翟德雙,項(xiàng) 林
(1.上海電力股份有限公司,上海 200010;2.淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,淮南 232098)
對(duì)于火力發(fā)電廠而言,循環(huán)冷卻水占電廠總用水量的70%~80%,因而實(shí)現(xiàn)水的循環(huán)利用、提高循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍率是電力工業(yè)節(jié)水的關(guān)鍵。正因如此,循環(huán)水的水質(zhì)控制成為電廠實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排及安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要工作,一旦循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)控制不好,將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)機(jī)組發(fā)生嚴(yán)重的安全隱患。
一般來說,結(jié)垢、腐蝕、微生物是循環(huán)水處理技術(shù)面對(duì)的3個(gè)主要問題,三者間相互作用和影響構(gòu)成了電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)長周期安全運(yùn)行的隱患。常見處理辦法是采用投加阻垢劑的方法解決結(jié)垢問題;采用投加緩蝕劑、涂層防腐和陰極保護(hù)的方法減緩腐蝕現(xiàn)象;并采用投加殺生劑的方式抑制微生物的生長。另外電廠還采用膠球清洗的方式進(jìn)行凝汽器水側(cè)內(nèi)壁的清潔工作。
某發(fā)電廠一期工程為2×600 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,水源取自淮河,經(jīng)混凝澄清后作為補(bǔ)充水補(bǔ)入冷卻塔,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用擴(kuò)大單元制供水系統(tǒng),每臺(tái)機(jī)組配9 000 m2自然通風(fēng)冷卻塔,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)循環(huán)水流量為72 000 m3/h·臺(tái),冷卻倍率60,循環(huán)水處理工藝采用傳統(tǒng)的處理方式:“阻垢劑+殺菌劑+排污”,加入阻垢劑控制總磷濃度在3.5~3.8 mg/L,循環(huán)水濃縮倍率不超過4。主要冷卻設(shè)備為凝汽器、機(jī)組冷油器、閉式水冷卻器、真空泵冷卻器等,凝汽器冷卻面積36 000 m2,管材為316L不銹鋼管。
量子管通環(huán)在化工、冶煉、油田、制藥、食品行業(yè)水處理領(lǐng)域都有應(yīng)用成功案例,經(jīng)過該產(chǎn)品的開發(fā),目前逐步進(jìn)入發(fā)電企業(yè),并在發(fā)電企業(yè)超濾反滲透系統(tǒng)應(yīng)用,但在火電廠循環(huán)水系統(tǒng)上還有沒有相關(guān)應(yīng)用研究和運(yùn)用。某電廠將量子管通環(huán)應(yīng)用在600 MW發(fā)電機(jī)組循環(huán)水處理中,減少傳統(tǒng)水處理工藝中阻垢劑的計(jì)量,控制系統(tǒng)的結(jié)垢速率,摸索最安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最佳組合效果。
量子管通環(huán)由含有高硅鋁及其它特殊材料合成的特種信息記憶材料組成,是一種在亞原子級(jí)能夠穩(wěn)定儲(chǔ)存和記憶及釋放量子信息的高科技產(chǎn)品。德國IAB公司利用特定設(shè)備測(cè)定和儲(chǔ)存水中水垢和鐵銹等相關(guān)物質(zhì)的分子振動(dòng)波形,并針對(duì)水中相關(guān)物質(zhì)的分子振動(dòng)波形,IAB開發(fā)多種超精微振動(dòng)波,再利用LPL激光振動(dòng)技術(shù)將超精微振動(dòng)波刻錄儲(chǔ)存到量子管通環(huán)亞原子級(jí)中。如圖1所示
圖1 量子管通環(huán)原理示意圖A
量子管通環(huán)直接安裝在系統(tǒng)管道外壁,將超精微振動(dòng)波持續(xù)恒量地釋放并通過管壁傳入水中。在這種超精微振動(dòng)波的作用下,水分子吸收分子共振波后增強(qiáng)了分子的振動(dòng)性能,大的水分子團(tuán)被分解為小的單個(gè)水分子,增強(qiáng)了水分子的活性及溶解性,相關(guān)成垢離子吸收有關(guān)干擾波,離子鍵結(jié)合力減弱,同水分子氫鍵的結(jié)合力因而增強(qiáng),從而起到防垢和除垢的效果[1]。如圖2所示。
