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        時效時間對擠壓態(tài)7075鋁合金組織和性能的影響

        2015-04-16 07:41:50閆超杰
        機械制造 2015年6期
        關鍵詞:實驗

        □ 閆超杰

        閩西職業(yè)技術學院 福建龍巖 364021

        相對于鑄態(tài)合金,擠壓態(tài)7075鋁合金由于經(jīng)過塑性變形,改善了材料的組織和原始鑄造缺陷,并通過后續(xù)熱成形更易于獲得較高的機械性能,因此成為航空航天、兵器、交通運輸?shù)阮I域高性能復雜構件成形制造的首選[1]。目前國內外學者對7075高強鋁合金的研究主要集中在不同熱處理強化相的演化,通過熱處理工藝改進其強度和抗應力腐蝕性能[2]。7075鋁合金熱處理可采用退火、固溶、時效等方法,但一般不采用自然時效處理,其原因是該合金溶質原子團聚區(qū)(G.P.)形成速度緩慢,自然時效過程常常需要延續(xù)數(shù)月才能達到穩(wěn)定的階段,而且和人工時效相比,抗應力腐蝕能力也較差,故7075鋁合金只進行人工時效處理。本次實驗側重研究了不同時效時間對擠壓態(tài)7075鋁合金組織和性能的影響。

        1 實驗材料及方法

        本實驗采用某鋁合金加工廠生產(chǎn)的7075擠壓棒材,規(guī)格為φ30 mm×300 mm。先將所有的試樣放進箱式電阻爐中進行加熱,溫度達到475℃,保溫1.5 h,出爐后迅速放入25℃冷水中進行固溶處理;隨后再將所有試樣放進溫度為120℃的另一電阻爐中進行人工時效處理。根據(jù)制定的實驗方案,分別在4 h、8 h、16 h、24 h和32 h后各取出一個試樣,進行空冷,編號分別為①、②、③、④、⑤。

        在OLYMPUS GX51光學顯微鏡下觀察試樣的顯微組織;用HB-3000型布氏硬度計對試樣進行布氏硬度(HB)測試,每個試樣測3次,求平均值。將試樣加工成標準拉伸試樣在WDW-100型拉伸實驗機上進行拉伸實驗,測得屈服強度σ0.2和抗拉強度σb;同時用千分尺和游標卡尺測量試樣的延伸率δ和斷面收縮率ψ。

        2 實驗結果與分析

        ▲圖1 時效時間8 h狀態(tài)下金相組織

        ▲圖2 時效時間24 h狀態(tài)下金相組織

        2.1 金相組織觀察

        圖1和圖2分別是時效時間在8 h和24 h狀態(tài)下試樣的金相照片。由分析可知,圖中灰白色的是基體(α), 黑點是析出相 (S、T)。7075的基本相組成為 α(Al)+θ(Al2Cu)+S(Al2CuMg)+MgZn2+T(Al2Mg3Zn3),其中S、T、MgZn2是主要的強化相。圖1和圖2的主要區(qū)別是圖2上的析出相比較多,因為圖2是經(jīng)過了24 h保溫的,第二相有足夠的時間析出;而圖1則經(jīng)過8 h保溫,時效不完全。

        2.2 時效時間對布氏硬度的影響

        由表1可以看出,7075在 120℃時效處理時,其硬度基本是隨著時效時間的延長而上升,但經(jīng)過一個峰值后又會下降,其原因是:①時效時析出相首先形成G.P.區(qū),其周圍會產(chǎn)生彈性應力場引起硬化,對位錯運動有較大的阻礙作用,隨著時效時間的延長,析出相逐漸長大,引起的應力場及對位錯運動的阻礙都增大。②隨著時效時間的延長,析出相密度也在增大,位錯在析出物之間被嚴重擠壓,位錯運動更加困難,試樣的硬度也隨之升高。但時間超過30 h后析出相會粗化(大于臨界尺寸的會長大,小于的則消失),使其分布密度和彌散程度降低;或者是非共格的穩(wěn)定析出相代替了共格的、半共格的亞穩(wěn)定相,使基體內的彈性應力場減弱或消失,出現(xiàn)了過時效,影響了強化效果,所以試樣的硬度又會下降。因為5個試樣的實驗不是同時完成的,但硬度測試是在同一時間做的,可能是①號試樣出爐后有足夠的時間,發(fā)生了自然時效,達到了自然時效的峰值,所以硬度比②號試樣高一些。

        表1 不同時效時間試樣布氏硬度值/HB

        2.3 拉伸試驗結果分析

        從表2可以得出,7075鋁合金的強度是隨著時效時間的延長而不斷升高的,只是一開始強度增加的很快,到時效>20 h后強度基本不變。這與前面分析的析出相有關,開始析出的與基體共格的非穩(wěn)定相的強化效果明顯,后來析出的穩(wěn)定相的強化效果比較弱。7075鋁合金固溶處理后的前幾個小時內,會有較好的塑性,是因為固溶處理后形成了塑性較好的α固溶體,在時效初期還沒有形成大量的強化相之前,合金能夠保留較好的塑性。隨著時效時間的延長,合金的塑性不斷降低;但隨著強化相轉變成穩(wěn)定或亞穩(wěn)定相,塑性又開始升高。綜合分析,可以得出24 h時效處理可以獲得最好的強度和塑性組合。

        表2 拉伸試驗結果

        3 結論

        (1)將7075鋁合金加熱到475℃,保溫1.5 h,出爐后經(jīng)25℃冷水固溶處理后,進行溫度為120℃的人工時效處理,保溫時間小于24 h,時效不完全;大于24 h,出現(xiàn)過時效,影響強化效果。

        (2)時效時間為24 h,彌散分布的析出相較多,布氏硬度達到峰值,可以獲得最好的強度和塑性組合。

        [1] 郭海龍,孫志超,楊合.擠壓態(tài)7075鋁合金再結晶經(jīng)驗模型及應用 [J].中國有色金屬學報,2013,23 (6):1507-1515.

        [2] 黃偉九,張國鑫,張小彬.時效處理對7075鋁合金摩擦學性能的影響[J].材料熱處理學報,2013,34(11):132-137.

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