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        高強船板拉力分層原因分析及改進措施

        2015-04-25 03:31:38張寧張維維趙成林廖相巍王麗娟
        鞍鋼技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:船板柱狀晶偏析

        張寧,張維維,趙成林,廖相巍,王麗娟

        (鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)

        近年來,隨著我國造船業(yè)的迅速發(fā)展,對船板鋼的產(chǎn)量、品質(zhì)要求也越來越高,控制船板鋼的內(nèi)部質(zhì)量是提高船板性能的重要措施,國內(nèi)多家鋼廠都在進行高強船板鋼的研發(fā)和生產(chǎn)。然而在中厚板拉伸試驗中的拉力分層現(xiàn)象時有發(fā)生,成為困擾船板鋼廠家的重要問題之一[1],寶鋼、武鋼等國內(nèi)鋼廠從礦石原料、冶煉、軋制工藝以及鋼中低熔點元素等方面分析高強船板拉伸各種缺陷產(chǎn)生的原因,并提出預(yù)防措施來改善船板質(zhì)量。

        鞍鋼生產(chǎn)的高強船板鋼在生產(chǎn)初期部分出現(xiàn)因拉伸試驗后斷口中心部位裂開,即拉力分層而判廢的現(xiàn)象。本文結(jié)合高強船板鋼冶煉和軋制的實際情況,通過采用金相分析、電子探針等手段,對拉力分層的形成原因進行了系統(tǒng)分析,并提出解決措施。

        1 主要工藝路線

        鞍鋼高強船板主要工藝路線為:高爐鐵水→鐵水脫硫→100 t轉(zhuǎn)爐→LF爐精煉→連鑄→加熱→軋制→矯直→剪切→噴印標(biāo)記→檢查、檢驗→入庫。

        2 試驗鋼種及方法

        在熱軋船板上取樣,對樣品進行縱向拉伸試驗,在斷口分層試樣的未變形區(qū)截取金相試樣,大小為15 mm×15 mm,經(jīng)過磨制、拋光后,用4%的硝酸乙醇溶液侵蝕,利用金相顯微鏡、掃描電鏡、能譜分析儀及電子探針對鋼板垂直于軋向斷口的宏觀及微觀形貌、夾雜物形態(tài)和顯微組織進行觀察和分析。表1為AH32船板鋼的主要化學(xué)成分。

        表1 AH32船板鋼主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

        3 檢驗結(jié)果

        3.1 金相檢驗

        拉力分層出現(xiàn)在鋼板厚1/2處,在垂直于軋向面取金相樣,金相樣磨制和拋光后觀察其狀態(tài)。

        圖1為試樣經(jīng)拋光腐蝕后橫斷面的宏觀和微觀(放大500倍)形貌。由圖1可以看出,灰白色基體上有一條黑色、線形貫穿試樣寬度并平行于軋制方向的缺陷帶,類似于低倍檢驗中觀察到的鑄坯中心疏松,應(yīng)是鑄坯中心疏松軋制后未焊合而形成的,由大量細(xì)小的孔洞連接在一起,造成該位置鋼的力學(xué)性能下降,在拉力條件下造成分層。

        將拋光后斷口試樣進行腐蝕,通過金相顯微鏡觀察腐蝕后的試樣,放大倍數(shù)為1 000倍。試樣中心部位典型金相組織見圖2。

        由圖2可以看出,在平行于軋制方向可以看見明顯的帶狀組織,該帶狀組織沿軋制方向平行排列呈層狀分布,基體組織均呈帶狀珠光體及鐵素體的層狀、間斷分布狀態(tài)。放大后的微裂紋形貌見圖3。由圖3可以看出,試樣中心處有微裂紋產(chǎn)生,掃描電鏡成分分析表明,內(nèi)部主要為Al2O3與CaO的復(fù)合夾雜。

        3.2 斷口組織形貌

        對試樣拉伸試驗后觀察其斷口發(fā)現(xiàn),厚度附近產(chǎn)生了平行于鋼板表面的裂紋,并沿軋制方向和垂直于軋向擴展,導(dǎo)致鋼板上下兩部分剝離形成分層,鋼板斷口(斷面及側(cè)面)宏觀形貌見圖4。