圖2 量子管通環(huán)工作原理示意圖B
(1)除垢防垢
清除水系統(tǒng)中存在的老垢并防止新垢形成。量子管通環(huán)向水中釋放超精微振動(dòng)波,使碳酸鈣晶體產(chǎn)生共振,碳酸鈣晶體中的部分鈣離子和碳酸根離子振動(dòng)幅度越來越大,大到超過了庫倫力的約束,脫離晶體。盡管碳酸鈣這種物質(zhì)同樣形成,但無法形成大塊穩(wěn)定的晶體,只能形成微小的碳酸鈣顆粒,這些顆粒隨著流體繼續(xù)流動(dòng),在冷水池等流速慢的地方自然沉降,對(duì)系統(tǒng)不造成危害。量子水處理器對(duì)水的總硬度、總堿度有很寬的容忍度,應(yīng)用實(shí)踐表明當(dāng)鈣離子達(dá)到2 000 mg/L(以CaCO3計(jì))p H值大于11時(shí),表現(xiàn)出良好的阻垢效果。
(2)除銹防腐
去除水系統(tǒng)中已有的銹蝕并防止腐蝕發(fā)生。腐蝕產(chǎn)生的原因是多種多樣的,其主要原因是不同電位的物質(zhì)接觸在一起形成原電池。影響銹蝕程度的其中一個(gè)原因就是水的飽和度(游離氧O2),以最常見的碳鋼的吸氧腐蝕為例,鋼鐵中的鐵元素和碳元素構(gòu)成簡(jiǎn)單的原電池反應(yīng),安裝量子管通環(huán)后超精微振動(dòng)波作用于金屬表面后激活金屬表面的鐵原子和水中的氧原子,首先原有的銹層被溶解下來隨水流排出,其次鐵與氧定向結(jié)合生成藍(lán)黑色Fe3O4惰性氧化鐵保護(hù)層,從而達(dá)到長效防腐目的[2]。
(3)殺菌滅藻
殺滅水系統(tǒng)中的菌藻,消除病菌賴以生存的溫床。量子管通環(huán)連續(xù)不斷地向水中釋放類似生物信號(hào)的振動(dòng)能,受其影響的菌藻生物膜遭到破壞而死亡,生物的代謝過程被振動(dòng)能所終止。同時(shí),在振動(dòng)能的作用下,細(xì)菌殘核被解體,生物粘泥失去粘性而分散于水中,振動(dòng)波的殺生作用的本質(zhì)是生物波,這就完全杜絕了生物產(chǎn)生抗藥性的可能。
因此,量子管通環(huán)是有具有記憶功能的特殊材料制成,安裝在水體中,即可記憶流經(jīng)環(huán)內(nèi)流體易結(jié)垢物質(zhì)如鈣、鎂、鐵銹等的振動(dòng)波形,針對(duì)這些波形,量子管通環(huán)再釋放出預(yù)先儲(chǔ)存在其內(nèi)部的超精微振動(dòng)波。在釋放波的作用下,水體中易結(jié)垢類物質(zhì)物理特性發(fā)生改變,活性再次被激活,不會(huì)沉積在熱力系統(tǒng)金屬表面,從而避免系統(tǒng)結(jié)垢和菌類生長。由于新安裝的管道不會(huì)結(jié)硬垢、生銹、或者長菌藻,舊管道中的原有銹蝕、老垢等也逐步溶解消除,并最終在管道內(nèi)壁形成保護(hù)性氧化層,不再出現(xiàn)腐蝕。
將量子管通環(huán)應(yīng)用到循環(huán)水處理工藝中,通過模擬試驗(yàn)尋求極限水處理工況;通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)尋求最終運(yùn)行工藝參數(shù),尋找在管通環(huán)作用下循環(huán)水的處理工藝,使傳統(tǒng)的處理工藝藥品用量下降,同時(shí)不降低水質(zhì)指標(biāo)。
確定的主要試驗(yàn)研究?jī)?nèi)容如下:
(1)根據(jù)水體容量及流動(dòng)特點(diǎn),確認(rèn)對(duì)加裝量子管通環(huán)位置與數(shù)量;
(2)通過試驗(yàn)室動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn),確認(rèn)傳統(tǒng)工藝水質(zhì)不產(chǎn)生腐蝕和結(jié)垢的極限運(yùn)行工況;
(3)結(jié)合動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),開展現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),尋求在量子管通環(huán)的協(xié)助作用下,尋找水處理新的加藥工況,從而確定運(yùn)行控制參數(shù),減少傳統(tǒng)工藝中各類藥品加入量,達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的效果。
2012年3月初,在機(jī)組循環(huán)水補(bǔ)水母管和開式濾水器A上共加裝3套量子管通環(huán),如圖3所示。
圖3 量子管通環(huán)安裝位置示意圖
為了能夠及時(shí)的監(jiān)測(cè)凝汽器內(nèi)運(yùn)行情況,在1號(hào)機(jī)凝汽器出水側(cè)安裝一套PJHQ2型循環(huán)水在線監(jiān)測(cè)換熱系統(tǒng),用以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水的運(yùn)行情況進(jìn)行直接的監(jiān)測(cè)分析,如圖4所示。
