸等組成。

        圖3 控制柜俯視圖

        圖4 控制柜操作正面圖

        圖5 手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)操作示意圖

        4 改造后蝶閥液壓控制系統(tǒng)工作原理

        從改造后蝶閥液壓控制系統(tǒng)的液壓系統(tǒng)原理圖(見圖6)可知,該液壓系統(tǒng)由油箱,活塞式蓄能器,油泵電機(jī)機(jī)組,液壓集成塊A,B,C1,C2,D1,D2,油管線和帶有緩沖伺服油缸的手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)由控制室ESD直接遠(yuǎn)程控制BL1(BL2)比例伺服閥,達(dá)到自動(dòng)控制目的。自??刂葡到y(tǒng)分別由CD3(CD4)電磁換向閥控制YG1(YG2)緩沖伺服油缸,達(dá)到煙機(jī)機(jī)組系統(tǒng)三分程控制自保要求。主備油路工作原理一致,從液壓集成塊A,B液壓圖中看到,M1(M2)電機(jī)驅(qū)動(dòng)P1(P2)壓力補(bǔ)償變量泵為系統(tǒng)提供可靠的液壓能源。油液經(jīng)過D3(D4)單向閥、F4(F5)精過濾器過濾后,使油液清潔度達(dá)到NAS8級,其中有一路為安全油路,當(dāng)油泵壓力超過溢流閥設(shè)定的安全壓力時(shí),YR1(YR2)溢流閥打開卸壓。液壓系統(tǒng)采用雙泵控制,用戶可根據(jù)需要設(shè)定主備油泵,采取互為主輔工作方式。當(dāng)主泵失效KP1(KP2)壓力傳感器檢測到壓力低于設(shè)定值后,輔泵自動(dòng)啟動(dòng)。當(dāng)其中一路過濾器堵塞后,如F4(F5)精過濾器需更換堵塞的過濾器時(shí),液壓系統(tǒng)仍可短時(shí)維持工作,只需打開YM8(YM9)截止閥即可更換濾芯。

        圖6 SKDF-3型液壓系統(tǒng)原理圖

        從C1(C2)液壓集成塊液壓圖中看到,油路進(jìn)入系統(tǒng)主油路通道,液壓油經(jīng)過YM10(YM11)截止閥、D5(D6)單向閥到A1.1,A1.2系統(tǒng)蓄能器保存起來。當(dāng)遠(yuǎn)程ESD遙控操作時(shí),A1.1,A1.2系統(tǒng)蓄能器液壓油直接作用到BL1(BL2)伺服比例閥,比例伺服閥受控制電流的極性幅度變化控制,從而改變油液的流向和流量,達(dá)到控制YG1(YG2)緩沖伺服油缸活塞桿,從而帶動(dòng)撥叉調(diào)節(jié)控制蝶閥閥位的目的。

        從D1(D2)液壓集成塊液壓圖中看到,一部分液壓油再經(jīng)過YM14(YM15)截止閥、D7(D8)單向閥到A2.1,A2.2(A3.1,A3.2)備用蓄能器儲存起來,作為“自?!笨刂频囊簤河驮础2.1,A2.2(A3.1,A3.2)備用蓄能器液壓油受“自?!盌C3(DC4)電磁換向閥控制(正常時(shí)“得電”,失電時(shí)“自?!保?,在正常運(yùn)行時(shí)使YKD9,YKD10(YKD11,YKD12)液控單向閥處于“關(guān)閉”狀態(tài),系統(tǒng)自保不工作。當(dāng)煙機(jī)機(jī)組裝置受再生系統(tǒng)三分程控制,儀表室投用“自?!睍r(shí),“自?!彪姶砰y失電,液壓油經(jīng)DC3(DC4)電磁閥到Y(jié)KD9,YKD10(YKD11,YKD12)液控單向閥的控制腔,使液控單向閥閥芯打開,A2.1,A2.2(A3.1,A3.2)備用蓄能器液壓油直接經(jīng)過YKD9,YKD10(YKD11,YKD12)液控單向閥作用到Y(jié)G1(YG2)緩沖伺服油缸,使控制碟閥能實(shí)現(xiàn)快速“閥關(guān)”自保。

        液壓系統(tǒng)采用獨(dú)立的“自?!笨刂葡到y(tǒng)和ESD遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),當(dāng)其中一路自??刂葡到y(tǒng)或伺服比例閥出現(xiàn)故障時(shí),只需關(guān)閉YM12(YM13)截止閥或YM14(YM15)截止閥,可獨(dú)立進(jìn)行檢修更換工作。考慮液壓控制系統(tǒng)液壓油壓力低故障參與到煙機(jī)停機(jī)聯(lián)鎖,液壓控制系統(tǒng)采用KP3、KP4、KP5三個(gè)壓力變送器,當(dāng)三個(gè)壓力變送器中的其中兩個(gè)壓力變送器檢測到壓力低時(shí)(三選二),煙機(jī)停機(jī)聯(lián)鎖啟動(dòng)。KP3,KP4,KP5三個(gè)壓力變送器采用隔離測壓方式,利用D7(D8)單向閥隔離,當(dāng)A1系統(tǒng)蓄能器失壓后,壓力變送器KP3會(huì)報(bào)警,KP3,KP4壓力變送器因有D7(D8)單向閥隔離,保持各自壓力,煙機(jī)裝置停機(jī)聯(lián)鎖不會(huì)啟動(dòng)。