        在掃描電鏡下觀察斷口的微觀形貌,見圖5。從圖5可以看出,斷口處為韌窩形貌,呈暗灰色,有金屬光澤,因此斷口形式為韌性斷裂。同時發(fā)現(xiàn)分層裂紋處有大量的夾雜物。

        3.3 夾雜物和元素偏析分析

        在掃描電鏡下對斷口試樣進行夾雜物觀察,并用能譜儀對夾雜物成分進行分析,結(jié)果見圖6。由圖6和能譜分析可知,船板拉伸試樣斷口處分布著大量條狀MnS夾雜物、Al2O3夾雜物并伴有大量 MnS 與 Al2O3、TiO2、MgO等的復(fù)合夾雜物。

        在試樣的中心位置附近發(fā)現(xiàn)有大量連續(xù)分布的長條狀MnS夾雜,夾雜物形貌見圖6(b)。從圖6(b)可以看出,樣品斷口呈結(jié)晶狀,微觀特征為解理花樣和舌狀花樣,斷口上多處可見自由面,在自由面附近伴隨較多MnS夾雜物,多以片狀分布。因此判定,拉力分層與片狀MnS的富集有直接關(guān)系,即片狀MnS的大量存在,使心部的塑性變差,在拉伸試驗中容易產(chǎn)生應(yīng)力集中成為裂紋源,在MnS分布帶上擴展,形成中心分層[2]。

        采用電子探針對腐蝕后的試樣進行面掃描及線掃描,分析試樣中 C、Si、Mn、P、S、Al、Ca、Mg 等化學(xué)元素的偏析情況,發(fā)現(xiàn)C、Mn偏析嚴(yán)重,見圖7所示。而能譜分析結(jié)果反應(yīng)中心處C、Mn元素偏析嚴(yán)重。成分分布二維等高圖反應(yīng)中心處C、Mn元素偏析嚴(yán)重,并遺傳至成品。C元素的平均含量為0.104%,最大偏析度為1.444;Mn元素的平均含量為1.574%,最大偏析度為1.032。

        4 分層原因分析

        從能譜分析結(jié)果可知,分層裂紋處存在硫化物、氧化物。氧化物夾雜硬度高、塑性差,在軋制過程中變形小,容易破壞基體的連續(xù)性;硫化物夾雜和基體金屬的熱膨脹系數(shù)差異很大,在軋后冷卻過程中產(chǎn)生的收縮效應(yīng)不同,使得部分條狀硫化物的尖端與基體界面處出現(xiàn)了小的孔洞。大量片狀和條狀硫化物和氧化物夾雜使得基體局部區(qū)域的強度下降,導(dǎo)致金屬流變不連續(xù),形成孔洞,使缺陷帶上下兩部分金屬的結(jié)合力變?nèi)?,造成拉力分層現(xiàn)象。

        由于軋后夾雜物在厚度方向上呈平行于板面的帶狀分布,它與基體之間只是簡單的機械結(jié)合,而不是物理冶金結(jié)合,界面結(jié)合力很低,當(dāng)鋼板受z向剪切力作用時,在夾雜物和基體界面之間很容易發(fā)生開裂。又由于硫化物夾雜為塑性夾雜,在拉力作用下,硫化物夾雜內(nèi)部由于平面滑移產(chǎn)生長而窄的滑移帶,這些滑移帶上的位錯被阻塞在夾雜物與基體的界面處,造成基體與界面處產(chǎn)生應(yīng)力集中,夾雜物與基體界面首先產(chǎn)生孔洞,隨著應(yīng)力增加,孔洞互相連通形成微裂紋,微裂紋進一步擴展,造成剪切分層[3]。