圖4 循環(huán)水在線監(jiān)測(cè)換熱裝置
經(jīng)過多方收資及電力試驗(yàn)研究院對(duì)電廠循環(huán)水進(jìn)行試驗(yàn)室動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)后數(shù)據(jù)確定最終試驗(yàn)方案,現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)試驗(yàn)分三個(gè)階段進(jìn)行:(1)將兩機(jī)組循環(huán)水中藥劑總磷含量控制在3 mg/L,試驗(yàn)時(shí)間3個(gè)月;(2)將兩機(jī)組循環(huán)水中藥劑總磷含量控制在2.5 mg/L,試驗(yàn)時(shí)間3個(gè)月;(3)將兩機(jī)組循環(huán)水中藥劑總磷含量控制在2.0 mg/L,試驗(yàn)時(shí)間5個(gè)月。試驗(yàn)期間循環(huán)水中“Ca2+硬度+堿硬度”始終維持在950~1 000 mg/L(以CaCO3計(jì))。
凝汽器換熱管表面污垢沉積速率大小是判斷循環(huán)水系統(tǒng)是否正常運(yùn)行的一個(gè)重要指標(biāo)。根據(jù)《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50050—207)之規(guī)定,敞開式循環(huán)水冷卻水系統(tǒng)設(shè)備傳熱面水側(cè)污垢沉積速率不應(yīng)大于15 mg/cm2·月,此次試驗(yàn)共對(duì)在線檢測(cè)換熱器內(nèi)換熱管檢測(cè)5次,沉積速率分別為:2.73 mg/cm2·月、0.41 mg/cm2·月、0.09 mg/cm2·月、1.39 mg/cm2·月和7.14 mg/cm2·月,遠(yuǎn)小于國標(biāo)中的傳熱面水側(cè)污垢沉積速率不應(yīng)大于15 mg/cm2·月的規(guī)定,無明顯結(jié)垢現(xiàn)象。
2013年6月,利用機(jī)組停機(jī)檢修期間,分別對(duì)1號(hào)、2號(hào)機(jī)組凝汽器水側(cè)進(jìn)行檢查,凝汽器進(jìn)、出水室均比較干凈,換熱管內(nèi)均未見明顯結(jié)垢現(xiàn)象,粘泥較少,說明凝汽器的總體運(yùn)行狀況不錯(cuò),循環(huán)水系統(tǒng)無明顯結(jié)垢傾向,圖5所示。對(duì)機(jī)組冷油器和閉冷水板式換熱器進(jìn)行解體檢查,光滑清潔、無結(jié)垢。
節(jié)能降耗是火電廠降低發(fā)電廠本、提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性最有效的方法之一,采用科學(xué)手段改變傳統(tǒng)電廠化學(xué)水處理工藝以減少藥品的使用,可達(dá)到節(jié)約水資源、降低水處理成本的目的。在項(xiàng)目實(shí)施一年多的時(shí)間里,協(xié)助水處理產(chǎn)生了一定的效果。
圖5 凝汽器水側(cè)干凈、無垢
(1)通過對(duì)循環(huán)水在線換熱監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)換熱管定量檢測(cè)污垢沉積速率及機(jī)組檢修時(shí)解體檢查,可以確定凝汽器整體運(yùn)行狀況良好,無明顯結(jié)垢現(xiàn)象。
(2)循環(huán)水采用傳統(tǒng)方法處理時(shí)每年兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水阻垢劑使用量約160~180 t。安裝循環(huán)水量子管通環(huán)后,2013年兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水阻垢劑使用量約100~120 t,節(jié)約藥劑量約30%。
(3)在確保循環(huán)水系統(tǒng)不發(fā)生腐蝕和結(jié)垢情形下,系統(tǒng)排污量減少10%左右,全年節(jié)水約100萬噸。
(4)因加藥量、排污量減少,從而減少排污水對(duì)自然水體的影響,達(dá)到環(huán)境保護(hù)的目的。
隨著節(jié)水要求的進(jìn)一步提高,循環(huán)水處理技術(shù)將向濃縮倍率更高、處理效果更好、系統(tǒng)更經(jīng)濟(jì)方面發(fā)展,相比傳統(tǒng)的化學(xué)處理方法及電磁除垢等方法,量子管通環(huán)具有安裝、使用方便,降低系統(tǒng)運(yùn)行成本,延長設(shè)備使用壽命,能取代部分水處理藥劑,減少環(huán)境污染,有很好的節(jié)能降耗的效果,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效果顯著。
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