鄒學(xué)明 焦明勇 楊有民 盧布 劉憲民 萬(wàn)杰
摘 要:目前,為了提高機(jī)組變工況下的調(diào)節(jié)級(jí)效率,許多汽輪機(jī)進(jìn)行了噴嘴組優(yōu)化改造,機(jī)組容量范圍從200 MW到660 MW、參數(shù)從超高壓到超臨界。該文以典型600 MW機(jī)組為例,針對(duì)大功率汽輪機(jī)嘴組改造對(duì)機(jī)組最優(yōu)運(yùn)行壓力影響進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)噴嘴組改造后雖然機(jī)組的調(diào)節(jié)效率提高了,但是機(jī)組的整體運(yùn)行熱耗率卻不是最低的,即噴嘴組改造后還需同時(shí)將機(jī)組的滑壓運(yùn)行曲線進(jìn)行重新測(cè)試修正。同時(shí),還設(shè)計(jì)了能夠克服機(jī)組背壓變化的滑壓曲線,切實(shí)提高機(jī)組的運(yùn)行效率。
關(guān)鍵詞:大功率 汽輪機(jī) 噴嘴組改造 最優(yōu)運(yùn)行壓力 滑壓實(shí)驗(yàn)
中圖分類(lèi)號(hào):TK26 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)11(c)-0005-03
目前,中國(guó)新能源電力的規(guī)?;l(fā)展必然主要依賴于火電機(jī)組的快速深度調(diào)峰[1],調(diào)峰機(jī)組容量范圍從200 MW到660 MW、參數(shù)從超高壓到超臨界。此外,隨著電力峰谷差越來(lái)越大,不僅許多大功率純凝火電機(jī)組參與調(diào)峰[2],而且許多熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組也勢(shì)必參與電力調(diào)峰[3]。由于機(jī)組進(jìn)行深度的變工況運(yùn)行,汽輪機(jī)偏離設(shè)計(jì)工況、機(jī)組經(jīng)濟(jì)性下降。因此,為了提高電廠的經(jīng)濟(jì)效益,必須采用滑壓運(yùn)行方式。與定壓運(yùn)行相比,滑壓運(yùn)行具有多種優(yōu)點(diǎn)。以300 MW級(jí)別的機(jī)組,通過(guò)滑壓運(yùn)行較定壓運(yùn)行方式可降低發(fā)電煤耗2 g/kW·h左右[4-5]。當(dāng)前的滑壓運(yùn)行方法都是將機(jī)組負(fù)荷作為自變量來(lái)確定機(jī)組的主蒸汽壓力,并根據(jù)機(jī)組的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)理論滑壓曲線進(jìn)行優(yōu)化修正,確定出負(fù)荷與滑壓值之間的最優(yōu)對(duì)應(yīng)關(guān)系[6-7]。一般通過(guò)實(shí)驗(yàn)比較法來(lái)獲取機(jī)組最優(yōu)運(yùn)行主蒸汽壓力,國(guó)內(nèi)外大部分電廠都采用這種方法對(duì)滑壓曲線進(jìn)行確定,但是對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器的精度和實(shí)驗(yàn)過(guò)程的要求比較高[8]。在缺乏高精度實(shí)驗(yàn)條件的情況下,也可采用耗差分析法[9],即提取對(duì)機(jī)組滑壓運(yùn)行性能有關(guān)鍵影響的運(yùn)行參數(shù),分別計(jì)算這些參數(shù)對(duì)機(jī)組熱耗率影響的分項(xiàng)耗差,匯總得到耗差總和,并以耗差總和最小為機(jī)組不同滑壓尋優(yōu)評(píng)判的依據(jù)。此外,還可運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)建立優(yōu)化模型來(lái)確定最優(yōu)運(yùn)行主蒸汽壓力[10]。然而,機(jī)組最優(yōu)運(yùn)行主蒸汽壓力受多種因素,實(shí)際機(jī)組在運(yùn)行時(shí)往往會(huì)因多種因素而偏離最優(yōu)工況點(diǎn)。文獻(xiàn)[11]指出:汽輪機(jī)噴嘴組優(yōu)化改造技術(shù),可以將額定工況下的調(diào)節(jié)級(jí)效率提高了約15%~20%,節(jié)能效果顯著。
