王喜林,陳 凱,魏 鵬
(中電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)
國內(nèi)某電廠2×600 MW超臨界機(jī)組配套的脫硫裝置為石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng),2套FGD系統(tǒng)于2009-05-01正式投入運(yùn)行。FGD系統(tǒng)裝有煙氣旁路煙道,每臺(tái)爐單獨(dú)裝設(shè)1臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),除霧器選用DV880型平板式,煙氣換熱器(GGH)選用32.5 GVN 580型雙速兩分倉回轉(zhuǎn)式,換熱元件采用高度為580 mm的HS8e波形鍍搪瓷,吹灰器采用低壓水、高壓水及蒸汽3種介質(zhì)全伸縮式吹灰,高壓水泵設(shè)計(jì)壓力為10 MPa。FGD系統(tǒng)自投運(yùn)以來一直存在GGH堵塞頻繁的問題。2013年12月,取消了1號(hào)FGD系統(tǒng)旁路擋板后,GGH堵塞問題直接威脅到機(jī)組的安全運(yùn)行,因此對(duì)GGH堵塞問題的治理迫在眉睫。
2009年12月至2013年12月先后多次對(duì)1,2號(hào)FGD系統(tǒng)GGH及吹灰器進(jìn)行了如下改造。
原吹灰器設(shè)計(jì)蒸汽汽源引自輔汽聯(lián)箱,在機(jī)組高負(fù)荷時(shí)基本能夠滿足吹灰器壓力及溫度的要求;但在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)由于管路較長,導(dǎo)致到吹灰器處的蒸汽壓力不足0.5 MPa。為提高吹灰蒸汽參數(shù),于2009年12月將吹灰器汽源改由冷再提供。同時(shí),為防止蒸汽壓力過高,損壞換熱元件,增加了自動(dòng)壓力調(diào)整門,并設(shè)定壓力為1.1 MPa。
吹灰器汽源改造前后參數(shù)對(duì)比如表1所示,由表1可知,改造后的吹灰器汽源即使在50 %負(fù)荷下,也能滿足吹灰蒸汽參數(shù)的要求。
表1 汽源改造前后參數(shù)對(duì)比
該GGH共計(jì)7圈24個(gè)扇區(qū)。為了增大換熱元件間隙,2010年6月,將GGH中心筒向外數(shù)第3圈的24個(gè)扇區(qū)(48箱)換熱元件中彎曲弧度較小的換熱板取出,將其裁成寬度為100~120 mm的長條后,再重新加入換熱箱兩側(cè),并用專用夾具將換熱箱長度恢復(fù)為原始尺寸。此外,為增加緊力,再在每箱中添加4~8片換熱片。
2011年5月,對(duì)2號(hào)GGH增加ENSG-30000-125型可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器。該聲波吹灰器使用雜用壓縮空氣作為驅(qū)動(dòng)氣體,壓縮空氣流經(jīng)截止閥、過濾器、減壓閥后進(jìn)入高聲強(qiáng)氣動(dòng)發(fā)生器,作用于積灰表面,氣耗量為25 m3/m in。該聲波吹灰器具有功率大、頻帶寬、能耗低、免維護(hù)、全自動(dòng)控制的特點(diǎn)。
2012年5 月,將1號(hào)GGH高度為580 mm的HS8e波形鍍搪瓷換熱元件更換為高度為550 mm的L型大通道搪瓷換熱元件,并將原全伸縮式吹灰器改造為半伸縮式吹灰器。更換后的換熱元件增大了通道,減小了高度,有效緩解了堵塞。半伸縮式吹灰器具有體積小巧、設(shè)備簡化、系統(tǒng)簡單的特點(diǎn),同時(shí)在相同的一個(gè)周期吹灰時(shí)間下,延長了同一部位的吹掃時(shí)間。
GGH及吹灰器改造前后的主要參數(shù)對(duì)比如表2所示。
表2 1號(hào)GGH及吹灰器改造前后主要參數(shù)對(duì)比
2013年12月,為滿足國家環(huán)保要求,同時(shí)結(jié)合工期等因素,最終確定1號(hào)FGD系統(tǒng)改造方案為:引增合一,取消旁路,保留GGH,并將除霧器由平板式改為屋脊式。為提高高壓水沖洗效果,對(duì)吹灰器的高壓水噴嘴也進(jìn)行了改造:經(jīng)測(cè)量,原吹灰器高壓水噴嘴至換熱片的距離為300 mm,以不碰觸徑向密封片為基本原則,現(xiàn)增加高壓水噴嘴長度,使其至換熱片的距離為180 mm;同時(shí)將1.5 mm的噴嘴口徑縮小至1.2 mm,以增加射流力度。
(1) 吹灰器汽源改造后,機(jī)組在任何負(fù)荷下,均能保證合格的吹灰器汽源,可在運(yùn)行中加強(qiáng)連續(xù)吹灰,有效緩解了GGH換熱元件的堵塞。
