宣華繼
(上海新建重型機(jī)械有限公司,上海 201405)
Q1‐063落地車床的技術(shù)改造
宣華繼
(上海新建重型機(jī)械有限公司,上海 201405)
Q1-063大型落地車床是我公司重點(diǎn)設(shè)備,主要加工對(duì)象為磨機(jī)、回轉(zhuǎn)窯筒體、礦磨機(jī)、大型卷?yè)P(yáng)機(jī)等。為滿足市場(chǎng)需要及企業(yè)發(fā)展的要求,近十年對(duì)其進(jìn)行了五次技術(shù)改造,提升了設(shè)備的承載能力,提高了設(shè)備的加工精度及效率。
市場(chǎng)需求;技術(shù)改造;整機(jī)加工
Q1-063落地臥車的技術(shù)改造項(xiàng)目是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化,滿足生產(chǎn)需要的迫切行為?,F(xiàn)在它的加工能力滿足總長(zhǎng)22M(磨機(jī)雙滑履中心距18M)、載重170T、直徑達(dá)?5.5M的超大筒體的加工,不太熟悉的人可能不知道10年前的這臺(tái)臥車是什么樣,該設(shè)備是 1985年采購(gòu)齊齊哈爾第一機(jī)床廠的落地車床,最大加工直徑 ?5M,最大工件加工長(zhǎng)度12.5M,最大承載75T。根據(jù)使用部門及設(shè)備部門人員稱在老新建廠這臺(tái)臥車只加工磨機(jī)、大窯單節(jié)筒體,工件最重不超過(guò) 50T左右。借世博會(huì)的東風(fēng),老新建配合異地動(dòng)遷,公司領(lǐng)導(dǎo)未雨綢繆,提出了要求對(duì)落地車床進(jìn)行加高、接長(zhǎng)、尾座機(jī)械部分和床頭液壓部門實(shí)施改造。
1.2004 年8月開始實(shí)施了第一次臥車改造:著手設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)加工零配件,2005年3月又赴齊齊哈爾定制二塊基礎(chǔ)平板和尾座零部件,協(xié)調(diào)尾座軸承修復(fù)協(xié)作事宜,選定采購(gòu)尾座主要軸承(原國(guó)產(chǎn)軸承改成進(jìn)口軸承),至2005年6月完成設(shè)備安裝調(diào)試,10月底完成新建歷史上第一臺(tái)?4.2M磨機(jī)筒體的整機(jī)加工,這是里程碑意義的改造,實(shí)現(xiàn)了大型雙滑履磨機(jī)筒體、大型回轉(zhuǎn)窯筒體的整體加工,提高了加工效率,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,滿足了當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的需求,為今后的幾次改造提供了扎實(shí)的基礎(chǔ),這次改造使得該設(shè)備加工能力達(dá)到了直徑?5.5M、總長(zhǎng)18M、承載120T。
2.隨著企業(yè)訂單的不斷增加,為提高機(jī)床工作效率、加快磨機(jī)筒體的成臺(tái)的金加工節(jié)奏,公司于2006年底提出了增加一套刀架,電氣控制更新改造的建議。跟著市場(chǎng)走是企業(yè)的發(fā)展需要,2007年3月實(shí)現(xiàn)了落地車床雙刀架的加工能力,這一次改造使得臥車加工?4.2M磨機(jī)筒體從原來(lái)的10多天縮短為一周左右,為企業(yè)搶占市場(chǎng)提供先機(jī),也為企業(yè)2010一整年完成48套水泥磨機(jī)筒體加工提供了可靠的裝備保證。
3.2010 年企業(yè)承接2臺(tái)出口丹麥?zhǔn)访芩沟?5*16M重量150T的磨機(jī)筒體的整體加工訂單,150T已超過(guò)原先改造的 120T的最大承載量。公司緊急召開技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)研究決定對(duì)落地車床實(shí)施第三次改造:上半年對(duì)車床車頭花盤上增加 4套牛頭卡爪,對(duì)車頭實(shí)行了液壓輔助支撐機(jī)構(gòu)(50T的液壓站),這個(gè)支撐機(jī)構(gòu)安置在車頭花盤下面,實(shí)現(xiàn)對(duì)花盤的托舉。當(dāng)年 6月順利完成整體加工的切削任務(wù),這次改造也是非常成功的,借助液壓系統(tǒng)加大了設(shè)備的承載能力,擴(kuò)大了加工范圍,迎合了市場(chǎng)的需求,為公司開拓海外市場(chǎng)迎來(lái)契機(jī)。