該文針對(duì)大功率汽輪機(jī)嘴組改造對(duì)機(jī)組最優(yōu)運(yùn)行壓力影響進(jìn)行研究,以600 MW機(jī)組為研究案例,實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)噴嘴組改造后雖然機(jī)組的調(diào)節(jié)效率提高了,但是機(jī)組的整體運(yùn)行熱耗率卻不是最低的,即噴嘴組改造后還需同時(shí)將機(jī)組的滑壓運(yùn)行曲線進(jìn)行重新測(cè)試修正。同時(shí),還設(shè)計(jì)了能夠克服機(jī)組背壓變化的滑壓曲線,切實(shí)提高機(jī)組的運(yùn)行效率。
1 噴嘴組改造案例分析
1.1 案例機(jī)組概況
案例機(jī)組選取一臺(tái)上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)制造的N600-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪機(jī),額定功率為600 MW,額定蒸汽流量1 788.755 t/h,采用噴嘴調(diào)節(jié)方式,設(shè)有4個(gè)高壓調(diào)節(jié)汽閥,調(diào)節(jié)閥分別由各自獨(dú)立的油動(dòng)機(jī)控制,每個(gè)調(diào)節(jié)汽閥對(duì)應(yīng)28個(gè)噴嘴,共112個(gè)噴嘴,每組噴嘴設(shè)計(jì)通流面積為115.71 cm2。
1.2 機(jī)組改造的必要性分析
該汽輪機(jī)組于2014年6月進(jìn)行B級(jí)檢修,于2013年12月18日進(jìn)行了機(jī)組修前的熱力性能試驗(yàn),熱耗率與設(shè)計(jì)值相差5.7%。結(jié)合電廠熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及熱力系統(tǒng)循環(huán)的基本理論,現(xiàn)有的機(jī)組設(shè)計(jì)思想和特性與實(shí)際運(yùn)行嚴(yán)重不符,汽輪機(jī)側(cè)的設(shè)計(jì)制造問(wèn)題較大,其中高壓汽門(mén)和調(diào)節(jié)級(jí)的設(shè)計(jì)制造都存在明顯問(wèn)題。值得注意的是,現(xiàn)在運(yùn)機(jī)組無(wú)論機(jī)組容量大小,在調(diào)節(jié)級(jí)在設(shè)計(jì)、加工制造存在普遍性的問(wèn)題,通流面積過(guò)大,直接影響了汽輪機(jī)經(jīng)濟(jì)性,制造工藝水平的偏離,又使得這種本來(lái)就有偏差的設(shè)計(jì)理念反映到最終產(chǎn)品上后效率更差,這種多因素的偏離,違背了提高火電廠經(jīng)濟(jì)性相關(guān)理論中,盡可能提高初參數(shù)和減小工質(zhì)能量各轉(zhuǎn)變過(guò)程中節(jié)流損失的基本原則,是目前機(jī)組普遍經(jīng)濟(jì)性較差的最主要原因,因此,從理論上來(lái)說(shuō),對(duì)于噴嘴組部件的整體更換,進(jìn)行定制式的設(shè)計(jì)以及制造是有利于機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的。
此外,通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn):噴嘴組優(yōu)化改造后的電廠均取得了較好的經(jīng)濟(jì)性收益,熱力性能試驗(yàn)結(jié)果表明,機(jī)組在安全運(yùn)行的前提下,機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性得到了較大提高。同時(shí),改造后的噴嘴組運(yùn)行情況良好,安全可靠性明顯提高,大修揭缸后未發(fā)現(xiàn)部分原廠噴嘴組容易出現(xiàn)的固體粒子沖蝕導(dǎo)致的噴嘴組葉片破損等問(wèn)題。因此,噴嘴組改造在保障機(jī)組安全性的前提下,對(duì)于提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性有很大作用。