(2) 對(duì)部分換熱元件進(jìn)行抽稀,以增大換熱元件間隙。因僅試驗(yàn)性地改造了GGH的第3圈,故GGH運(yùn)行壓差及換熱效果均無明顯變化;但卻導(dǎo)致第3圈煙氣流速增大,形成煙氣走廊,且在3個(gè)月后夾在兩側(cè)的條形換熱片出現(xiàn)脫落,使整片換熱元件發(fā)生傾倒,影響了GGH的正常運(yùn)行。
(3) 增加聲波吹灰器后,結(jié)合過熱蒸汽及高壓水沖洗,使得2號(hào)GGH因壓差高被迫離線沖洗的周期由3個(gè)月延長至4個(gè)月。
(4) 將換熱元件由HS8e波形更換為L波型后,1號(hào)GGH的運(yùn)行壓差顯著降低,堵塞情況明顯緩解,最長被迫離線沖洗周期達(dá)到4個(gè)月。但同時(shí)也降低了GGH的換熱能力,導(dǎo)致在冬季低負(fù)荷時(shí)凈煙氣出口煙溫僅為75 ℃。將吹灰器由全伸縮式改為半伸縮式后,由于PLC控制部分不夠完善且高壓水泵未進(jìn)行改造,因此改造效果不夠明顯。
FastEthernet0/0 128.1 128 19FWD 0 4096 cc00.1ca0.0001 128.1
(5) 將除霧器由平板式改為屋脊式,且對(duì)除霧器沖洗的運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化后,除霧器運(yùn)行壓差較改造前明顯降低,不僅降低了電耗,還減少了攜帶的殘余霧滴,有效延緩了GGH的堵塞時(shí)間。增加吹灰器高壓水噴嘴長度并縮小其口徑后,雖然提高了高壓水沖洗的效果,但也導(dǎo)致噴嘴更易堵塞。
歷次設(shè)備改造前后參數(shù)對(duì)比如表3所示。
表3 GGH歷次改造前后主要參數(shù)對(duì)比
2013-12-01,1號(hào)FGD系統(tǒng)取消煙氣旁路后投入運(yùn)行,為減緩GGH堵塞,制定了多項(xiàng)運(yùn)行措施,不間斷、多介質(zhì)吹灰。因高壓水泵設(shè)計(jì)壓力僅為10 MPa,根據(jù)投運(yùn)高壓水后的煙氣溫度,判斷高壓水噴嘴有堵塞現(xiàn)象。2014-03-16,1號(hào)GGH在機(jī)組滿負(fù)荷下,原/凈煙氣側(cè)的壓差高達(dá)1 050/1 250 Pa,造成引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)喘振,GGH堵塞已嚴(yán)重威脅到機(jī)組的安全運(yùn)行。
為解決GGH堵塞的問題,提出了在線不停運(yùn)高壓水與不停運(yùn)低壓水結(jié)合的沖洗方案。
(1) 在GGH凈煙氣側(cè)人孔門外側(cè)搭設(shè)操作平臺(tái),制作7 m×0.25 m的專用長方形軌道和7 m長的專用沖洗車和拉桿,用于架設(shè)高壓水及低壓水臨時(shí)管道。
(2) 依據(jù)圖紙合理確定出高壓水及低壓水的噴嘴長度,以不碰觸GGH徑向密封片為基本原則。
(3) 采用德國KAMAT公司生產(chǎn)的超高壓設(shè)備,清洗用噴頭為直噴、前沖式,調(diào)整壓力為30~50 MPa,水流量為60 L/m in;低壓水則采用消防水。
(5) 將沖洗車高壓水槍頭及低壓水槍頭固定牢固后,推入GGH本體距離中心筒約0.3 m處,自內(nèi)向外逐步?jīng)_洗。高壓水主要用于擊碎表層硬垢,低壓水則用于軟化并及時(shí)帶走擊碎的垢片。
(6) 以上全部準(zhǔn)備完畢后,封閉GGH人孔(僅留軌道處間隙),以減少煙氣泄漏。
(7) 將GGH切換至半速0.625 r/m in運(yùn)行;確保槍頭大致每20 m in后移45 mm。
(8) 在沖洗過程中確保凈煙氣底部煙道疏水暢通,并嚴(yán)密監(jiān)視風(fēng)量、溫度、GGH電流等參數(shù)的變化,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停止沖洗。
2013-04-04—14,經(jīng)過連續(xù)10天的沖洗,徹底解決了1號(hào)GGH壓差大的問題。沖洗前后參數(shù)對(duì)比如表4所示。
表4 在線沖洗前后參數(shù)對(duì)比
減緩GGH堵塞是脫硫系統(tǒng)運(yùn)行需常抓不懈的工作,為此,不僅要學(xué)習(xí)借鑒成功實(shí)踐的改造經(jīng)驗(yàn),也要注重各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整。對(duì)于取消旁路后仍保留GGH的脫硫系統(tǒng),可采用外接高壓水與低壓水結(jié)合的在線沖洗方式。這種方法不僅能消除風(fēng)機(jī)的喘振,避免機(jī)組停機(jī);也能滿足環(huán)保需求,為發(fā)電企業(yè)帶來巨大的安全及經(jīng)濟(jì)效益。
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