        5 改造后蝶閥液壓控制系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)

        在液壓控制系統(tǒng)上使用了CD1(CD2)電磁換向閥點(diǎn)動(dòng)控制BL1(BL2)比例伺服閥操作方式,當(dāng)BL1(BL2)比例伺服閥出現(xiàn)故障時(shí),只需要點(diǎn)動(dòng)CD1(CD2)電磁換向閥切斷油路,即可在不停泵的前提下更換相應(yīng)的BL1(BL2)比例伺服閥。這點(diǎn)進(jìn)口BAFCO公司的液壓控制系統(tǒng)是無法實(shí)現(xiàn)的。手輪執(zhí)行在機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)上,大膽采用了曲柄撥叉直接傳到方式,與進(jìn)口德國ADAMS公司的手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)“聯(lián)動(dòng)”傳動(dòng)方式截然不同,通過新舊執(zhí)行機(jī)構(gòu)對比(見圖7),國產(chǎn)比進(jìn)口傳動(dòng)力矩大了近1倍左右,這樣最終目的是降低了液壓系統(tǒng)壓力,避免液壓系統(tǒng)在長期高壓工作時(shí)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重漏油現(xiàn)象。液壓系統(tǒng)工作壓力比進(jìn)口液壓系統(tǒng)降了近三分之一,但其控制蝶閥的扭矩的參數(shù)沒有降低,緊急自保投用時(shí)間沒有受到影響。通過安裝調(diào)試及聯(lián)動(dòng)自保工作,在現(xiàn)有10MPa液壓系統(tǒng)自保“閥關(guān)”或“閥開”蝶閥聯(lián)動(dòng)自保工作中,都證明36"切斷閥和36"控制閥的液壓控制系統(tǒng)“閥關(guān)”速度及時(shí)間完全滿足設(shè)計(jì)要求,10"控制閥和20"控制閥的液壓控制系統(tǒng)“閥開”速度及時(shí)間完全滿足設(shè)計(jì)要求,經(jīng)檢測備用蓄能器的油源足夠在自?!伴y關(guān)”或“閥開”

        圖7 新舊執(zhí)行機(jī)構(gòu)對比圖

        時(shí)0.6秒內(nèi)“關(guān)閉”或“打開”蝶閥機(jī)構(gòu)。SKDF-3型蝶閥液壓控制系統(tǒng)還有一個(gè)突出亮點(diǎn)是:手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)上配備了較為先進(jìn)的緩沖伺服油缸,設(shè)計(jì)緩沖間隙和行程合理,其緩沖零位與蝶閥實(shí)際零位一致,經(jīng)過開工前多次自保試驗(yàn),證明蝶閥快速“關(guān)閥”或“開閥”可靠,對蝶閥本體沒有造成沖擊。另外,圖7中新舊執(zhí)行機(jī)構(gòu)對比后可以發(fā)現(xiàn),舊的執(zhí)行機(jī)構(gòu)的拆卸比較麻煩,新的手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢修則更加方便快捷,這在設(shè)備初次安裝過程中也得到了驗(yàn)證。

        6 結(jié)語

        改造最終選用了九江大安公司生產(chǎn)的SKDF-3型液壓控制系統(tǒng),經(jīng)過長期運(yùn)行考核,達(dá)到了設(shè)計(jì)和改造目的,液壓系統(tǒng)由于全部采用了插裝技術(shù),大部分液壓元件選用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口通用件,液壓系統(tǒng)在低壓工作時(shí),使液壓系統(tǒng)更安全可靠運(yùn)行。手輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎,為后期檢修拆卸工作帶來了便利,所配裝的緩沖伺服油缸達(dá)到了自保到位時(shí)的緩沖效果,且蝶閥能實(shí)現(xiàn)在0.6秒內(nèi)“全關(guān)”或“全開”目的。SKDF-3型液壓控制系統(tǒng)所采用點(diǎn)動(dòng)CD1(CD2)電磁換向閥切斷油路方法,可在不停電機(jī)油泵情況下更換BL1(BL2)比例伺服閥的方式也是較為可靠。綜上所述,國產(chǎn)液壓控制系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)改造達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,能完全替代進(jìn)口同類的電液控制控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

        [1]聞邦椿.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(第五版)[M].北京:北京機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

        [2]徐灝.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(第2版)[M].北京:北京機(jī)械工業(yè)出版社,2000.

        Transformation of Domestic Hydraulic ControlSystem in the Flue Gas Fan Unit

        Yu Fuchun,Huang Bin/Sinopec Jingmen Branch

        This paper has introduced a type of flue gas turbine auxiliary imported hydraulic control system and actuator,and summarized and analyzed the problems caused by the long-term operation of system.According to the actual situation on site,the feasible plan of reforming on domestic production is put forward.Based on the long-term operating practice of the reformed system,and compared with the old system from the aspects of principle, structure,operating effectand others,ithas verified the successful application of localization reform.

        Jingmen branch;BAFCO; ADAMS;hydraulic control system; actuator;Application

        TP271+.31;TK05

        A

        1006-8155(2015)04-0090-06

        10.16492/j.fjjs.2015.04.078

        2015-05-06湖北荊門448039

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