        C、Mn元素的嚴(yán)重偏析使鋼板心部附近產(chǎn)生嚴(yán)重的帶狀組織,并形成大量層片狀硫化物及其復(fù)合夾雜物,由于這些夾雜物與基體金屬的熱膨脹系數(shù)有很大差異,在軋后冷卻過程中產(chǎn)生的收縮效應(yīng)不同,枝干和枝間在軋制時成為帶狀,C和Mn含量低的枝干區(qū)域的奧氏體首先發(fā)生先共析鐵素體轉(zhuǎn)變,相轉(zhuǎn)變后形成鐵素體+珠光體的二次帶狀組織,帶狀組織的存在使鋼的組織不均勻,并影響鋼材性能,形成各向異性,鐵素體與珠光體的延伸率不同,在拉伸時就促進了裂紋及分層現(xiàn)象的產(chǎn)生。

        綜上所述,大量硫化物和氧化物夾雜、大量軋制后未軋合的孔洞以及C、Mn元素的嚴(yán)重偏析造成的帶狀組織是導(dǎo)致船板鋼拉力分層的原因。

        5 控制措施

        5.1 降低S含量

        船板鋼是一種高錳鋼,其目標(biāo)Mn含量控制約為1.5%。當(dāng)鋼中Mn含量為1.0%左右時,S在鋼中因極易與Mn形成MnS而有著較高的溶解度。因此,應(yīng)降低鋼中MnS夾雜的含量??刂茻掍撨^程中的S含量是最有效的途徑之一。經(jīng)統(tǒng)計,出現(xiàn)裂紋的AH32鋼S含量為0.005%~0.008%,因此,應(yīng)將S含量控制在0.005%以下。

        5.2 喂硅鈣線

        對硫化物夾雜特別是MnS夾雜進行變性處理,將其形態(tài)控制為對鋼危害較小的球形。在真空處理完畢后,向鋼液中喂入硅鈣線,圖8所示為喂線效果。由圖8可以看出,喂線300 m后,球化效果不明顯;喂線量達到500 m后,MnS球化效果明顯,MnS夾雜得到變性處理,從而減少拉力分層現(xiàn)象。

        取3個試樣檢測喂線前后Ca、S、Al的含量變化情況,見表2。從表2中可以看出,喂線后鋼液的鈣含量明顯增加,硫含量和鋁含量明顯降低,說明發(fā)生了式(1)、(2)的反應(yīng)。

        表2 喂線前后Ca、S、Al含量變化情況 %

        Ca/Al、Ca/S比值的大小代表了鋼中夾雜物球化的程度,一般要求鋼中Ca/Al應(yīng)在0.05~0.15之間,Ca/S 應(yīng)在 1~2 之間[4]。 對比表 2,喂線后,鋼水Ca/Al分別從0.005增加到0.117和0.147,Ca/S分別從0.033增加到0.683和1.040,鋼液中原有的Al2O3和MnS夾雜轉(zhuǎn)變?yōu)殁}鋁酸鹽及MnS·CaS夾雜,夾雜物的組成和形態(tài)發(fā)生明顯改變。

        5.3 優(yōu)化連鑄工藝

        (1)澆注溫度是影響柱狀晶生長的重要因素之一,澆注溫度高,鑄坯柱狀晶發(fā)達,根據(jù)凝固橋理論,發(fā)生內(nèi)部疏松、縮孔等質(zhì)量缺陷的幾率大大提高,在內(nèi)部等軸晶減少、柱狀晶發(fā)達的情況下,后道工序軋制過程中容易產(chǎn)生開裂等缺陷。澆注溫度低,鑄坯等軸晶發(fā)達。因此,在不造成水口凍結(jié)的情況下,厚板鑄機應(yīng)盡可能采用低過熱度澆注,將過熱度控制在15~25℃。

        (2)拉速也是影響柱狀晶生長的重要因素之一。拉坯速度高,鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)停留時間短,鑄坯液芯延長,不但推遲了等軸晶的形核和長大,擴大了柱狀晶區(qū),而且增大了鼓肚。因此,在不影響產(chǎn)量的前提下,拉坯速度不宜過大,在原拉速基礎(chǔ)上降低拉坯速度,將拉速控制在0.9~1.1 m/min。

