吳小松 王成毅
摘 要:波音737NG飛機采用的CFM56-7B系列發(fā)動機擁有可靠性高、壽命長、燃油經(jīng)濟性高的特點,但由于采用氣封嚴技術,滑油消耗量較大,雖廠家對滑耗進行了相關規(guī)定,但由于發(fā)動機航線維護對突發(fā)的滑耗增高和“燭火”現(xiàn)象并不能做出有效排故,本文就我司處理的一起發(fā)動機因高滑耗導致“燭火”現(xiàn)象發(fā)生的排故工作進行分析,并給出相關結(jié)論,以對其他維修人員提供可借鑒經(jīng)驗,謹供參考。
關鍵詞:CFM56-7B;滑耗高;封嚴損壞;故障分析
1 相關背景信息
2014年9月,我公司一架737NG飛機執(zhí)行航班時,在滑行進入跑道過程中,尾機機組報告飛機左側(cè)發(fā)動機尾噴口有小火苗現(xiàn)象,飛機滑出跑道滑到聯(lián)絡道口,機務趕到該道口后,觀察發(fā)動機尾噴口無火苗現(xiàn)象,同機組溝通后,機組執(zhí)行檢查單關停發(fā)動機,航班換機執(zhí)行。飛機上使用的發(fā)動機型號為CFM56-7B26/3,故障發(fā)生時使用時間TSN為16069小時,使用循環(huán)CSN為9232循環(huán)。之后,機務工程部對該發(fā)動機進行多項檢查,包括DMS檢查、發(fā)動機防空停目視檢查,性能數(shù)據(jù)和油液滲漏試車檢查,并對發(fā)動機后收油池后封嚴進行更換,均未發(fā)現(xiàn)異常。
2 發(fā)動機情況簡介與收油池設計原理簡述
CFM56發(fā)動機的是1971年11月法國SNECMA公司和美國GE公司兩家公司決定聯(lián)合研制10000daN級的大涵道比的發(fā)動機。1972年2月完成設計并開展試制。CFM國際公司1974年9月正式成立。
CFM56-7B發(fā)動機的滑油系統(tǒng)設計中采用了不同于以前的密封設計 :在每臺發(fā)動機中有前后兩個潤滑軸承的油池,其密封設計采用氣封方式的篦齒封嚴。氣源來自發(fā)動機自有的引氣,引氣將封嚴處滑油吹回油池,同時在油池底部有回油管連接回油泵不停的抽油,以保證油池中不積存滑油。進入油池的氣體通過油氣分離器先到達中央通氣管,后達到阻燃器,然后通過尾錐連通外界大氣。發(fā)動機低速運轉(zhuǎn)時就有可能出現(xiàn)引起氣壓不夠?qū)е禄屯ㄟ^篦齒封嚴流出油池,從而最終流到尾錐中,這種現(xiàn)象是CFM56-7B發(fā)動機設計時的固有的滑油損失。由于CFM56-7B發(fā)動機的收油池設計上存在篦齒封嚴漏油現(xiàn)象 ,故在其機隊中所有的發(fā)動機尾錐中都存在或多或少的積油。發(fā)動機運轉(zhuǎn)中當各方面條件都具備時,就有可能導致在尾錐尾部出現(xiàn)小火苗,GE公司稱為“candle fire”(燭火)。此類燭火在飛機維護手冊AMM71-00-00中有明確的處理程序,其中包括檢查阻燃器的狀況和燭火造成的影響。由于前方有阻燃器,故尾錐中的燭火燃燒的方向只能向后,不會對發(fā)動機造成損傷,不影響發(fā)動機的安全,發(fā)動機處于適航狀態(tài)。3 此發(fā)動機滑耗相對其他發(fā)動機偏高原因
CFM56-7B發(fā)動機滑耗偏高,存在以下滑耗偏高的可能:滑油外部滲漏,在滑油分配管路和回收管路上存在封圈破損會導致滑油滲漏;滑油內(nèi)部滲漏,在發(fā)動機前后兩個油池的封嚴處存在滲漏后滑油會隨著內(nèi)部氣流進入渦輪部分被燒掉或排氣部分被吹出或積累在尾椎中。
因發(fā)動機航線排故工作中接近的部件較少,為進一步掌握發(fā)動機具體情況,故試圖通過理論分析找到此次發(fā)動機滑耗偏高的原因。我公司與中國國際航空公司工程技術分公司工程部、四川國際發(fā)動機維修中心(SSAMC為CFM在中國的唯一OEM修理廠)和美國GE公司北京辦事處代表在大連對此發(fā)動機進行了深入的討論,從發(fā)動機的內(nèi)部構(gòu)造著手進行分析,四方觀點雖然在具體的損傷部件不盡相同,但總體方向都鎖定在油池封嚴的損壞上。為了更準確的找到問題的根源,公司按照計劃在2014年的發(fā)動機大修工作范圍中加入對滑油系統(tǒng)的整體翻修來確定四方的推斷是否準確。