1.3 存在的主要問(wèn)題及對(duì)策分析
汽輪機(jī)噴嘴組存在噴嘴與動(dòng)葉動(dòng)靜匹配較差、通流面積過(guò)大。噴嘴與動(dòng)葉動(dòng)靜匹配較差,將導(dǎo)致靜葉出口汽流不能以最佳方式進(jìn)入動(dòng)葉做功,增加流動(dòng)阻力,降低流動(dòng)效率;噴嘴組通流面積過(guò)大,將使汽輪機(jī)經(jīng)常處于偏離設(shè)計(jì)點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)工況較大的狀態(tài)運(yùn)行,降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性;調(diào)節(jié)級(jí)效率低于設(shè)計(jì)值,將導(dǎo)致汽輪機(jī)高壓缸效率明顯下降和機(jī)組熱耗增加。通過(guò)對(duì)汽輪機(jī)噴嘴組進(jìn)行整體更換,優(yōu)化噴嘴組的結(jié)構(gòu)、進(jìn)行重新的整體設(shè)計(jì),改善噴嘴組抗擊固體顆粒沖蝕的能力,優(yōu)化通流面積,改善調(diào)節(jié)級(jí)效率,使得機(jī)組整體發(fā)電煤耗明顯降低。原則上,不改變機(jī)組原本的結(jié)構(gòu)以及設(shè)計(jì);不影響機(jī)組的運(yùn)行安全性;汽輪機(jī)的噴嘴組通流面積適當(dāng)縮小并合理設(shè)計(jì),在額定主汽參數(shù)下噴嘴組可以通過(guò)的蒸汽流量將不小于鍋爐設(shè)計(jì)的最大連續(xù)蒸發(fā)量;針對(duì)汽輪機(jī)的具體尺寸進(jìn)行定制式設(shè)計(jì)。
2 改造對(duì)機(jī)組最優(yōu)運(yùn)行壓力的影響
當(dāng)機(jī)組負(fù)荷的降低,即主蒸汽流量減少時(shí),如果閥門(mén)開(kāi)度保持不變,進(jìn)行滑壓運(yùn)行,調(diào)節(jié)級(jí)效率基本不變,而定壓運(yùn)行因?yàn)殚y門(mén)開(kāi)度減小,使節(jié)流損失增大,從而使調(diào)節(jié)級(jí)效率減小,使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性下降。調(diào)節(jié)級(jí)的熱力過(guò)程線如圖1所示。而機(jī)組的最優(yōu)運(yùn)行壓力不僅考慮機(jī)組的循環(huán)效率而且需要考慮調(diào)節(jié)效率,即節(jié)流損失的問(wèn)題。因此,機(jī)組進(jìn)行噴嘴改造后,會(huì)對(duì)機(jī)組的最優(yōu)運(yùn)行壓力產(chǎn)生影響。
3 機(jī)組運(yùn)行方式的進(jìn)一步優(yōu)化策略
進(jìn)行每一負(fù)荷點(diǎn)的最優(yōu)主蒸汽壓力尋優(yōu)試驗(yàn),如表1所示;需要注意的是:在同一負(fù)荷點(diǎn)下的實(shí)驗(yàn)中,不僅需要盡可能維持抽汽量不變,而且還要盡可能保持冷凝器背壓盡可能不變;此外,每一個(gè)汽壓工況都要穩(wěn)定1小時(shí)左右,這些對(duì)所獲取的滑壓運(yùn)行曲線的精確程度影響非常重要。通過(guò)熱耗率計(jì)算對(duì)比圖2所示的原滑壓運(yùn)行曲線已經(jīng)不適合機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行;通過(guò)實(shí)驗(yàn),得到了機(jī)組新的滑壓運(yùn)行曲線,如圖3所示。實(shí)際熱耗率計(jì)算結(jié)果顯示,噴嘴改造直接導(dǎo)致滑壓運(yùn)行曲線發(fā)生偏移,低負(fù)荷運(yùn)行區(qū)域影響機(jī)組熱耗率50 kJ/kw·h左右。
4 結(jié)語(yǔ)
該文以600 MW機(jī)組為研究案例,對(duì)大功率汽輪機(jī)嘴組改造對(duì)機(jī)組最優(yōu)運(yùn)行壓力影響進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):