        (3)采用較強的二冷模式,連鑄坯的中心偏析與連鑄凝固末期的選分結(jié)晶形成的小液穴的體積有關(guān)系。因此采用強冷模式,減緩柱狀晶生長,增加等軸晶率,減少中心偏析和中心疏松的發(fā)生。

        (4)電磁攪拌使鑄坯內(nèi)部鋼水強制流動,折斷柱狀晶晶梢、抑制柱狀晶繼續(xù)生長,折斷的晶梢在液芯溶解降低鋼液的過熱度,使液芯溫度均勻,部分還可生成等軸晶區(qū),減輕中心偏析程度。采用二冷電磁攪拌可以提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量,減小各元素的偏析傾向,減輕連鑄坯中心疏松。依據(jù)模擬結(jié)果確定最佳攪拌位置為鑄機的11~12 m。

        連鑄工藝優(yōu)化前、后S含量見表3。由表3可以看出,采取上述措施后,S含量明顯降低。

        表3 連鑄工藝優(yōu)化前、后S含量對比

        5.4 優(yōu)化加熱及控軋控冷工藝

        生產(chǎn)實踐表明,采用較高的均熱溫度和較長的均熱時間有利于偏析元素擴散。軋制過程中,采用提高壓下率的方法,提高應(yīng)力應(yīng)變的滲透率,使鑄坯中產(chǎn)生的缺陷盡可能地焊合,有利于減少鋼板的分層缺陷,減輕鑄坯內(nèi)部缺陷對軋后鋼板的影響。冷卻過程中采用快速冷卻工藝可以使貧Mn帶處的C原子在來不及擴散至富Mn區(qū)前,完成奧氏體向鐵素體的轉(zhuǎn)變,不出現(xiàn)鐵素體和珠光體的條帶狀分布,抑制帶狀組織的產(chǎn)生。

        具體工藝參數(shù)調(diào)整如下:開軋溫度由改進前的1 050~1 150℃提高到1 100~1 180℃,高溫再結(jié)晶軋制累積變形量>70%,冷卻速度控制在5℃/s左右。主要軋制工藝如表4所示。

        表4 軋制工藝

        軋制工藝優(yōu)化前、后船板樣拉伸試驗情況統(tǒng)計如表5所示。由表5可以看出,頭、中、尾坯軋制探傷合格率明顯提高。

        表5 工藝優(yōu)化前、后船板樣本拉伸合格率統(tǒng)計情況

        6 結(jié)論

        (1)高強船板板厚中心處未軋合的疏松孔洞、中心處C、Mn元素偏析、條狀MnS夾雜物、MnS與Al2O3、TiO2等的復(fù)合夾雜是導(dǎo)致船板鋼拉力分層的直接原因。

        (2)真空處理完畢后向鋼液中喂入硅鈣線,使MnS夾雜形態(tài)改變?yōu)閷︿撐:^小的球形;優(yōu)化連鑄工藝,將過熱度控制在15~25℃、采用較強的二冷模式、降低拉速至0.9~1.1 m/min、在鑄機的11~12 m處采用電磁攪拌,能使S含量降至0.005%以下,這些措施對消除船板鋼拉力分層有一定效果。

        (3)優(yōu)化加熱及控軋控冷工藝,將開軋溫度提高到1 100~1 180℃、高溫再結(jié)晶軋制累積變形量>70%、冷卻速度控制在5℃/s左右,可以使船板鋼軋后探傷合格率明顯提高。

        [1]帥勇,陳遠(yuǎn)清,付軍,等.高強船板鋼EH36拉力分層原因分析.鋼鐵釩鈦[J],2012,33(4):92-100.

        [2] 何忠志.電工鋼[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996:427-448.

        [3]韓炯,高亮.高強船板拉伸試驗斷口分層的原因分析.寬厚板[J],2006,12(1):30-32.

        [4]李紀(jì)祥.高韌性低合金鋼喂Ca-Si線工藝優(yōu)化及夾雜物控制研究[D],沈陽: 東北大學(xué),2004.

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