2014年12月將此臺發(fā)動機送四川國際發(fā)動機維修中心(SSAMC)執(zhí)行性能恢復大修,在大修中發(fā)現(xiàn)前收油池中的3號軸承前封嚴出現(xiàn)嚴重破損,此破損就是發(fā)動機滑耗偏高的根本原因,導致了前收油池中的滑油從3號軸承前封嚴滲漏,通過空氣流動最終匯聚到發(fā)動機尾椎內(nèi)部的阻燃器出,如圖1和圖2所示。同時在此次滑油系統(tǒng)的整體翻修中,還發(fā)現(xiàn)了發(fā)動機中央通氣管后延伸段出現(xiàn)了因高速旋轉(zhuǎn)導致的連接孔偏心現(xiàn)象,發(fā)生撓性變形,對封嚴造成磨損,此現(xiàn)象也會導致滑耗偏高,但不會影響太大。
圖1發(fā)生磨損的位置
修理實踐結(jié)果表明,在我公司與中國國際航空公司工程技術分公司工程部、四川國際發(fā)動機維修中心(SSAMC為CFM在中國的唯一OEM修理廠)和美國GE公司北京辦事處代表的專題討論會上的討論結(jié)果是正確的,損壞封嚴在會議結(jié)論的范圍內(nèi)。
2014年CFM公司對世界機隊范圍內(nèi)的類似滑耗偏高現(xiàn)象進行調(diào)查研究,結(jié)果表明多數(shù)原因均為3號軸承前封嚴存在損傷或脫落,此結(jié)論也與我公司的現(xiàn)象吻合。3號軸承前封嚴件號為1851M47G01,為特氟龍封嚴體,從1997年起開始用于最初的CFM56-7B發(fā)動機。3號軸承前封嚴的后部分由于封嚴條翹起,篦齒高速旋轉(zhuǎn)致使封嚴條脫落,導致封嚴效果變差,進而導致滑耗升高。
圖2磨損壞的封嚴條
3 結(jié)語
鑒于使用循環(huán)在10000左右的CFM56-7B發(fā)動機此類滑耗高的現(xiàn)象,原因多發(fā)于前收油池的三號軸承前封嚴。建議航空公司在送修10000循環(huán)左右的發(fā)動機時對三號軸承前封嚴進行更換,這樣可以降低二次排故更換發(fā)動機的風險,并且降低維修費用。
參考文獻:
[1] 羅世彬,丁猛,羅文彩,等.超燃沖壓發(fā)動機二維尾噴管多目標優(yōu)化設計方法研究[J].彈箭與制導學報.2004(S4):318-323.
[2] 劉歐子,胡欲立,蔡元虎,等.超聲速燃燒凹槽火焰穩(wěn)定的研究動態(tài)[J].推進技術.2003(03):265-271.
[3] 羅文彩,羅世彬,王振國.基于多方法協(xié)作優(yōu)化方法的非壅塞式固體火箭沖壓發(fā)動機導彈一體化優(yōu)化設計[J].國防科技大學學報.2003(02):14-18.
[4] 周軍 ,徐文.高超聲速技術綜述[J].飛航導彈.2003(04):1-8.
[5] 胡欲立,劉歐子,蔡元虎,等.燃料噴射位置對凹槽火焰穩(wěn)定特性的影響[J].空氣動力學學報.2007(04):521-525.
[6] 黃生洪,徐勝利,劉小勇.煤油超燃沖壓發(fā)動機兩相流場數(shù)值研究(Ⅱ)導流型凹槽對增強摻混和火焰穩(wěn)定的影響初探[J].推進技術.2005
(01):10-15.
[7] 劉歐子.液體煤油凹槽火焰穩(wěn)定極限研究[J].科學技術與工程.2011
(29):7168-7173.
[8] 丁中濤,劉運科.鈍體穩(wěn)焰器尾渦控制研究[J].推進技術.1991(02):
26-30.
[9] 張漫,何國強,劉佩進.RBCC直擴燃燒室煤油噴霧燃燒火焰穩(wěn)定與放熱規(guī)律的數(shù)值模擬[J].宇航學報.2008(05):1570-1576.
[10] 潘科瑋,何國強,劉佩進,等.RBCC混合燃燒模態(tài)一次火箭對燃燒穩(wěn)定影響[J].推進技術.2010(05):544-548.
[11] 王靛,宋文艷,李建平,等.超燃沖壓發(fā)動機燃燒室碳氫燃料的點火和火焰穩(wěn)定研究(英文)[J].固體火箭技術.2008(05):449-452.