(1)噴嘴組改造后雖然機(jī)組的調(diào)節(jié)效率提高了,但是機(jī)組的整體運(yùn)行熱耗率卻不是最低的;
(2)通過(guò)對(duì)實(shí)際機(jī)組的不同負(fù)荷點(diǎn)的壓力進(jìn)行尋優(yōu)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明,噴嘴組改造后還需同時(shí)將機(jī)組的滑壓運(yùn)行曲線進(jìn)行重新測(cè)試修正。
因此,為了切實(shí)提高機(jī)組的運(yùn)行效率,還設(shè)計(jì)了能夠克服機(jī)組背壓變化的滑壓曲線。此外,通過(guò)對(duì)實(shí)際200 MW機(jī)組、300 MW機(jī)組以及600 MW超臨界機(jī)組的調(diào)研發(fā)現(xiàn):機(jī)組的本體優(yōu)化改造對(duì)最優(yōu)運(yùn)行主蒸汽壓力都會(huì)產(chǎn)生或多或少的影響,需要視具體情況對(duì)機(jī)組的滑壓運(yùn)行曲線進(jìn)行調(diào)整,從而提高機(jī)組運(yùn)行效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 劉吉臻.大規(guī)模新能源電力安全高效利用基礎(chǔ)問(wèn)題[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(16):1-8.
[2] 萬(wàn)杰,唐海峰,邢閣玉,等.高參數(shù)汽輪機(jī)高調(diào)門(mén)內(nèi)流動(dòng)失穩(wěn)故障的一種經(jīng)濟(jì)性解決方法[J].節(jié)能技術(shù),2015,33(2):
159-164.
[3] 萬(wàn)杰,張宏學(xué),鄒鐵軍,等.汽輪機(jī)高調(diào)門(mén)硬件問(wèn)題引發(fā)的負(fù)荷突變故障及其診斷測(cè)試方法[J].汽輪機(jī)技術(shù),2015(4):241-245.
[4] 陳祥.引進(jìn)型300MW機(jī)組不同工況定,滑壓運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性比較[J].寧夏電力,2002(1):1-3.
[5] 高俊如,侯昭毅,劉啟亮.菏澤發(fā)電廠300MW機(jī)組定滑壓運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性試驗(yàn)分析[J].汽輪機(jī)技術(shù),2009(3):220-222.
[6] 王利軍,高登攀,朱蓬勃.通過(guò)試驗(yàn)方法確定汽輪機(jī)組滑壓
運(yùn)行的最優(yōu)參數(shù)[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2011,29(001):53-55.
[7] 萬(wàn)杰,許天寧,李澤,等.熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組抽汽供熱期的汽輪機(jī)滑壓運(yùn)行優(yōu)化方法[J].節(jié)能技術(shù),2015,33(1):33-37.
[8] 王曉龍.大型汽輪機(jī)組滑壓運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化及試驗(yàn)研究[D].北京:華北電力大學(xué),2009.
[9] 王利軍,高登攀,朱蓬勃.通過(guò)試驗(yàn)方法確定汽輪機(jī)組滑壓運(yùn)行最優(yōu)參數(shù)[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2011,29(1):53-55.
[10] 常澍平,黃海東,郭江龍,等.汽輪機(jī)滑壓運(yùn)行可行壓力區(qū)間計(jì)算模型研究[J].節(jié)能技術(shù),2009(4):352-354.
[11] 肖官和,趙麗華,薛飛,等.300MW汽輪機(jī)噴嘴組改造[C]//中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)清潔高效燃煤發(fā)電技術(shù)協(xié)作網(wǎng)2010年會(huì),2010.