4.2012 年棘手的項(xiàng)目又出現(xiàn)了,國(guó)家援建項(xiàng)目:公司承接的北京凱盛建材工程有限公司出口阿塞拜疆的2套?5M*15M超大型水泥磨機(jī)。面對(duì)又一加工難題,新建人不得不對(duì)其再一次改造優(yōu)化。利用廢舊平板、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)重新施工、技術(shù)處設(shè)計(jì)尾座液壓輔助支撐結(jié)構(gòu)、優(yōu)化車夾具、更換尾座頂針。其中最主要的是尾座的液壓輔助,借鑒上一次改造的經(jīng)驗(yàn)采用液壓輔助支撐,液壓站的購(gòu)買跟前一次一樣沒有困難,但是在尾座的支撐卻遠(yuǎn)沒有車頭的液壓支撐這么順利。因?yàn)橥搀w的大小不一,每一次都要更換合適的車夾具,通過(guò)反復(fù)的推敲及實(shí)驗(yàn),最后定制了一個(gè)車夾具,與以往的車夾具不同,這個(gè)車夾具中間突出一部門圓環(huán),圓環(huán)內(nèi)側(cè)過(guò)盈裝配用壓機(jī)把頂針嚙合部位壓入,外側(cè)圓環(huán)上熱套一個(gè)雙排調(diào)心滾子軸承,尾座的頂針及壓入物均采用60度配合,且使結(jié)合面嚙合超過(guò)2/3,軸承下面又實(shí)現(xiàn)一次托舉。同樣采用50T液壓站,通過(guò)計(jì)算算出油缸及活塞桿的受力大小來(lái)確定油缸大小,經(jīng)過(guò)幾次的裝夾調(diào)試試車,基本滿足開車條件。但是這次加工超過(guò)170T,從上到下都是膽戰(zhàn)心驚,加工過(guò)程中軸承中的滾子發(fā)出“的的”聲音等,讓新建人寢食難安。不過(guò)最后,功夫不負(fù)有心人,加工順利完成,確保了 2臺(tái)大型水泥磨機(jī)的按期保質(zhì)交貨。經(jīng)過(guò)改造后設(shè)備加工能力直徑達(dá)?5.5M、總長(zhǎng)19M、載重170T的回轉(zhuǎn)工件加工能力。為贏得海外市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。
5.2013 下半年為了完成出口丹麥?zhǔn)访芩?5*17M(滑履中心距17M,實(shí)際總長(zhǎng)21M左右)的水泥磨筒體的加工任務(wù),落地車床面臨著第五次技術(shù)改造。這次面對(duì)的困難是長(zhǎng)度不夠且加工精度高(滑履外圓圓跳動(dòng)度 0.2mm)并且改造還要在不影響正常生產(chǎn)的情況下完成。第五次改造在原來(lái)基礎(chǔ)平板上再接長(zhǎng),接長(zhǎng)平板重新設(shè)計(jì)澆鑄,接長(zhǎng)基礎(chǔ)重新施工。經(jīng)過(guò)第四次改造加工完170T筒體之后,對(duì)于機(jī)床尾架的頂針破壞很大,接觸面有拉傷。在這一次技術(shù)改造中,在原先的基礎(chǔ)上對(duì)輔助支承結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,頂針重新修復(fù)研磨,車頭與車尾的同心度調(diào)整、以及 2塊平板的重新找正,找間隙、搶時(shí)間在車間和相關(guān)職能部門的通力合作下,僅用5天時(shí)間(原計(jì)劃2周左右),于12月11日完成設(shè)備的改造及精度調(diào)整,12日上車加工并于當(dāng)月20日完成了加工并一次通過(guò)史密斯嚴(yán)格的驗(yàn)收程序。
該設(shè)備的改造歷時(shí)近10年,前后經(jīng)過(guò)5次重大改造,后2次也正是我擔(dān)任車間、設(shè)備管理以來(lái)的親歷過(guò)程。如此重大的工程非一人、一個(gè)部門所能完成的,是新建的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、相關(guān)部門的支持,乃至外單位的幫助才能完成。總的來(lái)說(shuō)Q1-063的設(shè)備改造是成功的,是順應(yīng)市場(chǎng)變化,產(chǎn)品規(guī)格變化的產(chǎn)物。緊跟市場(chǎng)節(jié)奏,占據(jù)市場(chǎng)份額,扎實(shí)的加工能力是企業(yè)發(fā)展的保障。如果以后還有產(chǎn)品的挑戰(zhàn),或許還有第六、七的改造也說(shuō)不定。
中國(guó)建筑材料工業(yè)年鑒2012年 雷前治主編
TU714
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1007-6344(2015)08-0344-01