王 強(qiáng)
(廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州515723)
廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2 機(jī)組為600 MW機(jī)組,鍋爐型號為HG-1900/25.4-YM4,是一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行、帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、固態(tài)排渣、全懸吊結(jié)構(gòu)布置。
#1、#2 鍋爐平均排煙溫度為137 ℃,大于設(shè)計(jì)溫度125 ℃。這樣的溫度使電除塵除塵效率無法達(dá)到最佳值,煙氣的高含塵量對脫硫系統(tǒng)影響較大,對煙囪的腐蝕也很大;同時(shí),排煙溫度高對整個(gè)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響較大。因此,潮州發(fā)電公司2013年11月、5月分別對#1、#2爐增加了煙氣深度冷卻裝置。具體方案為:在空氣預(yù)熱器出口至電除塵入口共布置4臺煙氣冷卻器,每臺冷卻器由6組換熱元件組成,每組換熱元件自上而下共計(jì)8根管。煙氣冷卻器取水方案:煙氣冷卻器水側(cè)串聯(lián)在6號和7 號低加之間,即從7 號低加出口取全部凝結(jié)水,80.2 ℃(THA),水量1 427t/h,分別進(jìn)入電除塵前4臺煙氣冷卻器,加熱到96.6 ℃后匯入#6低加出口。
潮州發(fā)電公司#1、#2爐煙氣深度冷卻裝置設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
(1)處理煙氣量≤3 180 000m3/h;
(2)電除塵出口粉塵濃度≤30mg/Nm3;
(3)水流量:1 280m3/h;
(4)煙氣降溫幅度:最大45 ℃;
(5)本體阻力≤650Pa。
泄漏情況如圖1所示。
圖1 泄漏情況
#2冷卻器的泄漏模塊為靠近進(jìn)口喇叭處,從煙道底部可以較明顯地看到在換熱模塊的背風(fēng)側(cè)殼體底部存在大量積灰。#4冷卻器煙道的泄漏模塊處在迎風(fēng)面的第一層模塊上,站在煙道內(nèi)已經(jīng)可以明顯看到在迎風(fēng)面上4號煙道最下層換熱模塊已全部被積灰所覆蓋。
對比迎風(fēng)面上未發(fā)生泄漏的換熱模塊可發(fā)現(xiàn),其上管排較為干凈,并沒有太多灰分的積累。同時(shí),在現(xiàn)場使用測厚儀測量假管得到管厚約為3.2mm。
2015年2月,為進(jìn)一步確認(rèn)換熱管泄漏具體位置,以便提供更合理的解決方案,對泄漏煙道底板進(jìn)行切割、檢查,以進(jìn)一步確定泄漏原因。#2、#4冷卻器泄漏,并且漏點(diǎn)較為嚴(yán)重。漏點(diǎn)位置均為冷卻器最下層最下面一根管自電除塵側(cè)向空預(yù)器側(cè)數(shù)第3根管。
#1、#2、#3、#4冷卻器均泄漏,其中#2、#3 冷卻器漏點(diǎn)較為嚴(yán)重,漏點(diǎn)位置均為冷卻器最下層最下面一根管自電除塵側(cè)向空預(yù)器側(cè)數(shù)第3根管。
綜合#1、#2爐煙氣深度冷卻換熱裝置泄漏的實(shí)際情況,可以得出換熱模塊泄漏的原因?yàn)橐韵聝牲c(diǎn):
(1)為使得換熱模塊及殼體上盡可能少產(chǎn)生積灰,在換熱模塊的殼體設(shè)計(jì)中,對殼體底板與水平面設(shè)置了一個(gè)小角度的溜角,方便殼體上的積灰溜走,從而避免殼體積灰。但是由于該溜角的存在,殼體底板與模塊底部之間形成了一個(gè)平均高度為350mm 左右的縫隙,同時(shí)由于煙氣的自然沉降,大顆?;姨幱谡麄€(gè)風(fēng)場的下部,而由于殼體底板與換熱模塊間的縫隙風(fēng)阻遠(yuǎn)小于換熱模塊間的風(fēng)阻,在鍋爐運(yùn)行過程中,大量煙氣攜帶大顆?;疫M(jìn)入該縫隙,形成了一個(gè)“煙氣走廊”,反復(fù)沖刷模塊底部幾層的換熱管,最終造成了換熱管泄漏。
(2)#1、#2爐煙氣深度冷卻裝置入口煙道導(dǎo)流板形式采用了“網(wǎng)格式”的結(jié)構(gòu)方式,在煙道下部和側(cè)部會形成較為紊亂的氣場渦流現(xiàn)象,對于換熱管的沖刷影響也比較明顯。
(1)由于現(xiàn)場灰塊的積累量較大,甚至大量飛灰結(jié)塊積累在換熱管排內(nèi)部,無法徹底清理干凈。采用高壓水槍沖洗換熱管排間的積灰塊,在將換熱管排間的積灰清理干凈后再進(jìn)行水壓試驗(yàn)。
(2)將#1~#4冷卻器最下面一層最下面一根管在聯(lián)箱處進(jìn)行堵管處理,防止已磨損的管路再一次發(fā)生泄漏。
(3)針對換熱模塊與殼體底板之間的“煙氣走廊”,在換熱模塊底部加設(shè)一塊3mm 的薄板(為增強(qiáng)薄板強(qiáng)度,使其不致發(fā)生扭曲,在板上焊接小角鋼),并在薄板兩端加焊兩塊強(qiáng)度較大的厚板,用以支撐換熱模塊下方的薄板,最終將整個(gè)換熱模塊下部隔絕成兩個(gè)獨(dú)立的箱體結(jié)構(gòu),使煙氣無法從換熱模塊與殼體底板之間通過。具體施工方案如圖2所示。
(4)割除煙道導(dǎo)流板下部兩層橫向均流板,避免煙氣渦流的形成。具體施工方案如圖3所示。
圖2 在換熱模塊底部加設(shè)薄板
圖3 割除煙道導(dǎo)流板下部兩層橫向均流板
(1)通過對煙氣深度冷卻裝置換熱元件泄漏原因的分析可以看出,原始設(shè)計(jì)存在嚴(yán)重的問題,這是導(dǎo)致煙氣深度冷卻裝置換熱元件泄漏的直接原因。
(2)通過改變煙道內(nèi)部流場設(shè)計(jì),消除換熱元件與殼體底板之間的“煙氣走廊”,避免了煙氣渦流的形成,徹底解決了煙氣深度冷卻裝置泄漏的問題。